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        合成氨造氣自動(dòng)加焦成功應(yīng)用三周年總結(jié)

        2013-10-20 04:42:58
        化工設(shè)計(jì)通訊 2013年4期
        關(guān)鍵詞:氣爐炭層插板

        向 宏

        (湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司合成氨廠(chǎng),湖北 荊門(mén) 448150)

        湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司合成氨廠(chǎng)年產(chǎn)合成氨150kt,有φ2650mm造氣爐14臺(tái),采用烘干煤棒制氣。2009年10月,造氣車(chē)間引進(jìn)河北長(zhǎng)佳自動(dòng)加焦技術(shù),對(duì)14臺(tái)造氣爐全部進(jìn)行技改并一次性驗(yàn)收合格投運(yùn)。至2013年1月,自動(dòng)加焦系統(tǒng)運(yùn)行正常,為公司的節(jié)能降耗和環(huán)保工作作出了巨大貢獻(xiàn)。下面我將湖北新洋豐合成氨廠(chǎng)自動(dòng)加焦系統(tǒng)成功應(yīng)用3周年的經(jīng)驗(yàn)作簡(jiǎn)單的總結(jié),借以與造氣同仁們分享交流。

        1 自動(dòng)加焦工藝流程簡(jiǎn)述

        2 自動(dòng)加焦工作原理

        2.1 加焦系統(tǒng)構(gòu)成

        自動(dòng)加焦系統(tǒng)主要由加煤機(jī)控制器、造氣爐空程顯示、控制器及探焦器、儲(chǔ)煤倉(cāng)、插板閥、圓盤(pán)閥、容煤筒、布料器、二次分布器、探焦器、油缸、運(yùn)煤皮帶、振動(dòng)篩等構(gòu)成,各構(gòu)件型號(hào)規(guī)格參數(shù)如下:

        加焦機(jī)型號(hào) CJ/JF850—Z4RD—C4C

        加煤機(jī)控制器型號(hào) CJ/KZJ03—01

        造氣爐空程顯示、控制器型號(hào) CJ/TJQ06

        皮帶規(guī)格 1?!?#1000mm,4?!?#800mm

        皮帶及振動(dòng)篩電機(jī)功率合計(jì) 141.5kW

        分煤電動(dòng)閘板 14個(gè),單個(gè)電機(jī)功率0.75kW

        儲(chǔ)煤倉(cāng)容積 2.5t烘干煤棒

        2.2 工作原理

        運(yùn)煤皮帶將型煤車(chē)間烘干煤棒運(yùn)至各爐儲(chǔ)煤倉(cāng)上部,經(jīng)造氣中控室人工控制電動(dòng)分煤閘板分煤至儲(chǔ)煤倉(cāng)備用。造氣技術(shù)人員根據(jù)造氣爐負(fù)荷、發(fā)氣量及工藝需求等在加煤及控制器上設(shè)置造氣爐內(nèi)炭層空程高度。固炭模式下運(yùn)行時(shí),加焦電磁閥在加煤機(jī)控制器輸出電信號(hào)的指揮下,在吹風(fēng)或下吹階段(各廠(chǎng)根據(jù)實(shí)際情況選擇),先提圓盤(pán)閥,再提插板閥,煤棒在重力作用下進(jìn)入容煤筒后,插板閥和圓盤(pán)閥相繼關(guān)閉,布料器提起,通過(guò)二次分布器的作用,煤棒進(jìn)入造氣爐,加煤結(jié)束。每個(gè)循環(huán)加煤結(jié)束后,在空程控制、顯示器的信號(hào)指示下,探焦器自動(dòng)對(duì)爐內(nèi)炭層空程進(jìn)行一次檢測(cè),上次及本次檢測(cè)結(jié)果都以數(shù)字形式顯示在儀表上,當(dāng)空程過(guò)低或過(guò)高時(shí)會(huì)自動(dòng)聲光報(bào)警提示,加煤機(jī)控制器將根據(jù)探焦器測(cè)量的空程變化趨勢(shì)自動(dòng)調(diào)整加焦插板閥開(kāi)啟時(shí)間,控制單次加煤量,以維持空程的穩(wěn)定;補(bǔ)料模式下運(yùn)行時(shí),操作人員可根據(jù)需要手動(dòng)對(duì)造氣爐加煤和測(cè)量空程;若需停爐拉空炭層檢修造氣爐,主操可取消DCS中控電腦上的 “遠(yuǎn)方”,自動(dòng)加焦系統(tǒng)將停止加煤;探焦器測(cè)量炭層空程高度后,還會(huì)將測(cè)量結(jié)果輸入到中控電腦實(shí)時(shí)顯示,主操亦可根據(jù)需要自中控電腦啟動(dòng)探焦器測(cè)量空程,查看空程變化記錄。

        3 應(yīng)用自動(dòng)加焦技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)

        3.1 利于床層阻力的均勻和穩(wěn)定

        未采用自動(dòng)加焦時(shí),造氣爐30~40min需人工加煤一次,加煤前炭層空程為1.4~1.6m,加煤后空程降到1.1~1.3m,有效炭層高度在加煤前的1.9~2.1m到加煤后的2.2~2.4m之間變化,變化幅度達(dá)0.3m。因?yàn)樘繉与S著制氣的不斷進(jìn)行而逐漸降低,導(dǎo)致床層阻力也不斷降低。加煤前有效炭層最低,床層阻力相應(yīng)降到最低,加煤后的前幾個(gè)循環(huán)則相反,有效炭層最高,床層阻力亦達(dá)到最大。采用自動(dòng)加焦后,造氣爐的空程穩(wěn)定,有效炭層始終保持在2.3m左右,波動(dòng)范圍不超過(guò)0.1m,還可用二次分布器調(diào)整爐面炭層分布,保證了造氣爐床層阻力的均勻和穩(wěn)定。

        3.2 利于氣化層和爐溫的穩(wěn)定

        因?yàn)槿斯ねt加煤而導(dǎo)致床層阻力的變化對(duì)氣化層的影響是不容小覷的。停爐加煤前,床層阻力最小,吹風(fēng)效果達(dá)到最大化,可在較短時(shí)間內(nèi)提高爐溫,使氣化層向上延伸變厚,溫度增高,因而此時(shí)蒸汽分解率最高,氣質(zhì)氣量均佳;加煤后床層阻力劇增,吹風(fēng)阻力亦相應(yīng)增大,吹風(fēng)效果最差,蒸汽分解率降至最低,氣質(zhì)氣量均下降。加煤前和加煤后造氣爐上下行出口煤氣溫度降幅均達(dá)到150℃左右,且人工加煤每次入爐冷煤棒在1.55t左右,大量冷煤棒入爐需吸取較多熱量,同樣降低了造氣爐的熱效率;當(dāng)入爐煤灰分超過(guò)24%時(shí),造氣爐穿洞、扒爐現(xiàn)象嚴(yán)重,這些因素都給造氣爐的正常出力制造了重重障礙。采用自動(dòng)加焦后,有效炭層基本維持不變,床層阻力相應(yīng)均勻穩(wěn)定,氣化層的位置、厚度、溫度基本恒定,上下行煤氣溫度呈兩條平行線(xiàn)。因每次加煤量?jī)H85kg左右,加煤后,入爐煤棒吸收熱量較少,爐溫波動(dòng)不會(huì)超過(guò)30℃;若入爐煤灰分在23%~32%范圍內(nèi)波動(dòng),爐子能保持穩(wěn)定——穩(wěn)定的氣化層和高爐溫,為造氣爐的強(qiáng)化制氣奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

        3.3 利于系統(tǒng)及入爐蒸汽和空氣壓力、流量的穩(wěn)定

        造氣14臺(tái)爐共分四個(gè)單元,1#、2#爐為一單元,其余四爐為一單元。每隔30~40min造氣爐需停爐加煤一次,因此四個(gè)單元停爐加煤的造氣爐少時(shí)一臺(tái),多時(shí)達(dá)到3臺(tái)(交接班時(shí)為滿(mǎn)足車(chē)間對(duì)炭層空程的考核此類(lèi)現(xiàn)象尤其突出);又因停爐都在吹風(fēng)8s后進(jìn)行,加煤一次需3~4min,一般情況下若開(kāi)13臺(tái)爐,則制氣的造氣爐同時(shí)少了1~3臺(tái),此階段系統(tǒng)蒸汽用量減少0.128~0.385t,蒸汽總管壓力可由0.25MPa急劇上升到0.28~0.50MPa,加煤結(jié)束后蒸汽用量迅速增加,總管壓力又急劇降至0.25MPa,蒸汽緩沖罐及入爐上下吹蒸汽壓力及流量隨之急劇變化;加煤爐吹風(fēng)8s后停止,恰逢單元另一爐上吹加氮,此時(shí)吹風(fēng)總管風(fēng)壓較一爐加氮、一爐吹風(fēng)情況下約高4kPa,加氮空氣流量亦相應(yīng)增大——變化頻繁的蒸汽和空氣壓力及流量,對(duì)造氣爐的上下吹平衡和物料平衡影響巨大,進(jìn)而影響到造氣爐的熱平衡,使?fàn)t況波動(dòng)加劇,十分不利于制氣生產(chǎn)。

        采用自動(dòng)加焦技術(shù)后,造氣爐無(wú)需停爐加煤,加之2010年10月造氣自動(dòng)下灰技改成功投運(yùn),造氣爐不停爐連續(xù)制氣已成現(xiàn)實(shí),有效避免了人工停爐加煤對(duì)蒸汽和空氣系統(tǒng)的影響,確保了入爐蒸汽和空氣壓力和流量的穩(wěn)定,噸氨蒸汽消耗降低15.83%,風(fēng)機(jī)出力率提高了10.1%,使制氣生產(chǎn)中的“三大平衡”得以維持,爐況不再波動(dòng),保障了造氣爐的穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。

        3.4 提高了單爐發(fā)氣量和氣質(zhì)

        人工停爐加煤,13臺(tái)爐班產(chǎn)液氨170t,單爐班產(chǎn)僅13.08t。采用自動(dòng)加焦工藝后,隨著工藝的不斷優(yōu)化和設(shè)備的不斷更新,至2013年1月,11.25臺(tái)爐(11臺(tái)爐長(zhǎng)開(kāi),1臺(tái)爐1個(gè)班補(bǔ)氣2h,在自動(dòng)下灰的前提下)連續(xù)制氣,入爐煤灰分在22.38%時(shí),班產(chǎn)液氨可達(dá)171.64t,單爐班產(chǎn)可達(dá)15.256t,比人工停爐加煤產(chǎn)氣量增加了16.64%??紤]到入爐煤灰分變化頻繁因素,當(dāng)灰分含量超過(guò)27%時(shí),需開(kāi)爐12臺(tái),而低于27%時(shí),則開(kāi)爐只需11臺(tái)多,噸氨煤耗平均降低196.4kg,降幅達(dá)11.04%;半水煤氣氣質(zhì)亦有顯著好轉(zhuǎn),人工加煤和自動(dòng)加焦前后氣體成分百分比對(duì)比見(jiàn)表1。

        表1 人工加煤和自動(dòng)加焦氣體成分對(duì)比 %

        由上表可知,采用自動(dòng)加焦工藝后,半水煤氣中有效氣體含量大幅上升,而需經(jīng)過(guò)變換和銅洗工段處理的無(wú)用氣體含量則大幅下降。氣質(zhì)的改善,在造氣爐產(chǎn)氣量增加的同時(shí),變換工段的蒸汽消耗及銅洗工段的醋酸銅氨液消耗大幅降低,合成工段的放空氣量亦大幅減少,對(duì)全廠(chǎng)的節(jié)能降耗工作作出了巨大貢獻(xiàn)。

        3.5 利于安全環(huán)保

        采用自動(dòng)加焦前,煤棒自烘干窯經(jīng)皮帶運(yùn)至二樓,再由二樓經(jīng)溜斗放煤至一樓吊斗,電動(dòng)葫蘆再將煤吊至三樓,副操在停爐閘煙囪閥后揭爐蓋加煤。煤棒在入吊斗和造氣爐期間,大量粉塵飄散至空氣中,頗有 “不識(shí)造氣真面目,只緣身在煙霧中”的無(wú)奈,對(duì)環(huán)境造成極大污染;副操加煤期間,常因煙囪閥動(dòng)作過(guò)慢、主操誤操作、電動(dòng)葫蘆斷電、閥門(mén)內(nèi)漏等原因造成爐口爆鳴,導(dǎo)致加煤副操被燒燙傷,甚至還多次發(fā)生因電動(dòng)葫蘆鋼絲繩斷吊斗自三樓墜至一樓的事故,極不利于全廠(chǎng)的安全環(huán)保。

        采用自動(dòng)加焦工藝后,煤棒中的絕大部分粉塵在烘干窯下料處、振動(dòng)篩處、皮帶交接處被布袋除塵器吸走;加焦機(jī)運(yùn)行3年,自插板閥至容煤筒,密封性能良好無(wú)泄漏,煤棒自?xún)?chǔ)煤倉(cāng)到入爐過(guò)程亦屬全密封流程,極好地解決了粉塵污染環(huán)境的難題;全自動(dòng)加煤,無(wú)需吊煤及揭爐蓋加煤操作,杜絕了燒燙砸傷事故發(fā)生,保障了工人的安全和健康。

        3.6 降低了勞動(dòng)強(qiáng)度,緩解了用工緊張局面

        采用自動(dòng)加焦工藝前,四個(gè)單元需三樓吊煤和一樓放煤副業(yè)隊(duì)女工8人,皮帶分煤女工2人,單元加煤副操7人;按一個(gè)班開(kāi)爐13臺(tái),每爐班加煤15吊計(jì)算,需吊煤和加煤共195吊。采用自動(dòng)加焦后,無(wú)需吊煤和加煤,極大地減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度;四個(gè)單元僅留副操2人,中控室分煤女工1名,減少工人14名,節(jié)省了82.3%的勞動(dòng)力,緩解了用工緊張的局面。

        4 經(jīng)濟(jì)效益

        4.1 節(jié)省蒸汽和煤棒

        采用自動(dòng)加焦工藝后,按年產(chǎn)液氨150kt計(jì)算,較人工停爐加煤,可節(jié)約煤29460t,若按每噸煤棒900元計(jì)算,共節(jié)約資金2651.4萬(wàn)元;節(jié)約蒸汽41948t,若按每噸蒸汽100元計(jì)算,共節(jié)約資金419.48萬(wàn)元。若按每班下灰5次,每次單爐下灰5min;每班加煤15吊,每次加煤3min計(jì)算,單就增加制氣時(shí)間計(jì)算,自動(dòng)加焦每年可為公司節(jié)約資金共(2651.4+419.48)×45÷70=1974.14萬(wàn)元。

        4.2 節(jié)約工資支出

        按合成氨廠(chǎng)2012年實(shí)際工人工資計(jì)算,副業(yè)隊(duì)女工月工資為1400元;男職工(副操)月工資為2300元,則采用自動(dòng)加焦工藝后,按每年實(shí)際生產(chǎn)10個(gè)月計(jì),每年公司可少支出工資:(1400×9+2300×5)×10=24.1萬(wàn)元。

        4.3 節(jié)約爐口填料費(fèi)用

        采用自動(dòng)加焦前,由于爐蓋開(kāi)關(guān)頻繁,爐蓋填料經(jīng)常損壞,若不及時(shí)更換,大量蒸汽和煤氣泄漏,既污染環(huán)境,增加消耗,還嚴(yán)重威脅工人健康,每月因更換填料的費(fèi)用在1200元左右;采用自動(dòng)加焦后,加焦機(jī)及探焦器運(yùn)行3年無(wú)泄漏,每月僅更換點(diǎn)火孔填料的費(fèi)用350元左右,每年可為公司節(jié)約0.85萬(wàn)元。

        4.4 增加的設(shè)備維護(hù)、更換、檢修費(fèi)用

        1#運(yùn)煤皮帶每年更換一次,其余4條2~3年更換一次,加上全部加焦設(shè)備、振動(dòng)篩的維護(hù)、檢修、保養(yǎng)等,每年平均費(fèi)用不超過(guò)5萬(wàn)元。

        4.5 增加的電費(fèi)

        按每年開(kāi)車(chē)10個(gè)月,開(kāi)爐12臺(tái),皮帶每月維護(hù)保養(yǎng)1h,分煤閘板每天耗電3kW·h計(jì),每年需耗電1031881kW·h。按階梯電價(jià)均價(jià)0.4元/(kW·h)計(jì)算,全年增加電費(fèi)41.28萬(wàn)元。

        4.6 經(jīng)濟(jì)效益核算

        采用自動(dòng)加焦工藝后,每年可為公司節(jié)約資金為1952.81萬(wàn)元,加上技改后因半水煤氣氣質(zhì)的改善,后工段蒸汽、醋酸銅氨液等消耗大幅降低,以及對(duì)全廠(chǎng)安全、環(huán)保產(chǎn)生的效益,其綜合效益是不言而喻的。

        5 采用自動(dòng)加焦工藝需注意的問(wèn)題

        在使用自動(dòng)加焦工藝的過(guò)程中,露出一些問(wèn)題,需引起大家注意,現(xiàn)總結(jié)如下。

        (1)防堵。當(dāng)煤棒水分偏重,或爐溫過(guò)低,或采用下吹階段加煤時(shí),插板閥、圓盤(pán)閥、容料筒下部處常有凝結(jié)稀煤疤塊附在器壁堵塞加煤通道,導(dǎo)致入爐煤棒量減少,炭層空程不穩(wěn);或者煤棒運(yùn)輸途中夾入了塑料袋、木棍等雜物,在插板閥處堵塞,煤棒無(wú)法入爐。主操一旦發(fā)現(xiàn)爐溫和空程變化較大,應(yīng)停爐檢查加焦各處閥門(mén)、容料筒等,查明原因,正確處理,以便迅速恢復(fù)生產(chǎn)。

        (2)防插板閥插板脫落。2012年底,加焦機(jī)運(yùn)行3年后,連續(xù)多爐出現(xiàn)因插板閥插板脫落導(dǎo)致煤棒無(wú)法入爐的事故,最后對(duì)全部插板閥進(jìn)行了檢修,保障了加焦機(jī)的正常運(yùn)行。

        (3)防探焦器鏈條斷裂。主操經(jīng)常發(fā)現(xiàn)中控電腦及造氣爐空程顯示器上炭層空程顯示為0.6,此類(lèi)現(xiàn)象多因鏈條斷裂,探焦器無(wú)法探測(cè)空程高度所致。因此日常生產(chǎn)中我們應(yīng)加強(qiáng)對(duì)探焦器的維護(hù)保養(yǎng),杜絕類(lèi)似現(xiàn)象的發(fā)生。鏈條斷裂后,應(yīng)及時(shí)修復(fù),避免造氣爐因無(wú)法加煤,空程變化而引起爐況波動(dòng)。

        6 結(jié) 語(yǔ)

        自動(dòng)加焦技術(shù)在湖北新洋豐合成氨已成功應(yīng)用三周年,不僅在公司的安全、環(huán)保、節(jié)能減排降耗、提高工業(yè)自動(dòng)化建設(shè)方面取得了輝煌成就,而且切實(shí)把中央關(guān)于 “將生態(tài)文明建設(shè)融入經(jīng)濟(jì)建設(shè)”的重要指示落到了實(shí)處,為建設(shè) “資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”和諧社會(huì),作出了非凡貢獻(xiàn),或可為其他尚未采用自動(dòng)加焦技術(shù)的合成氨企業(yè)所借鑒。

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