陳忠華,馬冬冬,岳雨龍
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司設(shè)備檢修公司,安徽馬鞍山 243000)
馬鋼第三鋼軋總廠方坯連鑄機(jī)冷床傳動(dòng)機(jī)構(gòu)中,升降偏心輪滾動(dòng)軸承的頻繁損壞,且滾動(dòng)軸承更換難度大,耗時(shí)長(zhǎng),無(wú)法使用生產(chǎn)間隙時(shí)間完成損壞軸承的更換。這個(gè)問題一直困擾著業(yè)主和我公司負(fù)責(zé)該處設(shè)備保產(chǎn)的人員。為了有效地解決軸承頻繁損壞現(xiàn)象和在有限的時(shí)間內(nèi)完損壞軸承的更換,我公司相關(guān)人員和業(yè)主方進(jìn)行多次的溝通和交流,決定從設(shè)備本身和更換工藝兩個(gè)方面來(lái)解決問題。通過(guò)本次檢修的實(shí)踐,成功地解決了此問題。
不論是六機(jī)六流還是四機(jī)四流,其拉出的鋼坯都必須由冷床進(jìn)行冷卻和傳輸。步進(jìn)式冷床是由許多個(gè)V形板和B形板,并將其固定在立柱上,而立柱又固定在橫梁上,橫梁靠裝在傳動(dòng)軸上的連桿來(lái)支撐,連桿是通過(guò)軸承裝配在傳動(dòng)軸的偏心輪上。冷床在工作時(shí),是依靠一根主傳動(dòng)軸通過(guò)偏心輪來(lái)實(shí)現(xiàn)的,主傳動(dòng)軸上一共裝有8個(gè)偏心輪,偏心輪上裝有連桿,連桿是通過(guò)裝在偏心輪的軸承進(jìn)行前后往復(fù)運(yùn)動(dòng)的,它所采用的是滾動(dòng)軸承,其內(nèi)徑為500 mm,外徑為800 mm,寬度為280 mm,12組軸承承載著冷床本體和方坯,其重量至少有上千噸,而且環(huán)境溫度非常高,氧化鐵皮到處都是,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),造成滾動(dòng)軸承損壞,影響到生產(chǎn)的正常進(jìn)行。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察,由于塵埃、異物的侵入,潤(rùn)滑不到位,滾道與滾道體相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí)會(huì)引起表面磨損,磨損的結(jié)果使軸承游隙增大,振動(dòng)及噪聲也隨機(jī)增大。同時(shí)由于交變載荷的作用,首先在表面下一定深度處(最大剪應(yīng)力處)形成裂紋,繼而擴(kuò)展到接觸表面,最終造成滾動(dòng)軸承的內(nèi)外滾道和滾動(dòng)體表面發(fā)生嚴(yán)重破裂。自從1994年步進(jìn)式冷床投產(chǎn)以來(lái),共更換滾動(dòng)軸承6起,給生產(chǎn)造成巨大影響。更換時(shí)間統(tǒng)計(jì)見表1。
表1 步進(jìn)冷床滾動(dòng)軸承更換時(shí)間統(tǒng)計(jì)表
目前滾動(dòng)軸承損壞率較高,由于滾動(dòng)軸承自身的結(jié)構(gòu)及其與軸的配合關(guān)系,導(dǎo)致其更換(拆除和安裝)較困難,需要較長(zhǎng)的時(shí)間,嚴(yán)重影響著生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。為了徹底解決步進(jìn)式冷床升降機(jī)構(gòu)偏心輪軸承損壞對(duì)正常生產(chǎn)的影響問題,我們從設(shè)備自身(滾動(dòng)軸承)的優(yōu)缺點(diǎn)及設(shè)備更換施工工藝兩個(gè)方面來(lái)分析該問題。
2.2.1 設(shè)備自身原因分析
目前偏心輪的軸承采用滾動(dòng)軸承,我們從滾動(dòng)軸承自身的特點(diǎn)和冷床下部的環(huán)境(滾動(dòng)軸承工作環(huán)境)特點(diǎn)來(lái)分析該問題。滾動(dòng)軸承及其工作環(huán)境特點(diǎn)對(duì)比如表2所示。
表2 滾動(dòng)軸承滑動(dòng)軸承特點(diǎn)及其與工作環(huán)境對(duì)比表
從表2可以看出,兩者明顯的差別是在受沖擊能力方面,而它們的工作部位偏心輪正是受沖擊載荷大的地方。這也是滾動(dòng)軸承經(jīng)常被破壞性損壞的原因所在,于是我們同業(yè)主一致決定將原滾動(dòng)軸承改為剖分式滑動(dòng)軸承(見圖1)。
圖1 剖分式滑動(dòng)軸承示意圖
2.2.2 兩種軸承比較
步進(jìn)式冷床升降機(jī)構(gòu)偏心輪軸承由滾動(dòng)軸承改為剖分式滑動(dòng)軸承,不僅增強(qiáng)了該機(jī)構(gòu)承受沖擊載荷的能力,提高了軸承的使用壽命,降低了設(shè)備的故障率,同時(shí)為今后設(shè)備的維檢帶來(lái)了方便,大大縮短了該軸承的更換時(shí)間,保障了連鑄生產(chǎn)線的順利運(yùn)行。下面就兩種軸承更換工藝進(jìn)行對(duì)比就可以看出滾動(dòng)軸承改為剖分式滑動(dòng)軸承的優(yōu)點(diǎn)。
剖分式滑動(dòng)軸承更換工藝(由原滾動(dòng)軸承更換為剖分式滑動(dòng)軸承)。
(1)拆除主軸上擋氧化鐵皮的所有護(hù)板。
(2)主軸位于冷床下方,把提升(步進(jìn))偏心輪四周凹槽及周邊的氧化鐵皮和油污清理干凈。
(3)確定停機(jī)位置,將提升偏心輪轉(zhuǎn)動(dòng)到最高位后,即看固定偏心輪的鍵朝上就可以了,然后分別用2只2 t葫蘆將步進(jìn)大連桿或升降大連桿兩端分別固定好。
(4)拆除靠近偏心輪側(cè)的主軸旁軸承座上蓋及潤(rùn)滑油管等,將冷床主軸上偏心輪原滾動(dòng)軸承割除清理干凈。
(1)將提升(步進(jìn))大連桿固定牢后,以主軸為基準(zhǔn)測(cè)量出原滾動(dòng)軸承內(nèi)圈升降凸輪面和外圈升降連桿內(nèi)圓的相對(duì)位置尺寸及公差數(shù)據(jù)。
(2)利用氣焊割刀將偏心輪壓蓋螺栓全部割除,去除偏心輪兩側(cè)壓蓋并吊移走。
(3)讓有經(jīng)驗(yàn)的氣焊工人用割刀將偏心輪外滾動(dòng)軸承內(nèi)圈和提升大連桿內(nèi)滾動(dòng)軸承外圈割除,必須確保不能燒壞提升(步進(jìn))大連桿的內(nèi)圈表面和偏心輪升降凸輪的外圈表面,并將軸頸、連桿內(nèi)清理干凈,疏通油路使?jié)櫥轿弧?/p>
(4)再一次清理現(xiàn)場(chǎng),待工件冷卻后,復(fù)合位置尺寸,如有變化進(jìn)行適當(dāng)微調(diào)整,同時(shí)進(jìn)行新滑動(dòng)軸承裝配前的裝配尺寸鏈復(fù)測(cè)、檢查、確認(rèn),對(duì)安裝面進(jìn)行修理、打磨、去毛刺。
(1)將滑動(dòng)軸承的兩件內(nèi)襯先擺放到升降凸輪上,加油后再將內(nèi)圈下瓦合上,再將外圈下瓦重疊裝配就位,輕輕推入偏心輪凸輪與升降大連桿間。
(2)然后用葫蘆拉著內(nèi)圈和外圈下瓦吊裝孔M16的螺栓收緊,同時(shí)兩位鉗工用兩根銅棒順著收緊方向?qū)?nèi)圈和外圈下瓦慢慢敲擊由上翻入下面,使內(nèi)圈和外圈下瓦裝配到正常位置并讓兩件內(nèi)襯和內(nèi)圈和外圈兩塊下瓦平齊。
(3)同樣安裝另兩片內(nèi)襯后裝配滑動(dòng)軸承的內(nèi)圈上瓦,要使內(nèi)襯的外槽攘入上瓦內(nèi)圈的凹槽中,因?yàn)檫@時(shí)外圈上瓦還未裝配留有外圈上瓦的90 mm空間,加耐高溫潤(rùn)滑油。
(4)用銅棒輕輕敲擊、安裝推入滑動(dòng)軸承的外圈上瓦進(jìn)入升降大連桿內(nèi)圈與內(nèi)圈上瓦外之間,讓其軸向裝配到位,然后用內(nèi)六角扳手裝配兩側(cè)的鎖緊圈并按技術(shù)要求擰緊。
(5)最后將兩側(cè)擋蓋安裝壓緊,用M24穿芯螺栓緊固,并加油,將原來(lái)調(diào)節(jié)高度的焊接有多組墊片的導(dǎo)軌16件全部更換掉,使冷床上部齒扳和搖架連桿等恢復(fù)的原來(lái)狀況。
(6)檢修后,試車觀察主軸與偏心輪大連桿的運(yùn)動(dòng)及冷床上部V型齒板和U型齒板相對(duì)運(yùn)動(dòng)情況,如遇阻滯或不妥時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整直到運(yùn)動(dòng)正常。
對(duì)上述的兩項(xiàng)原因進(jìn)行分析后,大家一直認(rèn)為將滾動(dòng)軸承更換為滑動(dòng)軸承不但可以減少軸承自身的損壞,同時(shí)可以大大地縮短軸承更換時(shí)間。于是決定在9月10日馬鋼三鋼軋方坯連鑄機(jī)1#冷床主軸B段4#、2#提升(步進(jìn))偏心輪軸承更換中采用了此方案,結(jié)果只用了29個(gè)小時(shí)就完成了此項(xiàng)施工任務(wù),而此前完成同樣的工作量需8天左右,效果顯而易見。實(shí)踐證明此方案不但是可行的,而且效果非常好,可以說(shuō)是成功地解決了冷床此問題。
取得成效的直接原因是將滾動(dòng)軸承更換為了剖分式滑動(dòng)軸承,是由軸承自身結(jié)構(gòu)及其特性決定的。
(1)由于滾動(dòng)軸承為整體式環(huán)狀結(jié)構(gòu),拆除時(shí)可以采用破壞性拆除,但在破壞性拆除軸承時(shí),要保證軸的不受損傷,此項(xiàng)工作要求高水平的氣焊工來(lái)完成。安裝時(shí)必須將軸承套至主軸上,因此必須將主軸及主軸間的聯(lián)軸器拆除。因此要將主軸上部的大部分設(shè)備拆除及恢復(fù)。如:上部相關(guān)齒板和大部分搖架拆除、拆開主軸上的聯(lián)軸器螺栓,拆開連桿后將主軸吊至地面對(duì)主軸進(jìn)行相應(yīng)的修復(fù),和新軸承的安裝。新軸承安裝完畢后再將主軸吊至冷床下部進(jìn)行所有拆除設(shè)備的恢復(fù)。由此可以看出,為了更換一個(gè)軸承要做很多的無(wú)用功,造成人力和物力上的浪費(fèi)。
(2)將滾動(dòng)軸承更換為剖分式滑動(dòng)軸承,由于軸承本身是剖分式結(jié)構(gòu),可直接分片裝入,不需拆除齒板、搖架和主軸等設(shè)備,大大地減少了工作量和作業(yè)時(shí)間。值得一提的是,本次檢修只用了29個(gè)小時(shí)完成了過(guò)去7~8天的工作,本次29個(gè)小時(shí)是包括滾動(dòng)軸承拆除,下次直接是滑動(dòng)軸承與滑動(dòng)軸承之間的更換,時(shí)間會(huì)更短。
(3)滑動(dòng)軸承自身具有良好的抗沖擊載荷的特性,使得滑動(dòng)軸承能勝任冷床的環(huán)境特點(diǎn),這種特性最終導(dǎo)致軸承使用壽命的延長(zhǎng),設(shè)備的故障率的減少,從而保證了生產(chǎn)線的正常生產(chǎn)。
(1)將步進(jìn)式冷床升降機(jī)構(gòu)偏心輪的軸承由滾動(dòng)軸承更換為剖分式滑動(dòng)軸承是可行的。
(2)將步進(jìn)式冷床升降機(jī)構(gòu)偏心輪的軸承由滾動(dòng)軸承更換為剖分式滑動(dòng)軸承提高了升降機(jī)構(gòu)抗沖擊載荷的能力,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,減少了設(shè)備故障率。
(3)將步進(jìn)式冷床升降機(jī)構(gòu)偏心輪的軸承由滾動(dòng)軸承更換為剖分式滑動(dòng)軸承減少了軸承維護(hù)及其更換(如果損壞)工作量,從而減少了作業(yè)時(shí)間,為生產(chǎn)線贏得了寶貴的生產(chǎn)時(shí)間。