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        淺析灌漿技術(shù)在沭陽樞紐中的應(yīng)用

        2013-12-31 00:00:00狄運超潘志富
        數(shù)字化用戶 2013年16期

        【摘 要】本文以分淮入沂沭陽樞紐工程幾次灌漿實例,重點介紹柴米閘除險加固中的灌漿技術(shù)應(yīng)用,分板老舊水利工程中存在的歷史遺留問題,總結(jié)日常管理中發(fā)現(xiàn)直接影響到工程安全的滲漏問題,作者結(jié)合運行管理兼加固自身工作實踐,對歷次灌漿效果,從灌漿方案優(yōu)化,組織設(shè)計,漿液配制、灌漿工序流程、時間控制、壓力控制,安全布控,環(huán)境影響等方面,對灌漿技術(shù)在漿砌石工程應(yīng)用效果進(jìn)行了簡單淺析。對類似項目有一定參考作用。

        【關(guān)鍵詞】灌漿技術(shù) 除險加固 應(yīng)用 淺析

        一、前言

        柴米閘除險加固為分淮入沂尾工,其與沭陽閘、柴米地涵共同組成分淮入沂沭陽樞紐(沭陽閘與柴米地涵為上閘下涵十字交叉水工建筑),位于淮沭新河?xùn)|堤上沭陽閘上游約150處,加固前,實際最大水位差達(dá)7.07米,原為Ⅲ級建筑物,已按Ⅰ級建筑物標(biāo)準(zhǔn)加固。在加固前,1981-1984年兩次在沭陽左堤、柴米地涵1-4號孔上方發(fā)現(xiàn)漏水現(xiàn)象,經(jīng)鉆上下兩排孔灌漿,效果明顯,但1988年再次因發(fā)現(xiàn)漏水進(jìn)行補(bǔ)充灌漿,經(jīng)第三次灌漿,沭陽左堤柴米地涵1-4號孔上方再無漏水現(xiàn)象。說明灌漿起了決定性實效。

        二、柴米閘工程概況

        滲水位置在岸墻側(cè)墻部位,且滲出為清水,即使大堤土質(zhì)較差,筆者根據(jù)觀測實值,取當(dāng)時上下游水位與墻后漏水量進(jìn)行相關(guān)性分析——不存在線性相關(guān),排除了從岸墻后壩體內(nèi)滲漏的可能。因此,滲水通道應(yīng)當(dāng)是來自這一龐大砌體內(nèi)部。

        三、柴米閘加固中與防滲相關(guān)項目內(nèi)容

        (一)上游下游漿砌石墻面植錨筋掛20厘米厚鋼筋混凝土面層。

        (二)全部伸縮縫拆除重做。門槽閘墩環(huán)氧厚漿二度。

        (三)上游護(hù)坦與閘底板接縫鑿成鍵槽,鋼筋錨接后整體澆二期砼。

        (四)上游塊石護(hù)坡護(hù)坦全部改為漿砼石,并澆6厘米厚細(xì)石砼。

        (五)岸墻后,上下游翼墻后沿墻鉆孔灌漿。下游戲護(hù)坦冒水孔封閉。

        (六)下游擋土刺墻掛砼面,翼墻后頂上做排水設(shè)施。

        四、灌漿孔布置及施工工藝

        (一)注漿孔布置

        按設(shè)計要求,在上下游側(cè)墻蓋頂上布孔,孔底高程5米,孔距1米,邊孔距岸墻外緣不小于60cm,按現(xiàn)場實際,鋼筋砼直墻寬100cm,將邊孔內(nèi)移至漿砌石頂部,距砼岸墻內(nèi)緣30cm左右,鉆孔直徑要求不小于100mm,實際使用127合金鉆頭,注漿孔直徑亦為127mm.

        (二)注漿設(shè)備

        1.灌漿機(jī)械。兩臺壓漿機(jī),一為雙柱塞泥漿泵,功率7.5Kw,壓力0.4-0.6Mpa;另一為柔輪式,最大壓力亦可達(dá)0.6 Mpa,壓力靠變速來調(diào)整,功率為4.0 Kw。

        2.制漿機(jī)械。砂漿攪拌機(jī)二臺,分為0.3m3、0.15 m3,儲漿桶容積0.4 m3,水泵1臺,儲水箱容積1 m3,配1噸機(jī)動翻斗車2輛。

        3.注漿管,為現(xiàn)場新置的Dg25無縫鍍鋅鋼管,用束節(jié)三通絲接,底部一米是在注漿管圓周上分布三排孔眼,間距20cm,成梅花狀,孔眼直徑6mm,上部安裝控制閥,以調(diào)整進(jìn)漿量,閥上用25\"~40\"異徑三通連接1? “進(jìn)漿管,壓漿機(jī)出漿管亦為40mm,用50mm”高壓軟管連接進(jìn)漿管,形成供漿總管,用卡口和鉛絲雙重緊固。

        (三)工藝流程

        鉆孔→清孔→安裝注漿管→密封孔口→攪拌漿液→注漿→封口處理

        (四)注漿管安裝與密封

        每組6孔,使用二臺壓漿機(jī)同時注漿,1#機(jī)灌注奇數(shù)孔,2#孔灌注偶數(shù)孔(圖三),每孔進(jìn)漿管路均加閘閥控制。

        密封避免或減少灌漿過程中壓能的逸耗關(guān)系到漿液能否得到充分地壓送;柴米閘漿砌石蓋頂,原砼標(biāo)號90號,質(zhì)量較差,鉆孔時砼表面在巖鉆初始摩擦作用下,出現(xiàn)成塊剝落,尤其是下游側(cè)墻,最大剝落的深寬達(dá)3-10 cm,用砂漿抹平后,待安裝壓蓋用電錘鉆打孔時,注漿孔平面又被損壞十分嚴(yán)重,需要二次找補(bǔ)。

        (五)漿液調(diào)制

        1.漿液稠度的確定。綜合水泥漿的稠度大小,壓力的高低,工程實況,現(xiàn)場試驗,逐步調(diào)整。

        設(shè)計要求,灌漿的水泥摻入量不小于15%,經(jīng)與設(shè)計、監(jiān)理、施工單位反復(fù)研討,在現(xiàn)場按不同水泥含量調(diào)制漿液對比優(yōu)選。

        2.外加劑的使用。灌注水泥凈漿,須一氣呵成,中間不可停頓,灌注又是從下部向上施壓,如果不加緩凝劑,前后灌注的漿液不能相互流動,而注漿管很可能因水泥硬化孔眼堵塞造成增壓不吸漿的假象。

        3.漿液拌制

        水泥凈漿用砂漿機(jī)進(jìn)行攪拌,水的控制,按水泥含量稱定水量,用鉛絲彎曲懸掛固定,控制加水液面,再加入緩凝劑及水泥攪拌不少于2分鐘,通過濾網(wǎng)傾放到儲漿桶中待灌,桶內(nèi)漿液配專人攪動,防止沉淀和離析。漿液必須隨配隨灌,在桶內(nèi)靜置時間不得大于10分鐘,每一臺班制漿水泥儲備必須大于消耗量,以確保不間斷施工。

        (六)壓力灌漿

        1.封閉出氣孔和特壓時間的控制

        按先上游后下游的順序進(jìn)行,壓蓋出氣孔溢水時不要急于封孔,待空氣排盡溢冒水泥漿時再封閉氣孔增壓;這時壓力會迅速上升,因壓蓋膠墊與砼面不是絕對密閉的,漿液會從壓蓋下冒出;待同一臺機(jī)控制的注漿孔全部冒漿時,關(guān)機(jī)持壓15分鐘,讓孔內(nèi)漿液充分滲透延伸,再繼續(xù)加壓,如此反復(fù)停頓,直至持壓后一開機(jī)壓蓋下立即冒液,便停止灌注。

        2.在壓漿過程中,分組觀察注意現(xiàn)場的變化情況

        從四組注漿孔實灌情況來看,上游南岸一組周邊密封最好,除孔周略有冒漿外,側(cè)墻四周均未發(fā)現(xiàn)漏溢。下游南岸,外墻已經(jīng)做砼貼面處理,二級擋墻自分縫處貼面2米至扶垛,灌注不到40分鐘消耗水泥5噸,壓力0.1Mpa,9#、10#孔開始冒氣,1小時后壓力在0.1 Mpa,在二級擋墻扶垛處砼蓋頂下▽14.6米處發(fā)生冒漏,先為清水帶少量灰漿,壓力升到0.15 Mpa時,壓頂下嚴(yán)重冒漿,并延伸到扶垛2米以外,壓頂下凡漿砌石裸露石縫相繼溢出灰漿,經(jīng)停頓持壓輪灌后停機(jī),灌水泥10噸。

        3.對上游孔復(fù)灌

        下游側(cè)墻灌注結(jié)束,測定液面,最大135cm,最小70cm,注漿設(shè)備移向上游16-18孔復(fù)灌,再次測定三孔液面,并與昨日液面進(jìn)行比較,列表于下:

        五、灌注過程中安全監(jiān)視

        柴米閘加固參建各方對漿砌石砌體灌漿施工均無成熟方案,參考了土堤灌漿或者是后張法預(yù)應(yīng)力砼壓漿工藝。最終方案經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理、施工三方聯(lián)席會議研討,集中在安全、壓力和漿液稠度三方面進(jìn)行論證,修改定稿取得設(shè)計方復(fù)核認(rèn)可后實施。

        南岸邊墩及上游翼墻與底板交接處開灌 4小時后,壓力達(dá)到0. 1Mpa時開始局部滲水,以檢修門槽下游側(cè)內(nèi)角較為明顯,可見微流;在底板以上第二排翼墻砼貼面螺栓孔滲水,均為清水;北岸在灌漿時上游翼墻根部及▽8.5米處檢修門槽及上游側(cè)墩墻滲水,門槽側(cè)面較重,其它無異常。

        六、滲流通道分析與灌漿效果評價

        柴米閘壓水泥漿防滲,效果如何,管理單位十分重視,在壓水前,僅據(jù)灌漿時出現(xiàn)的現(xiàn)象進(jìn)行分析:

        (一)漿砌石砌體本身具有一定的透水性,漿砌石砌體鉆注漿孔時經(jīng)鉆孔冷卻水檢驗,上游翼墻墻面石縫普遍漏水,幾乎涵蓋▽9.0以下全部墻面(照片),由此斷定,漿砌石具有明顯的透水性。

        (二)岸墻砌體與砼直墻不是絕對的整體

        在下游組灌漿前檢查發(fā)現(xiàn)南岸3孔底部有沉漿,漿厚10-20cm,北岸4孔有沉漿,且沉漿厚度在60-80cm,上下游孔間距離約17米,說明在岸墻龐大的砌體內(nèi)部存在較大的通道。

        (三)對岸、翼墻伸縮縫止水的疑問

        無論是松香柏油(瀝青的舊名)卷還是柏油蠟燭,均屬于低分子材料,它的壽命周期要遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于砼,經(jīng)40余年老化,早已失去止水作用,伸縮縫便成為滲流的最短路徑,直接進(jìn)入砌體,從下游墻面縫隙中滲出。本次加固中對所有垂直止水均更新為膨脹橡膠止水,經(jīng)壓力灌漿考驗,未見有漏滲。但是漿液還是經(jīng)膨脹止水后方竄入翼墻砌體,新止水與砼貼面共同起到封閉作用,加上灌漿處理,達(dá)到了外封內(nèi)堵的目的。

        (四)從16#-18#孔復(fù)灌看灌漿效果

        1. 16孔液面由24小時的146 cm下降到195 cm無水,漿液已經(jīng)硬化,因鉆孔距墻前土層僅50cm,在停灌后孔壁縫隙漿液尚未固化,水分經(jīng)孔隙滲出被土壤吸收,但硬化的漿液面已經(jīng)達(dá)到▽13.05米。

        2. 17#及18#孔漿液的固化面雖然有50cm差異,但水面高程均在11.2米左右,說明在這高程以下不再有空隙,在起管時出現(xiàn)著這么一個現(xiàn)象,即注漿管上部近孔口段殘留漿液稠度較大,在垂直狀態(tài)下,幾近靜止,而愈往漿管下部,殘留漿液流動性愈大,因此在壓灌過程中,砌體內(nèi)部壓力不是均勻分布的,管底壓力大于上部,漿液經(jīng)空隙流通,部分漿液在上部墻后大體積的孔隙中阻滯有提前沉淀的可能。

        七、柴米閘灌漿體會

        (一)漿砌石砌體灌漿第一關(guān)鍵是密封,封閉成功,壓力上升,灌漿效果取得。

        柴米閘在加固工程中,事前對砌體表面和伸縮縫已經(jīng)進(jìn)行封閉,但對于細(xì)部縫隙的處理還存在不足,具體如下:

        1.砌體與砼蓋頂之間存在著較大的縫隙,外側(cè)做了封閉,內(nèi)側(cè)有回填土,土后還有橋頭堡,因為蓋頂砼厚為40cm,蓋頂內(nèi)緣至墻基垂直面只有35cm,未想到在壓力達(dá)0.08Mpa時,漿液經(jīng)墻面冒溢,可能是墻基開挖回填不實所致。因為在下游面內(nèi)側(cè)為交通要道,經(jīng)多年碾壓,便未發(fā)生類似情況。

        2.上下游側(cè)墻間距17米,一級擋土墻全部(6.7米)及二級擋土墻至扶垛2米處外墻均已封閉,始未料及的漿液會經(jīng)封閉層內(nèi)部縫隙向二級墻蓋頂以下墻面外溢。

        3.用砂漿材料做封閉,必須注意到結(jié)合面齡期強(qiáng)度。柴米閘下游面鉆孔平面修補(bǔ)就因為鉆孔后高標(biāo)號砂漿修補(bǔ)平面破損,但未注意到養(yǎng)護(hù),第二次鉆取膨脹螺栓孔時,修補(bǔ)層全部脫落,再次修補(bǔ)后僅僅幾個小時便加壓,造成局部漏溢。

        (二)嚴(yán)格掌握壓力和漿液稠度。

        1.壓力控制在0.15Mpa以內(nèi),瞬時增加可以到0.2Mpa,有利于漿液充分延伸,但時間不宜太長,可以采取持壓(0.15Mpa以內(nèi))輪灌等措施。建議除供漿管壓力表外,各注漿管應(yīng)裝一壓力表,便于了解各管的壓力分布情況。

        2.漿砌石砌體壓力灌注水泥凈漿,水泥摻量不宜太少,有利于較大孔隙的充填。本次使用水泥摻量為50%,水灰比1:1,比重1.46,每噸制漿量為1.37m3。

        (三)如需對砌體進(jìn)行復(fù)灌時,應(yīng)待已灌漿液強(qiáng)度達(dá)到5Mpa以上時重新布鉆新孔壓灌。

        (四)通過灌漿以后,岸、翼墻垂直伸縮縫已填滿漿液,伸縮縫有可能失去作用。不過柴米閘已經(jīng)建成40余年,沉陷量已經(jīng)穩(wěn)定。

        八、曾經(jīng)灌漿后,再次發(fā)生滲漏原因分析

        (一)灌漿工藝不成熟,存在主要問題布孔布槽不到位,原因是漿砌體后側(cè)壩體內(nèi)含塊石砼塊渣瓦礫樹根較多,使布孔布槽未能完全切斷滲漏通道,從而直接影響了灌漿密封效果。

        (二)灌漿實施范圍偏小,給側(cè)繞滲帶來有隙可透。

        (三)漿液配比未能進(jìn)一步優(yōu)化,稠度不足,漿體中有汽泡,漿液干固后孔隙較多,疑為孔隙形成從上游到下游不密實通道。

        (四)砌體接縫處存在滲漏,閘底板和岸墻防滲長度不足。

        九、沭陽樞紐上游兩堤灌漿

        2004年柴米閘加固的同時,也因滲漏,柴米閘至項蕩洞(沭陽縣局管理)及項蕩洞上游兩堤,進(jìn)行了沖槽帷幕灌漿,經(jīng)這些年觀察,效果很好。

        參考文獻(xiàn):

        [1]《柴米閘除險加固建設(shè)管理報告》 作者:柴米閘除險加固工程處

        [2]《沭陽閘下游右側(cè)堤防灌漿竣工總結(jié)》作者:江蘇省沭陽閘管理所

        [3]《柴米閘岸翼墻灌漿技術(shù)總結(jié)》作者:江蘇省沭陽閘管理所

        作者簡介:

        狄運超(1969—),男,江蘇淮安人,大學(xué)文化,工程師,從事工作:水利工程管理。

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