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        居家橋水廠自動(dòng)加氯工藝優(yōu)化

        2013-09-15 09:23:56陳志平胡介明
        凈水技術(shù) 2013年1期
        關(guān)鍵詞:氯胺加氯余氯

        陳志平,胡介明

        (1.上海浦東威立雅自來(lái)水有限公司浦東水廠,上海 200120;2.上海三高計(jì)算機(jī)中心股份有限公司,上海 200092)

        今年7月1日起,我國(guó)將實(shí)施新版的《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB 5749—2006),飲用水中消毒劑常規(guī)指標(biāo)由1項(xiàng)(游離氯)增至4項(xiàng),增加了一氯胺、臭氧、二氧化氯,還增加了氨氮及加氯消毒副產(chǎn)物三鹵甲烷等非常規(guī)指標(biāo),部分項(xiàng)目限值更加嚴(yán)格,因此供水企業(yè)的消毒工藝、加氯方法需要調(diào)整和優(yōu)化。

        在自來(lái)水消毒中,通常采用以游離氯或總氯(氯胺)形式消毒。無(wú)論是在線余氯儀還是在化驗(yàn)室里,容易對(duì)總氯和游離氯進(jìn)行分析,但不能識(shí)別一氯胺。新版消毒劑中總氯為一氯胺,所以,需合理控制好氯氨投加比[1]在 3.5∶1~5∶1 的范圍內(nèi)。目前國(guó)內(nèi)較少有水廠采用游離氨來(lái)調(diào)整氯/氨投加比,即水中需維持少量游離氨,以確保水中生成余氯為一氯胺。游離氨是水中能與氯結(jié)合的NH3/NH+4。

        當(dāng)氯氨投加比>5∶1,游離氨接近于零,會(huì)導(dǎo)致部分一氯胺轉(zhuǎn)變成二氯胺,將使自來(lái)水有難聞氣味和不良口感;當(dāng)加氨量過(guò)多,游離氨偏高(>0.2 mg/L),特別在夏季水溫>15 ℃,有部分游離氨會(huì)轉(zhuǎn)化成亞硝酸鹽,使亞硝酸鹽濃度升高,導(dǎo)致一氯胺降低[2]。嚴(yán)重時(shí)管網(wǎng)(泵站水庫(kù))水停留時(shí)間過(guò)長(zhǎng),會(huì)出現(xiàn)余氯偏低或接近于零,對(duì)供水安全構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)。因而需用計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)控制出廠水游離氨和一氯胺,科學(xué)合理控制加氯量和加氨量,使出廠余氯可控、管網(wǎng)水質(zhì)穩(wěn)定。

        1 加氯工藝改造背景

        浦東水廠下轄居家橋分廠(制水能力12.0萬(wàn)t/d),于2005年10月實(shí)施全廠加藥系統(tǒng)自動(dòng)化,采用按流量比投加,因2011年1月原水由黃浦江上游原水切換到青草沙原水,加氯消毒工藝和加藥控制方式發(fā)生改變,整個(gè)消毒工藝過(guò)程由原來(lái)氯胺消毒改為折點(diǎn)加氯,出廠水為氯胺消毒,浦東水廠又于2011年10月對(duì)原自動(dòng)加氯加氨系統(tǒng)進(jìn)行了完善和工藝優(yōu)化。

        1.1 青草沙原水水質(zhì)

        青草沙原水水質(zhì)總體較好且平穩(wěn),其主要表現(xiàn)為濁度、色度、氨氮、COD等指標(biāo)低,溶解氧高。

        表1 居家橋分廠原水水質(zhì)數(shù)據(jù)Tab.1 Jujiaqiao Water Plant Raw Water Quality Data

        圖1 青草沙原水水質(zhì)數(shù)據(jù)Fig.1 Qingcaosha Raw Water Quality Data

        1.2 自動(dòng)加氯工藝

        圖2 居家橋分廠自動(dòng)加氯加氨工藝流程Fig.2 Automatic Chlorine and Ammonia Dosing System in Jujiaqiao Water Treatment Plant

        通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)采集,信號(hào)反饋,由PLC控制系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)加氯/加氨控制。

        1.3 優(yōu)化前自動(dòng)投加控制模式

        前加氯/后加氯/加氨參照原水進(jìn)水流量,以人工設(shè)定流量投加比來(lái)自動(dòng)控制加氯加氨量,按沉淀水游離氯、濾后總氯變化,人工調(diào)整其加氯/加氨投加比,但當(dāng)班員工不知如何根據(jù)一氯胺與游離氨變化來(lái)正確合理調(diào)整其投加比。

        1.4 優(yōu)化前自動(dòng)加氯運(yùn)行情況

        前加氯為三臺(tái)次氯酸鈉計(jì)量泵(350 L/h);后加氯為三臺(tái)次氯酸鈉計(jì)量泵(150 L/h);后加氨為三臺(tái)新改裝硫酸銨計(jì)量泵(20 L/h);運(yùn)行方式都為二用一備。前加氯由折點(diǎn)加氯所生成游離氯(HClO)[3]作為主要消毒劑;濾后加氨補(bǔ)氯,出廠水為一氯胺(NH2Cl)[4]消毒。如表 2 所示。

        表2 居家橋分廠氯氨消毒生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)(單位:mg/L)Tab.2 Jujiaqiao Water Plant Chlorination Process Data(mg /L)

        2 優(yōu)化工藝介紹

        折點(diǎn)加氯可以流量投加比與游離氯反饋?zhàn)詣?dòng)加氯,但對(duì)于氯胺消毒,現(xiàn)有自動(dòng)加氯會(huì)存在問(wèn)題:(1)不清楚如何按出廠余氯目標(biāo)值來(lái)合理控制氯氨投加比。(2)按總氯反饋,而不考慮游離氨限值,沒(méi)有預(yù)防二氯胺和確保飲用水生物穩(wěn)定性的安全措施,使余氯穩(wěn)定性低,不安全,自動(dòng)加氯控制難以在自來(lái)水廠得到真正應(yīng)用,而自動(dòng)加氯工藝優(yōu)化,較好解決了長(zhǎng)期困擾和制約國(guó)內(nèi)自動(dòng)加氯的瓶頸。

        2.1 優(yōu)化工藝

        優(yōu)化后自動(dòng)投加控制模式:是完全按照出廠水一氯胺和游離氨目標(biāo)值和加藥點(diǎn)進(jìn)水流量來(lái)自動(dòng)控制整個(gè)消毒工藝加氯和加氨量。以游離氯、一氯胺和游離氨的反饋數(shù)值,自動(dòng)調(diào)整加氯加氨投加比。

        2.1.1 設(shè)定余氯控制目標(biāo)值

        余氯目標(biāo)值高低會(huì)影響到加氯加氨量的多少。根據(jù)不同水質(zhì)、消毒工藝和階段性藻類變化,結(jié)合沉淀水和清水庫(kù)停留時(shí)間,按CT值,科學(xué)合理設(shè)置沉淀水和出廠水余氯目標(biāo)值。

        2.1.2 前加氯

        青草沙水庫(kù)水穩(wěn)定性高,濁度低,氨氮變化小,全年氨氮最大值為 0.25 mg/L,平均值 0.06 mg/L,采用按流量比投加為主,沉淀水游離氯控制幅度為0.3~0.5 mg/L,且游離氯與投加比呈正比,限制前加氯量<2.3 mg/L,減少加氯消毒所產(chǎn)生的消毒副產(chǎn)物(三鹵甲烷)。以沉淀后游離氯來(lái)反饋控制前加氯量。

        2.1.3后加氨

        因澄清水為游離氯,水中氨氮為零,出廠水為氯胺消毒時(shí),需加氨,按出廠水余氯目標(biāo)值來(lái)計(jì)算出加氨量。為了保證出廠水不出現(xiàn)二氯胺和儀表檢測(cè)限值,要考慮0.1 mg/L游離氨富余量。加氨量與出廠水余氯目標(biāo)值呈正比(y=0.2×一氯胺目標(biāo)值(1.3 mg/L)+0.1)。出廠水游離氨設(shè)定目標(biāo)值為0.1~0.15 mg/L。

        2.1.4 后加氯

        按出廠余氯(一氯胺)目標(biāo)值與濾池游離氯差值,計(jì)算出加氯量。出廠水一氯胺目標(biāo)值為1.3 mg/L(新國(guó)標(biāo)為≥0.5 mg/L),CT值為86(國(guó)標(biāo)CT值≥60)。

        控制原則:先確定濾后反饋一氯胺是否在控制范圍內(nèi)(1.0~1.5 mg/L),后根據(jù)游離氨值來(lái)確定調(diào)整加氯還是加氨量。

        2.2 控制程序

        2.2.1 程序計(jì)算基本方法

        (1)程序計(jì)算目標(biāo):確保過(guò)程水余氯在控制設(shè)定范圍內(nèi)。設(shè)定了3個(gè)控制點(diǎn):即沉淀后水的游離氯檢測(cè)點(diǎn)、濾后水一氯胺和游離氨檢測(cè)點(diǎn)、出廠水余氯和總氨檢測(cè)點(diǎn)。

        (2)程序計(jì)算原則:設(shè)定出廠水總氯目標(biāo)值,結(jié)合各控制點(diǎn)余氯,來(lái)計(jì)算過(guò)程水中加氯量和加氨量,借助一氯胺和游離氨檢測(cè)儀表來(lái)調(diào)控后加氯和加氨量。

        (3)程序基本計(jì)算公式

        (硫酸銨有效氨含量9.71%×密度1.22×1 000)

        式中:K1——前加氯流量投加比;

        △C1——沉淀水游離氯與控制目標(biāo)值差值,mg/L;

        K2——后加氯投加比;

        △C2——出廠總氯目標(biāo)值(一氯胺)與濾后水一氯胺的差值,mg/L;

        K3后加氨投加比;

        △C3——濾后游離氨與出廠控制目標(biāo)值差值,mg/L。

        2.2.2 控制參數(shù)界面

        該界面僅供水質(zhì)管理員進(jìn)行后臺(tái)參數(shù)的設(shè)置與修改,所有參數(shù)均可被控制程序直接調(diào)用。

        (1)前加氯界面:設(shè)加氯流量投加比K1及游離氯控制目標(biāo)值。

        (2)后加氯界面:設(shè)后加氯投加比K2及出廠一氯胺控制目標(biāo)值。

        (3)后加氨界面:設(shè)后加氨投加比K3及出廠游離氨控制目標(biāo)值。

        3 實(shí)施及成果

        由于青草沙水源水質(zhì)穩(wěn)定,從而要求將過(guò)程水消毒處理的重點(diǎn)放在水廠后處理階段,即濾后消毒處理。在實(shí)際自動(dòng)控制中,經(jīng)常參與變動(dòng)是后加氯量,因二路原水進(jìn)水方式不一樣,一路進(jìn)配水井至四座澄清池,一路直接進(jìn)1#2#澄清池,且配水井游離氯易揮發(fā),使兩組澄清池余氯差異大;二根濾后出水管道距離長(zhǎng)短和阻力大小又不同,使得濾池出水量也不一樣,所以,對(duì)后加氯自動(dòng)控制變得相當(dāng)重要。為此目的,要求加強(qiáng)對(duì)濾后水的監(jiān)測(cè)控制,確保出廠水水質(zhì)的安全。

        基于上述工藝要求,自控系統(tǒng)增加對(duì)濾后水量水質(zhì)的監(jiān)測(cè)。

        (1)增加對(duì)濾后水流量和水質(zhì)的監(jiān)控功能。

        (2)增加后加氯和后加氨的監(jiān)控功能。

        針對(duì)上述功能擴(kuò)展要求,提出如下系統(tǒng)改造方案:

        3.1 濾后流量監(jiān)測(cè)

        10格虹吸濾池的二根DN1000出水總管沒(méi)有安裝流量?jī)x,因此,自控系統(tǒng)無(wú)法對(duì)濾后水流量進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

        本次改造將首先在濾池出水管上安裝2臺(tái)帶有Modbus接口的流量?jī)x,模清了1#清水庫(kù)進(jìn)水量與2#清水庫(kù)進(jìn)水量相差約500 t左右。通過(guò)Modbus接口,實(shí)現(xiàn)水流量?jī)x與PLC系統(tǒng)的通信連接,將流量?jī)x數(shù)據(jù)直接讀入,對(duì)濾后流量進(jìn)行監(jiān)測(cè),進(jìn)而進(jìn)行有針對(duì)性的調(diào)節(jié)補(bǔ)氯量和補(bǔ)氨量。

        3.2 過(guò)程水監(jiān)測(cè)儀表

        3.2.1 在線游離氨儀

        檢測(cè)原理如同便攜式儀器,但其操作是自動(dòng)的;可同時(shí)顯示一氯胺和游離氨,也可按游離氨和一氯胺所消耗的氨(0.2×一氯胺濃度)總和來(lái)顯示總氨氮[3]。余氯儀是測(cè)總氯,其值偏高于一氯胺濃度,不能測(cè)一氯胺。在線CA71A氨氮儀測(cè)總氨氮,不能測(cè)游離氨。相比較在線游離氨儀價(jià)格低于在線氨氮儀,性價(jià)比又高,雖然日常運(yùn)行藥劑費(fèi)用相對(duì)較高,但對(duì)自動(dòng)加氯控制尤其重要。

        3.2.2 便攜式游離氨儀

        可同時(shí)檢測(cè)一氯胺和游離氨,操作簡(jiǎn)便、準(zhǔn)確、測(cè)定時(shí)間短(5~10 min),價(jià)格低。當(dāng)班員工把游離氨和一氯胺測(cè)得數(shù)據(jù)人工輸入到加氯或加氨工藝圖界面,計(jì)算機(jī)會(huì)直接進(jìn)行后加氯/加氨量的自動(dòng)控制。

        補(bǔ)充說(shuō)明:把水中一氯胺所消耗氨氮(N/Cl2=0.2)和游離氨總和作為水中總氨氮量,更能反映實(shí)際總氨氮,而現(xiàn)有化驗(yàn)室對(duì)氯化后水采用納氏法測(cè)氨氮,受水中氯的干擾和一氯胺要消耗一部分氨,測(cè)得數(shù)值偏低。舉例:采水樣:Hach試劑法測(cè)得一氯胺為 1.4 mg/L,游離氨為 0.29 mg/L,則總氨氮為0.2×1.4+0.29=0.57 mg/L(超出新國(guó)際 0.5 mg/L),而納氏法測(cè)出氨氮小于新國(guó)標(biāo)。

        3.3 加藥間SLC增加后加氯和后加氨控制功能

        系統(tǒng)硬件將在原加氯SLC機(jī)架上加裝模擬量輸入模塊,讀取后加氯和后加氨流量信號(hào),實(shí)現(xiàn)加氯流量和加氨流量監(jiān)測(cè)功能,同時(shí),增加模擬量輸出模塊,對(duì)加注泵的沖程和頻率的調(diào)節(jié)控制,實(shí)現(xiàn)后加氯和后加氨的自動(dòng)控制,其控制流程參見(jiàn)圖3。

        圖3 自動(dòng)加氯/加氨程序框圖Fig3 Diagram of Automatic Chlorine and Ammonia Dosing System

        3.4 報(bào)警、數(shù)據(jù)分析界面

        (1)加注設(shè)備運(yùn)行故障報(bào)警

        (2)游離氯、游離氨、一氯胺的上下限報(bào)警

        (3)進(jìn)水量和濾后出水量及加氯/加氨量趨勢(shì)圖,具備隱藏部分曲線。

        (4)沉淀水游離氯,濾后水一氯胺和游離氨,出廠總氯趨勢(shì)圖等。該分析界面為故障分析、系統(tǒng)評(píng)價(jià)、參數(shù)調(diào)整等提供依據(jù)。

        3.5 優(yōu)化后生產(chǎn)運(yùn)行

        3.5.1 前加氯(折點(diǎn)加氯)

        按進(jìn)水流量和加氯投加比自動(dòng)投加,青草沙原水氨氮低,水質(zhì)穩(wěn)定,沉淀水游離氯基本在控制目標(biāo)范圍內(nèi),余氯穩(wěn)定,波動(dòng)小。前加氯量為1.4~1.8 mg/L,游離氯為 0.3~0.5 mg/L。

        3.5.2 濾后加氯加氨(氯胺消毒):

        計(jì)算機(jī)讀取在線或便攜式游離氨(人工)測(cè)得一氯胺和游離氨數(shù)據(jù),會(huì)及時(shí)作出智能化程序控制,自動(dòng)調(diào)整加氯加氨量,使出廠水一氯胺和游離氨在控制目標(biāo)值范圍內(nèi)(見(jiàn)表 3)。后加氯為 0.6~1.0 mg/L,加氨量從 0.53 mg/L 降至 0.43 mg/L。

        表3 自動(dòng)加氯控制程序生產(chǎn)運(yùn)行指南Tab.3 Operation Instruction of Automatic Chlorine and Ammonia Dosing System

        當(dāng)澄清池游離氯高于設(shè)定控制范圍時(shí),PLC控制系統(tǒng)會(huì)按中心目標(biāo)值自動(dòng)調(diào)低前加氯量,當(dāng)游離氯低于控制范圍時(shí),會(huì)自動(dòng)調(diào)高前加氯量。當(dāng)濾后游離氨或一氯胺出現(xiàn)高低時(shí),計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)會(huì)作一判斷,先確定一氯胺是否在控制范圍,然后確定游離氨是否偏高或低,再最終確定加氯量。當(dāng)一氯胺偏高,游離氨偏低時(shí),調(diào)低后加氯量;當(dāng)一氯胺偏低,游離氨偏高時(shí),調(diào)高后加氯量。

        3.5.3 故障分析

        通過(guò)故障記錄和余氯趨勢(shì)圖分析,加氯/加氨計(jì)量泵安全運(yùn)行非常重要,運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)次氯酸鈉計(jì)量泵上單向閥玻璃球有時(shí)會(huì)被撞擊成一個(gè)個(gè)小峰窩,造成實(shí)際加注流量變小,引起余氯曲線差異變大,對(duì)玻璃球材質(zhì)加以改進(jìn)。

        3.5.4 數(shù)據(jù)分析

        經(jīng)系統(tǒng)評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)前加氯量消耗較大。敞開(kāi)配水井內(nèi)配水溢流口(DN1000)距水面約8 cm,加氯量越大,配水井內(nèi)游離氯揮發(fā)量越多。改進(jìn)措施:(1)配水井上加裝封閉式遮陽(yáng)蓬。(2)調(diào)低機(jī)械加速澄清池葉輪轉(zhuǎn)速,使活性污泥回流比降低至合理回流量,以此減少游離氯揮發(fā)量和耗氯量,達(dá)到降低前加氯量,減少消毒副產(chǎn)物。

        3.5.5 參數(shù)調(diào)整

        原水出現(xiàn)硅藻時(shí),可調(diào)整沉淀水游離氯控制目標(biāo)值為0.8 mg/L和調(diào)低濾后加氯投加比K2;當(dāng)原水公司預(yù)加氯(0.6~1.0 mg/L)時(shí),調(diào)低前加氯投加比K1等。

        3.5.6 優(yōu)化后效果比較

        (1)優(yōu)化前:自動(dòng)投藥控制以人工設(shè)置加氯加氨投加比,有時(shí)不注意,加氯/加氨量會(huì)過(guò)高或偏低,不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)調(diào)節(jié),造成余氯和加氯/加氨量波動(dòng),如一氯胺偏低至0.65 mg/L,游離氨偏低至<0.05 mg/L 或偏高至 0.32 mg/L;有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)二路濾后水余氯高低(1#余氯 0.8 mg/L,2#余氯1.3 mg/L),影響到余氯穩(wěn)定性。

        (2)優(yōu)化后:自動(dòng)投藥控制按出廠余氯目標(biāo)值自動(dòng)控制整個(gè)工藝過(guò)程中加氯加氨投加比,特別是濾后一氯胺和游離氨反饋控制,可每隔10~15 min(可設(shè)置)對(duì)加注點(diǎn)加氯/加氨投加比進(jìn)行一次自動(dòng)調(diào)整,及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)調(diào)節(jié),確保出廠余氯和加氯/加氨量的穩(wěn)定,真正做到水質(zhì)動(dòng)態(tài)的精細(xì)化管理(見(jiàn)表 4,圖 4)。

        表4 居家橋分廠加氯消毒優(yōu)化的運(yùn)行數(shù)據(jù) (單位:mg/L)Tab.4 Jujiazui Water Plant Data of Optimized Chlorination (mg /L)

        圖4 居家橋分廠出廠水余氯趨勢(shì)圖 (單位:mg/L)Fig.4 Treated Water Residual Chlorine Trends of Jujiaqiao Water Treatment Plant (mg/L)

        (3)優(yōu)化后出廠水質(zhì)

        一氯胺和游離氨更能直接反映加氯消毒質(zhì)量的重要指標(biāo),優(yōu)化后,游離氨達(dá)最小值,既能消除二氯胺產(chǎn)生,又減少管網(wǎng)水中發(fā)生硝化作用而使一氯胺降低風(fēng)險(xiǎn),使加氯量最大限度轉(zhuǎn)化為一氯胺,達(dá)到減少加氯量,改善自來(lái)水口味,這也是優(yōu)化前自動(dòng)投藥控制所難以做到的(見(jiàn)圖5)。

        圖5 加氯/加氨與出廠水一氯胺和游離氨月平均數(shù)Fig.5 Monthly Average Data of Chlorine /Ammonia Dosing Rate and Monochloramine/Free Ammonia in the Treated Water

        3.5.7 討論

        沉淀區(qū)游離氯消毒及停留時(shí)間,足以保障了后續(xù)氯胺消毒效果,建議將濾后加氯(氨)加藥點(diǎn)改到濾前及沉淀池出水總管上(濾后加藥點(diǎn)為備用)。優(yōu)點(diǎn):(1)延長(zhǎng)了一氯胺消毒的過(guò)濾接觸時(shí)間,增加了消毒因子CT值。(2)避免濾池反洗及池面上游離氯揮發(fā),產(chǎn)生氯味對(duì)環(huán)境污染,也降低了游離氯消耗量。(3)一氯胺取樣時(shí)間和電磁流量?jī)x安裝條件優(yōu)于濾后加藥點(diǎn)。(4)可避免次氯酸鈉原液和硫酸銨原液直接投加在出廠自來(lái)水中,經(jīng)過(guò)濾,有利于飲用水的安全。

        4 結(jié)論

        (1)自動(dòng)加氯工藝優(yōu)化,可幫助水廠正確掌握加氯加氨新方法,提高出廠水消毒質(zhì)量,確保出廠水一氯胺和氨氮考核指標(biāo)優(yōu)于新國(guó)標(biāo)水質(zhì)要求。

        (2)控制好出廠水游離氨為最小限值(0.1~0.15 mg/L),減少加氯量,余氯穩(wěn)定。改善自來(lái)水口感。

        (3)在線游離氨儀是自動(dòng)加氯控制的“眼睛”,通過(guò)對(duì)該儀器熟悉和掌握,總運(yùn)行成本將會(huì)逐步降低,功能上又可替代余氯儀和氨氮儀。隨著人們生活質(zhì)量提高和對(duì)飲用水安全較為敏感,顯現(xiàn)出該儀器對(duì)水廠加氯控制的重要性。

        (4)自動(dòng)加氯工藝優(yōu)化,突顯出工藝先進(jìn)性和水質(zhì)安全,使得自動(dòng)加氯變得簡(jiǎn)單實(shí)用和有效,對(duì)推動(dòng)和深化國(guó)內(nèi)加氯領(lǐng)域的自動(dòng)化具有現(xiàn)實(shí)指導(dǎo)意義。

        [1]劉建華,尚書銓,陳志平.青草沙原水加氯消毒工藝的優(yōu)化[J].凈水技術(shù),2012.30(5):102-106.

        [2]劉建華,尚書銓,陳志平.青草沙原水加氯消毒工藝的優(yōu)化[J].凈水技術(shù),2012.30(5):105.

        [3]陸宇駿.次氯酸鈉現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)系統(tǒng)在大中型水廠的應(yīng)用[J].凈水技術(shù),2010,29(1):70-73.

        [4]張麗麗,張群,陳志平.氯化銨在浦東水廠消毒中的應(yīng)用[J].給水排水,2009,11.

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