閆麗娜
(管道局五公司第八工程處,河北 滄州 062552)
如圖1所示,斜塊式內(nèi)胎由行走系統(tǒng),撐脹系統(tǒng)兩大部分組成。主要組成部件有油缸,油馬達(dá),主動(dòng)輪總成,從動(dòng)輪總成,撐塊,撐板,上活動(dòng)板,下活動(dòng)板,滑動(dòng)板,導(dǎo)向軸,彈簧鋼板,斜塊等。
內(nèi)胎是冷彎管機(jī)的關(guān)鍵部件,它主要用來(lái)控制冷彎管制作工程中,鋼管起褶皺以及橢圓度超標(biāo)等缺陷的產(chǎn)生。內(nèi)胎的工作原理是內(nèi)胎撐脹機(jī)構(gòu)處于收起狀態(tài)時(shí),控制內(nèi)胎行走換向閥,由油馬達(dá)帶動(dòng)主動(dòng)輪,將內(nèi)胎置于被彎鋼管設(shè)計(jì)位置,控制內(nèi)胎撐脹換向閥,由油缸拉動(dòng)滑動(dòng)板,在滑動(dòng)板的斜塊作用下,通過(guò)上、下活動(dòng)板的斜塊,使上、下活動(dòng)板沿導(dǎo)向軸垂直升、降,當(dāng)撐塊頂?shù)皆O(shè)計(jì)位置時(shí)(即鋼管發(fā)生適量變形時(shí)),停止升壓,開(kāi)始彎管彎制,本次彎制結(jié)束后,內(nèi)胎在鋼板彈簧的作用下恢復(fù)原狀,然后控制內(nèi)胎撐脹換向閥,由油缸推動(dòng)滑動(dòng)板,使上、下活動(dòng)板收起,再控制內(nèi)胎行走換向閥,由油馬達(dá)帶動(dòng)主動(dòng)輪,將內(nèi)胎置于被彎鋼管的下一設(shè)計(jì)位置,直至完成鋼管彎制。
經(jīng)過(guò)對(duì)西氣東輸二線、日東原油管道、陜京三線等工程冷彎管機(jī)使用維護(hù)過(guò)程的跟蹤服務(wù)和統(tǒng)計(jì),我們發(fā)現(xiàn)有時(shí)會(huì)出現(xiàn)褶皺超標(biāo)、內(nèi)胎行走困難、導(dǎo)向軸斷裂等問(wèn)題,具體情況如下:
我們經(jīng)分析認(rèn)為,其原因是內(nèi)胎在制造過(guò)程中存在一定的裝配偏差,而原有結(jié)構(gòu)從動(dòng)輪的調(diào)整間隙不夠大,有時(shí)就會(huì)導(dǎo)致內(nèi)胎在管內(nèi)行走困難,尤其是從動(dòng)輪,有時(shí)即使把從動(dòng)輪支板調(diào)到最高點(diǎn),能進(jìn)入管子,但當(dāng)內(nèi)胎漲緊時(shí),在還沒(méi)有漲到位時(shí)從動(dòng)輪就已經(jīng)緊貼管壁沒(méi)有間隙了,這樣就造成了內(nèi)胎支撐不到位,從而使管子在彎制過(guò)程中形成褶皺。
在冷彎管彎制過(guò)程中,內(nèi)胎動(dòng)力導(dǎo)向軸根部受力較大,由于其結(jié)構(gòu)造成受力不均勻,而動(dòng)力導(dǎo)向軸的壁厚較薄,這樣就造成了其根部容易斷裂,因此該處經(jīng)常需要維修更換。
原設(shè)計(jì)在安裝主動(dòng)輪鏈條時(shí)要加裝偏心漲緊輪,這樣不僅結(jié)構(gòu)復(fù)雜制造難度大,而且在使用中也容易出現(xiàn)鏈條松動(dòng)的問(wèn)題。
根據(jù)對(duì)內(nèi)胎構(gòu)造及使用原理的分析,原從動(dòng)輪支板是焊于油缸連接盤上,這樣活動(dòng)間隙僅為54mm。由于活動(dòng)間隙過(guò)小,內(nèi)胎行走系統(tǒng)進(jìn)入鋼管時(shí)從動(dòng)輪支板易與鋼管管壁卡住,導(dǎo)致內(nèi)胎在管內(nèi)行走困難,影響施工,增加了施工人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
針對(duì)以上現(xiàn)狀,在原有的基礎(chǔ)上把從動(dòng)輪支板加長(zhǎng)加高,直接焊于內(nèi)胎上活動(dòng)板上,活動(dòng)間隙由原來(lái)的54mm增至108mm,活動(dòng)間隙增大了,這樣行走輪在上管及下管時(shí)都不會(huì)受阻了,在此基礎(chǔ)上對(duì)從動(dòng)輪軸及油缸連接盤也做了部分的調(diào)整,把從動(dòng)輪軸的間距由原來(lái)的286mm改為390mm,油缸連接盤的寬度由原來(lái)的418mm改為340mm。
優(yōu)化后的內(nèi)胎在冷彎管制作過(guò)程上下管方便,行走自如,當(dāng)內(nèi)胎漲緊時(shí),從動(dòng)輪在管內(nèi)懸空,從而避免了在冷彎管彎制過(guò)程中褶皺現(xiàn)象的發(fā)生,提高了冷彎管的質(zhì)量。
針對(duì)動(dòng)力導(dǎo)向軸根部易斷裂的現(xiàn)象,我們對(duì)動(dòng)力導(dǎo)向軸結(jié)構(gòu)進(jìn)行了分析,發(fā)現(xiàn)原動(dòng)力導(dǎo)向軸內(nèi)部裝有一個(gè)銅套,在冷彎管機(jī)使用過(guò)程起到保護(hù)油缸連接軸的作用。經(jīng)研究,我們將銅套去除,直接把動(dòng)力導(dǎo)向軸的內(nèi)孔直徑改為與銅套內(nèi)孔一致,這樣就增加了動(dòng)力導(dǎo)向軸的壁厚,并在軸孔內(nèi)部加一油槽起潤(rùn)滑作用。
此項(xiàng)優(yōu)化已成功運(yùn)用,改進(jìn)后的動(dòng)力導(dǎo)向軸比之前的壁厚增加了8mm,有效解決了動(dòng)力導(dǎo)向軸根部易斷裂的現(xiàn)象,降低了售后維修費(fèi)用。
原主動(dòng)輪安裝時(shí)為防止鏈條松動(dòng),每次都要加裝偏心漲緊輪,該結(jié)構(gòu)制作工藝較復(fù)雜,且使用中可靠性較差,為改善這一狀況,我們經(jīng)研究準(zhǔn)備通過(guò)調(diào)整結(jié)構(gòu)尺寸以取消漲緊機(jī)構(gòu)的方式解決。經(jīng)測(cè)量主動(dòng)輪安裝支板的兩中心孔的尺寸為216mm,根據(jù)鏈條長(zhǎng)度,通過(guò)計(jì)算及多次試驗(yàn),最終確定把兩孔的中心距縮小為210mm,這樣恰好可使傳動(dòng)鏈條處于良好的工作狀態(tài),無(wú)需再加裝漲緊輪,由此簡(jiǎn)化了制作過(guò)程,提高了工作可靠性。
改進(jìn)措施實(shí)施后,經(jīng)過(guò)對(duì)三公司508內(nèi)胎、六公司813內(nèi)胎、四川油建1016內(nèi)胎制造、使用過(guò)程的跟蹤調(diào)查,證實(shí)較好地解決了原有內(nèi)胎存在的各種問(wèn)題,在冷彎管加工過(guò)程中上下管方便,行走自如,從未出現(xiàn)過(guò)內(nèi)胎卡在管壁中的現(xiàn)象,提高了彎管加工質(zhì)量和工作效率,簡(jiǎn)化了產(chǎn)品制造工藝,取得了較好的效果。
[1]彎管機(jī)模具改進(jìn)[J].機(jī)械工人.冷加工,2003(11).