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        多工位彈性體自動貼片裝置設計

        2013-10-17 13:29:10秦現(xiàn)生劉建平
        制造業(yè)自動化 2013年20期
        關鍵詞:涂膠彈性體貼片

        胡 鵬,秦現(xiàn)生,劉建平,張 杰

        HU Peng,QIN Xian-sheng,LIU Jian-ping,ZHANG Jie

        (西北工業(yè)大學 機電學院,西安 710072)

        0 引言

        電阻應變式傳感器是稱重設備生產(chǎn)行業(yè)中常用的敏感元件,它的工作原理是當稱重設備受到外力時,其敏感外力變化的彈性體隨之發(fā)生變形,粘貼在彈性體應力變形區(qū)域上的應變片電阻值隨之發(fā)生變化,通過測量轉換電路實現(xiàn)外力的測量,并顯示輸出。傳感器是稱重設備的核心部件,其應變片的粘貼效果對產(chǎn)品質(zhì)量有著至關重要的影響。彈性體與應變片如圖1所示。

        圖1 彈性體與應變片

        目前,國內(nèi)電阻應變式傳感器制造領域中多采用手工貼片的方法,存在貼片精度低、一致性差、工作效率低等不足。為滿足現(xiàn)代化生產(chǎn)中電阻應變式傳感器的大批量、高精度、自動加工的要求,本文設計了一種彈性體自動貼片專用設備,它采用多工位流水線結構,可實現(xiàn)彈性體和應變片的自動送料、彈性體表面自動涂膠和應變片的自動抓取、檢測及粘貼工作。該設備將有效彌補手工操作的缺陷和不足,減少人力成本,提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率。

        本文將從設備工作工藝流程、設備總體結構、視覺檢測系統(tǒng)和控制系統(tǒng)設計等四個方面介紹該設備的組成結構、功能實現(xiàn)和技術特點。

        1 工藝流程

        自動貼片專用設備為多工位流水線生產(chǎn)系統(tǒng),主體包括送料機構和執(zhí)行機構兩大部分。送料機構分為應變片送料和彈性體送料兩路獨立的傳送帶送料機構,應變片送料機構有一個工位,即貼片工位;彈性體送料機構包含兩個工位,分別為涂膠工位和貼片工位。執(zhí)行機構由涂膠機構和貼片機構組成,其運動也是相互獨立的。應變片粘貼的工藝流程如圖2所示。

        圖2 設備運行工藝流程

        1)彈性體和應變片上料,送料機構分別將彈性體和應變片送至涂膠工位和貼片工位。

        2)利用涂膠器視覺系統(tǒng)采集彈性體的位置狀態(tài),計算出涂膠器的調(diào)整參數(shù),以此確定涂膠器的運動軌跡,并進行涂膠,完成后送料機構將彈性體送至貼片工位。

        3)利用抓取器視覺系統(tǒng)采集應變片的位置狀態(tài),計算出抓取器的運動軌跡實現(xiàn)應變片的可靠抓取。

        4)利用應變片視覺檢測系統(tǒng)采集抓取器上應變片的圖像信息。對應變片進行規(guī)格和質(zhì)量檢測,若檢測不合格,則將該片棄用,重新進行抓取和檢測;若檢測合格,則進行第5步。

        5)根據(jù)抓取器上應變片的位置狀態(tài)和貼片工位上彈性體的位置狀態(tài),計算出抓取器的位置調(diào)整參數(shù),以此確定其運動軌跡,將應變片精確粘貼在彈性體表面。

        6)貼片完成后的產(chǎn)品由送料機構送至收料盒。

        2 總體結構設計

        2.1 設計要求

        根據(jù)實際需求,該自動貼片專用設備需要實現(xiàn)以下功能:

        1)自動進行不同型號應變片的吸取和檢測;

        2)將檢測合格的應變片準確粘貼至彈性體表面,粘貼位置精度優(yōu)于0.1mm;

        3)每一個彈性體粘貼周期小于10秒。

        2.2 系統(tǒng)概述

        彈性體自動貼片專用設備由應變片送料機構、彈性體送料機構、涂膠機構、貼片機構、床身和控制系統(tǒng)組成,設備總體結構如圖3所示。

        圖3 設備總體結構示意圖

        應變片送料機構、彈性體送料機構可實現(xiàn)應變片和彈性體的物料傳送功能。涂膠機構和貼片機構均使用精密滾珠絲杠運動平臺,其中還包括可同時完成直線運動和旋轉運動的絲杠花鍵運動系統(tǒng),各運動系統(tǒng)在伺服電機的驅動下,完成空間X軸、Y軸、Z軸直線運動和C軸旋轉運動,如圖4所示。

        圖4 運動系統(tǒng)示意圖

        涂膠機構由視覺檢測系統(tǒng)、位置調(diào)整系統(tǒng)和點膠器組成,可實現(xiàn)彈性體位置檢測以及柔性點膠器涂膠姿態(tài)調(diào)節(jié)功能;貼片機構由視覺檢測系統(tǒng)、運動機構和柔性抓取器組成,可實現(xiàn)彈性體位置檢測、應變片質(zhì)量檢測、抓取器姿態(tài)調(diào)節(jié)和貼片等功能??刂葡到y(tǒng)可實現(xiàn)檢測對象的視覺識別處理和自動貼片過程的控制。

        運動系統(tǒng)選用日本THK公司的精密滾珠絲杠運動副,包括SNR45R1SS1370型直線導軌、SNR45LR型滑塊等。伺服電機選用松下MINAS A5系列50W~400W等多型電機。

        2.3 貼片機構

        貼片機構安裝于X軸運動平臺上,由Y2軸、Z2軸、C2軸、柔性抓取器和視覺檢測系統(tǒng)等組成,其中Z2軸和C2軸為絲杠花鍵運動副,可同時實現(xiàn)直線和旋轉運動,如圖5所示。貼片機構的運動由伺服電機驅動,通過視覺系統(tǒng)的位置檢測,將位控信息反饋至控制系統(tǒng),實現(xiàn)應變片的抓取、檢測和粘貼操作。

        圖5 貼片機構示意圖

        為了滿足應變片吸取和粘貼的工藝操作要求,柔性抓取器由夾緊頭、緩沖器、真空腔和吸嘴四部分組成,如圖6所示。

        圖6 柔性抓取器組成示意圖

        夾緊頭用來實現(xiàn)吸頭部分和Z2軸的連接;緩沖器由直線軸承副和彈簧組成,實現(xiàn)應變片粘貼時沖擊力的緩沖功能;真空腔的一端與緩沖器連接并密封,另一端用于安裝吸嘴,其外壁有氣動接頭安裝螺紋;吸嘴由采用多孔吸附設計的硬質(zhì)塑料制成,以保證吸取應變片時的平穩(wěn)性,吸嘴通過壓盤與真空腔緊密連接,連接處使用密封圈密封。

        2.4 送料機構

        送料機構由應變片送料傳送帶、彈性體送料傳送帶、傳動滾子、位置傳感器、驅動電機和收料盒等組成,如圖7所示。在控制系統(tǒng)的程序指令下,實現(xiàn)應變片和彈性體的傳送和定位功能。

        圖7 送料機構示意圖

        3 應變片視覺檢測系統(tǒng)

        該設備的應變片視覺檢測系統(tǒng)用來實現(xiàn)應變片質(zhì)量檢驗和位置檢測兩個功能。質(zhì)量檢驗是通過識別應變片表面的特征信息,判斷應變片型號是否正確以及是否損壞。當檢驗合格時,根據(jù)應變片表面三角形的幾何位置信息,計算其相對坐標位置,并與標準模板進行比對,得到目標物的實際位置偏移量,反饋至控制系統(tǒng),作為粘貼補償參數(shù)。如圖8所示。該光視檢測系統(tǒng)選用美國COGNEX公司In-Sight micro 1403型工業(yè)相機及In-Sight Explorer 4.5.0圖像處理軟件,實現(xiàn)了對應變片的高效檢驗及高精度位置檢測。

        圖8 應變片圖像獲取及特征識別

        4 機床控制系統(tǒng)設計

        4.1 控制系統(tǒng)方案設計

        機床控制系統(tǒng)采用“PC+運動控制卡+進給伺服驅動器”的開放式控制架構體系,采用模塊化設計,即系統(tǒng)由HMI單元、主控單元、運動控制單元、伺服驅動單元以及過程控制單元等組成,如圖9所示。

        圖9 控制系統(tǒng)框圖

        HMI單元由人機界面和人機接口單元等組成,主要完成非實時任務,如程序和參數(shù)輸入輸出、設備運行狀態(tài)顯示和數(shù)據(jù)管理等人機接口。

        主控單元主要由工控機組成,為HMI單元運行提供支撐環(huán)境,并為數(shù)據(jù)采集及運動控制算法提供平臺支撐。

        運動控制單元選用開放式控制器,主要由UMAC控制器、運動控制卡和I/O模塊組成。運動控制單元是多軸運動的核心,完成涂膠機構、貼片機構和送料機構中多軸之間的實時控制任務,并負責各單軸的伺服位置控制。

        伺服驅動單元主要由單軸驅動器+驅動電機組成,具體實現(xiàn)涂膠機構、貼片機構和送料機構中各單軸的伺服控制,包括速度和加速度控制、位置控制等。考慮到涂膠和貼片調(diào)整精度要求,X1、Y1、C1、X2、Y2和C2軸采用伺服電機控制+光柵尺反饋形成全閉環(huán)位置控制;Z1、Z2運動采用伺服電機控制+碼盤反饋形成半閉環(huán)位置控制;送料傳送帶機構采用步進電機開環(huán)控制。

        過程控制單元以UMAC控制器內(nèi)置PLC為控制核心,通過輸入輸出信號模塊實現(xiàn)控制器與外部器件的I/O邏輯控制,如位置傳感器信號的采集、各種閥的控制、真空度的控制、光源閃光的控制以及CCD圖像采集觸發(fā)信號的控制等,從而實現(xiàn)自動貼片的過程控制和機床運行狀態(tài)的監(jiān)測。

        4.2 控制系統(tǒng)軟件設計

        控制系統(tǒng)軟件的功能包括操作權限設定、數(shù)據(jù)庫管理、人機信息交互、視覺檢測系統(tǒng)信息處理、自動貼片運動與過程控制、機床狀態(tài)檢測等。

        本設備上位軟件運行于工控機上??刂葡到y(tǒng)軟件設計如圖10所示。

        圖10 上位軟件開發(fā)框圖

        軟件平臺以Delta Tau提供的Pcomm32動態(tài)鏈接庫作為HMI開發(fā)的支持軟件包。通過Visual C++高級語言編程,基于UMAC控制器應用軟件開發(fā)工具Pcomm32實現(xiàn)機床運動控制與過程控制;基于視覺檢測系統(tǒng)和圖像處理算法,對圖像采集數(shù)據(jù)進行濾波降噪、圖像定位及圖像位姿檢測,確定涂膠與貼片機構運動和過程控制的目標,進一步規(guī)劃運動程序實現(xiàn)自動貼片。

        5 結束語

        該自動貼片專用設備實現(xiàn)了彈性體多工位流水線自動粘貼應變片的功能,有效彌補了長期以來電阻應變式傳感器生產(chǎn)領域中,手工貼片存在的貼片精度低、一致性差和工作效率不高的不足。通過理論分析、設計計算和部分試驗驗證,表明該設備能夠滿足設計要求,在生產(chǎn)過程中,能夠有效提高貼片精度和一致性,同時將極大的提高生產(chǎn)效率,降低廢品率,保證產(chǎn)品質(zhì)量,具有一定的工業(yè)推廣價值。

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