張 軍
(中海石油舟山石化有限公司 機(jī)械動力部,浙江 舟山 316015)
磁力驅(qū)動泵(簡稱磁力泵)是利用永磁體的磁力偶合實(shí)現(xiàn)扭矩?zé)o接觸傳遞的新型工業(yè)用泵。 磁力傳遞能量時,被驅(qū)動軸無需穿出機(jī)殼,而是利用磁場的穿透性傳遞扭矩,取消了傳統(tǒng)機(jī)械傳動連接和動密封,從根本上消除了軸封泄漏,杜絕了石油化工行業(yè)中的“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。
某石化公司硫磺車間污水汽提裝置安裝有兩臺塔頂回流泵P3402AB,由于泵送介質(zhì)酸性水一旦泄漏會給人身安全及環(huán)境帶來危害,因此采用磁力泵來實(shí)現(xiàn)零泄漏。 然而,此兩臺泵在使用過程中,由于多種原因,頻繁損壞,嚴(yán)重危及裝置生產(chǎn)、人身安全,為此如何改進(jìn)磁力泵使其適應(yīng)裝置的具體工況成為燃眉之急。
塔頂回流泵P3402AB 系由江蘇某公司制造MT-CEP50-32-200 型磁力泵,屬同步型磁力驅(qū)動常溫單級臥式化工泵。
MT-CEP 型磁力。
泵屬同步型磁力聯(lián)軸器,其內(nèi)、外磁轉(zhuǎn)子永磁材料為釹鐵硼(NdFeB)。
MT-CEP50-32-200。
型磁力泵采用內(nèi)循環(huán)冷卻、潤滑系統(tǒng),其原理見圖1。
圖1 內(nèi)循環(huán)示意圖
自2004 年3 月,MT-CEP50-32-200 型磁力泵在污水汽提裝置投用以來故障頻繁,平均10 天就要檢修一次,經(jīng)常出現(xiàn)兩臺泵帶病運(yùn)行情況,嚴(yán)重威脅裝置生產(chǎn)和人身安全。
為查找磁力泵頻繁故障的原因, 將磁力泵的破壞型式及運(yùn)行工況對比分析發(fā)現(xiàn),泵送介質(zhì)中含有大量焦粉粒和鐵磁性硬質(zhì)顆粒,雖經(jīng)Y 型過濾器除去了部分直徑較大的顆粒,但由于管路上沒有安裝磁性過濾裝置, 大量直徑較小焦粉粒和鐵磁性硬質(zhì)顆粒仍留在介質(zhì)中,滿足不了磁力泵的設(shè)計使用條件。
一般網(wǎng)式過濾器只適合濾除含雜質(zhì)較少的介質(zhì), 且主備冗余配置,以便切換清洗。 而現(xiàn)場實(shí)際情況是泵送介質(zhì)酸性水中含有大量焦粉粒和鐵磁性硬質(zhì)顆粒,且Y 型過濾器為單臺布置。 由于以上所述原因,往往造成如下不良后果:
(1)焦粉粒和鐵磁性硬質(zhì)顆粒堵塞過濾器,造成介質(zhì)不足或中斷,導(dǎo)致泵空轉(zhuǎn)或抽空。
磁力泵在小流量或無介質(zhì)空轉(zhuǎn)時,介質(zhì)對內(nèi)磁轉(zhuǎn)子、隔離套和軸承冷卻、潤滑不足,導(dǎo)致泵內(nèi)溫度急劇升高,引起隔離套退火,內(nèi)、外磁轉(zhuǎn)子退磁、軸承燒碎。
磁力泵在抽空狀態(tài)運(yùn)行時,工況波動大,負(fù)荷變動頻繁,扭矩波動大。 內(nèi)、外磁轉(zhuǎn)子由于扭矩的波動發(fā)生相對滑動產(chǎn)生大量渦流熱,如冷卻不利,將導(dǎo)致磁體退磁,磁塊熱脹卡死。
在抽空時, 磁力泵的液力平衡狀態(tài)被破壞, 轉(zhuǎn)子前后竄動,滑動軸承承受很大軸向力而導(dǎo)致軸承推力面損壞。
(2)大量焦粉粒和鐵磁性硬質(zhì)顆粒隨介質(zhì)進(jìn)入冷卻、潤滑通路,對流經(jīng)零、部件沖蝕嚴(yán)重。
由于隔離套壁厚僅為1mm,成為磁力泵的薄弱環(huán)節(jié),最容易磨穿、泄漏。 隔離套的穿孔部位,大多數(shù)位于筒體底部的圓周面上,這是因?yàn)槔鋮s潤滑介質(zhì)進(jìn)入隔離套后,在內(nèi)磁轉(zhuǎn)子的帶動下形成環(huán)流,質(zhì)量較大的硬質(zhì)顆粒在離心力的作用下被甩到環(huán)流的最外層直接與隔離套相摩擦,環(huán)流在隔離套底部改變流動方向施加給隔離套底部圓周一個反作用力,這樣底部圓周面受到離心力及環(huán)流反作用力的共同作用,此處磨損較嚴(yán)重。
(3)鐵磁性物質(zhì)隨介質(zhì)進(jìn)入冷卻、潤滑通路,對磁性部件造成嚴(yán)重破壞。
鐵磁性硬質(zhì)顆粒經(jīng)過冷卻、 潤滑通路, 被磁性部件所捕獲,對磁性部件造成嚴(yán)重破壞。 被內(nèi)磁轉(zhuǎn)子捕獲的鐵磁性硬質(zhì)顆粒,會對內(nèi)磁轉(zhuǎn)子的不銹鋼包套產(chǎn)生磨損;被外磁轉(zhuǎn)子捕獲的鐵磁性硬質(zhì)顆粒,會對隔離套產(chǎn)生磨損。 鐵磁性硬質(zhì)顆粒對隔離套的磨損部位與外磁轉(zhuǎn)子上永磁體位置相對應(yīng),且隔離套與外磁轉(zhuǎn)子永磁體中心相對應(yīng)稍向下游部位磨損最為厲害。 其原因在于永磁體中心處對鐵磁性硬質(zhì)顆粒吸引力最強(qiáng),由于鐵磁性硬質(zhì)顆粒流入隔離套時帶有慣性,所以位置稍向下游。
鐵磁性硬質(zhì)顆粒數(shù)目較多時,大量鐵磁性硬質(zhì)顆粒被內(nèi)、外磁轉(zhuǎn)子捕獲,堆積在隔離套與內(nèi)磁轉(zhuǎn)子之間阻塞內(nèi)磁轉(zhuǎn)子冷卻通路,導(dǎo)致內(nèi)磁轉(zhuǎn)子退磁、后滑動軸承干磨及隔離套的磨損。
分析磁力泵發(fā)生故障的原因后, 針對故障原因采取以下措施:取消過濾網(wǎng),消除由于過濾器堵塞造成的泵空轉(zhuǎn)或抽空;堵死軸承體小孔,防止大量焦粉粒和鐵磁性硬質(zhì)顆粒隨介質(zhì)經(jīng)軸承體小孔進(jìn)入冷卻、潤滑通路;將內(nèi)循環(huán)冷卻改為外循環(huán)冷卻;嚴(yán)格操作紀(jì)律,嚴(yán)防超負(fù)荷及負(fù)荷頻繁變動。
改造后的冷卻、潤滑系統(tǒng)如圖2。
圖2 改造后冷卻、潤滑系統(tǒng)
2004 年10 月對兩臺磁力泵進(jìn)行改造,改造后磁力泵的運(yùn)行條件得到了改善,泵的平均運(yùn)行時間明顯提高,其中一臺從2004 年10 月改造后一直運(yùn)行2 年仍未出現(xiàn)故障, 滿足了正常生產(chǎn)的要求,節(jié)約了大量的人力、資金。