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        多措并舉 加強煤炭管理 有效降低入廠入爐煤熱值差

        2013-08-26 06:09:06閆攀峰
        關鍵詞:燃煤

        閆攀峰

        【摘 要】電煤是火力電廠提供能源的物質(zhì)基礎,是火電廠生產(chǎn)管理和經(jīng)濟核算的中心環(huán)節(jié)。本文就勝利發(fā)電廠燃料部通過多種措施,加強燃煤管理,有效降低入廠入爐煤熱值差,確保電廠經(jīng)濟效益方面進行了詳細的論述。

        【關鍵詞】燃煤;熱值差;燃煤管理

        電煤是火力電廠提供能源(化學能)的物質(zhì)基礎,它的費用占發(fā)電廠成本的70%,因此電煤成本是火電廠生產(chǎn)管理和經(jīng)濟核算的中心環(huán)節(jié)?;痣姀S燃煤管理是火電廠的重要工作,入廠入爐煤熱值差是反映煤炭管理工作的重要因素之一。

        1.降低入廠入爐煤熱值差的意義

        入廠煤熱值和入爐煤熱值的差值大小反映了煤炭的管理水平,熱值差大,熱值損失多,經(jīng)濟受損失,入爐煤熱值低,煤耗大,成本增加,因此做好煤炭管理工作,降低熱值差,就是增加企業(yè)的效益。

        2.降低入廠入爐煤熱值差面臨的問題

        隨著入廠煤種、煤質(zhì)相應復雜,這就給燃煤管理增加了一定的困難,即:電煤摻假現(xiàn)象日趨嚴重,一些供煤單位或個人將矸石破碎混入煤中,杜絕劣質(zhì)煤、提高采制樣精確度,把好入廠煤采制樣關是面臨的首要問題;由于在生產(chǎn)中沒有專門的混配煤設備,加上燃煤進煤礦點多,批次煤種復雜,致使煤質(zhì)變化大,數(shù)值波動明顯,同時煤場空間有限,沒有足夠的空間進行燃煤混配,因此,如何進行科學的摻配煤也是亟待解決的問題。

        3.控制入廠入爐煤熱值差的措施

        面對燃煤管理中出現(xiàn)的各種不利因素,燃料部根據(jù)生產(chǎn)實際,從以下幾個方面提高燃煤管理的水平,控制入廠入爐煤熱值差:

        (1)入廠煤采制樣管理上嚴格執(zhí)行國家標準,在機械采樣基礎上根據(jù)實際又采用了采樣A、B、C取樣法、加急樣化驗,完善采制樣監(jiān)督措施來保證采樣精度,切實把好入廠煤質(zhì)第一關。

        A.設備革新,提高入廠煤機械采樣準確性。

        按照入廠煤采制樣國家標準,我們使用火車采樣機進行采樣,但在實際采樣過程中,我們發(fā)現(xiàn)火車采樣機存在如下缺陷:①火車采樣機不能采取較大粒度的樣品。由于火車采樣機只適合采取標稱粒度為25mm左右的煤,為提高機械采樣的準確度,燃料部將采樣器直徑進行了改造,改造后采樣機可采取標稱粒度為40mm左右的煤樣,但對于更大粒度的樣品仍不能進行采樣。②采樣區(qū)域不全面,塊狀物不能正常取出,影響采樣精度。另外采樣時采樣頭與車皮底部必須保留一定的安全距離,而商家采取了鋪車底分層(車底填鋪矸石或熱值較低的煤)等方法,采樣頭也無法采取到全部煤樣。③螺旋取樣鉆頭存在不足。螺旋鉆頭在鉆取煤樣時,處在鉆刀邊緣的部分塊狀物在轉(zhuǎn)動過程中易被擠向外邊,不能進入筒中成為子樣而影響采樣精度。④火車采樣人工布點存在不足。雖然火車機械采樣的布點方法有詳細規(guī)定,但人工布點有一定隨機性,對部分區(qū)域煤質(zhì)不能真實反映。

        為了提高采樣的準確性,解決火車采樣機采樣存在的不足,我們引進安裝了皮帶中部采樣機:①解決標稱粒度小的問題。皮帶采樣機安裝在翻車機下第一級皮帶上部,采樣器寬度增加使取煤的標稱粒度由40mm增加至200mm。②翻卸后的煤經(jīng)皮帶與落煤筒充分混合后,皮帶采樣器對其進行取樣,采樣機每間隔2.5min取樣一次,單次取樣50kg,采樣器底部與皮帶緊密接觸,刮取煤流全斷面,完整地取出子樣,彌補了螺旋取樣形式存在的不足。③解決人工布點存在的不足。皮帶采樣機采用PLC控制,實現(xiàn)全自動采樣,翻卸后的煤經(jīng)過翻車機的翻卸及皮帶運輸,煤質(zhì)較均勻,使皮帶采樣機取樣更具代表性。④對采樣間隔進行優(yōu)化,減輕勞動強度。我們根據(jù)不同煤種的子樣量,根據(jù)煤種、來煤量計算出所需子樣量,通過設定采樣間隔,既采取了符合國標的子樣量,又減輕了勞動強度。

        B.措施嚴密,保證入廠煤采制樣合格率。

        為確保經(jīng)濟利益和采制樣的公正性,我們嚴把入廠煤采制樣監(jiān)督關,多種監(jiān)督措施在入廠煤采制樣中得到應用:①采樣時,當值兩名采樣值班工持《入廠煤采樣監(jiān)督表》、《入廠煤采樣通知單》組織采樣,煤管辦和煤炭公司現(xiàn)場調(diào)度監(jiān)督采樣過程,如煤管辦和煤炭公司調(diào)度未上車,嚴禁采樣人員采樣;采樣人員必須在煤管辦和煤炭公司調(diào)度確認采樣合格,并在《入廠煤采樣監(jiān)督表》上簽字后方可返回,及時通知鐵路調(diào)度及燃料集控。②對于小礦煤,使用采樣A、B、C取樣法,三種煤樣1:1:1混合制樣,加急化驗,確定煤質(zhì)。③皮帶采樣機采完樣后,采樣值班工與煤管辦調(diào)度共同取樣。④制樣時,當班兩名職工必須同時組織制樣,嚴禁單人操作。⑤分析樣入烤箱后,烤箱門上鎖,門鎖為當班職工各負責一把,烤樣結束后,兩人同時開門取樣。⑥設立送樣箱三個,鑰匙由化學部管理;送分析煤樣時,當班兩名職工同時確認煤樣后,將煤樣放入送樣箱內(nèi)并上鎖;由兩人將煤樣送至化學部,化學部化驗人員在送樣單上簽字確認后,開箱取樣,送樣人員帶空箱返回。⑦班組管理人員工作日內(nèi)對入廠煤采制樣全過程進行監(jiān)督、檢查;燃料部管理人員每周檢查采制樣質(zhì)量不得少于兩次,并做好記錄;每月進行一次煤樣重采對比試驗,并做好記錄。⑧加強入廠煤質(zhì)的分析,對入廠煤質(zhì)波動較大,問題較多的礦點進行統(tǒng)計匯報。

        (2)入廠煤的混配上,我們在斗輪堆取料機橫存縱取作業(yè)方式的基礎上,采用“分煤種分區(qū)堆放,分爐分倉供煤”的燃煤管理辦法,并根據(jù)不同時期煤場存煤情況及生產(chǎn)情況,合理進行燃煤混配。

        A.斗輪機橫存縱取,分煤種分區(qū)堆放、分爐分倉供煤,做好入爐煤質(zhì)混配。

        我廠煤場存取煤設備為斗輪機,經(jīng)過對多種斗輪機堆取料作業(yè)方法試驗和生產(chǎn)實踐驗證,最終確定了斗輪機“橫存縱取”的作業(yè)方式。

        斗輪機堆料作業(yè)方式為橫存。斗輪機堆料方式采用行走堆料,將斗輪機懸臂抬至最高點,使煤呈自然角度下滑。堆料時按既定方向,斗輪機往復作業(yè),回轉(zhuǎn)角度由大到小的順序進行,只有將煤存滿至最高點后,才能變換角度。每次角度變換不能過大,堆煤高度不能改變。

        斗輪機取料作業(yè)方式為縱取。采取回轉(zhuǎn)全層取料,即根據(jù)煤堆高度,把懸臂下降,使斗子定在一個取煤高度,然后操作臂架回轉(zhuǎn)一個角度,回轉(zhuǎn)完后,操作大車前進,再使懸臂返回,如此循環(huán)操作直到一層取完后,把大車返回原始取煤地點,大臂下降一定的高度取第二層,直至取到軌道以下約40cm,取料作業(yè)時,回轉(zhuǎn)角度必須達到90℃。

        B.在儲煤場斗輪機橫存縱取作業(yè)方式基礎上,實行分煤種分區(qū)堆放、分爐分倉供煤方法。

        根據(jù)入廠煤發(fā)熱量、揮發(fā)份、含硫量及煤的粘性等參數(shù),將入廠煤分為貧煤、煙煤、無煙煤、無煙煤等。對貧煤采取行走堆料的方式,其他煤種采取定點堆料的運行方式。在供煤方式上根據(jù)鍋爐燃燒需要上相應的煤種。

        C.參考入廠煤加急樣指標,完善入廠煤數(shù)據(jù)庫管理,為科學存煤、供煤提供依據(jù)。

        因來煤煤種復雜,煤質(zhì)變化較大,我們根據(jù)加急樣指標,結合煤場存煤實際,指導斗輪機合理存煤。不斷完善入廠煤數(shù)據(jù)資料管理,形成入廠煤的數(shù)據(jù)科學化、微機化管理,這為分煤種分區(qū)堆放、分爐分倉供煤的實施提供了可靠的數(shù)據(jù)支持。

        (3)合理煤場倒換,減少熱值損失。

        燃煤入廠后合理煤場存儲,當一個煤場存滿就進行倒換操作,變存為取,取空煤場再進行存煤,盡可能減少燃煤露天存放的時間,降低燃煤的熱量損失。

        4.取得的成效

        各種管理措施的實行,促進了燃煤管理水平的提高,有效降低入廠入爐煤熱值差,在勝利電廠生產(chǎn)經(jīng)營管理中取得了明顯成效。2012年入廠煤與入爐煤熱值偏差有效控制在230kj/kg以內(nèi),比考核指標502kj/kg低272kj/kj;今年1-5月份入廠煤與入爐煤熱值偏差為318kj/kg,比考核指標502kj/kg低184kj/kg。

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