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        淺析某電廠末級(jí)過熱器爆管成因

        2013-09-14 01:34:10麥雷
        關(guān)鍵詞:爆口末級(jí)氏硬度

        麥雷

        (廣東國(guó)華粵電臺(tái)山發(fā)電有限公司,廣東 江門 529228)

        1 爆管過程調(diào)查

        2012年11月14日20時(shí)45分,某電廠1號(hào)機(jī)組爐管泄漏檢測(cè)裝置發(fā)出泄漏檢測(cè)報(bào)警。停機(jī)后進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)末級(jí)過熱器右數(shù)第64屏向火側(cè)第4根直管發(fā)生泄漏(下文標(biāo)識(shí)為64-4),附近的第63屏第1、2、3根向火側(cè)直管端局部已吹損。泄漏部位圖紙上所處位置如圖1所示。該機(jī)組鍋爐為600MW亞臨界強(qiáng)制循環(huán)鍋爐,末級(jí)過熱器出口蒸汽溫度為541℃。末級(jí)過熱器管子材料為SA-213 T91,規(guī)格為51×6。

        2 宏觀檢查

        在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)末級(jí)過熱器64-4管的原始泄露管段進(jìn)行取樣,如圖3所示。對(duì)樣管的外徑和壁厚進(jìn)行了測(cè)量,如表1所示。宏觀檢查可見,爆口長(zhǎng)約35mm,開口最大寬度約為1.5mm,爆口呈狹長(zhǎng)狀,爆口附近長(zhǎng)約40mm有明顯的鼓包,爆口附近分布了許多軸線裂紋,爆口邊緣粗糙,有鈍邊,管壁減薄不太嚴(yán)重,表現(xiàn)為典型的長(zhǎng)期過熱特征。

        3 金相組織形貌觀察

        經(jīng)切割取樣、鑲嵌、磨樣、拋光并用氯化鐵鹽酸水溶液腐蝕,采用Leica DMI 3000型光學(xué)顯微鏡,觀察爆口附近、爆口背面以及距離爆口較遠(yuǎn)距離(400mm)向火側(cè)和背火側(cè)的橫截面組織形貌,組織形貌觀察結(jié)果表明,爆口附近的組織為鐵素體加碳化物,根據(jù)《火電廠金相檢驗(yàn)與評(píng)定技術(shù)導(dǎo)則》,評(píng)定為5級(jí)老化;爆口背面以及距離爆口較遠(yuǎn)距離向火側(cè)和背火側(cè)的組織均為鐵素體加位相分散的回火馬氏體,評(píng)定為3.5級(jí)老化。

        4 顯微硬度測(cè)試

        經(jīng)金相組織觀察后,在Wolpert 401MVD型維氏硬度計(jì)上進(jìn)行了顯微硬度測(cè)試,選取載荷1kg,保荷10s,測(cè)得的維氏硬度值(HV1)以及換算后的布氏硬度值(HB)如表2所示。

        由表2可以看出,爆口橫截面的硬度值低于《火力發(fā)電廠金屬技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》規(guī)定的T91的硬度控制范圍(180~250HB);爆口背火側(cè)橫截面以及遠(yuǎn)離爆口向火側(cè)和背火側(cè)橫截面的硬度值均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。

        爆漏發(fā)生后,在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)末級(jí)過熱器100屏共1200個(gè)彎頭的出口側(cè)彎頭進(jìn)行射線普查,有33根管子存在氧化皮堆積,其中27根堆積程度低于20%,有6根堆積程度超過20%,末級(jí)過熱器64-4泄漏管的氧化皮則堆滿整個(gè)彎頭(約800g),清查出的部分氧化皮見圖1。

        表1 原始泄露管段的宏觀尺寸測(cè)量結(jié)果

        表1 實(shí)驗(yàn)管段顯微硬度值

        5 結(jié)論和建議

        通過對(duì)泄漏管段在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的宏觀檢查、金相組織觀察和顯微硬度測(cè)試,綜合現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和射線探傷等情況,可以認(rèn)為:

        1)爆口較為狹長(zhǎng),爆口附近分布了許多宏觀的軸線裂紋,爆口處邊緣粗糙,有鈍邊,管壁無明顯減薄,表現(xiàn)為典型的長(zhǎng)期過熱特征。

        2)現(xiàn)場(chǎng)射線探傷結(jié)果表明,33根末級(jí)過熱器管的下彎頭存在不同程度的氧化皮堆積,而泄漏管(64-4管)的下彎頭中堆滿了氧化皮,堵塞最為嚴(yán)重,進(jìn)一步佐證了材料存在超溫過熱現(xiàn)象。

        3)一般情況下,彎頭氧化皮堆積往往在彎頭上部的直管段產(chǎn)生不同程度的超溫現(xiàn)象。在超溫條件下運(yùn)行的T91鋼管許用應(yīng)力降低,高溫強(qiáng)度不足,從而在其相對(duì)薄弱的位置破裂。爆口位置和爆口的理化數(shù)據(jù)也是很好的證明。

        針對(duì)此次泄漏事故,建議采取以下措施:

        圖1 部分末級(jí)過熱器下彎頭的氧化皮

        1)做好管壁清理措施,如采用化學(xué)清洗、機(jī)械去除或割管清除等方法進(jìn)行處理。

        2)加強(qiáng)受熱面的熱偏差監(jiān)視和調(diào)整,防止受熱面局部長(zhǎng)期超溫運(yùn)行。

        3)盡量抑制受熱面溫度周期性波動(dòng)和溫度變化速率,減緩氧化皮剝落。

        4)加強(qiáng)機(jī)組運(yùn)行期間金屬溫度監(jiān)測(cè)和停爐后受熱面的檢查。

        [1]技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):火電廠金相檢驗(yàn)與評(píng)定技術(shù)導(dǎo)則(DL/T 884-2004)[Z].

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