寧寧
【摘 要】針對(duì)淮北國(guó)安電力有限公司320MW鍋爐除渣系統(tǒng)脫水倉(cāng)改造和華電濰坊發(fā)電有限公司670MW鍋爐除渣系統(tǒng)頻繁發(fā)生故障的原因進(jìn)行了分析,并提出了相應(yīng)的改造方法。
【關(guān)鍵詞】鍋爐除渣系統(tǒng) 脫水倉(cāng)改造
【中圖分類號(hào)】 F407.4【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】B【文章編號(hào)】1672-5158(2013)07-0298-02
淮北國(guó)安電力有限公司320MW鍋爐除渣系統(tǒng)脫水倉(cāng)改造和華電濰坊發(fā)電有限公司670MW鍋爐除渣系統(tǒng)改造效果較好,獲得了成功。本文談?wù)劯脑爝^程中的技術(shù)細(xì)節(jié)和工作安排,并就670MW鍋爐除渣系統(tǒng)改造頻繁發(fā)生故障的原因進(jìn)行了分析。
一、320MW鍋爐除渣系統(tǒng)脫水倉(cāng)改造
淮北國(guó)安電力有限公司一期安裝兩臺(tái)320MW機(jī)組,鍋爐除渣系統(tǒng)采用脫水倉(cāng)脫水外運(yùn)方式,共安裝兩臺(tái)脫水倉(cāng),輪換進(jìn)行脫水除渣工作。由于鍋爐燃煤灰熔點(diǎn)較高,灰渣粒度較細(xì),致使灰渣脫水效果較差,脫水時(shí)間較長(zhǎng)。同時(shí)又由于目前燃煤質(zhì)量較差,燃煤灰分含量大,由此經(jīng)常造成脫水倉(cāng)脫水不及時(shí),脫水后的渣含水量大,無(wú)法外運(yùn)等問題,既影響除灰系統(tǒng)的正常運(yùn)行又污染了周邊的環(huán)境,因此計(jì)劃對(duì)脫水倉(cāng)進(jìn)行改造完善。相關(guān)改造技術(shù)要求如下:
1、脫水倉(cāng)原始相關(guān)參數(shù)
規(guī)格型號(hào):φ10m脫水倉(cāng):1.有效容積:615m3 儲(chǔ)存容積560m3;2.析水元件:8組/臺(tái),規(guī)格:1800*270 ;3.析水時(shí)間6~8 h;4.卸渣含水率 ≤25%;5.排渣門口徑:φ914;6.排渣門為氣動(dòng),氣缸直徑:φ400 儲(chǔ)氣量:1~1.5m2;7.制造廠家:江蘇錫山市電站除灰設(shè)備廠。
2、改造初步方案
改造脫水倉(cāng)底錐析水元件,將底錐內(nèi)部析水元件拆除,在底錐外側(cè)增加4路嵌入式析水元件及相應(yīng)反沖洗水管組件系統(tǒng)。同時(shí)底錐要加裝檢修人孔門及相應(yīng)的檢修平臺(tái),便于析水元件的清洗和更換工作,并實(shí)現(xiàn)不進(jìn)入艙內(nèi)就可對(duì)析水元件進(jìn)行清洗更換。加裝脫水倉(cāng)中心濾水裝置,中心濾水裝置應(yīng)采用吊籠式濾芯摞裝結(jié)構(gòu),做到無(wú)螺栓連接。利用脫水倉(cāng)上部原起吊裝置基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)更換或檢修濾芯,確保檢修、清理方便快捷,檢修人員不必進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)就可進(jìn)行濾芯更換等維修工作。將脫水倉(cāng)內(nèi)部8組周邊濾水裝置進(jìn)行檢修,更換所有析水裝置。每組析水元件單獨(dú)設(shè)置沖洗支管及反沖洗控制閥門,確保能將積存在各處的渣沖洗干凈。更換脫水倉(cāng)分粒器,分粒器材質(zhì)必須耐磨,結(jié)構(gòu)合理。對(duì)現(xiàn)脫水倉(cāng)紊流圈、排渣門等進(jìn)行檢修完善,做到排查門開關(guān)靈活,密封完好,穩(wěn)流圈完好正常。
3、改造技術(shù)要求
投標(biāo)單位根據(jù)發(fā)標(biāo)方改造的初步方案報(bào)出詳細(xì)的改造實(shí)施方案,包括圖紙、部件的規(guī)格尺寸、數(shù)量及材質(zhì)等。提出的改造方案必須是技術(shù)成熟并應(yīng)有實(shí)際應(yīng)用業(yè)績(jī)。投標(biāo)單位也可以提出發(fā)標(biāo)方改造初步方案之外的改造方案,但在投標(biāo)中要單項(xiàng)提出,價(jià)格單列。底錐析水系統(tǒng)改造要保證脫水倉(cāng)整體強(qiáng)度,閥門、人孔等要利于操作和檢修,必要時(shí)必須加裝平臺(tái)。中心濾水裝置改造必須要明確安裝的具體位置、結(jié)構(gòu)形式(圓筒、三角等)及濾水面積等,必須做到檢修維護(hù)方便,實(shí)現(xiàn)不進(jìn)入倉(cāng)內(nèi)即可檢修維護(hù);沖洗和排水系統(tǒng)布局合理,不能阻塞脫水倉(cāng)的排渣。內(nèi)部原8組析水元件全部更新,腔室內(nèi)結(jié)垢清除干凈。脫水倉(cāng)析水組件的反沖洗系統(tǒng)要求設(shè)有夾層式脈沖噴射分組反沖洗系統(tǒng),清洗面積不小于98%,確保具有良好的沖洗效果。改造更換的脫水倉(cāng)的析水組件及緊固件均采用不銹鋼材質(zhì)。對(duì)脫水倉(cāng)排渣門進(jìn)行大修,氣缸解體檢修,拖動(dòng)滾輪及所屬控制部分進(jìn)行檢修,做到排查門開關(guān)靈活,密封完好。排渣門檢修完善后要達(dá)到原設(shè)計(jì)功能要求,操作靈活可靠,密封、析水完好。脫水倉(cāng)紊流圈調(diào)整、加固,達(dá)到最佳穩(wěn)流效果。改造部分應(yīng)按相關(guān)規(guī)范要求進(jìn)行油漆,顏色與原脫水倉(cāng)顏色一致。反沖洗管道閥門應(yīng)進(jìn)行保溫及外護(hù)。
4、改造后的目標(biāo)與工程量
脫水倉(cāng)改造后,必須達(dá)到如下要求:在現(xiàn)有灰渣粒度狀況下,裝車灰渣含水率≤25%;脫水倉(cāng)的靜態(tài)脫水時(shí)間為≤8小時(shí)。脫水倉(cāng)改造使用半年以后,脫水倉(cāng)的靜態(tài)脫水時(shí)間也應(yīng)滿足≤10小時(shí)要求。
脫水倉(cāng)兩臺(tái)套均進(jìn)行改造,主要改造底錐析水設(shè)備,加裝中心析水設(shè)備,對(duì)原倉(cāng)內(nèi)8路析水元件進(jìn)行檢修更換,分粒器更換2個(gè),排渣門檢修2個(gè),相應(yīng)的沖洗系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)完善。本改造工程為交鑰匙工程,改造的設(shè)計(jì)、制造、施工均由投標(biāo)方負(fù)責(zé)。改造所需的各種部件、設(shè)備及材料、工器具、腳手架等均由承包方負(fù)責(zé),發(fā)包方只提供氣(汽)源、電源、水源接口。
5、工期要求與質(zhì)保要求
由于發(fā)包方發(fā)電機(jī)組處于運(yùn)營(yíng)狀態(tài),脫水倉(cāng)要盡可能保持運(yùn)行,因此要求承包單位要盡可能縮短改造工期,在投標(biāo)時(shí)明確合理的改造停運(yùn)時(shí)間計(jì)劃及整體改造工期。本工程質(zhì)保期為1年,自工程改造結(jié)束后始計(jì)算。在1年中分三個(gè)階段進(jìn)行驗(yàn)收:第一階段改造投運(yùn)后1個(gè)月;第二階段改造投運(yùn)后6個(gè)月;第三階段投運(yùn)后1年。
二、670MW鍋爐除渣系統(tǒng)改造
華電濰坊發(fā)電有限公司二期工程為2×670MW機(jī)組,其撈渣設(shè)備為GBL20D.1型水浸刮板式撈渣機(jī),該撈渣機(jī)由青島四洲電力設(shè)備有限公司設(shè)計(jì)、制造。#3-4爐分別布置一臺(tái)撈渣機(jī)。其結(jié)構(gòu)為加長(zhǎng)、加強(qiáng)型,水槽為加深、加大型,具有防爆、防濺、強(qiáng)粒化、能承受大焦塊沖擊和塌渣時(shí)的沖擊力。該設(shè)備由機(jī)體總成、驅(qū)動(dòng)裝置、導(dǎo)輪總成、刮板、鏈條總成、張緊系統(tǒng)、液壓動(dòng)力站、電氣系統(tǒng)等部分組成。將渣輸送至鋼渣倉(cāng)的設(shè)備為DTII型雙向輸送膠帶 ,DTII8050型固定式帶式輸送機(jī)是通用型系列產(chǎn)品,為青島四洲電力設(shè)備有限公司制造。水渣分離設(shè)備為ZC-7000/2鋼渣倉(cāng),鋼渣倉(cāng)設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作簡(jiǎn)便,占地面積小,運(yùn)行安全可靠,脫水速度快,效果顯著,分離析出的溢流水經(jīng)過澄清后,可重復(fù)使用,有利于節(jié)省水源,改益環(huán)境污染。華電濰坊發(fā)電有限公司二期工程投產(chǎn)后,通過機(jī)組的日常運(yùn)行及檢修相繼發(fā)現(xiàn)四處設(shè)計(jì)不合理之處,并根據(jù)實(shí)際情況的需要,進(jìn)行了相應(yīng)的改造,收到了預(yù)期的效果。
1、DTII型雙向輸送膠帶機(jī)故障及對(duì)策
DTII型雙向輸送膠帶機(jī)將撈渣機(jī)撈渣輸送至鋼渣倉(cāng)時(shí),當(dāng)有較硬的渣塊通過膠帶時(shí),很容易劃裂膠帶;當(dāng)膠帶兩端的電動(dòng)滾筒故障時(shí),膠帶機(jī)也不能正常運(yùn)行:由于雙向輸送膠帶機(jī)露天安裝,受自然界腐蝕較重,而其運(yùn)輸?shù)脑旌衔飳?duì)其腐蝕更加嚴(yán)重,因此,雙向輸送膠帶機(jī)故障檢修的次數(shù)較多。但雙向輸送膠帶機(jī)一停,只能降低鍋爐負(fù)荷減少出渣量,或把膠帶人為的劃裂取下,而且檢修時(shí)間緊迫,加大了檢修的難度,不僅造成人力、物力的極大浪費(fèi),而且影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2011年7月利用檢修的機(jī)會(huì),在DTII型雙向輸送膠帶機(jī)框架底部增加三根導(dǎo)軌和三套導(dǎo)輪,使膠帶機(jī)框架沿著導(dǎo)軌可以移動(dòng),為膠帶機(jī)增加了一個(gè)檢修位置。當(dāng)雙向輸送膠帶機(jī)故障或電動(dòng)滾筒故障需要檢修時(shí),可以把雙向輸送膠帶機(jī)從運(yùn)行位置拖至檢修位置,撈渣機(jī)刮板運(yùn)送的渣通過落渣口直接落入其下的鋼渣倉(cāng),消除了以前故障后的一切后患,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2、水渣分離設(shè)備ZC-7000/2鋼渣倉(cāng)的改造
當(dāng)雙向輸送膠帶機(jī)運(yùn)行向鋼渣倉(cāng)運(yùn)渣時(shí),會(huì)有少許的渣水沾在膠帶上,雙向輸送膠帶運(yùn)行到下部時(shí),殘留的渣水就落在鋼渣倉(cāng)的平臺(tái)上,時(shí)間一長(zhǎng),很容易積渣,尤其到了冬天,渣水的混合物極易結(jié)冰,很難清掃。當(dāng)積渣的高度觸及膠帶時(shí),易造成雙向輸送膠帶機(jī)跑偏及停運(yùn)的現(xiàn)象,不能順利除渣。為此,2011年2月利用檢修的機(jī)會(huì)對(duì)鋼渣倉(cāng)進(jìn)行改裝。通過觀察找到了膠帶機(jī)殘?jiān)捎谥亓ψ饔寐涞狡脚_(tái)的準(zhǔn)確位置,在A、B兩個(gè)渣倉(cāng)的一側(cè)各加裝一個(gè)小漏斗,上部與渣倉(cāng)平臺(tái)平齊,下部連接到鋼渣倉(cāng)的上,渣倉(cāng)平臺(tái)開一相應(yīng)的小口,當(dāng)雙向輸送膠帶機(jī)運(yùn)行到此處時(shí),殘?jiān)『寐淙胄≡?,從而進(jìn)入鋼渣倉(cāng)。這樣即減少了清掃的工作量,又保證了雙向輸送膠帶機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行。
除渣系統(tǒng)的故障輕則影響機(jī)組的安全運(yùn)行,造成非計(jì)劃停運(yùn)或限負(fù)荷出力,重則造成幾十萬(wàn)元的設(shè)備損壞,因此在工作中應(yīng)不斷進(jìn)行總結(jié)并采取有效地優(yōu)化措施。華電濰坊發(fā)電有限公司二期工程2×670MW機(jī)組的除渣系統(tǒng)通過實(shí)施改造,提高了除渣系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性,保證了機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行,可為其他電廠解決類似問題提供借鑒。