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        轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐在線煮爐的應(yīng)用技術(shù)

        2013-07-18 09:31:16楊加國(guó)霍進(jìn)忠
        冶金動(dòng)力 2013年5期
        關(guān)鍵詞:鍋爐管除氧器汽包

        楊加國(guó),霍進(jìn)忠,嚴(yán) 生

        (南京鋼鐵股份有限公司中厚板卷廠,江蘇南京 210035)

        1 南鋼大轉(zhuǎn)爐概況

        南鋼共有150 t 轉(zhuǎn)爐三座,1#轉(zhuǎn)爐于2004 年6月、2#轉(zhuǎn)爐為2005 年8 月、3#轉(zhuǎn)爐是2010 年10 月相繼投產(chǎn),三座轉(zhuǎn)爐的余熱鍋爐都是采用國(guó)內(nèi)通常設(shè)計(jì)的自然循環(huán)與強(qiáng)制循環(huán)相結(jié)合、低壓循環(huán)與高壓循環(huán)相結(jié)合的運(yùn)行方式,但是南鋼的轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐的壽命已經(jīng)達(dá)到6 年8 個(gè)月,用到目前都沒有進(jìn)行更換,他們除了按照正常的鍋爐維護(hù)之外,發(fā)明創(chuàng)造了轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐在線煮爐的應(yīng)用技術(shù),這項(xiàng)技術(shù)改變了人們對(duì)生產(chǎn)與維保矛盾的正常思維方式,做到了生產(chǎn)維保兩不誤,是獨(dú)特的應(yīng)用專利技術(shù)。

        2 轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐系統(tǒng)介紹及常見故障

        2.1 系統(tǒng)介紹

        150 t 轉(zhuǎn)爐汽化冷卻煙道式余熱鍋爐,系統(tǒng)工件壓力P=2.45 MPa,采取的冷卻方式為自然循環(huán)與強(qiáng)制循環(huán)相結(jié)合的復(fù)合式冷卻煙道。其中活動(dòng)煙罩采取低壓強(qiáng)制循環(huán),與除氧器相連組成一低壓強(qiáng)制循環(huán)冷卻系統(tǒng)。低壓循環(huán)流程見圖1。

        爐口固定段、可移動(dòng)段由爐口固定段、可移動(dòng)段與汽包相連通過高壓熱水循環(huán)泵組成一強(qiáng)制循環(huán)系統(tǒng),采取高壓強(qiáng)制半汽化循環(huán)方式冷卻;中Ⅰ段、中Ⅱ段、中Ⅲ段與末段為自然循環(huán),由汽包與中Ⅰ段、中Ⅱ段、中Ⅲ段與末段連接組成一自然循環(huán)系統(tǒng)。高壓及自然循環(huán)流程見圖2。

        圖1 低壓循環(huán)流程圖

        2.2 常見故障

        目前各大鋼鐵企業(yè)中的轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐,最常見的故障就是鍋爐承壓部件的損壞、汽水共騰以及鍋爐水位異常等故障。其中鍋爐承壓部件的損壞是最普遍且也是維修最為困難的故障。相對(duì)于轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐來講,主要是受熱面的損壞,即水冷壁的高壓鍋爐管,而導(dǎo)致這一狀況的最主要的原因是,水處理方式不正確,化學(xué)監(jiān)督不嚴(yán),未按規(guī)定除垢,或者使用年限較長(zhǎng),致使管內(nèi)結(jié)垢影響冷卻水的流量,造成管道冷卻不均勻受熱面管壁變薄,最終導(dǎo)致管道因高溫產(chǎn)生開裂,沙眼,甚至爆管。

        圖2 高壓及自然循環(huán)流程圖

        針對(duì)轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐水冷壁高壓鍋爐管管內(nèi)結(jié)垢的狀況,我們對(duì)垢樣進(jìn)行分析,其垢樣主要成分是碳酸鹽、硫酸鹽及硅酸鹽垢。產(chǎn)生的原因是補(bǔ)充水中成垢離子在高濃縮倍數(shù)和高溫工況下均有結(jié)晶垢析出現(xiàn)象,嚴(yán)重的結(jié)垢影響了轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn),而停機(jī)檢修又會(huì)造成生產(chǎn)工藝的不連續(xù)性。

        鑒于此,通過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工況的調(diào)查和分析,我們利用每年?duì)t役檢修時(shí)間對(duì)整個(gè)余熱鍋爐系統(tǒng)進(jìn)行堿煮,以達(dá)到清理管道內(nèi)壁,延長(zhǎng)管件壽命的目的。針對(duì)轉(zhuǎn)爐余熱鍋爐水冷壁高壓鍋爐管管內(nèi)結(jié)垢的狀況,我們決定對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行在線堿煮清洗,并取得了良好的收效。

        3 常規(guī)的煮爐技術(shù)

        3.1 煮爐要求的條件及臨時(shí)措施

        3.1.1 系統(tǒng)已沖洗試壓合格;

        3.1.2 車間蒸汽管道已施工完,外部蒸汽(0.3~0.4 MPa)應(yīng)滿足供應(yīng);

        3.1.3 車間軟水管道已沖洗試壓合格,軟水已到位,應(yīng)滿足供應(yīng);

        3.1.4 泵類應(yīng)單體試運(yùn)轉(zhuǎn)完,電動(dòng)閥、氣動(dòng)閥應(yīng)調(diào)整完畢;

        3.1.5 加藥裝置單體試運(yùn)轉(zhuǎn)完成;

        3.1.6 用臨時(shí)管將車間蒸汽管道接至除氧器排污管;

        3.1.7 措施用材料:

        ①管Φ57×4,100m;

        ②閥Z41H-16,DN50,1 個(gè)(帶配套法蘭、墊片、螺栓);

        ③氫氧化鈉800 kg;

        ④磷酸三鈉800 kg。

        3.2 煮爐加藥要求

        3.2.1 煮爐加藥量

        管道及鍋爐設(shè)備均為新購(gòu)使用,銹蝕不嚴(yán)重,采用2%~3%氫氧化鈉(NaOH)及2%~3%磷酸三鈉(Na3PO4·12H2O)。

        3.3 煮爐過程

        3.3.1 系統(tǒng)加入軟水進(jìn)入除氧器,并通過外部蒸汽進(jìn)行加熱,并通過給水泵將軟水補(bǔ)充到汽包;

        3.3.2 由汽包上安全閥短管加藥,不得將固體藥品直接加入鍋爐內(nèi),應(yīng)將藥品溶解成濃度20%的水溶液使用;

        3.3.3 汽包注滿水后,開循環(huán)泵強(qiáng)制循環(huán),煮爐時(shí)間不得少于48 h;

        3.3.4 煮爐過程中應(yīng)定期對(duì)爐水取樣分析,當(dāng)爐水堿度低于45 毫克當(dāng)量/升時(shí)應(yīng)補(bǔ)充加藥;

        3.3.5 煮爐完畢后將堿洗水全部排凈,然后注水進(jìn)行系統(tǒng)沖洗,約30 min 后可以停泵,排放完沖洗水,這樣進(jìn)行多次,直到pH 值,油脂含量,濁度等合格為止。

        3.3.6 沖洗水排放,當(dāng)沖洗經(jīng)確認(rèn)合格后,即可打開各排放閥,全部排放沖洗水,對(duì)于堿洗中的廢液應(yīng)排入預(yù)先冷卻池中,進(jìn)行加水稀釋后才能排放。

        3.3.7 煮爐合格后,系統(tǒng)水排完,通蒸汽,壓力達(dá)0.3~0.4 MPa 時(shí),應(yīng)對(duì)余熱鍋爐的法蘭、人孔、手孔和其他聯(lián)接部位的螺栓進(jìn)行一次熱態(tài)緊固。

        煮爐工藝流程見圖3。

        圖3 煮爐工藝流程

        3.4 煮爐合格檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

        3.4.1 需打開汽包和除氧器的人孔,進(jìn)入鍋筒內(nèi)檢查內(nèi)壁無油垢,同時(shí)在擦去附著物后金屬表面無銹斑;

        3.4.2 最大流量壓力下,排水處水色及透明度與入口目測(cè)一致為合格。 當(dāng)爐水磷酸根含量漸漸趨向穩(wěn)定,同時(shí)爐水堿度為8~12 毫克當(dāng)量/升即可視為合格。

        4 南鋼的在線煮爐技術(shù)

        4.1 常見的轉(zhuǎn)爐鍋爐處理方法

        目前國(guó)內(nèi)廠家基本上都是采用上面描述的煮爐技術(shù),實(shí)施過程是在新上鍋爐安裝完畢后專門安排一定的時(shí)間來進(jìn)行煮爐,通常需要72 h 左右。而在目前正常的爐役檢修時(shí)期,轉(zhuǎn)爐砌爐完成后,余熱鍋爐才得以系統(tǒng)恢復(fù),如果再安排72 h 用來煮爐的話,對(duì)生產(chǎn)的影響就很大,影響的產(chǎn)量至少達(dá)到13500 t,所以不少鋼廠都是在新項(xiàng)目上馬或大修期間實(shí)施常規(guī)的煮爐,在平時(shí)的爐役檢修期間就免去了煮爐工序,為的是節(jié)約時(shí)間,這對(duì)于余熱鍋爐來說喪失了很好的養(yǎng)護(hù)修復(fù)設(shè)備的機(jī)會(huì)。

        4.2 在線煮爐的定義

        南鋼中厚板卷廠通過自己的摸索,創(chuàng)新地進(jìn)行了在線煮爐的方法,其定義就是:“在爐役檢修期間砌爐結(jié)束,余熱鍋爐系統(tǒng)恢復(fù)完成時(shí),實(shí)施邊煮爐邊生產(chǎn)的技術(shù)”。這項(xiàng)技術(shù)一改常規(guī)煮爐的方法,既不影響生產(chǎn),又對(duì)鍋爐適時(shí)地進(jìn)行了清洗養(yǎng)護(hù),為減少故障創(chuàng)新出一條新路。

        在線煮爐技術(shù)的實(shí)施方法與常規(guī)煮爐的差別較大,雖然加藥的工器具、加藥口的位置是一樣的,但主要是加藥的時(shí)機(jī)和藥劑量卻明顯不同,其主要是轉(zhuǎn)爐一旦投入生產(chǎn),鍋水的升溫速度急劇上升,壓力也急劇上升,藥劑在鍋爐內(nèi)的反應(yīng)速度就大不一樣,藥劑濃度控制不好往往適得其反,畢竟鍋爐在經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)用后,在那種高壓高溫以及結(jié)垢造成熱交換的能力都與新的鍋爐有著較大的差別,藥劑控制不好,就會(huì)造成煮爐過度等原因,本來還能支撐一段時(shí)間的鍋爐管道就出現(xiàn)提前破裂或爆管漏水的故障。

        4.3 在線煮爐的技術(shù)

        4.3.1 在線煮爐的藥劑要求

        常規(guī)的煮爐其藥劑基本是粉劑,在現(xiàn)場(chǎng)通過藥劑桶現(xiàn)配,實(shí)施邊配邊加的方法將藥劑加入鍋爐內(nèi),由于鍋爐的升溫和升壓速度主要靠外引低壓蒸汽來實(shí)現(xiàn),藥劑在鍋爐內(nèi)有足夠的時(shí)間來均勻,不會(huì)產(chǎn)生局部藥劑濃度超量的現(xiàn)象,對(duì)鍋爐管壁影響不大,另外煮爐前,系統(tǒng)上的流量計(jì)基本都要拆除,用短接代替以免影響其精度,藥劑濃度基本上比較高,能達(dá)到3~5%,但在線煮爐則不同,系統(tǒng)儀表都參與生產(chǎn)控制而不能拆除,通??紤]藥劑量在常規(guī)藥劑量的50%左右為宜,這一點(diǎn)很重要;第二點(diǎn)就是藥劑要提前配好,濃度要均勻,通常按照1:25 來配比。系統(tǒng)需要的鈍化劑也按照預(yù)先配置均勻,配制濃度按照1%NaNO2+ 0.25%Na2HPO4+ 0.25%NaH2PO4來進(jìn)行,鈍化劑中主要以亞硝酸鈉輔以磷酸鹽來準(zhǔn)備,總量在一噸左右。

        4.3.2 在線煮爐的實(shí)施步驟

        (1)根據(jù)低壓系統(tǒng)容量,將定量的堿煮濃縮液打入除氧器;

        (2)補(bǔ)水至整個(gè)低壓系統(tǒng)充滿溶液,同時(shí)打開蒸汽加熱閥門,對(duì)除氧器進(jìn)行加熱(不要將溶液一次投入,否則使溶液在爐水中局部集中,則會(huì)降低煮爐效果);

        (3)當(dāng)除氧水箱升壓0.1~0.2 MPa,同時(shí)除氧水箱水位達(dá)到一半左右時(shí),即可開啟循環(huán)泵進(jìn)行低壓系統(tǒng)循環(huán);

        (4)繼續(xù)向除氧器中補(bǔ)加相應(yīng)比例的堿煮濃縮液和軟水,同時(shí)開啟汽包給水泵補(bǔ)水至正常水位,啟動(dòng)高壓循環(huán)泵,并啟動(dòng)蒸汽加熱閥向高壓系統(tǒng)內(nèi)通入蒸汽,進(jìn)行加熱,當(dāng)系統(tǒng)內(nèi)的壓力升至能夠滿足生產(chǎn)要求時(shí),便可以安排進(jìn)行生產(chǎn),煮爐也同時(shí)隨著生產(chǎn)繼續(xù)進(jìn)行;

        (5)生產(chǎn)期間,定期取樣化驗(yàn),根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果,適時(shí)補(bǔ)加堿煮濃縮液;

        (6)堿煮期間定期排污,排除堿洗疏松產(chǎn)物。

        4.3.3 在線煮爐的過程要領(lǐng)

        (1)對(duì)除氧器的補(bǔ)水必須進(jìn)行有效控制,并對(duì)加水量進(jìn)行適時(shí)記錄,確保整個(gè)補(bǔ)水水量必須和加藥量的比例與要求相統(tǒng)一;

        (2)由于藥品已溶解成溶液,在投放時(shí),需考慮到低壓和高壓系統(tǒng)的容量,在添加藥品時(shí),要根據(jù)兩系統(tǒng)的比例分次加入,以達(dá)到投放均勻的目的;

        (3)由水質(zhì)化驗(yàn)的數(shù)據(jù),最終判斷煮爐是否達(dá)到要求。當(dāng)水質(zhì)濁度、總鐵以及磷酸根含量逐步下降到最后趨向平穩(wěn),說明系統(tǒng)清洗效果比較明顯。

        煮爐期間低壓、高壓系統(tǒng)各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)見圖3。

        圖3 煮爐期間低、高壓系統(tǒng)各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)圖

        4.3.4 在線煮爐完成后的鍋水處理

        在線煮爐的鍋水相對(duì)于常規(guī)煮爐,不能一次性將鍋水排盡,需通過角通排污器定期的進(jìn)行排污,并通過集水池進(jìn)行稀釋,加酸進(jìn)行平衡后,經(jīng)過檢測(cè)pH 值達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后,再進(jìn)行排放,排放時(shí)閥門的開關(guān)要徹底,尤其是閥門關(guān)閉必須關(guān)死,切不可有泄漏發(fā)生,小流量的泄漏會(huì)造成水垢逐步移動(dòng)到排污管出口處造成堵塞,等再排放時(shí)會(huì)出現(xiàn)排不出或突然沖擊式排出,產(chǎn)生危險(xiǎn),排污時(shí)間根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際定,一般需要48 h 乃至更多時(shí)間,最后檢查一下排出鍋水的藥劑濃度確定是否置換合格。

        5 結(jié)束語

        由于轉(zhuǎn)爐平均每年都會(huì)進(jìn)行一次爐役,而在線煮爐恰恰選擇在這個(gè)時(shí)間段進(jìn)行,既充分利用了檢修時(shí)間,同時(shí)也可以對(duì)整個(gè)余熱鍋爐系統(tǒng)進(jìn)行清洗除垢,在不影響生產(chǎn)的情況下,采用堿煮進(jìn)行汽化冷卻系統(tǒng)的在線清洗,系統(tǒng)的熱交換效果將得到有效的改善,避免了水冷壁鍋爐管垢堵或汽堵情況的發(fā)生,也就減少了漏水(汽)情況的發(fā)生,方便了生產(chǎn),同時(shí)對(duì)延長(zhǎng)余熱鍋爐的使用壽命具有很好的效果,值得類似工況條件的企業(yè)推廣。

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