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        硝酸裝置氨系統(tǒng)換熱器改造

        2013-08-12 05:55:20李紅兵甄延明郭家秀
        河南科技 2013年11期
        關(guān)鍵詞:液氨盤管油水

        李紅兵 甄延明 郭家秀

        ( 中國石油遼陽石化公司硝酸廠,遼寧 遼陽 111003)

        1 前言

        遼陽石化分公司硝酸廠11.6 萬噸/年稀硝酸裝置中,氨系統(tǒng)換熱器是保證持續(xù)供應(yīng)合格氣氨原料的關(guān)鍵設(shè)備。自裝置投產(chǎn)以來,換熱器在運(yùn)行中頻繁發(fā)生泄漏,每次檢修完,換熱器的使用時間都達(dá)不到一個周期,嚴(yán)重制約著裝置的平穩(wěn)長周期運(yùn)行。本文針對氨系統(tǒng)換熱器運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,對其工況及結(jié)構(gòu)、材質(zhì)進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并結(jié)合實際情況提出解決方案,說明改造效果。對同類裝置的平穩(wěn)長周期運(yùn)行提供有價值的參考。

        2 設(shè)備功能介紹及運(yùn)行情況

        2.1 氨蒸發(fā)器的功能及運(yùn)行情況

        氨蒸發(fā)器A/B 的作用是將罐區(qū)輸送來的液氨持續(xù)蒸,為裝置提供參數(shù)合格的氣氨,保證裝置的連續(xù)平穩(wěn)生產(chǎn),其中約80%的液氨在A 臺蒸發(fā)器中,A 臺蒸發(fā)器所需熱源由閉路循環(huán)水從吸收塔冷卻器E113 吸收提供。剩余的液氨在B 臺蒸發(fā)器中利用循環(huán)冷卻水從高壓反應(yīng)水冷器E111 帶來的熱源蒸發(fā)。

        氨蒸發(fā)器B(E101B)采用列管換熱器,殼層物料為液氨,管層物料為循環(huán)水,在運(yùn)行過程中換熱器管板處由于腐蝕經(jīng)常出現(xiàn)泄漏,造成液氨進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),影響循環(huán)水水質(zhì)和設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行。

        2.2 氨輔助蒸發(fā)器的功能及運(yùn)行情況

        氨輔助蒸發(fā)器E102 的作用是將氨蒸發(fā)器間歇排出的油、水等雜質(zhì)進(jìn)行收集,并用低壓蒸汽對含油、水的液氨進(jìn)行加熱,溫度控制在60℃-90℃,以便將其中的液氨蒸發(fā)出來送入氨系統(tǒng)回收利用。

        氨輔助蒸發(fā)器采用蛇管式換熱器,殼程為含油、水等雜質(zhì)的液氨,管程為低壓蒸汽。在運(yùn)行過程中,換熱盤管集箱及集箱后總管經(jīng)常發(fā)生腐蝕泄漏現(xiàn)象,造成設(shè)備的頻繁檢修,影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。

        2.3 蒸氨器的功能及運(yùn)行情況

        蒸氨器E116 的作用是將罐區(qū)輸送來的液氨蒸發(fā)為氣氨,送入氨還原反應(yīng)器K102,為尾氣的還原反應(yīng)提供所需的氣氨,來保證尾氣的還原質(zhì)量。

        蒸氨器同樣采用蛇管式換熱器,殼程為少量液氨,管程為低壓蒸汽。在運(yùn)行過程中,與E102 類似的出現(xiàn)換熱盤管集箱及集箱后總管經(jīng)常發(fā)生腐蝕泄漏現(xiàn)象,造成設(shè)備的頻繁檢修,影響裝置的平穩(wěn)運(yùn)行。

        2.4 排油罐的功能及運(yùn)行情況

        排油罐R109 的作用是將氨輔助蒸發(fā)器E102 排出的含少量液氨的油水混合物進(jìn)行收集,利用環(huán)境溫度對其中的液氨進(jìn)行蒸發(fā),送入排空系統(tǒng),以避免對進(jìn)行排油操作的員工造成傷害。

        在環(huán)境溫度較低時,由于罐內(nèi)沒有熱源,油水混合物中的液氨不能完全排出,油水中氨味較大且油水混合物處于粘稠狀態(tài),對排油操作造成極大困難,現(xiàn)場采用外接耐熱橡膠管接引低壓蒸汽纏繞在罐體上的方法對罐進(jìn)行加熱,加熱后的蒸汽直接外排,加熱一段時間后進(jìn)行排油操作。

        3 原因分析及設(shè)備改造

        3.1 氨蒸發(fā)器B 的腐蝕分析及改造

        原因分析:氨蒸發(fā)器E101B 管板及管束為10#鋼,長期處于含油水雜質(zhì)的液氨和循環(huán)水中,由于循環(huán)水采用敞開式循環(huán),雖然有相應(yīng)的水處理措施,但是水中雜質(zhì)仍然較多,在管板及管束中極易堆積結(jié)垢,造成設(shè)備的垢下腐蝕較為嚴(yán)重;當(dāng)裝置中的成品酸冷卻器發(fā)生泄漏時,酸進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng),導(dǎo)致PH 下降,此時對蒸發(fā)器的腐蝕更為劇烈。在以上綜合工況下,蒸發(fā)器管板和管束極易被腐蝕而發(fā)生泄漏。

        設(shè)備改造:304 不銹鋼是一種在空氣中或化學(xué)腐蝕介質(zhì)中能夠抵抗腐蝕的一種高合金鋼,將氨蒸發(fā)器B 管板及換熱管線由10#鋼改為含碳量較低的304 不銹鋼,提高其耐腐蝕能力,可杜絕腐蝕和泄漏的發(fā)生。改造前和改造后設(shè)備的運(yùn)行效果如圖1 和圖2 所示。

        圖1 改造前

        圖2 改造后

        3.2 氨輔助蒸發(fā)器及蒸氨器的腐蝕分析及改造

        原因分析:氨輔助蒸發(fā)器E102、蒸氨器E116 內(nèi)部盤管材質(zhì)為20#鋼,盤管內(nèi)流經(jīng)的低壓蒸汽,當(dāng)?shù)蛪赫羝竭_(dá)盤管根部及集水箱時,由于冷卻形成水汽混合物,在高溫高壓下對管束的沖刷腐蝕非常嚴(yán)重。盤管的外表面長期處于含油水雜質(zhì)的液氨中,一般情況下,無水液氨只對鋼產(chǎn)生很輕微的均勻腐蝕。但氨輔助蒸發(fā)器為間歇操作,在操作過程中空氣中的氧和二氧化碳不可避免的要進(jìn)入設(shè)備,促進(jìn)氨對鋼的腐蝕,其反應(yīng)如下:

        2NH3+CO2→NH4CO2NH2(氨基甲酸氨)

        NH4CO2NH2→+CO2

        O2+2NH+4+2Fe→2Fe+2+2OH-+2NH3[1]

        反應(yīng)中的氨基甲酸氨對碳鋼有強(qiáng)烈的腐蝕作用,使鋼材表面的鈍化膜產(chǎn)生破裂,并在此產(chǎn)生陽極型電化學(xué)腐蝕。液氨對強(qiáng)度越高的鋼材產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕裂紋的傾向越大,由于焊縫處強(qiáng)度相對高且殘余應(yīng)力較高,所以應(yīng)力腐蝕非常嚴(yán)重。盤管與集水箱采用焊接方式連接,由于空間及盤管分布的限制,盤管與集水箱的連接點不能對稱分布,在焊接根部形成極大地局部裝配應(yīng)力,在運(yùn)行過程中,極易發(fā)生脆裂裂紋而泄漏。

        設(shè)備改造:304 不銹鋼較20#鋼含碳量低,強(qiáng)度相對低,且304 是一種在空氣中或化學(xué)腐蝕介質(zhì)中能夠抵抗腐蝕的一種高合金鋼,將氨輔助蒸發(fā)器E102、蒸氨器E116 內(nèi)部盤管材質(zhì)由原來的20#鋼改為含碳量較低的304 不銹鋼,并在盤管與集水箱焊接處增焊加強(qiáng)筋板,大大降低盤管集水箱焊口處的裝配應(yīng)力,從根源上緩解腐蝕,解決了由腐蝕和局部應(yīng)力造成的盤管頻繁泄漏問題,不但保證了裝置的平穩(wěn)運(yùn)行,而且節(jié)約了設(shè)備的維修的成本。改造前和改造后設(shè)備的運(yùn)行效果如圖3和圖4 所示。

        圖3 改造前

        圖4 改造后

        3.3 排油罐的運(yùn)行分析及改造

        原因分析:排油罐R109 用耐熱膠皮管接引低壓蒸汽纏繞在罐外壁的加熱方法,對罐內(nèi)的液氨油水進(jìn)行蒸發(fā),浪費大量低壓蒸汽增加了能耗,同時水分蒸發(fā)比較徹底,造成剩余大部分油和雜質(zhì)粘稠度比較高,既不便于排放操作,又極易造成燙傷事故,究其原因是由于沒有適合的蒸發(fā)方法。

        圖5 改造后

        設(shè)備改造:考慮液氨油水的特性及排油操作的工作特點,將排油罐R109 由以前的空心罐改造為內(nèi)加換熱盤管,管束內(nèi)引裝置循環(huán)水,取替以前用耐熱膠皮管接引低壓蒸汽纏繞在罐外壁的加熱方法,對罐內(nèi)油水中的氨進(jìn)行蒸發(fā),蒸發(fā)熱源由循環(huán)水取代低壓蒸汽,溫度適中,不但節(jié)約能源,同時降低油水的粘稠度便于操作。改造后的設(shè)備如圖5 所示。

        4 經(jīng)濟(jì)效益

        通過對氨蒸發(fā)器E101B、氨輔助蒸發(fā)器E102、蒸氨器E116改造,解決了設(shè)備頻繁泄漏影響裝置平穩(wěn)運(yùn)行的瓶頸問題,大大減少了備件消耗和人工費。每臺設(shè)備一年按4 次檢修,單臺單次檢修額外增加費用約為:吊裝費用按5000 元/臺班計,備件損耗按2000 元計,工藝處理能源消耗及其它費用按1000元計,全年可節(jié)約費用:(5000 +2000 +1000)×4 ×2 =6.4 萬元。

        通過對排油罐R109 改造,節(jié)約低壓蒸汽用量,低壓蒸汽按138 元/噸計,消耗量按0.1 噸/小時,一年按5000 小時計,全年可節(jié)約費用:0.1 ×5000 ×138 =6.9 萬元。換熱器改造后全年可創(chuàng)效:6.4 +6.9 =13.3 萬元,且效保證了裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。

        [1]http: //www.colossusgroup.com/dd/htm/C8_c.pdf[06 jan 2008]

        [2]朱才,李靜主編.液氨對碳鋼及低合金鋼容器的應(yīng)力腐蝕.河南化機(jī).1992

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