鄭耀東 陳泓旭
(神華寧夏煤業(yè)集團 紅柳煤礦,寧夏 靈武750411)
紅柳煤礦是神華寧夏煤業(yè)集團鴛鴦湖礦區(qū)的大型礦井,井田面積79.55km2,礦井設計生產(chǎn)能力8M/a,服務年限99a。目前開采2# 煤層,全區(qū)發(fā)育,層位穩(wěn)定,大部可采,平均厚度4.91m,頂板是以砂巖和泥巖為主的復合型頂板,遇水易變軟泥化,且煤層節(jié)理發(fā)育完全,在回采工程中片滑現(xiàn)象嚴重,導致工作面頂板管理困難,影響著煤炭質(zhì)量和安全生產(chǎn)。 通過對已回采完的I010201、I010202 綜采工作面在回采過程中出現(xiàn)的問題進行總結分析,并對軟巖條件下煤層頂板控制問題進行相關探討,對中等穩(wěn)定及破碎頂板來說,支撐力不足時不能有效控制上覆巖層的離層,是產(chǎn)生頂板事故和設備事故的主要原因。 針對支架支撐力不足的情況,對電液控進行深層研究后, 實現(xiàn)了I030201 大采高綜采工作面動態(tài)條件下立柱自動補壓功能,有效減少了偽頂脫落、頂板破碎和煤壁片幫。
支架的使用,要考慮的因素很多,從礦山壓力控制角度講, 基本原則就是支架支撐力分布應與頂板壓力狀況相適應,同時考慮礦山的地質(zhì)條件、技術條件、經(jīng)濟條件等三方面因素。 工作面支架的首要任務在于管好頂板,保證安全正常地生產(chǎn)。 因此,支架在各種頂板條件下,應能有效地防止壓壞、壓死支架、冒頂、倒架等頂板事故的發(fā)生。 顯然,為達到上述目的,對支架的架型、工作阻力、初撐力、可縮量、防倒性能等均有一定要求,其中支撐力無疑是非常重要的參數(shù)。 支架支撐力不足的原因:
目前乳化液泵站的額定壓力為35MPa。 液壓支架的額定初撐力就是以此為依據(jù)設計的。 而在實際生產(chǎn)中,為便于工作面液壓系統(tǒng)的管理和維護,防止管道破裂,調(diào)定泵壓都小于設計要求值。
由于移動式乳化泵站至工作面的供液距離長 (通常為100-200m),沿程壓力損失大,再加上各種閥件和管接頭的局部壓力損失和回油阻力,以及系統(tǒng)的泄露和膠管彈性變形對壓力能的吸收等因素的影響,即使泵站壓力達到額定值,到達液壓支架立柱下腔的液體壓力也不能保證初撐力的要求。
為適應高產(chǎn)高效工作面的要求, 必須加快支護速度,這就使支架的升柱時間短,升柱動作結束后,沒有足夠的時間來給支柱打壓,即沒有達到初撐壓力要求就停止供液了。 另外,由于多臺支架同時動作,主系統(tǒng)壓力短時間內(nèi)也難以達到泵站壓力。
在實際工作中支架操作工常常是頂梁一接觸到頂板就停止供液, 使立柱不能獲得足夠的初撐力而處于 “等勁”狀態(tài)。
因此,復雜地質(zhì)條件下,尤其對中等穩(wěn)定及破碎頂板來說, 回采過程中如何使支架達到足夠的支撐力并均勻的分布,對頂板管理具有重大意義,保證安全生產(chǎn)。
提高立柱的供液壓力可以從三方面著手,即提高泵站壓力,減少管路系統(tǒng)壓力損失和加設增壓設備。 目前所使用的乳化液泵站的最大額定壓力為37MPa, 增壓不存在問題,I030201 綜采工作面將泵站原來設定的壓力31.5MPa 已調(diào)整至33MPa,但壓力升高,在檢修和生產(chǎn)過程中需要加強對泵站的維護管理,系統(tǒng)的高壓膠管和密封裝置的耐壓性能將面臨挑戰(zhàn)。 減少管路系統(tǒng)壓力損失包括減少沿程壓力損失和局部壓力損失兩部分,在泵站流量一定的情況下,減少沿程壓力損失應增大管徑,降低流速和縮短管長;減少局部壓力損失就應采用大流量的閥件,避免液流截面的突然變化,減少管道的彎曲等。 以上兩種方法都對管件和閥件提出了更高的要求,目前所使用的主進、回液管路以Φ51 高壓膠管為主,繼續(xù)提高高壓膠管管徑在技術和經(jīng)濟效益上都存在一定困難,可行性不高。 加設增壓設備,目前增壓器增壓系統(tǒng)具有自動補液和增壓兩個功能, 適用于在供液系統(tǒng)壓力不高的情況下,使支架達到初撐壓力要求。
在供液系統(tǒng)壓力能夠確保初撐壓力的前提下,支撐力的不足多數(shù)是因為供液時間太短,液壓支架的發(fā)展,是采高不斷增加,立柱不斷增高、增大,由低壓增加到支撐壓力所需時間增長,而生產(chǎn)過程中為了追機移架,加快支護速度,而沒有足夠的時間來保證初撐壓力。
操作人員在井下工作時, 由于主觀原因造成初撐力不足是存在的,對于中等穩(wěn)定及破碎頂板來說,為防止頂板的早期離層, 一般要求每臺支架的初撐力及時達到且均勻一致。
通過對上述途徑的分析, 結合I030201 綜采工作面的地質(zhì)條件、技術條件、經(jīng)濟條件等三方面因素,調(diào)試電液控自動補壓功能在現(xiàn)階段條件下, 能用最少的成本達到最大的效益,管好工作面頂板,保證安全正常地生產(chǎn)。
3.1 啟用電液控的自動補壓功能后, 控制器在正常情況下,會定時檢測支架立柱壓力, 立柱的支撐過程中如因某種原因發(fā)生壓力降落,當壓力降至某一設定范圍時,系統(tǒng)會自動執(zhí)行升柱,補壓到規(guī)定壓力,并可執(zhí)行多次,保證支護質(zhì)量。
(1)補壓下限
(2)補壓上限
(3)初撐壓力
單次時間——一次補壓的最大時限
補壓間隔——兩次補壓的時間延遲
補壓時間——允許補壓的最大時限
補壓次數(shù)——允許補壓的最大次數(shù)
3.2 對I010201、I010202 和I030201 工作面的礦壓資料進行詳細收集,根據(jù)所收集的數(shù)據(jù)初步分析,確定三個關鍵參數(shù)補壓下限20MPa、補壓上限22MPa 和初撐壓力28MPa。
3.3 在I030201 綜采工作面選取1# 至20# 支架范圍內(nèi)頂板壓力穩(wěn)定,支護條件可靠的支架做實驗。 因之前無成功經(jīng)驗,實驗中發(fā)現(xiàn)初步設定的相關參數(shù)有欠缺,實驗過程中沒有顯現(xiàn)自動補壓過程,初次試驗結果不理想。 再次對現(xiàn)場反復觀測和檢修、 生產(chǎn)過程中對參數(shù)設定多次修改, 通過觀察、記錄、分析參數(shù)的變化,電液控立柱自動補壓功能試驗成功,最終確定了補壓下限18MPa、 補壓上限20MPa 和初撐壓力26MPa 這三個關鍵參數(shù),并修正完善了單次時間、補壓間隔、補壓時間和補壓次數(shù)等相關參數(shù),同時發(fā)現(xiàn)了電液控立柱自動補壓功能的啟停的快捷鍵。 然后在全工作面逐步實現(xiàn)了立柱自動補壓,保證了支架支撐力,對支撐力實現(xiàn)均勻的分布發(fā)揮了很大的優(yōu)越性。
液壓支架電液控自動補壓的應用成功,不僅具有良好的經(jīng)濟效益,而且取得了良好的社會效益。
4.1 實現(xiàn)工作面支架的自動補壓,提高了工作面支護的可靠性,加強了頂板管理,保證了安全生產(chǎn)。 實現(xiàn)自動補壓后,通過觀測支架支撐力數(shù)據(jù)顯示,達到標準的支架由70%提高到了95%以上。
4.2 實現(xiàn)工作面支架的自動補壓, 自動化程度顯著提高,明顯降低了工人的勞動強度,改善了勞動環(huán)境,每班的支架工由原來的7 人減少至5 人。
4.3 提高了綜采工作面單產(chǎn)單進的能力,使地質(zhì)條件相對復雜條件下的安全高效開采技術水平有了進一步的提高,減少了頂板事故的幾率。
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