白利文
(河南工程咨詢監(jiān)理有限公司,河南 鄭州 450052)
宏盛聚德煤業(yè)有限公司煤礦 (下稱聚德礦)8 號煤直接頂板為L1 灰?guī)r,厚度7.5m 左右,該層灰?guī)r裂隙、溶穴發(fā)育,富水性非常強。8 號煤3 條大巷為下山,當(dāng)掘進(jìn)至西回風(fēng)井時頂板淋水量大,最大單頭淋水量為60m3/h,不僅對掘進(jìn)安全構(gòu)成巨大威脅,而且嚴(yán)重制約了巷道施工進(jìn)度,2012 年6 月,8 號軌道大巷單月綜掘進(jìn)尺僅80m。 為保障安全,提高掘進(jìn)進(jìn)度,提出超前鉆孔疏干技術(shù),將迎頭前方的水引到側(cè)幫鉆場排放,迎頭水量減小到小于10m3/h 以下, 疏干后,8 月份單掘進(jìn)頭進(jìn)尺最高達(dá)369m,三條巷道總進(jìn)尺922m,創(chuàng)歷史最高紀(jì)錄。 本文在分析灰?guī)r水對8 號煤掘進(jìn)影響的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了頂板灰?guī)r水可疏性評價,結(jié)合工程實踐,提出了物探探測與鉆探疏干相結(jié)合的技術(shù)方法,取得了顯著效果。
8 號煤3 條大巷為下山掘進(jìn),直接頂板為L1 灰?guī)r,在采掘施工時,直接頂板的裂隙、溶穴水會從巷道頂板直接淋到掘進(jìn)迎頭,主要表現(xiàn)為頂板大面積滴、淋水,局部地段從頂板的孔洞中呈水柱狀傾瀉,導(dǎo)致煤裝不上皮帶,掘進(jìn)進(jìn)度慢,最低進(jìn)尺80m/月,經(jīng)常糊泵、多次燒泵,經(jīng)濟(jì)損失大,工人作業(yè)環(huán)境惡化。
(1)頂板水。8 號煤頂板L1 灰?guī)r下山方向基本呈一單斜構(gòu)造,沿下山傾向方向略有起伏,發(fā)育有小型褶曲,在應(yīng)力集中區(qū)域,裂隙常較發(fā)育,巖層透水性也好。 一般在褶曲的軸部發(fā)育有一系列近似垂直于巷道掘進(jìn)方向的構(gòu)造裂隙,不同級次的裂隙普遍擴(kuò)容、連通,在一定范圍內(nèi)構(gòu)成含水裂隙網(wǎng)絡(luò),如同由毛渠到干渠的各線渠道連成的一個渠系。 巷道揭露此含水裂隙網(wǎng)絡(luò)的主干裂隙、小斷層時,各小裂隙中的水,匯集于主干裂隙,從而出現(xiàn)相當(dāng)大的水量。 目前本礦8 號三條大巷掘進(jìn)過程中先后揭露的幾處小型頂板斷裂或異常區(qū),施工期間三條巷道中超前掘進(jìn)的巷道在揭露這些小構(gòu)造時,其頂板及涌水量較其他地段大。 由于下山掘進(jìn)特殊的地質(zhì)條件造成在水疏干后,巷道繼續(xù)掘進(jìn)又會有水從頂板出來,這個現(xiàn)象顛覆了所謂“頂板水跟著掘進(jìn)迎頭走”的說法,用“頂板水在迎頭等著”來形容更確切。 治理異常困難,給施工帶來嚴(yán)重的影響,施工環(huán)境非常惡劣。
(2)陷落柱富水。8 號煤3 條大巷已揭露兩個陷落柱。陷落柱主要由8 煤頂板塌陷下來的巖石碎塊組成。 這些巖石碎塊棱角顯著、形狀各異,排列紊亂,大小混雜,大的巖塊直徑可達(dá)數(shù)米,小的僅幾厘米,巖塊之間形成空洞,并發(fā)育大量溶穴,溶穴內(nèi)充填大量白色方解石晶體。 碎塊間充滿巖粉、煤粉和各色粘土,膠結(jié)差,未成巖。 陷落柱柱體內(nèi)富水性非常強,在揭露這兩個陷落柱之前,淋水異常加大。 在揭露X4 陷落柱時,由于陷落柱體破碎石塊空隙的大量存在,空隙、裂隙中充滿水,掘進(jìn)和鉆孔揭露時涌水量達(dá)到60m3/h。
受地質(zhì)構(gòu)造控制,本井田范圍內(nèi)L1 灰?guī)r含水層的補給條件弱,徑流以順巖層傾斜運移,沿東向西流出井田外,礦井排水是其主要排泄途徑。 從之前頂板淋水疏干情況來看,巷道頂板淋水一般3 天即可疏干,迎頭掘進(jìn)超前后,后部水量一般會疏干,屬于衰減型的靜儲量,基本沒有補給水源。
根據(jù)地下水運移理論的“大井法”,隨著礦井開拓時的強烈排水,會圍著排水點形成一定直徑的疏干降落漏斗,隨著排水的不斷進(jìn)行疏干漏斗不斷擴(kuò)展,降落漏斗范圍內(nèi)的水即被疏干。 頂板灰?guī)r水的賦存類型由承壓轉(zhuǎn)為無壓,巷道(鉆孔)標(biāo)高以上的富水區(qū)內(nèi)頂板水被疏放(如圖1 所示)。 該巷道雖為下山施工,但由于坡度較小,仍具備疏干可行性。
圖1 8 號煤頂板水疏干模型示意圖
根據(jù)《煤礦防治水規(guī)定》的“有掘必探、先探后掘”的防治水原則,結(jié)合“防、堵、疏、排、截”的綜合治理措施,為確保安全生產(chǎn),在礦井巷道掘進(jìn)工作時,必須堅持進(jìn)行探放水。 根據(jù)地質(zhì)條件制定了超前小角度鉆孔疏水方案, 在實施此方案的過程中,為防治局部地段有斷層、陷落柱等地質(zhì)構(gòu)造造成局部異常富水,采取了物探探測與鉆探疏干相結(jié)合的技術(shù)方案。
在8 號煤掘進(jìn)頭的掘進(jìn)過程中采用瞬變電磁探測方法進(jìn)行連續(xù)超前探測,以查清8 號煤掘進(jìn)巷道迎頭工作面本煤層及底板方向與煤層成45°、30°、15°、0°、-15°、-30°-45°夾角區(qū)域在180°方位100m 距離空間范圍內(nèi)的富水區(qū)分布情況, 為下一步對頂板水和隱伏構(gòu)造(包括陷落柱)水害的治理提供參考依據(jù)。
在物探成果的基礎(chǔ)上,根據(jù)8 號煤充水因素分析,對影響8 號煤巷道掘進(jìn)的直接水害L1 灰?guī)r水進(jìn)行了鉆探疏干措施。在超前探鉆孔的基礎(chǔ)上布置2~3 個小角度頂板疏水孔, 一般為+1°到+3°,最大調(diào)整到+8°,鉆孔深度為鉆機(jī)的最大鉆進(jìn)深度,以穿過L1 灰?guī)r,進(jìn)入頂板泥巖1m 為準(zhǔn)。 一般疏水孔深度70~90m,鉆孔出水量3~50m3/h,迎頭頂板淋水僅3~5m3/h,效果顯著(鉆孔布置如圖2 所示)。
圖2 鉆孔布置示意圖
①鉆孔探到水后,要觀測水壓、水質(zhì)、水量和估計積水量或補給量。 根據(jù)礦井排水能力及水倉容量,控制放水孔的流量或調(diào)整排水能力,并清理水倉、水溝等,防止淹井。
②放水時,應(yīng)當(dāng)設(shè)有專人監(jiān)測鉆孔出水情況,測定水量和水壓,做好記錄。 記錄內(nèi)容有水量大小、水量變化、水量變化時間、有毒有害氣體情況、水色的變化、本班放水情況以及其他異常情況,并認(rèn)真進(jìn)行交接班,出班后填寫記錄,并向值班匯報,便于分析水量情況。
③放水過程中,如果水量突然變化,應(yīng)當(dāng)及時處理,并立即報告礦調(diào)度室。 遇緊急情況,馬上發(fā)出警報撤出受水威脅地點人員。
8 號煤集中軌道巷在2012 年6 月揭露X2 陷落柱時開始實施疏放水工作, 實施鉆孔疏水效果良好, 單孔最大出水量50m3/h, 將迎頭前方的水引到側(cè)幫鉆場排放, 迎頭水量由最大60m3/h 減小到小于10m3/h,甚至無水,將一直困擾在迎頭的水的引到了鉆場,煤泥混合水變成了清水,糊泵、燒泵以及煤裝不上皮帶等問題均得到了圓滿解決,掘進(jìn)工效大幅提高,最顯著的是8 月份,三條巷道單月總進(jìn)尺922m,以后月巷道正常進(jìn)尺保證在200m 以上。
(1)灰?guī)r水的出水表現(xiàn)形式通常為頂板大面積滴、淋水,局部地段從頂板的孔洞中呈水柱狀傾瀉,進(jìn)而導(dǎo)致煤裝不上皮帶、掘進(jìn)進(jìn)度慢、糊泵或燒泵等。
(2)灰?guī)r水常以頂板水或陷落柱水的形式涌入采掘空間,由于陷落柱體破碎石塊空隙大量存在,空隙、裂隙中容易充水,在采掘時應(yīng)密切關(guān)注陷落柱水的影響,及時進(jìn)行灰?guī)r水可疏性評價。
(3) 物探探測法和鉆探疏干法相結(jié)合的技術(shù)方法在頂板灰?guī)r水疏干過程中效果良好,采用瞬變電磁法進(jìn)行超前探測是揭露陷落柱和前方富水區(qū)的重要技術(shù)手段。
(4)對于存在陷落柱等異常地質(zhì)構(gòu)造的礦區(qū),建議在掘進(jìn)工作面嚴(yán)格執(zhí)行“有掘必探,先探后掘”的防治水原則,加大物探、鉆探探測的力度,防止誤揭斷層、陷落柱等地質(zhì)構(gòu)造異常富水區(qū),建立健全排水系統(tǒng),預(yù)防突水淹面、淹井事故的發(fā)生。
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