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        八鋼150t轉(zhuǎn)爐干法除塵泄爆的研究與實(shí)踐

        2013-11-30 03:13:30劉興海
        山東工業(yè)技術(shù) 2013年9期
        關(guān)鍵詞:爐口電除塵電除塵器

        劉興海 蘇 磊

        (寶鋼集團(tuán) 新疆八一鋼鐵股份有限公司煉鋼廠,新疆 烏魯木齊830022)

        0 前言

        寶鋼集團(tuán)八鋼公司(簡稱“八鋼”)新建150t轉(zhuǎn)爐首次采用干法除塵系統(tǒng),自2012年8月投產(chǎn)至今已有9個(gè)月時(shí)間,從開始階段泄爆故障較多到如今泄爆次數(shù)完全可控,已實(shí)現(xiàn)3個(gè)月無泄爆目標(biāo),從中總結(jié)出一定的經(jīng)驗(yàn),確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

        1 轉(zhuǎn)爐干法除塵工藝

        圖1 轉(zhuǎn)爐干法除塵工藝流程圖

        圖1所示轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中產(chǎn)生含有大量粉塵、煤氣的高溫?zé)煔鈴臓t口進(jìn)煙罩,此時(shí)有部分空氣混入,使?fàn)t氣中部分CO燃燒生成CO2,同時(shí)帶入部分N2,此時(shí)煙氣的主要成分為:粉塵、CO、CO2、N2、O2等,煙氣溫度在 1500℃左右,煙氣在風(fēng)機(jī)吸引力下經(jīng)煙罩進(jìn)入煙道,以柱塞流的方式運(yùn)行到到蒸發(fā)冷卻器(EC),此時(shí)煙氣溫度在800℃左右,蒸發(fā)冷卻器內(nèi)設(shè)置了若干個(gè)噴嘴,噴嘴的作用就是利用低壓蒸汽把水霧化成霧狀噴入蒸發(fā)冷卻器內(nèi),對煙氣進(jìn)行降溫和除塵,使EC出口煙氣溫度在300℃左右,同時(shí),煙氣中將有45%左右的灰塵沉淀在蒸發(fā)冷卻器底部形成“粗灰”,粗灰由輸灰系統(tǒng)送至粗灰倉進(jìn)行再利用。經(jīng)過除塵、降溫后的煙氣進(jìn)入靜電除塵器(EP),由直流高壓形成電場吸附煙氣中剩余的灰塵(細(xì)灰),收集了細(xì)灰的靜電除塵器由輸灰系統(tǒng)送至細(xì)灰倉。而煙氣經(jīng)過靜電除塵器除塵后灰塵含量可降至15mg/m3以下。合格的煙氣在ID風(fēng)機(jī)的引導(dǎo)下由液壓切換站選擇回收和放散。

        2 泄爆的定義

        電除塵器內(nèi)部一氧化碳達(dá)到其爆炸極限,發(fā)生爆炸,使電除塵器內(nèi)部壓力迅速超過泄爆閥所允許承受的最大壓力,迫使泄爆閥迅速打開,煙氣外泄,就造成了電除塵器泄爆。

        電除塵器入口和出口各安裝有四個(gè)泄爆閥,允許承受的最大壓力為2.5Kpa,當(dāng)電除塵器內(nèi)部壓力超過2.5Kpa后,泄爆閥就會打開,使電除塵器內(nèi)部壓力外泄,對電除塵器起到保護(hù)作用。但是如果電除塵器頻繁泄爆,則會嚴(yán)重影響煉鋼生產(chǎn)節(jié)奏,使企業(yè)蒙受經(jīng)濟(jì)損失,所以在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格控制電除塵器泄爆。

        3 電除塵器泄爆的條件

        影響電除塵器泄爆的因素如下:

        (1)氧氣濃度;

        (2)一氧化碳濃度;

        (3)火種的存在;

        (4)煙氣在煤氣管道和電除塵器內(nèi)部的流動狀態(tài)。

        風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速較高或波動較大時(shí),會對煙氣造成較大的擾動。煙氣進(jìn)入電除塵器后流速降低,加上極線、極板等電除塵器內(nèi)部構(gòu)件對流體流態(tài)的影響,煙氣在原來運(yùn)行方向上產(chǎn)生紊亂,出現(xiàn)局部或整體混合現(xiàn)象。極線、極板之間產(chǎn)生間歇性放電,電弧溫度很高,一般可以達(dá)到3000℃~6000℃。轉(zhuǎn)爐煤氣的燃點(diǎn)在650~700℃。如果此時(shí)混合煙氣中O2和CO含量達(dá)到或超過此時(shí)混合氣體的爆炸極限,就會產(chǎn)生爆炸,造成泄爆。

        4 泄爆原因分析

        電除塵內(nèi)的爆炸其根本原因是電除塵內(nèi)煙氣中的CO與O2混合后濃度到達(dá)一定比例后,經(jīng)電場中高壓閃絡(luò)的電弧火花引起爆炸。通過對150t轉(zhuǎn)爐投產(chǎn)后電除塵的泄爆統(tǒng)計(jì)后分析,靜電除塵器發(fā)生泄爆主要有以下幾個(gè)原因:

        4.1 冶煉開始階段

        轉(zhuǎn)爐開始吹煉時(shí)碳氧反應(yīng)就十分劇烈,CO迅速產(chǎn)生,如果產(chǎn)生的CO在爐口沒有被完全燃燒而進(jìn)入靜電除塵器,在靜電除塵器內(nèi)部與開吹前煙道中的空氣進(jìn)行混合,從而在靜電除塵器內(nèi)產(chǎn)生爆炸,使泄爆閥打開而中斷吹煉。

        4.2 冶煉中斷階段

        轉(zhuǎn)爐吹煉中事故提槍后進(jìn)行再吹煉,這時(shí)再吹煉的鐵水與經(jīng)過鐵水預(yù)處理三脫后的鐵水性質(zhì)類似,所以泄爆原因基本類似。

        4.3 冶煉結(jié)束階段

        轉(zhuǎn)爐吹煉結(jié)束氧槍提槍,到關(guān)氧點(diǎn)氧氣切斷閥迅速關(guān)閉,若氧氣切斷閥關(guān)閉速度滯后,造成多余的O2進(jìn)入煙道,與停吹一刻產(chǎn)生CO混合從而在靜電除塵器內(nèi)產(chǎn)生爆炸。

        4.4 長時(shí)間停爐

        轉(zhuǎn)爐經(jīng)過長時(shí)間停爐后,蒸發(fā)冷卻器入口溫度只有幾十度左右。在吹煉第一爐鋼的初期,由于煙道裙罩口處于低溫狀態(tài),CO2的產(chǎn)生速度會比高溫時(shí)要慢,這樣在吹煉初期CO在爐口沒有完全燃燒而在電除塵器內(nèi)部與O2混合濃度達(dá)到爆炸的邊界范圍時(shí),也就會發(fā)生泄爆現(xiàn)象。

        4.5 加料原因

        副原料潮濕含有一定水分,加入轉(zhuǎn)爐后高溫將其水反應(yīng)分解含有H2,造成H2含量超標(biāo),造成H2泄爆。

        加料方式不正確,比如一次加入量過多,造成爐內(nèi)劇烈反應(yīng),爐口處充滿煙氣,煙氣量瞬間增大,若風(fēng)機(jī)沒有及時(shí)調(diào)整轉(zhuǎn)度,將造成部分煙氣滯留煙罩口,此時(shí)造成爐口處處于負(fù)壓狀態(tài),易將空氣帶入煙道內(nèi),進(jìn)而造成泄爆。

        4.6 煙罩控制

        煙罩控制不當(dāng)造成泄爆,150t轉(zhuǎn)爐煤氣要回收,冶煉過程要進(jìn)行降罩操作,冶煉開始時(shí)煙罩降的過早以及冶煉結(jié)束煙罩提升過晚都將造成空氣進(jìn)入煙道內(nèi)進(jìn)而和CO混合,達(dá)到一定比例后造成泄爆。

        綜合所有故障發(fā)現(xiàn),電除塵器泄爆現(xiàn)象主要是出現(xiàn)在開吹的時(shí)間段,都是由于停吹時(shí)滯留在電除塵器中充滿著空氣,當(dāng)轉(zhuǎn)爐開吹時(shí)產(chǎn)生的CO沒有完全燃燒與空氣混和濃度到達(dá)一定的比例后造成的泄爆。

        5 預(yù)防泄爆的措施

        在影響電除塵器泄爆的因素里,通過人為操作,能夠影響的因素有:O2濃度、CO濃度、和煙氣的流動狀態(tài),其中對CO濃度的控制主要是改變CO在電除塵器內(nèi)部的爆炸極限范圍。通過對以上三個(gè)因素的控制,可以有效降低電除塵器的泄爆頻率。主要采取以下措施:

        5.1 優(yōu)化轉(zhuǎn)爐吹氧流量控制

        在轉(zhuǎn)爐開吹過程中,為了嚴(yán)格控制O2與鋼水反應(yīng)速率,初期產(chǎn)生的CO要求能在爐口完全燃燒變成CO2,增加一套氧氣流量的斜坡控制方案,即在轉(zhuǎn)爐開吹之初控制氧氣流量按一定的斜坡緩慢上升,在這種控制條件下,開吹時(shí)氧氣初始流量低,在吹煉過程中產(chǎn)生的CO在爐口基本能完全燃燒變?yōu)镃O2,而CO2為非爆炸性氣體,利用CO2氣體形成一種活塞式煙氣柱,一直推動煙氣管道中殘余的空氣向放散煙囪排出,后來產(chǎn)生的富含CO的轉(zhuǎn)爐煙氣利用非爆炸性的煙氣與空氣中的氧氣隔離開來,將CO與O2的混合濃度控制在爆炸范圍之外。

        這種斜坡控制同樣適合于轉(zhuǎn)爐冶煉中斷以及長時(shí)間停爐后的吹煉,轉(zhuǎn)爐在經(jīng)過長時(shí)間停爐后吹煉第一爐鋼時(shí),先用少量氧氣吹煉一定時(shí)間后,提高蒸發(fā)冷卻器入口溫度后,從而進(jìn)入正常的吹煉方式。煙道中的高溫狀態(tài)能促進(jìn)汽化冷卻煙道中CO與O2的反應(yīng)速度,增加CO2的量,降低O2的濃度至安全范圍,所以有效的避免了泄爆現(xiàn)象。

        以上三種情況實(shí)際應(yīng)用中氧流量還有一定的差別,具體根據(jù)三種情況分別設(shè)定三條不同的吹氧曲線,依據(jù)冶煉時(shí)間改變氧流量的設(shè)定值,在上位機(jī)畫面上可以選擇相應(yīng)的曲線,非常方便。

        5.2 優(yōu)化ID風(fēng)機(jī)控制

        在電除塵系統(tǒng)中ID風(fēng)機(jī)為變頻調(diào)速風(fēng)機(jī),為適應(yīng)轉(zhuǎn)爐煙氣變化的工藝需要,在轉(zhuǎn)爐的各種狀態(tài)下,ID風(fēng)機(jī)都需要有與之相配的控制模式。轉(zhuǎn)爐的開吹階段,為了防止電除塵泄爆,煙氣中的CO需要完全燃燒而在管道中形成隔離帶,所以這時(shí)的ID風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速依據(jù)風(fēng)機(jī)控制模型進(jìn)行計(jì)算得出,充分保證吹煉產(chǎn)生的CO在裙罩口完全燃燒,且煙氣中過剩氧含量較低。冶煉中斷情況,為保證管道中的CO快速被抽走,此時(shí)ID風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速為高速。

        5.3 優(yōu)化工藝

        (1)吹煉中斷再吹煉時(shí),提前打開氮?dú)馇袛嚅y,向煙氣管道中吹入一定量的氮?dú)猓M(jìn)入電除塵從而稀釋電除塵中的氧氣含量,使氧含量小于13%,達(dá)到避免電除塵泄爆的目的。

        (2)確保副原料干燥,沒有水分。

        (3)副原料投料時(shí)遵循少量、多批次的原則,確保爐口煙氣量的均勻變化。

        5.4 優(yōu)化設(shè)備控制和維護(hù)

        (1)控制泄露進(jìn)入系統(tǒng)的氧氣量,確保自煙罩、加料口、爐口微差壓、粗灰系統(tǒng)、風(fēng)管等的密封,定期進(jìn)行檢修,使系統(tǒng)泄露率控制在1%以下。

        (2)定期檢修、檢測氧槍用氧氣切斷閥,確保其關(guān)斷時(shí)間小于5秒。

        (3)優(yōu)化煙罩升降自動控制,吹煉開始后當(dāng)氧含量小于6%時(shí)煙罩下降,當(dāng)吹煉實(shí)績大于90%時(shí),自動上升,根據(jù)實(shí)際情況可以實(shí)時(shí)手動干預(yù)。

        (4)梳理氧槍系統(tǒng)報(bào)警提槍的條件,包括氧槍水系統(tǒng)、汽化系統(tǒng),通過點(diǎn)檢、定修確保系統(tǒng)的可靠運(yùn)行,減少異常報(bào)警次數(shù),從而減少事故提槍造成冶煉中斷的次數(shù)。

        總之,解決電除塵的泄爆這一問題要綜合考慮整個(gè)轉(zhuǎn)爐系統(tǒng),尋找出現(xiàn)問題的根源,單純認(rèn)為泄爆發(fā)生在靜電除塵器,解決泄爆問題就應(yīng)該在電除塵這部分做工作是不正確的。

        6 結(jié)束語

        通過八鋼新疆150t轉(zhuǎn)爐干法除塵泄爆故障的原因分析,并結(jié)合其他鋼廠的轉(zhuǎn)爐干法除塵的控制經(jīng)驗(yàn),我們制定了包括工藝、設(shè)備在內(nèi)的多項(xiàng)措施,有效的避免電除塵器內(nèi)部泄爆現(xiàn)象的發(fā)生,降低了轉(zhuǎn)爐的異常提槍次數(shù),保護(hù)了電除塵器內(nèi)部設(shè)備,增加內(nèi)部極板極線的使用壽命,很好的提高了轉(zhuǎn)爐電除塵系統(tǒng)的可靠性和安全性。

        [1]張殿印,王純.除塵器手冊[S].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004.

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