潘西湘,王月明,唐 陽
(西南交通大學(xué) 機械學(xué)院 機車車輛實驗室,四川 成都 610031)
目前,氫氣作為燃料因能產(chǎn)生清潔高效的動力而備受關(guān)注。為替代傳統(tǒng)車輛內(nèi)燃機驅(qū)動以及今后替代電力驅(qū)動,鐵路技術(shù)研究所研發(fā)了用燃料電池驅(qū)動的新型車輛,引入了足以驅(qū)動至少一輛車的100kW級燃料電池系統(tǒng)(簡稱FC系統(tǒng)),并將其安裝在試驗車輛上進行了運行測試。該車徑實際運用還存在許多限制,如輸出功率不能達到傳統(tǒng)車輛的加速性能,而且不能利用再生能量[1]。本研究中,開發(fā)了鋰離子電池系統(tǒng)(簡稱Li-batt)、電池DC/DC變流器(Batt變流器)以及FC/Batt混合動力系統(tǒng)監(jiān)控器,并將它們與FC系統(tǒng)一起安裝在R291試驗車輛上,利用再生能量以及輔助電源,建立了一套混合動力系統(tǒng)。本文將闡述上述研發(fā)過程及不同運行條件下能源效率及燃料消耗率的評估結(jié)果。
本研究中,構(gòu)建了FC/Batt混合動力系統(tǒng),并在列車上進行了運行試驗。圖1為FC/Batt混合動力試驗車輛?;旌蟿恿ο到y(tǒng)包括:由輸出直流電壓800V~1 500V、輸出功率700kW的單向DC/DC升壓變流器構(gòu)成的FC變流器;容量為360kW、能量為36kWh的鋰離子電池;輸出直流電壓為600V~1 500V、輸出功率360kW的雙向DC/DC變流器構(gòu)成的Batt變流器;兩個輸出功率為95kW的三相感應(yīng)電動機組成的主牽引電機;容積為720L、能承受35MPa壓強的氫氣缸。
在運用FC/Batt混合動力系統(tǒng)后列車輸出的數(shù)據(jù)較傳統(tǒng)車輛得到了改善[2],由原來一輛編組變成了兩輛,牽引功率由120kW提高到360kW,燃料(氫氣)利用率由5km/kg提高到7km/kg,能源利用率提高了15%,且實現(xiàn)了再生制動。
圖1 FC/Batt混合動力試驗車輛
FC/Batt混合動力系統(tǒng)很好地結(jié)合了燃料電池和蓄電池的輸出功率,避免因牽引逆變器輸入電壓波動影響其加速性能。為充分利用感應(yīng)電機產(chǎn)生的再生能量,F(xiàn)C/Batt混合動力系統(tǒng)采用了如圖2所示的結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)具有傳統(tǒng)牽引系統(tǒng)的特點,如工作條件要求低、可簡化主電路等,最合適安裝于傳統(tǒng)車輛上。
圖2 FC/Batt混合動力系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)框圖
鋰離子電池因具有性能好、可靠性高、價格便宜等優(yōu)點而被選作為混合動力系統(tǒng)的蓄電池。在傳統(tǒng)鋰離子電池的基礎(chǔ)上,對本系統(tǒng)所用鋰電池的充電和放電電流密度進行了新的設(shè)計,使其是傳統(tǒng)鋰離子電池容量的10倍。本系統(tǒng)采用的電池技術(shù)參數(shù)為:額定電壓604.8V,容量60Ah,功率360kW。電池采用了168塊串聯(lián)、2組并聯(lián)的結(jié)構(gòu)。
為將鋰離子電池應(yīng)用于混合動力系統(tǒng),研發(fā)了Batt變流器,其用于將鋰離子電池電壓在600V和1 500V之間進行雙向轉(zhuǎn)換。變流器主電路類型為雙向DC/DC,最大功率360kW,低位電壓500V~720 V,高位電壓1 500V,質(zhì)量為2 400kg,外形尺寸(長×寬×高)為4.5m×1.0m×1.65m。
通過從牽引逆變器(INV)、鋰離子電池、FC系統(tǒng)及FC變流器接受信號的方式,Batt變流器控制FC變流器的輸出功率和鋰離子電池充放電功率,以維持總線電壓恒定。當(dāng)總線電壓超過1 500V,Batt變流器向鋰離子電池充電;反之,讓電池放電。提前設(shè)置了充電SOC目標(biāo)值(CEO)和放電SOC目標(biāo)值(CSO),Batt變流器對FC變流器的輸出進行控制,保持來自SOC信號位于CEO和CSO之間。當(dāng)車輛速度大于5 km/h時,認(rèn)為車輛處于運行中,為獲得基于速度的再生能量,Batt變流器就會減小CEO和CSO值,故運行過程中的SOC會比靜止?fàn)顟B(tài)(或車輛速度低于5km/h)的低。當(dāng)車輛需要在較高SOC條件下進行測試時,則需要鋰離子電池提供加速能量。
為獲取再生制動產(chǎn)生的最大功率,將CEO值設(shè)為70%;為避免由于SOC信號的振蕩而發(fā)生共振,將CSO值設(shè)為60%(即比CEO值低10%)。這些Batt變流器參數(shù)可根據(jù)需要進行更改。
我們在試驗軌道上對FC/Batt混合動力試驗車輛進行了運行試驗,并基于試驗結(jié)果對混合動力系統(tǒng)的燃料消耗率及能源效率進行了評估。本文對有無等待SOC恢復(fù)及是否開啟空調(diào)等三種工況下的輸出進行了比較[3]。
圖3為帶有SOC恢復(fù)及空調(diào)關(guān)閉情況下(工況1)的連續(xù)運行試驗結(jié)果。在有SOC恢復(fù)情況下,只要有燃料就可一直進行運行試驗?;赟OC維持在60%情況下(除了第一次以外)連續(xù)進行了30次試驗。
圖4為沒有SOC恢復(fù)及空調(diào)關(guān)閉情況下(工況2)的試驗結(jié)果。在沒有SOC恢復(fù)的情況下,隨著運行試驗的進行SOC值漸漸降低,當(dāng)SOC值低于30%時試驗結(jié)束。本工況下,當(dāng)SOC值從60%降到30%,可進行22次運行試驗。
在這些評估中,使用下述公式對燃料消耗率和效率各方面進行定義[4]:
其中:A為加速能量;B為輔助能量;C為電池放電能量。氫氣消耗能量通過低熱值進行換算。
圖3 工況1下連續(xù)運行試驗結(jié)果
圖4 工況2下連續(xù)運行試驗結(jié)果
對于工況1、2,表1列出了燃料消耗率的評估,表2列出了效率各方面的評估。由表1和表2可知:當(dāng)空調(diào)關(guān)閉,無SOC恢復(fù)下,氫氣耗量、燃料利用率、燃料電池效率、再生效率及車輛能源效率都優(yōu)于有SOC恢復(fù)情況。
表1 工況1、2下燃料消耗率評估
表2 工況1、2下效率評估
圖5為沒有SOC恢復(fù)及空調(diào)開啟情況下(工況3)連續(xù)運行試驗的結(jié)果。本工況下,當(dāng)SOC值從60%降到30%,可進行16次運行試驗。對于工況3,表3列出了燃料消耗率的評估,而表4列出了效率各方面的評估。工況2和工況3的差別僅僅是空調(diào)的開關(guān)與否,但在燃料利用率和車輛能效方面卻分別有1.07km/kg-H2和7.4%的差別。工況2下,要將SOC從30%恢復(fù)到60%,需要花約12min,而工況3則要花約15min。工況1中,每次運行試驗要將SOC恢復(fù)到60%均需要花3min左右。
圖5 工況3下連續(xù)運行試驗結(jié)果
在裝有FC/Batt混合動力系統(tǒng)的兩輛車上進行了運行試驗,并對具有60%SOC恢復(fù)運行工況和沒有SOC恢復(fù)工況進行了燃料消耗率和效率方面的評估。結(jié)果表明:沒有SOC恢復(fù)工況的燃料利用率和車輛能源效率分別比有SOC恢復(fù)工況好,約為0.8km/kg-H2和10%。另外,分析了空調(diào)開關(guān)之間的區(qū)別,結(jié)果表明空調(diào)關(guān)閉時大約有1km/kg-H2的燃料利用量和7%的車輛能源效率的優(yōu)勢。此處,只能簡單地確定車輛能效約65%的車輛如預(yù)期一樣具有較高的性能。研發(fā)尺寸更小的FC/Batt混合動力系統(tǒng),并針對實際運用確定燃料電池壽命是今后的研發(fā)方向。
表3 工況3下燃料消耗率評估
表4 工況3下效率評估
[1] Ogden J,Steinburger M M,Kreutz TG.A comparison of hydrogen,methanol and gasoline fuels for fuel cell vehicles:implications for the vehicle design and infrastructure development[J].J Power Sources,1999,79:143-168.
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