文/于愛軍 馬 超
中海石油中捷石化有限公司MTBE裝置最初采用兩反三塔工藝,年生產(chǎn)能力為15kt,于2003年8月一次投料試車成功。隨著本廠上游裝置處理量的不斷增加,裝置的生產(chǎn)能力已不能滿足正常生產(chǎn)要求,因此在2007年,對原裝置進行了擴建改造,主要改造項目包括:新增兩臺反應(yīng)器;利舊原氣體分流裝置丙烯塔,改造為催化蒸餾塔;對萃取塔內(nèi)部填料進行了改造。擴建后年生產(chǎn)能力達到35kt。
此次擴建以后,該裝置的4個反應(yīng)器全部使用D006型醚化樹脂催化劑(散裝劑);催化蒸餾塔反應(yīng)段使用D006型醚化催化蒸餾元件(即D006型捆包劑)。經(jīng)過實際生產(chǎn)檢驗,在正常工藝操作下,該催化劑的各項指標均能夠滿足裝置生產(chǎn)需要,產(chǎn)品質(zhì)量合格。并且通過車間在實際操作中采取的各項保護措施,使該催化劑的使用壽命有了一定的延長。
1.裝置建設(shè)性質(zhì)
滿足全廠生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)和的要求,并且其剩余的未反應(yīng)C4,是下游甲乙酮裝置的原料。
2.裝置工藝流程簡介
從氣體分餾裝置產(chǎn)出的混合C4餾分與外購甲醇混合后,先進入三臺并聯(lián)的預反應(yīng)器,然后再進入主反應(yīng)器進行反應(yīng),反應(yīng)后的物料進入催化蒸餾塔進行進一步的深化反應(yīng)與分離。催化蒸餾塔底出為 MTBE 產(chǎn)品;反應(yīng)剩余甲醇與未反應(yīng)C4形成的共沸物從催化蒸餾塔頂餾出,進入萃取塔,用除鹽水進行萃取,未反應(yīng)C4從塔頂餾出送出裝置,塔底的含水甲醇送往甲醇回收塔進行甲醇的回收操作,同時甲醇回收塔底的萃取水循環(huán)使用。詳見圖1。
圖1 MTBE工藝流程簡圖
1—C4原料罐;2—預反應(yīng)器1;3—預反應(yīng)器2;4—預反應(yīng)器3;5—主反應(yīng)器;6—催化蒸餾塔回流罐;7—催化蒸餾塔;8—未反應(yīng)C4罐;9—萃取塔;10—回收塔回流罐;11—甲醇回收塔
1.C4餾分原料指標(見表1)
表1 上游氣分裝置產(chǎn)出的C4餾分組成
2.外購甲醇指標(見表2)
3.MTBE產(chǎn)品指標(見表3)
表3 MTBE產(chǎn)品組成
表4 主要操作參數(shù)
表5 D006型催化劑的質(zhì)量指標
1.D006散裝劑
現(xiàn)各反應(yīng)器中使用的D006型催化劑是2009年10月份更換并投用;上一個使用周期為2007年11月~2009年10月,使用時間將近兩年。通過這一個多周期的實際應(yīng)用,綜合評定該催化劑的活性較高,選擇性較好,并且性能比較穩(wěn)定,在工藝控制平穩(wěn)的情況下,使用周期較長(使用數(shù)據(jù)見表6)。
表6 2007~2010年反應(yīng)器催化劑使用數(shù)據(jù)
2.D006捆包劑在催化蒸餾塔的使用情況
現(xiàn)在催化蒸餾塔使用的D006捆包劑是自2007年11月更換并投用(使用數(shù)據(jù)見表7)。
表7 2007~2010年催化蒸餾塔催化劑使用數(shù)據(jù)
1.D006散裝劑
該催化劑在裝置實際應(yīng)用的第一個周期為07年11月~09年10月,將近兩年時間。從表6的數(shù)據(jù)可以看出,雖然到09年5月份以后,其活性有所降低,但是仍能夠滿足裝置生產(chǎn)工藝的要求,使用周期比以往要長很多。現(xiàn)將車間實施的延長其使用壽命的保護措施匯總?cè)缦隆?/p>
(1)嚴格控制反應(yīng)床層溫度,按照催化劑投用初期活性較高的特性,在反應(yīng)器溫度控制方面,實行線性遞增、靈活掌握的控制方式。隨著催化劑活性的減弱適當提高反應(yīng)溫度,在保證異丁烯轉(zhuǎn)化率的前提下,將反應(yīng)床層溫度盡量控制在較低的范圍內(nèi)。
(2)嚴格控制進料醇烯比,如果醇烯比過小會造成部分異丁烯自聚。該過程會放出大量反應(yīng)熱容易使反應(yīng)床層超溫,導致D006樹脂催化劑上所帶的磺酸基團脫落,從而導致催化劑活性下降。并且生成的低聚物還會堵塞催化劑空穴通道,阻礙反應(yīng)物料順利進入,從而影響醚化反應(yīng)的進行。因此在實際操作中,要求醇烯比不低于1.05。
(3)嚴格控制C4原料中的水含量,因為水可以與異丁烯發(fā)生副反應(yīng)生成叔丁醇,并且水里面往往含有較多的金屬陽離子影響催化劑的使用壽命。系統(tǒng)中水的來源主要有如下原因:C4原料帶水、甲醇原料帶水以及甲醇的縮合反應(yīng)生成水。針對以上因素,車間制定了三項措施:一是定時對C4原料罐進行切水操作,并且實時監(jiān)控C4原料中的水含量,一旦超標,及時聯(lián)系上游氣體分餾裝置查找原因,進行調(diào)整。二是嚴格要求外購甲醇與裝置回收甲醇的純度,必須達到99.5%以上。三是由于裝置的C4原料由氣體分餾裝置直供,其中的異丁烯含量波動比較頻繁,所以需要及時化驗分析并調(diào)整醇烯比,避免出現(xiàn)醇烯比過高而造成剩余甲醇較多,副反應(yīng)增加的現(xiàn)象。
(4)聯(lián)系上游氣體分餾裝置,嚴格控制原料中C5以上組分的含量,因為C5以上的組分含量過高,也會堵塞催化劑的空穴通道,從而使催化劑失去活性。
2.D006捆包劑
從表7的數(shù)據(jù)可以看出,催化蒸餾塔使用的D006型捆包催化劑雖然已經(jīng)使用將近3年時間,但是在反應(yīng)床層溫度控制在57~59℃之間的操作條件下,仍能滿足裝置的工藝要求。因為該催化劑的成本較高,并且裝填與拆卸操作都比較復雜,所以車間對其制定了一系列的保護措施,從而盡量延長其使用壽命,減少更換頻次,具體如下。
(1)與催化劑生產(chǎn)廠家溝通、協(xié)調(diào),共同制定科學合理的裝填方法與裝填數(shù)量,并且對整個裝填過程全程監(jiān)控,保證裝填質(zhì)量,防止因捆包破損影響產(chǎn)品質(zhì)量和催化劑的正常使用。
(2)盡量降低反應(yīng)器的出口異丁烯含量,從而減輕該催化劑的負荷。一般情況下,反應(yīng)器的出口異丁烯含量都保持在1%以下。
(3)穩(wěn)定催化蒸餾塔的頂壓、底溫、靈敏點等重要控制點,防止系統(tǒng)出現(xiàn)大幅度的波動,從而使床層的溫度過高,造成D006樹脂催化劑上所帶的磺酸基團脫落。床層溫度嚴格控制在62℃以下。
(1)通過車間制定的一系列的保護措施,能夠適當延長D006型催化劑的使用壽命,從而為裝置節(jié)約一定的助劑成本。
(2)反應(yīng)器裝填的D006型散裝催化劑和催化蒸餾塔裝填的D006型捆包催化劑均能夠滿足裝置的正常生產(chǎn)、工藝要求。