孟相勇 孫宏權(quán) 李業(yè)君
(1.河南煤業(yè)化工集團永煤公司 陳四樓煤礦,河南 永城 476600 2.河南煤業(yè)化工集團永煤公司生產(chǎn)部,河南 永城 476600)
陳四樓煤礦位于河南省永城市,是河南煤業(yè)化工集團永煤公司的第一對生產(chǎn)礦井,1997年正式投產(chǎn)。北部東翼行人下山是為該礦十四采區(qū)服務(wù)的行人、進風(fēng)巷道,斷面形式為直墻半圓拱,主要斷面規(guī)格為3600mm×3300mm。該掘進工作面巖性為砂質(zhì)泥巖及細粒砂巖。巷道設(shè)計支護形式采用錨網(wǎng)噴支護,錨桿間排距為800×800mm,頂部仍采用Φ20×2200mm的左旋螺紋鋼高強錨桿,兩幫采用Φ18×2200mm的左旋螺紋鋼高強錨桿,未施工錨索。巷道掘進期間將揭露DNF41正斷層,該斷層走向為88°,傾角75°,落差10m。巷道過斷層破碎帶期間,巷道圍巖松軟破碎,層理傾角較大,裂隙發(fā)育,無淋水,巖石堅固性系數(shù)f值為4~6,存在頂板下沉或冒落的可能,不利于后期的行人安全,因此需對過斷層破碎帶區(qū)段巷道進行加固處理。
巷道設(shè)計過斷層破碎帶期間采用29U型鋼棚+大眼網(wǎng)+噴漿支護,架棚規(guī)格3600×3300mm,棚距700mm,每架棚子由1節(jié)頂梁及2節(jié)棚腿組成,搭接處使用三個卡纜固定牢固,每架棚布置8塊連接板,緊固有效。全斷面鋪設(shè)金屬網(wǎng)片,金屬網(wǎng)由φ6mm鋼筋焊接而成,規(guī)格 2000×1000mm,網(wǎng)目 100×100mm,搭接100mm,扎絲間距200mm,扎絲采用雙股14#鐵絲。噴射混凝土厚度以棚梁外露50mm為準(zhǔn),砼標(biāo)號C20。
1.2.1 架棚支護優(yōu)劣分析
優(yōu)點:架棚支護屬被動支護,主要優(yōu)點有承載力強,能有效抵抗軟巖巷道中的圍巖動壓力,以保持巷道形狀。
缺點:①U型鋼棚由于是被動承載,在圍巖產(chǎn)生一定量的變形后才能起到支撐作用,不能及時有效支護圍巖,不安全因素多;②斜巷施工時,人員搬運U型鋼棚困難,職工勞動強度大且存在不安全因素;③架設(shè)U型鋼棚效率較低,影響工作面快速掘進,制約單進提高;④U型鋼棚造價高,而且鋼棚致使噴漿回彈率高,增加了巷道支護成本。
1.2.2 現(xiàn)場情況分析
結(jié)合已掘平行巷道北部東翼軌道下山過DNF41斷層破碎帶期間經(jīng)驗:巷道通過斷層破碎帶期間采用架設(shè)29U型鋼棚支護,雖圍巖較破碎、裂隙發(fā)育,但該區(qū)域過斷層期間無淋水、巖石無膨脹性,后期架棚區(qū)段巷道變形量<50mm,正常支護與架棚交界處變形量亦<80mm。鑒于該區(qū)段巖石破碎但無膨脹性,巷道圍巖變形量不大(架棚及前后區(qū)段圍巖變形量均小于200mm),可以嘗試在該區(qū)域進行錨網(wǎng)梁噴+錨索復(fù)合支護,改被動支護為主動支護,通過主動支護的組合拱作用使圍巖組合成整體,從而有效控制圍巖變形,并能提高單進、減少運輸過程的不安全因素。
在之前巷道支護經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,通過綜合考慮及支護效果分析,確定最佳支護方案,即采用錨網(wǎng)梁噴+錨索聯(lián)合支護。頂部仍采用Φ20×2200mm的左旋螺紋鋼高強錨桿,兩幫仍采用Φ 18×2200mm的左旋螺紋鋼高強錨桿。錨桿間距不變,排距縮短為700mm,并在拱部架設(shè)梯子梁;錨索選用錨索Φ18.9×6500mm的鋼絞線,間排距為1600×1600mm,每排在拱部布置3根(正頂一根,兩肩窩各一根)。并在該支護方式區(qū)段設(shè)置頂?shù)装濉蓭臀灰朴^測點,方便后期位移量比較。巷道支護斷面見附圖。
附圖 支護斷面圖
使用錨網(wǎng)梁噴+錨索聯(lián)合支護未發(fā)現(xiàn)頂板下沉、兩幫內(nèi)縮、漿體開裂等表明支護強度不足或圍巖動壓顯現(xiàn)的現(xiàn)象,經(jīng)觀測頂?shù)装寮墐蓭鸵平烤?00mm,達到預(yù)期支護效果。
①改被動支護為主動支護,錨桿配合梯子梁將松散的圍巖能組合成整體,改善了圍巖的物理力學(xué)性能,從而形成可靠有效的組合拱結(jié)構(gòu),提高了支護的承載能力和穩(wěn)定性;錨索支護是對錨桿的支護的補強,擴大了支護范圍,有效增加了組合拱的厚度,分擔(dān)了錨桿載荷,使圍巖更趨穩(wěn)定。
②降低了支護成本。錨網(wǎng)梁噴+錨索支護與架設(shè)U型鋼棚+網(wǎng)噴支護相比(使用大眼網(wǎng)與噴漿部分相同,不作比較),見下表:
支護形式錨網(wǎng)梁噴+錨索架設(shè)29U型鋼棚支護材料頂錨桿幫錨桿錨索梯子梁29U型鋼棚單價(元/米)331 353 134 315 2000支護長度(米)30 30 30 30 30合計(元)33990 60000
由此可見,在使用錨網(wǎng)梁噴+錨索支護后,巷道支護材料費節(jié)省26010元,每米可節(jié)省材料費800余元,經(jīng)濟效益可觀。
③和架設(shè)U型鋼棚相比,錨網(wǎng)梁噴+噴漿支護大大減輕了工人的勞動強度,提高了工效,提高了單進。搬運及架設(shè)U型鋼棚,極大增加了工人的勞動強度,同時存在不安全因素。與北部東翼軌道下山過DNF41斷層破碎帶期間(采用架棚支護)的工效比較:
序號1 2巷道名稱北部東翼軌道下山北部東翼行人下山施工時間2009.5 2010.11支護形式架棚支護錨網(wǎng)噴+錨索支護當(dāng)月進尺62m 105.5m當(dāng)月該工作面施工人數(shù)52人49人總?cè)斯?shù)1092 0.057 1029工效0.1
從表中可以看出,采用錨網(wǎng)梁噴+錨索支護比采用架棚支護工效提高接近1倍,同時進尺提高了70%。由于北部東翼軌道下山斷面(4200×3600mm)比北部東翼行人下山斷面(3600×3300mm)大,綜合考慮后,可以得出,采用錨網(wǎng)梁噴+錨索支護比采用架棚支護工效能提高50%,單進能提高40%。
通過實踐應(yīng)用可得出結(jié)論:通過北部東翼行人下山過斷層破碎帶期間使用錨網(wǎng)梁噴+錨索支護方式,發(fā)揮圍巖自身承載能力,提高圍巖穩(wěn)定性,可有效控制巷道圍巖變形,較之U型棚支護降低了巷道成本,減輕了工人的勞動強度,降低了安全風(fēng)險;提高了工效和單進,具有明顯的技術(shù)經(jīng)濟效益,有較好的推廣價值。
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[2]康紅普.高預(yù)應(yīng)力強力支護系統(tǒng)及其在深部巷道中的應(yīng)用[J].2007(12)