李 勇
(大同煤炭集團(tuán)大地選煤工程有限責(zé)任公司,山西 大同 037003)
重介質(zhì)選煤是當(dāng)前最先進(jìn)的選煤方法,它不僅具有分選精度和數(shù)量效率高,還有生產(chǎn)操作和工藝調(diào)整簡(jiǎn)單以及易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化等優(yōu)點(diǎn)。近幾年,重介選煤得到了廣泛的應(yīng)用。重介選煤廠調(diào)試是對(duì)設(shè)計(jì)的進(jìn)一步完善,也是一個(gè)全方位的系統(tǒng)工程,調(diào)試的好壞極大地影響著經(jīng)濟(jì)效益。因此,需要結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,充分考慮設(shè)備的技術(shù)性能指標(biāo),通過(guò)對(duì)局部設(shè)備和工藝環(huán)節(jié)的改造,在短時(shí)間內(nèi)使選煤廠生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力,工藝系統(tǒng)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)最佳。
永定莊選煤廠是年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力210萬(wàn)t的動(dòng)力煤選煤廠。選煤方法為50~1.5 mm原煤采用兩產(chǎn)品重介旋流器分選,1.5~0.15 mm粗煤泥采用螺旋分選機(jī)分選,-0.15 mm細(xì)煤泥采用加壓過(guò)濾機(jī)回收處理。工藝流程為:原煤從原煤場(chǎng)經(jīng)給煤機(jī)和皮帶轉(zhuǎn)載進(jìn)入主廠房,進(jìn)入主廠房后經(jīng)1.5 mm原煤脫泥篩脫泥,-1.5 mm篩下物料進(jìn)入煤泥水系統(tǒng),+1.5 mm篩上物料與合格介質(zhì)進(jìn)入混料桶,混合后經(jīng)泵打入兩產(chǎn)品重介旋流器分選出精煤和矸石,精煤通過(guò)脫介篩脫介,經(jīng)離心機(jī)進(jìn)一步脫水后,再經(jīng)皮帶機(jī)轉(zhuǎn)載進(jìn)入精煤倉(cāng),矸石通過(guò)脫介篩脫介脫水后,經(jīng)皮帶機(jī)轉(zhuǎn)載進(jìn)入矸石倉(cāng)。精煤和矸石脫介篩篩下合介段的物料進(jìn)入合格介質(zhì)桶、篩下稀介段的物料和離心機(jī)離心液進(jìn)入稀介桶,稀介質(zhì)經(jīng)泵打入磁選機(jī)磁選,磁選精礦進(jìn)入合格介質(zhì)桶、尾礦進(jìn)入煤泥水系統(tǒng);部分合格介質(zhì)可分流到稀介桶。重介旋流器分選工藝示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 重介旋流器分選工藝示意圖
重介旋流器設(shè)計(jì)分選粒度為50~1.5 mm,但是在調(diào)試過(guò)程中,進(jìn)入系統(tǒng)的原煤粒度有時(shí)在100 mm左右,粒度超限物料進(jìn)入重介旋流器分選系統(tǒng),造成混料泵上料不暢,重介旋流器入料壓力波動(dòng),分選效果變差,嚴(yán)重時(shí),混料泵或旋流器堵塞,系統(tǒng)整體停車。由于每種設(shè)備都有其最大允許通過(guò)粒度的要求,粒度超限會(huì)造成泵的工況不穩(wěn)定,旋流器入料壓力頻繁波動(dòng),使離心力處于不斷變化狀態(tài)下,旋流器分選效果變差,最終影響產(chǎn)品的質(zhì)量;粒度超限嚴(yán)重時(shí)還容易造成泵和旋流器發(fā)生堵塞使系統(tǒng)停車。
稀介質(zhì)經(jīng)泵分別進(jìn)入兩個(gè)磁選機(jī)磁選,在調(diào)試過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)稀介桶桶位不穩(wěn)定,時(shí)常出現(xiàn)空桶或冒桶現(xiàn)象,造成后續(xù)磁選機(jī)入料不易控制。為了保證磁選機(jī)的磁選效率,生產(chǎn)中通常采用調(diào)節(jié)篩上噴水和磁選機(jī)入料閥門(mén)等方法來(lái)穩(wěn)定稀介系統(tǒng),給生產(chǎn)管理和操作帶來(lái)了困難。特別是磁選機(jī)入料閥門(mén)的調(diào)整,當(dāng)按桶位情況開(kāi)啟,閥門(mén)開(kāi)啟過(guò)小,只有10 mm左右,經(jīng)常造成稀介泵不上料和上料不暢,頻繁調(diào)節(jié)閥門(mén),使磁選機(jī)入料波動(dòng),入料閥門(mén)磨損也很快,每月需要更換2次;當(dāng)閥門(mén)開(kāi)啟大時(shí),稀介桶會(huì)出現(xiàn)空桶,稀介泵時(shí)停時(shí)開(kāi),不能連續(xù)工作,造成磁選機(jī)工況不穩(wěn)定。磁選機(jī)的入料不穩(wěn)定,造成介質(zhì)損失增加,磁選效率降低。
針對(duì)上述問(wèn)題,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,進(jìn)行了相應(yīng)的系統(tǒng)優(yōu)化完善。將現(xiàn)有的原煤脫泥篩出料端的兩排篩板更換為篩孔為50 mm×50 mm篩板,對(duì)原有篩下溜槽改造,50 mm×50 mm的篩下物進(jìn)入混料桶,增加大塊物料溜槽;將重介入料泵更換成300ZJ-IC90,提高了泵通過(guò)物料的粒度。在日常生產(chǎn)過(guò)程中,加強(qiáng)原煤分級(jí)篩和原煤破碎機(jī)的檢查維護(hù)工作,從源頭上減少粒度超限的物料。改造后工藝流程為:原煤進(jìn)入主廠房后經(jīng)二段分級(jí),一段為1.5 mm脫泥,篩下物料進(jìn)煤泥水系統(tǒng),篩上物料再經(jīng)二段50 mm分級(jí),篩下物料進(jìn)入混料桶,+50 mm的物料統(tǒng)一收集處理。改造后工藝示意圖見(jiàn)圖2。
圖2 改造后工藝示意圖
為了保證磁選機(jī)入料的穩(wěn)定,提高磁選機(jī)效率,將原來(lái)進(jìn)入磁選機(jī)入料的三通管道現(xiàn)改成四通管道,其中兩通還進(jìn)入到磁選機(jī)的入料箱中,一通管路返回到稀介桶,并分別安裝閥門(mén)控制其流量。在保證磁選機(jī)磁選效率的情況下,通過(guò)調(diào)節(jié)三個(gè)閥門(mén)的開(kāi)啟度,控制磁選機(jī)的入料量和回流量,使處理量達(dá)到最大,回料量達(dá)到最小,形成穩(wěn)定的流量比例,閥門(mén)位置固定不動(dòng),生產(chǎn)中不用再頻繁調(diào)節(jié)閥門(mén)。同時(shí),稀介泵采用壓入式給料,桶位的高低對(duì)磁選機(jī)入料量也有很大影響,因此,在生產(chǎn)中,要求稀介桶的液位控制在50% ~70%之間。
1)降低了事故率。改造實(shí)施后,原煤脫泥篩脫泥效果正常,對(duì)后續(xù)的系統(tǒng)沒(méi)有影響,由于增加了+50 mm的分級(jí),有效地控制了進(jìn)入了重介旋流器分選系統(tǒng)的粒度,避免了因?yàn)槲锪狭6瘸薅斐啥氯\嚭蛪毫Σ▌?dòng),使系統(tǒng)的生產(chǎn)能力在一個(gè)月內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)能力,提高了選煤廠整體效益。
2)降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。生產(chǎn)中不用再頻繁調(diào)節(jié)閥門(mén),省去了繁瑣的操作,降低了管理難度。由于部分物料通過(guò)管路回到稀介桶,管路中的壓力降低了,現(xiàn)使用的磁選機(jī)入料閥門(mén)半年更換1次,延長(zhǎng)了閥門(mén)的使用壽命,降低了生產(chǎn)成本。
3)提高了磁選效果,降低了介耗。由于穩(wěn)定了磁選機(jī)入料,磁選效率提高到99.8%,噸煤介耗比調(diào)試初期相比下降了1 kg,經(jīng)濟(jì)效益明顯,磁選機(jī)效率由改造前的98.6%提高到改造后的99.8%。
重介選煤工藝調(diào)試是一個(gè)全方位的系統(tǒng)工程。通過(guò)系統(tǒng)的完善,解決了粒度超限的物料進(jìn)入分選系統(tǒng)和稀介質(zhì)系統(tǒng)不穩(wěn)定的問(wèn)題,降低了事故率,縮短了調(diào)試時(shí)間,使系統(tǒng)生產(chǎn)能力在一個(gè)月內(nèi)達(dá)到設(shè)計(jì)能力,降低了介耗,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
[1]歐澤深,張文軍.重介質(zhì)選煤技術(shù)[M].徐州:中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,2006:87-89.
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