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        300 MW機(jī)組磨煤機(jī)總風(fēng)門優(yōu)化控制的應(yīng)用研究

        2013-12-01 10:09:14姜烈偉
        自動化儀表 2013年1期
        關(guān)鍵詞:行程開關(guān)積灰風(fēng)門

        姜烈偉

        (廣東省韶關(guān)市韶關(guān)發(fā)電廠,廣東 韶關(guān) 512132)

        0 引言

        廣東省韶關(guān)發(fā)電廠10號機(jī)組為300 MW燃煤機(jī)組,所配鍋爐為DG1025/18.2-II10型燃用無煙煤的燃煤爐。該鍋爐是東方鍋爐廠根據(jù)引進(jìn)的美國福斯特·惠勒公司的技術(shù)所制造的。它是一種具有亞臨界參數(shù)、單汽包自然循環(huán)、雙拱爐膛、一次中間再熱、尾部雙煙道、露天布置、全鋼全懸吊結(jié)構(gòu)、固態(tài)排渣、“W”型火焰燃燒方式的鍋爐。鍋爐使用的制粉系統(tǒng)由福斯特·惠勒生產(chǎn)的D-11D型雙進(jìn)雙出鋼球磨煤機(jī)和輔助設(shè)備組成,主要包括磨煤機(jī)驅(qū)動裝置、傳動裝置、盤車裝置、加球裝置、潤滑油系統(tǒng)、齒輪噴油系統(tǒng)、密封風(fēng)系統(tǒng)、煤位測量系統(tǒng)和一次風(fēng)總風(fēng)門。

        本文通過對磨煤機(jī)總風(fēng)門的故障分析,在優(yōu)化總風(fēng)門控制回路的基礎(chǔ)上,提出了解決氣缸內(nèi)活塞在全開位置不固定的方案。該方案解決了氣缸內(nèi)磁性活塞開位置不固定所帶來的問題。2011年8月,韶關(guān)電廠10號爐磨煤機(jī)總風(fēng)門控制回路等相關(guān)改造工作已完成。該方案應(yīng)用至今,效果顯著。

        1 設(shè)備簡介及控制原理

        1.1 設(shè)備簡介

        氣缸內(nèi)活塞示意圖如圖1所示。

        圖1 氣缸內(nèi)活塞示意圖Fig.1 Schematic diagram of the piston in air cylinder

        10號爐使用的制粉系統(tǒng)為正壓直吹式制粉系統(tǒng)。在一次風(fēng)進(jìn)入磨煤機(jī)前,設(shè)有一次風(fēng)總風(fēng)門。該門具有隔斷、快關(guān)的雙重功能,其作用是在磨煤機(jī)停止運(yùn)行、跳閘或內(nèi)部檢修時隔斷熱風(fēng),防止由于一次風(fēng)泄漏過大而對磨煤機(jī)、鍋爐或檢修人員的安全產(chǎn)生影響。當(dāng)磨煤機(jī)內(nèi)著火時,一次風(fēng)總風(fēng)門快速關(guān)閉,切斷一次風(fēng)的熱風(fēng)來源,以防止磨煤機(jī)內(nèi)的煤粉發(fā)生爆燃[1]。按照設(shè)計要求,總風(fēng)門應(yīng)關(guān)閉嚴(yán)密、靈活可靠,在冷、熱狀態(tài)下都不會出現(xiàn)卡澀。一次風(fēng)總風(fēng)門采用壓縮空氣為動力,推動氣缸內(nèi)的活塞動作,通過與擋板連接的軸帶動擋板移動,從而實(shí)現(xiàn)總風(fēng)門開關(guān)。

        1.2 控制原理

        改造前后的控制原理如圖2所示。

        圖2 改造前后控制原理圖Fig.2 Control principles before and after retrofit

        圖2中,A601與N601之間為220 VAC電源,K為小型斷路器,ZJ為電源監(jiān)視繼電器,ZJ1~ZJ4為中間繼電器。一次總風(fēng)門打開和關(guān)閉過程具體介紹如下。

        ①總風(fēng)門打開過程

        分散控制系統(tǒng)(distributed control system,DCS)發(fā)出打開總風(fēng)門指令(open demand,OD),則氣缸松開,電磁閥線圈SV2帶電,同時繼電器ZJ1動作,并通過自保持回路松開氣缸。氣缸松開到位后,總風(fēng)門松開到位,磁性行程開關(guān)SR1接通;然后總風(fēng)門打開,電磁閥線圈SV4帶電,直到總風(fēng)門打開到位后總風(fēng)門打開到位。磁性行程開關(guān)SR2接通,并復(fù)位DCS打開總風(fēng)門指令OD,同時繼電器ZJ2閉合,繼電器ZJ3得電動作;繼電器ZJ3發(fā)出總風(fēng)門打開狀態(tài)信號并自保持,完成整個總風(fēng)門打開過程。

        ②總風(fēng)門關(guān)閉過程

        DCS發(fā)出關(guān)閉總風(fēng)門指令(close demand,CD),則關(guān)閉總風(fēng)門電磁閥,線圈SV3帶電,關(guān)閉到位后總風(fēng)門關(guān)閉到位,磁性行程開關(guān)SR3接通;然后鎖緊總風(fēng)門電磁閥,線圈SV5得電動作,鎖緊氣缸鎖緊到位后總風(fēng)門鎖緊到位,磁性行程開關(guān)SR4接通,同時繼電器ZJ4閉合,并發(fā)出總風(fēng)門鎖緊狀態(tài)信號,完成總風(fēng)門關(guān)閉過程。

        2 設(shè)備現(xiàn)狀及故障分析

        2.1 設(shè)備現(xiàn)狀

        在實(shí)際應(yīng)用中,磨煤機(jī)總風(fēng)門經(jīng)常在該開時開不了、該關(guān)時關(guān)不了。一旦磨煤機(jī)出現(xiàn)故障,檢修人員處理故障的時間過長,有時甚至需要操作人員到現(xiàn)場手動打開總風(fēng)門,從而導(dǎo)致磨煤機(jī)不能正常啟停,使機(jī)組負(fù)荷不能滿足要求;有時總風(fēng)門在磨煤機(jī)運(yùn)行中突然關(guān)閉,導(dǎo)致磨煤機(jī)跳閘。這不僅嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,還增加了檢修、運(yùn)行人員的工作量[2]。同時,總風(fēng)門出現(xiàn)故障后,為了穩(wěn)定燃燒,運(yùn)行人員必須投入油槍,這必然增加了燃油量,導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益下降。

        通過查閱DCS系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)、設(shè)備缺陷記錄和運(yùn)行操作記錄,統(tǒng)計了10號爐4臺磨煤機(jī)總風(fēng)門的故障類型和次數(shù),具體如表1所示。

        表1 故障類型及次數(shù)Tab.1 Fault type and number

        2.2 故障分析

        2010年,10號爐的空預(yù)器漏風(fēng)率為10.92%。由于機(jī)組空預(yù)器漏灰,導(dǎo)致熱一次風(fēng)帶灰較嚴(yán)重。磨煤機(jī)總風(fēng)門內(nèi)積灰嚴(yán)重,造成其機(jī)械部分卡澀[3],使氣缸內(nèi)磁性活塞在打開位置不固定,磁性行程開關(guān)SR2無法正常檢測到其開到位狀態(tài)。這就使總風(fēng)門的打開過程不能順暢地執(zhí)行,導(dǎo)致總風(fēng)門開失敗。

        通過調(diào)取DCS的歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),運(yùn)行中總風(fēng)門突然關(guān)閉前,打開指令、關(guān)閉指令和關(guān)閉失敗報警同時存在。在查看磨煤機(jī)總風(fēng)門的DCS邏輯控制圖后發(fā)現(xiàn),在總風(fēng)門發(fā)出關(guān)閉指令18 s后,若鎖緊到位狀態(tài)信號沒有返回至DCS,即總風(fēng)門在18 s內(nèi)沒有關(guān)閉,則總風(fēng)門操作畫面顯示關(guān)閉失敗報警。經(jīng)檢查,總風(fēng)門的DCS邏輯控制圖正確無誤,執(zhí)行關(guān)閉指令的繼電器動作可靠、觸點(diǎn)良好。由此可以斷定,總風(fēng)門在運(yùn)行中發(fā)生突然關(guān)閉是設(shè)備和控制回路故障的表現(xiàn)[4]。

        經(jīng)檢查現(xiàn)場的接線發(fā)現(xiàn),各個接線處積灰多、接線易松動,現(xiàn)場沒有端子箱、接線裸露。一次風(fēng)溫為310℃左右,現(xiàn)場溫度較高,電纜芯線發(fā)生不同程度的絕緣層老化和絕緣層脫落,嚴(yán)重時將導(dǎo)致現(xiàn)場接線直接接地并引起總風(fēng)門跳閘[5]。2010年11月26日22∶17,運(yùn)行人員通知值班人員10號爐A磨煤機(jī)在運(yùn)行中突然跳閘,機(jī)組負(fù)荷由290 MW減至220 MW。經(jīng)值班人員現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),A磨煤機(jī)的跳閘原因是失去總風(fēng)門電源,而機(jī)組負(fù)荷降低的原因是由于爐內(nèi)溫度高,開到位磁性行程開關(guān)的引線表皮已經(jīng)融化。由于總風(fēng)門開到位磁性行程開關(guān)的引線與總風(fēng)門的門體相接觸,且磁性行程開關(guān)的工作電壓為交流220 V,從而導(dǎo)致總風(fēng)門交流220 V電源通過磁性行程開關(guān)裸露的引線與門體接觸而直接接地,最終造成總風(fēng)門跳閘。

        3 方案設(shè)計及分析

        由上述分析不難看出,可以通過優(yōu)化總風(fēng)門控制回路、改善現(xiàn)場接線情況,解決氣缸內(nèi)磁性活塞在打開位置不固定的問題,以減少總風(fēng)門發(fā)生故障的頻率。

        3.1 磁性活塞及回路優(yōu)化

        由于總風(fēng)門打開到位行程開關(guān)信號與控制回路聯(lián)系密切,所以在設(shè)計方案時,需要同時解決優(yōu)化控制回路和氣缸內(nèi)的磁性活塞在打開位置不固定這兩個問題。根據(jù)改造前的控制原理圖可知,幾個容易出故障的中間環(huán)節(jié)都會導(dǎo)致開關(guān)過程失敗。

        若SR1不通,則SV4不能帶電,總風(fēng)門打開過程無法執(zhí)行;若SR2檢測不正常,則會導(dǎo)致總風(fēng)門打開失敗。由于總風(fēng)門內(nèi)部積灰造成機(jī)械部分卡澀,所以每次擋板打開時,磁性活塞的位置不確定,而SR2行程開關(guān)檢測的范圍有限,這是導(dǎo)致總風(fēng)門打開失敗的主要原因。由于繼電器ZJ3具有自保持功能,因此,SR2曾瞬間接通,則ZJ3閉合發(fā)出總風(fēng)門打開到位狀態(tài)信號。由于時間太短不能復(fù)位開指令OD,此時又有關(guān)閉指令CD到來,則在打開、關(guān)閉電磁閥線圈時,SV4和SV3同時得電;而打開、關(guān)閉電磁閥同時控制一個閥芯,使電磁閥的閥芯處于中間狀態(tài),因此導(dǎo)致總風(fēng)門關(guān)閉失?。?]。運(yùn)行中出現(xiàn)SV3和SV4同時帶電的情況是很危險的。由于現(xiàn)場設(shè)備振動的原因?qū)е耂R2接通,則復(fù)位打開指令OD,使SV4失電,而此時SV3是帶電的,因此,電磁閥的閥芯移動,導(dǎo)致總風(fēng)門自動關(guān)閉。

        針對以上分析,對總風(fēng)門控制系統(tǒng)進(jìn)行了優(yōu)化。優(yōu)化后如果SR2能夠正常接通,則繼電器ZJ2閉合并自保持,同時發(fā)送打開狀態(tài)信號到DCS顯示其狀態(tài),并復(fù)位指令OD,使SV4失電,而原來的控制回路只有在SR2長期接通的情況下才能復(fù)位指令OD。因此,控制原理在改動后不會出現(xiàn)SV4和SV3同時帶電的情況,避免了總風(fēng)門自動關(guān)閉。

        針對氣缸內(nèi)磁性活塞在打開位置不固定這一問題,由于總風(fēng)門的改造費(fèi)用太大,同時也沒有找到合適的替代產(chǎn)品,故只能從完善行程開關(guān)的檢測方式和改善總風(fēng)門內(nèi)部積灰情況入手。

        ①完善行程開關(guān)的檢測方式。經(jīng)現(xiàn)場觀察測量,磁性活塞的最大變化范圍為25 cm,而實(shí)際上,行程開關(guān)的檢測范圍為3 cm,這使磁性行程開關(guān)無法檢測到磁性活塞的動作位置,從而導(dǎo)致總風(fēng)門打開失敗。事實(shí)上,因?yàn)榇判曰钊麆幼鞣秶鸀?5 cm,目前尚沒有磁性行程開關(guān)可以對如此大的動作范圍進(jìn)行檢測。查找總風(fēng)門的說明書與圖紙后得知,擋板長度為142 cm,活塞長度為173.5 cm,兩者差值為31.5 cm,接近測量的磁性活塞開位置活動范圍為25 cm。考慮一定的間隙、連接距離,把SR2行程開關(guān)固定在磁性活塞處于全開位置前的28 cm處。這個位置的開度對應(yīng)的熱風(fēng)流量達(dá)到了設(shè)計的要求。

        ②改善總風(fēng)門內(nèi)部積灰情況。由于積灰均在總風(fēng)門擋板底部,考慮到一次風(fēng)壓力為6.5 kPa左右,經(jīng)現(xiàn)場勘查和研究,在總風(fēng)門的門體底部打開三個圓孔。該圓孔必須保證總風(fēng)門門體底部的內(nèi)外貫通,將螺母電焊至圓孔處。為了防止一次風(fēng)泄漏,用與之配套的螺栓鎖緊,通過圓孔定期將擋板底部的積灰排掉,以避免機(jī)械部分卡澀,從而使總風(fēng)門開、關(guān)過程順暢。具體步驟如下。

        首先,在離擋板內(nèi)導(dǎo)軌水平距離6.5 cm處,開直徑為3.7 cm的三個圓孔(距離門體底部兩邊15 cm處各一個,門體底部中點(diǎn)位置一個)。

        其次,將與外六角螺栓(外六角螺栓規(guī)格等級為8.8級、最大外徑34 mm、最大內(nèi)徑22 mm、長度28 mm)配套的標(biāo)準(zhǔn)螺母(螺母外徑為32.95 mm)放在開好的圓孔處,進(jìn)行電焊處理,保證焊縫連續(xù)且螺母不變形[7]。為避免一次風(fēng)大量泄漏,需保證筒體壓力,再將外六角螺栓擰緊。

        最后,每個月進(jìn)行一次放灰操作,即將三個螺栓松開,清除存在擋板底部的積灰。這樣就能夠保證SR2接通,解決了總風(fēng)門打開失敗的最主要瓶頸問題。

        在完善行程開關(guān)的檢測方式,并改善總風(fēng)門內(nèi)部積灰情況后,只要?dú)飧谆钊拈_位置超過全開位置前的28 cm,SR2就可以檢測到活塞的動作。通過改造可以看出,由于繼電器ZJ2的自保持功能,只要SR2接通,則ZJ2閉合發(fā)出總風(fēng)門打開到位狀態(tài)信號,這就使總風(fēng)門打開控制過程可以順暢地執(zhí)行完畢,不會出現(xiàn)總風(fēng)門打開失敗的故障,保證了總風(fēng)門的正常開關(guān)操作。

        為了檢驗(yàn)優(yōu)化后的控制回路的效果,利用繼電器與行程開關(guān)等其他設(shè)備,根據(jù)修改后的控制原理圖進(jìn)行接線。試驗(yàn)結(jié)果表明,控制回路均沒有出現(xiàn)開失敗和自動關(guān)閉等誤動和拒動的故障現(xiàn)象,初步達(dá)到了設(shè)計要求,為現(xiàn)場應(yīng)用打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

        通過以上設(shè)計,優(yōu)化了控制回路,解決了由于氣缸內(nèi)磁性活塞在打開位置不固定所帶來的一系列問題,消除了總風(fēng)門打開失敗和自動關(guān)閉的故障,簡化了控制原理,回路動作可靠。

        3.2 現(xiàn)場布線改善

        為改善現(xiàn)場接線凌亂的狀況,杜絕由于電纜芯線裸露而導(dǎo)致總風(fēng)門電源跳閘[8],經(jīng)現(xiàn)場測量,可在現(xiàn)場加裝密封性能好的端子箱(規(guī)格為30 cm×20 cm×10 cm),端子箱的防水、防塵效果好。同時,為裸露的控制電纜加裝金屬軟管,整治絕緣層老化的芯線,將電纜引入端子箱接線,以減少總風(fēng)門發(fā)生故障的中間環(huán)節(jié)。

        4 方案實(shí)施

        在機(jī)組檢修期間,按照上述設(shè)計方案,進(jìn)行了控制回路改造和打開到位磁性行程開關(guān)安裝,加裝了防塵密封端子箱,并對現(xiàn)場接線進(jìn)行了整治。現(xiàn)場端子箱安裝、接線和電纜整治完成后,經(jīng)測試,電纜對地電阻均達(dá)到500 MΩ以上,絕緣性能良好[9],布線整齊、美觀,接線牢固,接線不再裸露、松脫。

        5 效果檢查

        經(jīng)過六個多月的使用和觀察,總風(fēng)門沒有再出現(xiàn)由控制回路故障而引起的系列問題。在實(shí)際使用過程中,總風(fēng)門動作順暢,達(dá)到了節(jié)能降耗的目的[10]。在取得經(jīng)濟(jì)效益的同時,該方案也解決了設(shè)備安全隱患問題,使機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行。

        6 結(jié)束語

        本文針對300 MW燃煤機(jī)組的磨煤機(jī)總風(fēng)門的故障,重新設(shè)計了總風(fēng)門控制回路;并通過完善行程開關(guān)的檢測方式和改善總風(fēng)門內(nèi)部積灰情況,徹底解決了由于氣缸內(nèi)磁性活塞開位置不固定所帶來的系列問題。實(shí)際運(yùn)行證明,整個系統(tǒng)結(jié)構(gòu)更加簡潔,控制回路動作可靠,極大地減少了機(jī)組運(yùn)行、檢修人員的工作量。

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