武新軍
(陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)氟硅化工有限公司陜西商洛 726006)
關(guān)于一甲胺含氨超標(biāo)問(wèn)題的探討和分析
武新軍
(陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)氟硅化工有限公司陜西商洛 726006)
本文主要對(duì)甲胺生產(chǎn)中一甲胺產(chǎn)品含氨超標(biāo)的問(wèn)題進(jìn)行了探討分析,并提出了解決辦法和建議。
一甲胺;含氨超標(biāo);探討和分析
在甲胺生產(chǎn)中,關(guān)于一甲胺成品含氨超標(biāo)的問(wèn)題大家探討的比較多,有很多不同的看法。在這里,我想就這個(gè)問(wèn)題談一點(diǎn)我個(gè)人的意見(jiàn),供大家參考:
精餾操作是所有化工單元操作中比較復(fù)雜的一個(gè)單元操作,它的影響因素非常多,如進(jìn)料量、進(jìn)料組份的變化、回流量、餾出量、溫度、塔的壓力、釜排量等等,每一個(gè)因素的變化都會(huì)引起一系列的連鎖變化,都會(huì)對(duì)塔的操作產(chǎn)生影響。也正是因?yàn)橛绊懸蛩乇容^多,一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,排除起來(lái)非常麻煩。
另外,工藝控制點(diǎn)的選擇、操作工的技能和操作手法、管道及閥門(mén)的泄露等也會(huì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成影響。
2.1 處理一甲胺含氨超標(biāo)問(wèn)題的原則
2.1.1 先判定問(wèn)題產(chǎn)生的源頭
發(fā)現(xiàn)四塔頂一甲胺含氨超標(biāo)后,應(yīng)立即對(duì)三塔頂進(jìn)行采樣分析。如三塔頂含氨超標(biāo),即判定是一、二、三塔的問(wèn)題;如三塔頂分析合格,即判定是四塔的問(wèn)題。
2.1.2 如判定是四塔的問(wèn)題,應(yīng)立即對(duì)四塔系統(tǒng)進(jìn)行檢查,找出氨的源頭。
(1)檢查配料崗位四塔餾出物儲(chǔ)槽壓力是否過(guò)高。(2)檢查四塔前儲(chǔ)槽是否被污染。
(3)檢查四塔釜是否被事故槽污染。
根據(jù)多年經(jīng)驗(yàn),被事故槽污染是四塔頂含氨超標(biāo)的一個(gè)很重要的原因。解決辦法:①四塔釜排管線進(jìn)事故槽處安裝雙閥門(mén),并定期檢修四塔釜排至事故槽管路沿線閥門(mén)。②事故槽在平常狀況下盡可能保持低壓。
2.1.3 如判定是一、二、三塔的問(wèn)題,立即對(duì)一、二、三塔進(jìn)行檢查,加以排除。
2.2 根據(jù)多年的生產(chǎn)實(shí)踐,一般二、三塔被污染的情況很少,主要問(wèn)題應(yīng)集中在一塔,即一塔脫氨不好。造成一塔脫氨不好主要有以下幾個(gè)原因:
2.2.1 進(jìn)料量小
受各種生產(chǎn)和非生產(chǎn)因素的影響,在合成被迫降低流量時(shí),一塔進(jìn)料量減小,此時(shí)一塔脫氨不凈的概率增大。
這是因?yàn)?,在精餾操作中,上升的氣相物料和下降的液相物料要在塔板上的液層中進(jìn)行有效的傳熱和傳質(zhì)過(guò)程。進(jìn)料量小,塔板上的液層變薄,氣相物料穿過(guò)液層的時(shí)間變短,即停留的時(shí)間變短,傳質(zhì)、傳熱的過(guò)程進(jìn)行得不充分,板效率降低,會(huì)造成氨脫不干凈。
有的人認(rèn)為增大回流可以增加液層的厚度,能夠改善這種狀況,其實(shí)這種想法是比較片面的。增加回流,等于增加了輕組分的濃度,會(huì)使整個(gè)精餾塔的溫度下降,會(huì)使塔中液相物料中的重組分濃度降低(相當(dāng)于一塔進(jìn)料組分進(jìn)到塔內(nèi)后被沖稀了),這會(huì)使精餾塔提餾段的操作難度加大,脫氨更不易。而且,這種影響不是靠提高進(jìn)料口可以彌補(bǔ)的。
2.2.2 配比的影響
在三甲胺大量返料的情況下,會(huì)導(dǎo)致配料中甲醇的加入量減小。我們知道,在甲胺的合成反應(yīng)中氨是過(guò)量的,而甲醇是幾乎全部被反應(yīng)的,也就是說(shuō)合成反應(yīng)生成的一、二、三甲胺的總量是由甲醇的加入量決定的。甲醇的加入量少,生成的總胺量將減少(雖然三甲胺可以轉(zhuǎn)化成一、二甲胺,但這是很有限的)。由于在各種工況下一塔釜排帶入精餾后系統(tǒng)的微量氨的總量變化不大,那么一旦甲胺的總量減小后,單純表現(xiàn)在一甲胺產(chǎn)品里的氨量肯定上升,即一甲胺含氨超標(biāo)。
2.2.3 一塔夾吃事故槽的影響
一塔夾吃事故槽物料時(shí)進(jìn)料組分會(huì)發(fā)生較大變化,會(huì)給一塔的操作帶來(lái)影響;另外,在一塔夾吃處理事故槽物料時(shí),要給事故槽造壓,壓力大約在14~15kgf/cm2左右,這個(gè)壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于三塔、四塔的操作的壓力,三、四塔都有管線閥門(mén)和事故槽相連,由于閥門(mén)未關(guān)死或是內(nèi)漏等原因,均易造成三、四塔系統(tǒng)被污染,從而使得一甲胺含氨超標(biāo)。
2.2.4 一塔的操作不當(dāng)
(1)一塔因各種原因造成提餾段控制點(diǎn)溫度低于指標(biāo),比如一塔蒸汽調(diào)節(jié)閥卡住、一塔疏水器出現(xiàn)問(wèn)題、一塔提餾段積料、一塔組分發(fā)生變化等。
(2)一塔精餾段控制點(diǎn)溫度高
在一塔釜含氨超標(biāo)時(shí),有些同志在操作的過(guò)程中過(guò)分強(qiáng)調(diào)提餾段控制點(diǎn)及塔釜的溫度,認(rèn)為把塔釜溫度升高就可以改善含氨的狀況,因此盲目提汽,提餾段的溫度是提高了,但精餾段溫度也隨之提高,造成部分一甲胺沖到塔頂后被餾出帶走。根據(jù)多年以來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),在合成流量一定的情況下,一塔若正常操作,一塔釜排所帶的微量氨的量大致是一定的。若一塔精餾段溫度升高,部分一甲胺被塔頂餾出帶走,則一塔釜中的一甲胺勢(shì)必減少,那么表現(xiàn)在四塔,則一甲胺含氨量必定升高。
所以,在處理一甲胺含量問(wèn)題時(shí),一塔要把精餾段和提餾段的問(wèn)題系統(tǒng)的來(lái)看,不能割裂開(kāi)來(lái)。
另外,一塔的操作與塔身上測(cè)溫點(diǎn)的多少也有一定的關(guān)系。塔身上的測(cè)溫點(diǎn)多,操作起來(lái)參考點(diǎn)比較多,手法易于掌握;若測(cè)溫點(diǎn)較少,測(cè)溫點(diǎn)的位置相距較遠(yuǎn),溫度點(diǎn)的反應(yīng)較慢,操作起來(lái)就相對(duì)困難一點(diǎn)。
(3)回流的變化對(duì)一塔操作的影響在前面已講過(guò),此處不再贅述。
以上這些問(wèn)題,都是人的認(rèn)識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、操作水平層面上的問(wèn)題,是可以通過(guò)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)及實(shí)踐摸索得到改善和克服的??赡馨惭b雙閥門(mén)。
3.5 原料甲醇中的一些雜質(zhì)如乙醇、丙酮、甲醛及高碳醇等對(duì)精餾操作和產(chǎn)品質(zhì)量也有影響,建議使用天然氣甲醇。
3.1 合成系統(tǒng)應(yīng)保證一個(gè)適宜的流量,流量減少時(shí),會(huì)給一塔的操作帶來(lái)影響,一甲胺成品含氨超標(biāo)的幾率大幅上升。
3.2 配料的N/C不能太低,也就是說(shuō)要保證三甲胺一定的銷售量。否則,當(dāng)三甲胺大量返料時(shí),即N/C比較低(尤其是低于1.2)時(shí),一甲胺成品含氨超標(biāo)的幾率大幅上升。
3.3 提高崗位操作人員的操作技能,在遇到問(wèn)題時(shí)能正確地進(jìn)行分析判斷,并及時(shí)采取措施予以解決。
3.4 盡量保持事故槽低液位低壓力,與事故槽相連的閥門(mén)盡
[1]“甲胺的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)”化工部第六設(shè)計(jì)院1974
[2]“國(guó)內(nèi)甲胺中間試驗(yàn)小結(jié)”上?;ぱ芯吭?966.2
[3]“甲胺生產(chǎn)工藝與操作”紅星化工廠1978
[4]“紅星化工廠甲胺車間工藝設(shè)計(jì)說(shuō)明”化工部第六設(shè)計(jì)院1971
[5]“甲胺系統(tǒng)相平衡數(shù)據(jù)試驗(yàn)報(bào)告”上?;ぱ芯吭?965
[6]“化學(xué)工程手冊(cè)”化學(xué)工業(yè)出版社1979.2
武新軍(1971.—)男,工程師,大學(xué)本科,先任生產(chǎn)技術(shù)部副經(jīng)理,曾從事甲胺生產(chǎn)多年,現(xiàn)就職于氟化工企業(yè)。