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        高壓加熱器包殼修復(fù)工藝分析及應(yīng)用

        2013-09-01 02:12:58張瑞杰繩高峰楊進程
        河北電力技術(shù) 2013年1期
        關(guān)鍵詞:不銹鋼焊縫

        張瑞杰,繩高峰,楊進程

        (華能國際電力股份有限公司上安電廠,石家莊 050310)

        華能國際電力股份有限公司上安電廠(簡稱“華能上安電廠”)二期2臺6號高壓加熱器于1997年正式投入運行,加熱器為立式U形管表面式換熱器,型 號為 JG-835-1-1。此高 壓加熱 器 采 用 300 MW汽輪機三段抽汽,汽側(cè)入口設(shè)計壓力2.07 MPa;汽側(cè)工作壓力1.63MPa;汽側(cè)入口設(shè)計溫度470℃;汽側(cè)工作溫度428/202℃;殼側(cè)水壓試驗壓力3.11MPa。大型火電廠回?zé)嵯到y(tǒng)中高壓加熱器的投入率是機組熱效率的重要指標[1],自2004年開始,6號高壓加熱器多次出現(xiàn)管束泄漏,高壓加熱器殼體超溫,蒸汽過熱冷卻段進口套管開裂等缺陷,嚴重影響了機組的熱效率和安全運行。

        1 高壓加熱器包殼存在的問題

        2005年3號機組C級檢修過程中,對6號高壓加熱器進汽口管座進行金屬監(jiān)督檢查時,發(fā)現(xiàn)管座內(nèi)襯不銹鋼套管與管座焊口開裂,進行了臨時補焊處理。進一步檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)襯管與內(nèi)包殼焊口下方開裂現(xiàn)象嚴重,當(dāng)時臨時進行了搭接板焊接處理,內(nèi)包殼其它部位焊縫未發(fā)現(xiàn)大的缺陷。在2006年3號機組小修時,再次檢查6號高壓加熱器進汽口,發(fā)現(xiàn)高壓加熱器蒸汽進口管座內(nèi)襯不銹鋼套管焊口再次開裂,內(nèi)包殼與高壓加熱器封板焊口開裂,對此只進行了進汽套管補焊處理,內(nèi)部封板開裂焊縫未處理。2007年3號機組6號高壓加熱器運行中發(fā)現(xiàn),三段抽汽溫度達到480℃,高壓加熱器蒸汽進口外殼體溫度達到450℃,超過了蒸汽進口的工作溫度,存在外筒體超溫問題,嚴重影響了6號高壓加熱器的安全運行,3號機組6號高壓加熱器退出運行。

        2 高壓加熱器包殼損壞原因分析

        高壓加熱器筒體直徑1 400mm,殼體壁厚20 mm;內(nèi)包殼壁厚10mm;蒸汽進口短接襯管壁厚5 mm。高壓加熱器外殼體整體采用SA516Gr70材質(zhì),進汽口管座材質(zhì)采用15CrMoⅡ,內(nèi)包殼材質(zhì)為Q235-A。進汽口內(nèi)襯材質(zhì)0Cr18Ni9不銹鋼管與內(nèi)包殼進汽口采用角焊接,內(nèi)包殼與高壓加熱器管束封板采用角焊接。正對進汽口設(shè)置了進汽導(dǎo)流擋板,防止蒸汽進入時直接沖擊管束。

        高壓加熱器內(nèi)包殼和蒸汽擋板損壞的主要原因是此高壓加熱器為倒置式[2],內(nèi)包殼與封板形成上下角焊縫在廠家制造時條件受限,內(nèi)包殼上下封板焊縫焊接較少,焊接質(zhì)量不佳,不銹鋼套管與內(nèi)包殼,蒸汽管座焊接強度不夠。當(dāng)汽輪機通流間隙偏大,三段抽汽溫度達到了480℃,超過了內(nèi)包殼材質(zhì)的使用范圍,由于高溫進汽后,內(nèi)包殼受熱不均,包殼受熱膨脹后,封板下部沒有支撐力所以要向下膨脹,內(nèi)包殼要向外膨脹,因此在內(nèi)包殼和封板焊縫處形成應(yīng)力,致使焊縫開裂。當(dāng)內(nèi)包殼進汽套管與進汽管座或與內(nèi)包殼焊縫開裂損壞后,高溫蒸汽將直接進入高壓加熱器外殼體,使外殼體超溫,造成外殼體變形、鼓包或泄漏,嚴重危害高壓加熱器的安全正常運行。鑒于更換高壓加熱器時間較長,費用較高,因此決定進行內(nèi)包殼修復(fù)。

        3 包殼修復(fù)工藝可行性分析

        針對2006年3號機組C級檢修過程發(fā)現(xiàn)的6號高壓加熱器蒸汽內(nèi)包殼存在焊縫開裂缺陷及照片資料,最終確定可以在高壓加熱器殼體進汽管座周圍開一個高1 480mm,周長為1 884mm的半圓形窗口來進行內(nèi)包殼的修復(fù),修復(fù)數(shù)據(jù)見圖1。該方案的相關(guān)材料及檢驗報告均通過金屬監(jiān)督部門認可,可按此方案開展修復(fù)工作。

        圖1 短接殼體和內(nèi)包殼區(qū)域的縱向剖面示意(單位:mm)

        4 修復(fù)工藝的實施

        4.1 外短殼體修復(fù)

        2008年利用3號機組小修機會,進行了6號高壓加熱器的內(nèi)外包殼修復(fù)工作。首先把高壓加熱器筒體保溫全部清除干凈,搭好腳手架,并用氣割割下進汽管大小頭,磨開高壓加熱器進汽管管座與不銹鋼套筒的焊口。然后根據(jù)廠家提供的外殼體備件尺寸,以高壓加熱器外殼體蒸汽進口為中心劃線,劃出要切割的輪廓線并用樣沖在輪廓線上全部打上樣沖眼。劃線結(jié)束后使用氣弧刨前,要經(jīng)過反復(fù)測量和各級驗收,以防尺寸錯誤。

        由于外殼體厚度為20mm,考慮到殼體或內(nèi)包殼的變形,殼體與管束之間距離很小,其內(nèi)部間隙最小只有4mm,最大處也不過12mm,為防止切割時傷到內(nèi)包殼和管束,先用氣弧刨沿切割線切割殼體深度18mm,然后用電磨小心磨開,最后利用倒鏈將切割下來的短接殼體吊走。為防止切割后高壓加熱器筒體變形,施工時在筒體切割線周圍加裝加強板。

        4.2 內(nèi)包殼修復(fù)

        高壓加熱器殼體開天窗后檢查內(nèi)包殼,發(fā)現(xiàn)內(nèi)包殼嚴重變形開裂,北側(cè)下方凹陷、突起嚴重,并把外殼筒體頂鼓包變形,南側(cè)也凸起,把外殼筒體頂鼓包變形,如圖2所示。檢查進汽不銹鋼套管與內(nèi)包殼角焊縫,發(fā)現(xiàn)焊肉少并開裂,檢查內(nèi)包殼與上下封板焊縫嚴重開裂,焊接強度明顯不夠,焊接質(zhì)量不佳。

        圖2 外殼筒體鼓包變形

        由于內(nèi)包殼、凹陷、鼓包、開裂變形嚴重,經(jīng)廠家現(xiàn)場指導(dǎo),決定全部更換內(nèi)包殼。具體修復(fù)措施是,內(nèi)包殼分三部分焊接,首先下料兩側(cè)寬200mm、長1 480mm左右的2小塊內(nèi)包殼,與上下封板及高壓加熱器中間隔板在里側(cè)角焊接,然后下料中間一大塊內(nèi)包殼,與2小塊進行對接焊接。焊接前為保證蒸汽進口的中心,反復(fù)進行外筒體的試對,找出中心位置,保證在內(nèi)包殼上開φ250mm的孔后,蒸汽進口不銹鋼套管能夠與短接外殼體上管座中心吻合。不銹鋼套桶與內(nèi)包殼內(nèi)部焊接采用滿焊,外部采用間斷焊接以消除應(yīng)力。所有焊接好的焊縫都要進行磁粉探傷,經(jīng)各級驗收合格后方可進行下一步工作。蒸汽擋板和內(nèi)包殼打開后,管束暴露無疑,共檢查發(fā)現(xiàn)有18根管束管壁被磨損,為防止運行中泄漏,進了保護性堵管處理。

        4.3 蒸汽擋板修復(fù)

        由于內(nèi)包殼損壞嚴重,需要整體取下內(nèi)包殼,取下后,發(fā)現(xiàn)蒸汽擋板也嚴重開裂、變形損壞,如圖3所示。

        圖3 蒸汽擋板損壞程度

        由于本次是在高壓加熱器殼體上開洞,施工位置較好,經(jīng)廠家確認,蒸汽擋板部分損壞可以修復(fù),并可以保證蒸汽擋板的焊接質(zhì)量。具體修復(fù)措施是,制做2塊材質(zhì)為20G的整體蒸汽擋板和1塊材質(zhì)為0Cr18Ni9的不銹鋼擋板。2塊材質(zhì)為2 0G的蒸汽擋板放在兩側(cè)與原取下后剩余擋板對縫焊接。不銹鋼擋板放在中間正對進汽口,為消除不銹鋼擋板焊接應(yīng)力,擋板上開φ40mm的圓孔,內(nèi)側(cè)貼與小孔留有5mm間隙的不銹鋼小板,四周采用斷續(xù)焊,以便釋放高溫蒸汽沖擊應(yīng)力。

        4.4 外殼體修復(fù)

        首先將高壓加熱器殼體上開窗位置打磨好坡口,坡口校核好尺寸。然后將廠家提供的短接殼體備件按照開窗校核的尺寸進行下料,短接殼體備件見圖4。

        圖4 短接殼體備件

        下料后要反復(fù)對口,并校核蒸汽進汽管座與不銹鋼套管的位置,防止外殼體焊接后出現(xiàn)錯口。尺寸位置定好后,進行焊接坡口打磨,焊口型式嚴格按照廠家給定的尺寸打磨。為防止殼體焊接變形,在點焊上短接殼體后要進行搭橋焊接,圍繞焊縫加裝一圈跨焊縫的馬鞍型加強鋼板。焊接時采用2個焊工對稱同時進行。在封閉殼體前,必須用吸塵器把筒體內(nèi)所有異物清理干凈,點焊殼體時要嚴格驗收焊口對口質(zhì)量,對口焊縫要求為1.5~2mm,要求對口錯邊誤差不大于2mm,以防止焊接后出現(xiàn)MT磁粉探傷、UT片不合格焊口。

        由于短接殼體上SA387Gr11CL1的耐熱鋼與原殼體SA516Gr70為異種鋼焊接,因此需要進行熱處理以消除殘余應(yīng)力,防止變形或出現(xiàn)焊口裂紋。熱處理采用履帶式加熱片。短接與原高壓加熱器殼體的焊縫進行100%UT+PT檢查,熱處理之后,該焊縫還需要再次進行PT檢查。分別以JB/T 4730.1、JB/T 4730.3I級和 JB/T 4730.1、JB/T 4730.5I級為合格。

        5 修復(fù)效果

        為檢驗修復(fù)效果,進行了水壓試驗,為保證水壓試驗的安全順利進行,需要制定水壓試驗安全技術(shù)措施,并且水壓試驗應(yīng)嚴格按照廠家制造出廠時的方法進行,所有疏水管和管口進行封頭封堵。水壓試驗采用電動打壓泵,殼側(cè)水壓試驗壓力3.11 MPa,水壓試驗水溫度≥15℃,保壓30min以上。試驗后,檢查殼體無任何滲漏水,殼體無任何變形等缺陷。由于涉及高壓加熱器修復(fù)后取證投運,水壓試驗需要壓力容器金屬技術(shù)監(jiān)督部門親自到現(xiàn)場確認,方可出具水壓試驗報告,所有檢驗資料送鍋檢所及質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案后投運。4號機組、3號機組6號高壓加熱器內(nèi)外包殼相繼成功修復(fù)并安全投運,高壓加熱器外包殼壁溫降到正常運行溫度,運行效果良好。

        6 結(jié)論及建議

        高壓加熱器內(nèi)包殼、蒸汽擋板以及短接外殼體的現(xiàn)場成功修復(fù),提高了高壓加熱器的安全可靠性,避免了因高壓加熱器內(nèi)包殼損壞而引起高壓加熱器外殼體變形損壞造成高壓加熱器報廢,不僅為電廠節(jié)省了大量的資金,也積累了豐富的現(xiàn)場修復(fù)經(jīng)驗。以下提出幾點防止高壓加熱器包殼損壞的建議。

        a.電廠要對汽輪機通流間隙嚴格控制,避免高壓加熱器抽汽超溫運行。

        b.建議生產(chǎn)倒置式高壓加熱器的廠家在制造高壓加熱器包殼時,采用20G或更好的材質(zhì)。

        c.加強內(nèi)外包殼各焊縫的焊接工藝質(zhì)量,保證內(nèi)外包殼焊縫不開裂。

        [1] 毛申允.高壓加熱器的運行故障分析[J].電站輔機,2008,29(2):1-5.

        [2] 張 勇,劉云珠,周大坤.倒置式高壓加熱器的設(shè)計[J].壓力容器,2006,23(3):24,25-27.

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