王世建 冉文付 陳奉華
(中國(guó)石油西南油氣田公司重慶天然氣凈化總廠(chǎng)長(zhǎng)壽分廠(chǎng))
隨著國(guó)內(nèi)外低碳經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,節(jié)能在化工生產(chǎn)中越來(lái)越受到重視。目前,隨著川東地區(qū)天然氣產(chǎn)量的逐年降低,天然氣凈化裝置的運(yùn)行負(fù)荷也逐漸降低,運(yùn)行負(fù)荷率在50%~80%左右。天然氣凈化裝置在低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),其總能耗也會(huì)相應(yīng)下降,但其運(yùn)行單耗卻會(huì)相對(duì)增加。所以探討在裝置低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)下,如何提高設(shè)備用能的利用率是很有意義的。本文以日處理量為400×104m3的某天然氣凈化廠(chǎng)為例,從裝置實(shí)際操作調(diào)整方面和技術(shù)改造方面進(jìn)行節(jié)能措施探討。
天然氣凈化裝置主要包括原料氣預(yù)處理、脫硫、脫水、硫磺回收、硫磺成型、蒸汽凝結(jié)水、空氮、污水處理、循環(huán)水處理、新鮮水處理、放空裝置等多個(gè)系統(tǒng)。每個(gè)系統(tǒng)在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的能耗隨著裝置負(fù)荷的變化均有各自的特點(diǎn)。其中脫硫、脫水和CPS硫磺回收裝置工藝流程如圖1所示。
在現(xiàn)階段,主流的脫硫方法都是以MDEA及其配方溶液為主的化學(xué)法脫硫。在MDEA脫硫溶劑中,H2S、CO2與溶劑的反應(yīng)為以下方式[1]:
在天然氣脫硫過(guò)程中的能耗點(diǎn)主要有:
(1)在高溫低壓下進(jìn)行脫硫溶劑的再生,H2S從MDEA溶劑中解析反應(yīng)是吸熱反應(yīng),熱量由重沸器的蒸汽提供;
(2)要保證整個(gè)脫硫過(guò)程的連續(xù),在脫硫溶劑循環(huán)時(shí),需要對(duì)其加壓,其加壓設(shè)備是溶液循環(huán)泵(離心泵),此過(guò)程需要消耗大量的電能;
(3)從再生塔出來(lái)的貧液與從閃蒸塔出來(lái)的富液進(jìn)行熱交換,貧富液換熱器效率的高低將影響到裝置的能量回收利用水平。
在脫水過(guò)程中由于三甘醇循環(huán)量小,所需要的電能及貧富液間的熱交換的量都不大,主要的能耗在于三甘醇再生提濃時(shí),燃料氣的消耗。此部分節(jié)能要點(diǎn)主要是保證燃料氣的完全燃燒和合理使用汽提氣。
硫回收裝置的能耗點(diǎn)主要有:一是為酸氣燃燒、尾氣灼燒提供所需空氣的風(fēng)機(jī)所耗電能;二是液硫保溫、過(guò)程氣管線(xiàn)伴熱所需的蒸汽;三是余熱鍋爐上水泵和硫冷器上水泵所耗電能。
鍋爐單元是利用燃料氣燃燒產(chǎn)生蒸汽,其主要耗能有以下兩方面:一是燃料氣的消耗;二是保證鍋爐正常運(yùn)行時(shí),鍋爐上水泵及風(fēng)機(jī)所耗的電能。
循環(huán)水單元主要為脫硫單元貧液冷卻器、酸氣水冷器、凝結(jié)水冷卻器和脫水單元套管換熱器、空壓機(jī)等提供循環(huán)冷卻水,主要耗能為電能。
空氣系統(tǒng)、氮?dú)庀到y(tǒng)、放空系統(tǒng)、污水處理單元、新鮮水處理單元等輔助單元的能耗主要是電能,在一般情況下都較為穩(wěn)定。
某廠(chǎng)設(shè)計(jì)處理能力為400×104m3/d,但近期由于該地區(qū)天然氣產(chǎn)量急劇下降,目前實(shí)際處理量?jī)H為230×104m3/d左右,是設(shè)計(jì)處理量的57.5%,低于設(shè)計(jì)值的60%,已經(jīng)處于低負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。低負(fù)荷運(yùn)行不但會(huì)使裝置的單耗增高,也為裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)較大困難。將該廠(chǎng)2008~2012年能耗情況進(jìn)行對(duì)比分析,如表1所列。
表1 天然氣凈化廠(chǎng)2008~2012年能耗對(duì)比Table 1 Comparison of energy consumption in the NG purification plant from2008 to 2012
從表1可以看出,該廠(chǎng)從2008年到2012年,原料氣處理量逐年下降,但是電單耗(處理1×104m3原料天然氣需耗的電量)和氣單耗(處理1×104m3原料天然氣需耗的氣量)逐年增加。2011年、2012年與2010年相比,生產(chǎn)耗電、耗氣總量有所增加,與硫磺回收裝置工藝變化有關(guān)系,但2008年到2010年,2011年到2012年,電、氣總耗降低,單耗反而增加。
為了更清楚的對(duì)比不同原料氣處理量條件下,各單元主要能耗點(diǎn)耗能情況,選取2011年2月27日8:00和2012年2月27日8:00的瞬時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。如表2所列。
表2 天然氣凈化廠(chǎng)主要能耗點(diǎn)對(duì)比Table 2 Comparison of major energy consumption points in the plant
通過(guò)表2可以看出,主要耗能點(diǎn)的耗能下降率均低于處理量下降率,對(duì)造成此現(xiàn)象的原因進(jìn)行了以下分析。
(1)處理量降低時(shí),脫硫單元溶液循環(huán)量將減少,耗能較大的溶液循環(huán)泵負(fù)荷也會(huì)減少,但是由于裝置設(shè)計(jì)溶液循環(huán)量有一個(gè)最低值,在正常運(yùn)行時(shí)不能低于該值。另外,循環(huán)泵按照滿(mǎn)負(fù)荷選型的,根據(jù)泵的特性曲線(xiàn),在低流量運(yùn)行時(shí)泵效率較低,所以耗能不會(huì)與循環(huán)量成正比例下降。這是電單耗升高的一個(gè)原因。
(2)脫水單元能耗由于循環(huán)量不大,所以單項(xiàng)耗電量變化對(duì)總電能消耗影響不大。
(3)天然氣處理量降低,在氣質(zhì)波動(dòng)不大的情況下,脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的酸氣量會(huì)相應(yīng)降低,在回收裝置進(jìn)行硫回收時(shí)所需配風(fēng)量也會(huì)相應(yīng)降低。為保證主燃燒爐風(fēng)機(jī)和灼燒爐風(fēng)機(jī)(均為離心風(fēng)機(jī))不發(fā)生喘振,風(fēng)機(jī)入口閥至少應(yīng)保持約30%的開(kāi)度運(yùn)行,風(fēng)機(jī)出口多余風(fēng)量通過(guò)放空管線(xiàn)排放。低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)放空閥開(kāi)度達(dá)60%左右。當(dāng)提高原料氣處理量時(shí),酸氣量增加,配風(fēng)量增加,風(fēng)機(jī)關(guān)小,放空閥增加供風(fēng)量,直至放空閥關(guān)為0前,電流不會(huì)發(fā)生變化。所以,在處理負(fù)荷降低時(shí),兩臺(tái)風(fēng)機(jī)總電耗基本不變。
(4)其余單元在裝置處理量發(fā)生變化時(shí),電能消耗基本不變。
綜上原因,在處理量降低一定比例時(shí),總電耗降低比例小于處理量降低比例,所以導(dǎo)致了電單耗增加。
(1)脫水單元明火加熱爐和汽提氣是一個(gè)耗氣點(diǎn),在裝置負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),該處耗氣量變化不大。
(2)硫磺回收裝置尾氣灼燒爐耗氣在酸氣負(fù)荷降低時(shí),耗氣量也會(huì)降低,但是該耗氣量占總耗氣量比例較小,對(duì)總耗氣量影響不大。裝置低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),如果酸氣濃度較低,為保證主燃燒爐平穩(wěn)運(yùn)行,必要時(shí)還需要加入燃料氣助燃,該處會(huì)增加燃料氣用量。
(3)鍋爐是燃料氣消耗大戶(hù),所產(chǎn)生的蒸汽約80%~90%用于脫硫單元重沸器加熱脫硫富液,其余用于硫磺回收和成型裝置保溫。用于保溫的蒸汽不隨處理量的變化而變化。凈化裝置低負(fù)荷運(yùn)行時(shí),脫硫溶液循環(huán)量降低,雖然再生塔重沸器蒸汽需求量減小。但是,硫磺回收裝置酸氣負(fù)荷降低時(shí),余熱鍋爐產(chǎn)生蒸汽量也會(huì)相應(yīng)減少,為蒸汽系統(tǒng)提供的蒸汽量相應(yīng)減少。鍋爐系統(tǒng)所用的燃料氣量減少量有限。
所以,綜上原因,在處理量降低時(shí),氣單耗會(huì)增加。
根據(jù)以上現(xiàn)狀,討論在裝置低負(fù)荷運(yùn)行情況下,盡量降低電單耗和氣單耗,從實(shí)際操作調(diào)整方面和技術(shù)改造方面尋找合理節(jié)能措施。
(1)根據(jù)原料氣氣質(zhì)變化,調(diào)整脫硫單元貧液入塔層數(shù)和循環(huán)量。
以該廠(chǎng)為例,原料氣中H2S質(zhì)量濃度在5g/m3以上,CO2質(zhì)量濃度在35g/m3以上,當(dāng)CT8-5脫硫溶劑從脫硫吸收塔的8層塔盤(pán)入塔時(shí),所需要的循環(huán)量要提高到40m3/h左右才能保證產(chǎn)品氣合格。但此時(shí)再生出的酸氣量達(dá)到滿(mǎn)量程1 678m3/h以上,而酸氣中H2S體積分?jǐn)?shù)下降到30%左右,硫磺回收裝置操作困難。根據(jù)這種現(xiàn)狀,可以減少溶液在每層塔盤(pán)上的高度,同時(shí)保證原料氣在溶液中的停留時(shí)間。在正常運(yùn)行時(shí),對(duì)裝置上主要作了以下調(diào)整:提高溶液入塔高度,溶液循環(huán)量降至30 m3/h,酸氣量降至1 400m3/h左右,酸氣中H2S體積分?jǐn)?shù)提高到37%左右,回收裝置操作更加方便、平穩(wěn)。
在整個(gè)調(diào)整過(guò)程中的節(jié)能效果主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:
一是直接的節(jié)能:調(diào)整了溶液的循環(huán)量,從40 m3/h至30m3/h,減少了電機(jī)的輸出功率,電機(jī)電流從176A降為169A;減少了CT8-5溶劑再生所耗蒸汽量,從5 000kg/h降至4 000kg/h左右;
二是間接的節(jié)能:由于對(duì)裝置的優(yōu)化操作,降低了CT8-5溶劑的循環(huán)量,就相應(yīng)降低了所需冷卻的循環(huán)水量;降低了酸氣總量,降低了冷卻酸氣所需要的循環(huán)水冷卻水量,即減少了循環(huán)水電機(jī)的輸出功率,同時(shí)還相應(yīng)降低了回收裝置尾氣灼燒爐所需要的燃料氣量。
(2)對(duì)于循環(huán)水裝置的操作,一是根據(jù)裝置循環(huán)冷卻水用量,減少循環(huán)水泵的使用臺(tái)數(shù);二是根據(jù)季節(jié)的變化,只要出水溫度達(dá)到要求就及時(shí)停用涼水塔空冷風(fēng)機(jī)。此部分節(jié)約的電能也相當(dāng)可觀(guān)。
(3)根據(jù)污水量的大小,在保證正常生產(chǎn)前提下,對(duì)污水處理單元作業(yè)時(shí)間采取間歇式運(yùn)行,達(dá)到節(jié)約用電目的。
(4)鍋爐是提供天然氣凈化廠(chǎng)所需熱源的主要方式,也是能耗大戶(hù),其節(jié)能潛力是不容忽視的。在實(shí)際運(yùn)行中,定期檢測(cè)煙氣中的氧氣和剩余可燃?xì)怏w含量,及時(shí)調(diào)整燃燒器的配風(fēng),提高鍋爐熱效率。另外,通過(guò)定時(shí)檢測(cè)鍋爐外表面的溫度,一旦發(fā)現(xiàn)超標(biāo),及時(shí)更換或修復(fù)鍋爐外表的保溫材料,減少散熱損失[5];根據(jù)蒸汽消耗量和蒸汽壓力變化,及時(shí)調(diào)整鍋爐負(fù)荷,以達(dá)到減少燃料氣使用量的目的。
(5)減少裝置的跑、冒、滴、漏,也是節(jié)約能源的措施之一,同時(shí)也能使裝置在良好的狀態(tài)下運(yùn)行。減少或杜絕蒸汽及凝結(jié)水系統(tǒng)的跑、冒、滴、漏,確保凝結(jié)水回收率始終處于一個(gè)較高的水平。
(1)脫硫裝置在低負(fù)荷工況下,由于溶液循環(huán)量減少,循環(huán)泵的出口閥門(mén)長(zhǎng)期處于較小的開(kāi)度,溶液循環(huán)泵出口壓力較高,泵效率較低。根據(jù)多級(jí)離心泵的特性曲線(xiàn)圖分析,在滿(mǎn)足現(xiàn)有工況條件下,減少一級(jí)離心泵的葉輪,減小壓頭,可以減小該泵的功率[2]。所以,建議將溶液循環(huán)泵(離心泵)末級(jí)葉輪拆除,用一個(gè)加工的軸套替代原有葉輪,改造后降低了相同工況下所需電流,節(jié)約了能源。以該廠(chǎng)為例,該泵改造前后耗電量對(duì)比如表3所示。
表3 離心泵改造前后耗電量對(duì)比Table 3 Electricity consumption comparison of centrifugal pump before and after modification
由表3可以看出,離心泵在摘取末級(jí)葉輪后,仍然滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的壓力,但是每天節(jié)約了262kWh的耗電,說(shuō)明該改造是成功的,節(jié)能效果是明顯的。
(2)直流法硫磺回收裝置加設(shè)酸氣分流管線(xiàn),保證低負(fù)荷狀態(tài)下,硫磺回收裝置平穩(wěn)運(yùn)行,并達(dá)到節(jié)能效果[3]。
在低負(fù)荷工況下,脫硫系統(tǒng)原料氣氣速降低,氣體在脫硫塔內(nèi)停留時(shí)間加長(zhǎng),脫硫溶液的CO2共吸率增大,導(dǎo)致酸氣中H2S濃度降低。特別是在原料氣氣質(zhì)的波動(dòng)時(shí),就很容易造成主燃燒爐溫度降低甚至熄火。若按照常規(guī)操作,加入燃料氣以維持爐溫,不僅不節(jié)能,還很容易造成反應(yīng)器中殘?zhí)康姆e累,對(duì)克勞斯反應(yīng)催化劑造成不良影響,使硫磺回收率降低,尾氣硫含量升高,帶來(lái)環(huán)境的污染。加設(shè)酸氣分流管線(xiàn)后,使預(yù)熱后的酸氣分一部分直接與熱段過(guò)程氣混合后進(jìn)入常規(guī)克勞斯反應(yīng)器。當(dāng)酸氣中H2S濃度降低,主燃燒爐溫度持續(xù)下降時(shí),通過(guò)適當(dāng)增大分流管線(xiàn)酸氣流量來(lái)提高爐溫,同時(shí)根據(jù)2.1節(jié)的在線(xiàn)分析儀數(shù)據(jù)調(diào)整配風(fēng)量,防止氧過(guò)剩,造成過(guò)氧腐蝕。若是溫度仍然沒(méi)有達(dá)到操作參數(shù)規(guī)定,再適當(dāng)加入燃料氣提高主燃燒爐溫度。這樣,不但確保了回收效果、增大了回收裝置的操作彈性,也更加節(jié)能環(huán)保。
(3)合理利用硫磺回收裝置風(fēng)機(jī)過(guò)剩空氣。因?yàn)檠b置低負(fù)荷運(yùn)行,主燃燒爐風(fēng)機(jī)與尾氣灼燒爐風(fēng)機(jī)的進(jìn)風(fēng)量過(guò)剩,但因風(fēng)機(jī)喘振流量的限制,不能過(guò)多降低進(jìn)風(fēng)量,因此導(dǎo)致風(fēng)機(jī)放空量太大。為避免能源的浪費(fèi),可以將尾氣灼燒爐放空空氣用于低位罐區(qū)的吹掃,以減少工廠(chǎng)風(fēng)的用量,也可以將放空空氣引至污水處理裝置用于曝氣,從而合理利用過(guò)剩配風(fēng),達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
(4)回收低溫克勞斯硫磺回收工藝中低低壓蒸汽能量,形成閉環(huán)上水,減少上水泵能量消耗。
大多數(shù)低溫克勞斯硫磺回收工藝設(shè)計(jì)中,低溫克勞斯硫冷器產(chǎn)生的蒸汽壓力為0.1MPa,由于該蒸汽壓力過(guò)低,所以未加以利用,通過(guò)蒸汽空冷器冷卻為凝結(jié)水(常壓),通過(guò)泵提升至壓力回水箱,加熱后,通過(guò)泵加壓后給硫冷器上水。其流程圖如圖2所示。
通過(guò)分析建議,如果將低溫克勞斯硫冷器產(chǎn)生的低低壓蒸汽冷凝成水后,直接通過(guò)重力作用(將空冷器設(shè)置在高于低溫克勞斯硫冷器10.2m左右)給低溫克勞斯硫冷器上水,形成一個(gè)閉環(huán),那么圖2中圓圈內(nèi)的設(shè)備就可以取消,節(jié)約了兩臺(tái)泵的電能和壓力回水箱提供加熱所需的能量[4]。其流程圖如圖3所示。
天然氣凈化裝置低負(fù)荷工況給裝置安全生產(chǎn)和節(jié)能目標(biāo)帶來(lái)一定的壓力,應(yīng)積極面對(duì),在目前已經(jīng)進(jìn)行操作調(diào)整方法和技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,繼續(xù)探索新的、更有效的操作方式和技術(shù)改造,保證裝置在各種工況下安全生產(chǎn),節(jié)能生產(chǎn)。
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