郭大鵬,崔 穎,吳 迪,楊 明,覃運明
(中國石油撫順石化公司,遼寧 撫順 113008)
某煉化公司1.5 Mt/a 重油催化裝置由北京設(shè)計院設(shè)計,于2000年8月12日建成投產(chǎn),設(shè)計摻渣比60%。裝置分為反再系統(tǒng)、分餾系統(tǒng)、吸收穩(wěn)定系統(tǒng)、干氣、液化氣、汽油脫硫、脫硫醇系統(tǒng)、能量回收機(jī)組和CO焚燒爐-余熱鍋爐系統(tǒng)。為滿足生產(chǎn)清潔汽油的要求,裝置于2004年進(jìn)行汽油降烯烴改造,采用催化汽油輔助提升管型式,增設(shè)單獨汽油反應(yīng)器(提升管+床層)和汽油分餾塔。由于能耗較高、辛烷值較低等問題,該裝置于2010年10月進(jìn)行MIP-CGP改造,并擴(kuò)能至1.7 Mt/a。改造后裝置經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到歷史最好水平,汽油性質(zhì)得到顯著提升。
裝置原設(shè)計反應(yīng)器與再生器同高并列,兩個再生器同軸布置。第一再生器(一再)貧氧燒焦,第二再生器(二再)富氧燒焦,一再燒焦率70%、二再燒焦率30%,一再與二再均設(shè)置主風(fēng)分布管,兩再生器間采用大孔分布板隔開,設(shè)計目的是合理分配兩段再生器燒焦率,降低好風(fēng)指標(biāo),配置下流式外取熱器。提升管從下往上分四層設(shè)置原料、回?zé)捰秃陀蜐{、急冷介質(zhì)噴嘴。反應(yīng)器與再生器之間設(shè)有V型待生催化劑提升結(jié)構(gòu)。提升管出口為四組粗旋,粗旋出口設(shè)有水平檔板,沉降器穹頂頂部設(shè)有防焦蒸汽,汽提段設(shè)預(yù)汽提和多段汽提技術(shù)。
2004年9月采用催化汽油輔助提升管降烯烴工藝對裝置進(jìn)行了改造,原料加工方案和負(fù)荷沒有改變,汽油輔助提升管負(fù)荷為 60 t/h。反再系統(tǒng)主體型式?jīng)]有變化,只是增設(shè)單獨提升管汽油降烯烴反應(yīng)器和汽油分餾塔,共用一個再生器,增加新分餾系統(tǒng)換熱流程[1]。將原分餾塔粗汽油組分再次進(jìn)入汽油輔助提升管反應(yīng)器,在較緩和的反應(yīng)工況下、利用相對較長的停留時間,促進(jìn)大分子烯烴裂化,強(qiáng)化氫轉(zhuǎn)移反應(yīng)、異構(gòu)化和芳構(gòu)化反應(yīng),進(jìn)行烯烴飽和,汽油烯烴含量低[2],增加了干氣和液化氣收率。
2010年10月進(jìn)行MIP-CGP改造,本次改造兼顧節(jié)能和汽油降烯烴兩項目的[3],主要改造如下:
(1) 增加MIP反應(yīng)器,用一層噴嘴替代原來三層進(jìn)料噴嘴(原料油+回?zé)捰?油漿)。增設(shè)待生催化劑至MIP反應(yīng)器線路。
(2) 沉降器內(nèi)粗旋與頂旋改成軟連接型式,汽提段由原三段汽提改為兩段汽提,汽提介質(zhì)采用低壓高溫蒸汽。
(3) 進(jìn)料噴嘴位置下移、提升管下部預(yù)提升段縮短,預(yù)提升型式改變。
(4) 一再和二再主風(fēng)分布管改為主風(fēng)分布板,取消兩段再生器間大孔煙氣分布板,新增二再煙氣分布器(稀相管型式)。
(5) 一再內(nèi)增設(shè)6組內(nèi)取熱器和蒸汽過熱盤管,過熱蒸汽去沉降器做汽提和防焦蒸汽。
(6) 二再再生斜管下料口位置下移,并縮小再生劑集料斗的橫截面積。
(7) 一再內(nèi)原船型待生催化劑分布器改為U型分布器,原半再生催化劑出口增加分配器。
(8) 外取熱器進(jìn)一再進(jìn)料口由原來的直管段改為口袋狀溢流口型式,目的是減緩催化劑對二再主風(fēng)分布板的沖刷。
(9) 增加一中與原料和油漿換熱流程,取消原分餾塔二中油做穩(wěn)定塔重沸器熱源流程,改用一中油串聯(lián)做穩(wěn)定塔和解吸塔重沸器熱源,為彌補(bǔ)解吸塔熱源不足,增設(shè)以柴油做熱源的重沸器。
(10) 拆除原輔助提升管降烯烴系統(tǒng)。
本次改造的主要目的是降低主風(fēng)-煙氣線路壓降,降低再生系統(tǒng)的催化劑藏量,使一、二再主風(fēng)分配更加合理,控制一再超溫,將一再燒焦率提高到90%,并在一定條件下,實現(xiàn)一再完全再生。
該裝置自2000年8月開工后,反再系統(tǒng)運行平穩(wěn),再生線路、半再生和待生線路蓄壓和脫氣效果較好,三器流化操控比較靈活。由于沉降器、一再和二再均存在較高的催化劑料位,反再系統(tǒng)抗事故風(fēng)險能力較強(qiáng),反再差壓平穩(wěn),沒有出現(xiàn)過流化線路波動和料位大幅度波動的情況。由于再生器兩段逆流燒焦,在開工時容易產(chǎn)生一再煙氣尾燃超溫。
ARFCC降烯烴改造后,共用一個再生器,降烯烴提升管反應(yīng)器增加了一段再生和待生線路,新再生和待生線路[4]。催化劑循環(huán)線路增加后,操控難度增加,并且主再生線路催化劑循環(huán)量受到限制,主反應(yīng)溫度能夠滿足正常生產(chǎn)要求,但很難實現(xiàn)提溫到510 ℃,雖然汽油烯烴可以得到很大程度改善,但是汽油辛烷值損失較大,能耗上升5個單位左右。
2.3.1 MIP-CGP改造后初期運行情況
2010年10月MIP-CGP改造,拆除原輔助提升管降烯烴系統(tǒng)。開工后能耗下降13.16個單位,總液收提高 6.38%,汽油辛烷值提升 1.5個單位,柴油和油漿密度變重。
出現(xiàn)如下問題:
(1) 再生催化劑、待生催化劑細(xì)粉含量較高,劑耗最高升至3.0 kg催化劑/t原料油,油漿固體含量居高不下,在分餾塔補(bǔ)油10 t/h(相當(dāng)于油漿外甩量),固體含量在6~10 g/L,最高達(dá)到20 g/L以上。
(2) 再生線路流化不好,再生滑閥壓降從以前的30~40 kPa減少到5~15 kPa,反應(yīng)溫度出現(xiàn)10 ℃以上波動,經(jīng)常出現(xiàn)架橋現(xiàn)象。
(3) 外取熱器進(jìn)入二再的下斜管催化劑流化不暢,外取熱器取熱不正常,導(dǎo)致再生系統(tǒng)經(jīng)常性超溫。
2.3.2 MIP-CGP試運行小修后運行情況
針對試運行存在的問題,對反再系統(tǒng)進(jìn)行局部改造,改造項目如下:
(1)取消粗旋與頂旋軟連接型式,恢復(fù)原型式。
(2)待生分布器增大單個分布孔,總開孔面積提高156%。
(3)取消半再生催化劑分布器。由于半再生分配器位于再生斜管簸箕口上方,為保證半再生分配器流化效果,配有主風(fēng)(N)30 m3/min,對簸箕接受能力有影響,干擾半再生線路流化,下料處于間斷性狀態(tài),半再生線路流化狀態(tài)影響二再床層,并影響再生線路接收催化劑的穩(wěn)定性。鑒于二再燒焦比例占10%左右,所以取消半再生分配器對二再整體燒焦無影響。半再生分配器改造前后對比如圖1。
圖1 分布器Fig.1 Distributors
改后半再生線路流化壓降由 7~65 kPa,改為40~75 kPa,流化狀態(tài)明顯好轉(zhuǎn)。
(4) 2012年5月份以來再生斜管推動力、滑閥壓降持續(xù)走低,再生斜管波動頻繁,干氣中的氮氣含量由平均 24.43%上升至平均 35.81%,說明干氣中由催化劑攜帶煙氣量明顯增加,證明再生線路脫氣效果不好,影響了催化劑的流化;再生滑閥壓降從以前的30~40 kPa減少到10 kPa,反應(yīng)溫度出現(xiàn) 10 ℃以上波動,經(jīng)常出現(xiàn)架橋現(xiàn)象。后續(xù)消缺改造中將再生斜管簸箕口截面積由 0.589 6 m2增加為1.042 7 m2,改造后再生斜管推動力明顯上升,且波動范圍較小,改造后斜管推動力上升至22~29 kPa,溫度波動范圍在2 ℃以內(nèi),解決了再生斜管催化劑流化波動問題。
(5) 一再分布板原孔數(shù)2 066個—DN10 mm,新增開孔346個—DN10 mm,布孔原則為原主風(fēng)分布板邊緣、中心周圍以及外取熱抽出、半再生抽出影響區(qū)內(nèi)維持不變,其余部位均勻增加。按二再風(fēng)量(N)750 m3/min、一再催化劑藏量70~80 t、壓力0.27 MPa(G)為基準(zhǔn),二再主風(fēng)分布板原孔數(shù)880個—DN10 mm,新增開孔386個—DN10 mm。
外取熱器返回溢流斗和再生催化劑抽出斗影響區(qū)域中磨損嚴(yán)重噴嘴堵死;輕微磨損噴嘴用焊肉填實,并將突出焊肉打磨至與分布板齊平,見圖2。
圖2 再生器分布板Fig.2 Distribution plate of regenerator
改后一再主風(fēng)分布板開孔率由原來的 0.319%增加到0.372%,設(shè)計條件下過孔線速由65 m/s降到55.4 m/s;二再主風(fēng)分布板開孔率由原來的0.275%增加到0.396%,過孔線速有原來的80 m/s降到55 m/s;減少超線速區(qū)所帶來催化劑破碎。
(6) 外取熱器進(jìn)一再進(jìn)料口口袋狀溢流口絕對高度由原來的3.6 m降低到0.8 m。
溢流斗降低后,外取熱催化劑出口阻力降低,流化暢通,優(yōu)化外取熱器自身操作平穩(wěn),同時有利于二再床層穩(wěn)定。
經(jīng)過改造開工后,外取熱器可以靈活控制二再溫度,一再與二再不再超溫。再生催化劑、待生催化劑細(xì)粉含量降至正常水平,劑耗降到0.84 kg催化劑/t原料油,油漿固體含量降回到2 g/L以下。再生滑閥壓降回升到30 kPa左右。
表1 3個階段典型混合原料性質(zhì)Table 1 Three stages of typical mixed feed properties
表2 3個階段物料平衡和產(chǎn)品分布Table 2 Three stages of material balance and product distribution
1.5 Mt/a重油催化裝置原設(shè)計摻渣比為60%,日加工量為4 500 t/d,原料為大慶石蠟基常壓渣油、減壓渣油、減壓蠟油、酮苯脫蠟油、焦化蠟油等組分。2002年5月對分餾塔進(jìn)行擴(kuò)能改造,加工量擴(kuò)能至4 800 t/d,實際運行中摻渣比在55%左右,回?zé)挶茸罡呖蛇_(dá)30%左右。ARFCC降烯烴改造后,原料負(fù)荷和摻渣比沒有變化。MIP-CGP改造擴(kuò)能至1.7 Mt/a,設(shè)計摻渣比15%~53%,實際運行摻渣比為40%左右。3個階段典型混合原料性質(zhì)和物料平衡見表1和表2。
從表1和表2數(shù)據(jù)可以看出,在3個階段隨著混合原料組成變化及摻渣比的降低,原料性質(zhì)顯著變輕,原料密度由902.1 kg/m3下降到882.8 kg/m3,500 ℃餾出量從40%提高到50.8%,原料殘?zhí)?、粘度顯著下降,膠質(zhì)、瀝青質(zhì)含量也明顯減少。
3.2.1 汽油性質(zhì)(表3)
表3 汽油性質(zhì)Table 3 Gasoline properties
FCC時摻渣比基本在55%左右,汽油烯烴基本在48%以上,由于烯烴含量較高,所以RON較高,在89左右,汽油誘導(dǎo)期較低。ARFCC改造之后,汽油烯烴降到32%以下,RON下降至少0.5個單位,汽油誘導(dǎo)期基本未變[5]。MIP-CGP改造之后,摻渣比在40%以下時,汽油烯烴基本控制在32%以下,但異構(gòu)烷烴含量較高為 46.2%,汽油 RON保持在90以上,汽油誘導(dǎo)期提高一倍以上。
3.2.2 柴油性質(zhì)(表4)
表4 柴油性質(zhì)Table 4 Diesel properties
改造前后,柴油十六烷值和密度變化較大。ARFCC改造后,柴油十六烷值下降約 5個單位,MIP-CGP改造后十六烷值又下降到 24左右。ARFCC改造后,柴油密度有所上升,MIP-CGP改造后柴油密度升幅較大,接近915 kg/m3,其它性質(zhì)變化不大。
3.2.3 油漿性質(zhì)(表5)
表5 油漿性質(zhì)Table 5 Heavy oil properties
MIP-CGP改造后,油漿性質(zhì)發(fā)生顯著變化, 密度變重,500 ℃餾出量明顯提高,殘?zhí)拷档?8.87%左右,粘度變小。族組成中,芳香烴從原來的51.13%提高到84.46%,飽和烴由原來的1/3下降到1/10左右。MIP改造后,反應(yīng)深度及時間增加,油漿變重,如何保證油漿系統(tǒng)長周期運行成為重中之重;應(yīng)時刻關(guān)注油漿密度、粘度變化趨勢,控制油漿置換量。
ARFCC改造之后,由于增加一個汽油反應(yīng)器,生焦量增加,外取熱器取熱量明顯降低,設(shè)計的油漿取熱系統(tǒng)不能運轉(zhuǎn),3.5 MPa蒸汽產(chǎn)量減少1 730 t/d,裝置能耗增加約7個單位。MIP-CGP改造后,生焦較FCC相比下降0.70%,較汽油輔助提升管由于生焦量明顯下降、產(chǎn)汽量上升,裝置能耗下降到56.44 kgoe/t(表 6)。
表6 三個階段裝置能耗Table 6 Three stages of plant energy consumption kgoe/t
在 ARFCC改造之前,沉降器一直出現(xiàn)比較嚴(yán)重的結(jié)焦,主要原因是“未汽化油”在沉降器內(nèi)長時間停留而結(jié)焦。后來通過選用高效霧化噴嘴、降低摻渣比、回?zé)挶?、改善霧化蒸汽質(zhì)量、優(yōu)化操作參數(shù)、控制好開停工噴油時機(jī)等措施,較大程度上緩解了結(jié)焦的危害。MIP-CGP改造后,由于催化劑在二反內(nèi)存在嚴(yán)重的返混,破壞了催化劑在提升管內(nèi)“平推流”,強(qiáng)化了油氣和催化劑接觸混合程度,因此從粗旋升氣管出來的油氣中基本上消除了“未汽化油”。
從表7數(shù)據(jù)可以看出,在ARFCC改造之前,噴嘴前后溫降不到 70 ℃;更換 CS-Ⅱ噴嘴之后,溫降提高到約 100 ℃,MIP-CGP改造之后溫降提高到約165 ℃,說明在提升管內(nèi)油氣與催化劑混合汽化效果越來越好[1]。從粗旋出口油氣溫度與沉降器集氣室溫度的溫升對比分析可以看出,F(xiàn)CC時其溫升達(dá)到 8 ℃,ARFCC改造及更換噴嘴并降低摻渣比之后,溫升降到 3 ℃左右,MIP-CGP改造后不存在溫升。從這一趨勢可以看出,沉降器內(nèi)油氣發(fā)生二次反應(yīng)的程度逐漸減弱。
表7 主要操作條件Table 7 Major operation parameters
MIP-CGP改造后,主風(fēng)-煙氣線路壓降基本沒有變化,一再與二再主風(fēng)分配基本一致,一再燒焦率均在 85%左右。由于一再設(shè)置內(nèi)取熱器,基本解決了開工和生產(chǎn)時一再超溫?zé)煔馕踩紗栴}。從主風(fēng)消耗能夠看出,MIP-CGP改造后耗風(fēng)指標(biāo)明顯上升。
MIP-CGP工藝較ARFCC工藝具有較大技術(shù)優(yōu)勢,同ARFCC工藝相比,裝置能耗下降13個單位。
液化氣與汽油產(chǎn)率增加,干氣、柴油、焦炭產(chǎn)率下降,總液收提高6.38個百分點;汽油烯烴控制在30%以下時,汽油辛烷值保持在90以上,按照MIP-CGP工藝原理,當(dāng)繼續(xù)提高反應(yīng)溫度時,汽油辛烷值還有增幅潛力;液化氣丙烯收率增加,C4烯烴含量下降,干氣中乙烯含量下降;柴油質(zhì)量變差,十六烷值顯著降低,密度有較大幅度提高;油漿密度增加,芳烴含量提高,加重油漿運行系統(tǒng)風(fēng)險。
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