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        超薄面料用軋光機(jī)卷取機(jī)構(gòu)的減張力控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

        2013-07-03 08:59:30楊超君
        制造業(yè)自動(dòng)化 2013年10期
        關(guān)鍵詞:布面子程序計(jì)數(shù)器

        劉 楓,楊超君,孫 君

        (1.江蘇大學(xué) 機(jī)械工程學(xué)院,鎮(zhèn)江 212013;2. 南通農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南通 226017;3. 東麗酒伊織染(南通)有限公司,南通 226017)

        0 引言

        軋光機(jī)是染整設(shè)備中后整理設(shè)備的一種,軋光就是通過(guò)軋光機(jī)的機(jī)械壓力、熱濕的作用借助于纖維的可塑性使表面纖維呈現(xiàn)平行排列,以提高表面光滑平整度,從而對(duì)光產(chǎn)生規(guī)則反射達(dá)到提高織物色澤的目的[1]。卷取機(jī)構(gòu)是軋光機(jī)的重要組成部分,它將軋光后的布料平整地卷在卷取輥上。對(duì)于超薄面料超薄這一特殊性,卷取過(guò)程中若布料張力控制不當(dāng),將特別容易出現(xiàn)起皺。若卷布外圈張力大于或等于內(nèi)圈張力時(shí),布會(huì)因具有彈性而向內(nèi)圈收縮,這樣將導(dǎo)致內(nèi)圈出現(xiàn)云狀斑現(xiàn)象。綜上所述,需要對(duì)布料的張力進(jìn)行控制,控制時(shí)需考慮隨著布匹卷徑的增加布料所需的張力應(yīng)是逐漸減小這一特性。本文研究設(shè)計(jì)了超薄面料軋光機(jī)的卷取機(jī)構(gòu),從張力控制要求出發(fā),采用PLC、伺服電機(jī)等實(shí)現(xiàn)布料卷取時(shí)所需張力的控制。

        1 減張力控制的理論模型

        圖1 卷取機(jī)構(gòu)示意圖

        圖1是典型的卷取機(jī)構(gòu)示意圖,箭頭所指方向是卷材的運(yùn)動(dòng)方向,布料從軋光機(jī)構(gòu)出來(lái),經(jīng)牽引輥、錯(cuò)邊輥、導(dǎo)布輥到卷取輥。由于布邊存在較厚的毛邊,錯(cuò)邊輥將布料稍微錯(cuò)開(kāi),從而防止卷取輥直徑在逐漸變大的過(guò)程中產(chǎn)生厚邊,出現(xiàn)起皺現(xiàn)象。卷取輥的轉(zhuǎn)動(dòng)由伺服電機(jī)帶動(dòng)。

        傳統(tǒng)布料張力控制方法有兩種,即直接法和間接法。直接法是在傳動(dòng)的卷材輥道上安裝張力傳感器,采用張力傳感器來(lái)測(cè)量卷材的實(shí)際張力值,再通過(guò)張力調(diào)節(jié)器控制張力恒定,達(dá)到控制布面張力的要求[2]。可由于匹布之間有縫頭,每到縫頭時(shí)軋輥都要開(kāi)合動(dòng)作,將造成布面張力猛然變化,當(dāng)反饋量猛然變化將造成PID控制波動(dòng),從而導(dǎo)致布面張力波動(dòng)。另外一種間接法是通過(guò)檢測(cè)卷取輥的半徑R,根據(jù)力矩公式力矩等于力乘以力臂計(jì)算出所需轉(zhuǎn)矩T=FR,并控制執(zhí)行機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)矩,再由F=T/R,達(dá)到控制布面張力的要求。這種方法沒(méi)有檢測(cè)裝置反饋,都是依據(jù)理論計(jì)算得出,這樣與實(shí)際布面張力有偏差。綜合以上兩種方法提出了轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償間接控制法。

        設(shè)卷取輥的瞬時(shí)半徑為R(t),理論輸出轉(zhuǎn)矩為T',反饋轉(zhuǎn)矩為△T,超薄化纖面料的理論卷取張力為F',張力偏差值為△F,張力傳感器瞬時(shí)檢測(cè)出的布面的實(shí)際張力值為F(t),則關(guān)系式如下

        式(3)中的F'它隨著卷徑增大應(yīng)逐漸地減小,才能避免云狀斑的發(fā)生。根據(jù)實(shí)驗(yàn)得出F'的遞減規(guī)律近似為余弦函數(shù),而且與卷取輥的半徑值R(t)有關(guān)如表1,設(shè)程序中預(yù)設(shè)的初始張力值為F0,卷取輥初始半徑為R0,布匹厚度為k,則

        表1 cosα的取值

        卷繞半徑R(t)是不超過(guò)0.9米的一個(gè)值,因?yàn)楫?dāng)卷取輥半徑在將要達(dá)到0.9米時(shí)將重新?lián)Q一根新的卷取輥。

        從上式(7)中可以看出卷繞半徑R(t)由布料的卷繞層數(shù)決定,因而采用高速計(jì)數(shù)模塊與旋轉(zhuǎn)編碼器相連,記錄編碼器信號(hào)。設(shè)高速計(jì)數(shù)模塊在t時(shí)刻的瞬時(shí)計(jì)數(shù)值為C(t),編碼器的分辨率為1024Puls/ r,關(guān)系式如下:

        值得注意是公式(2)中轉(zhuǎn)矩 T值是在程序中通過(guò)F'的值與F(t)值比較后延時(shí)△t時(shí)間進(jìn)行補(bǔ)償疊加的;公式(4)中的△F在后面的程序設(shè)計(jì)中需要通過(guò)比較剔除最大值MAX F與最小值MIN F。

        2 控制系統(tǒng)的硬件構(gòu)成

        圖2是根據(jù)以上理論分析得出的控制系統(tǒng)框圖。本卷取系統(tǒng)選用西門子公司S-200系列PLC作為控制器,它負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的信號(hào)采集、邏輯運(yùn)算、通訊控制、控制信號(hào)輸出等功能。

        張力傳感器檢測(cè)布面張力信號(hào),張力變送器將張力傳感器的張力信號(hào)線性地轉(zhuǎn)換成0-10V信號(hào)輸給PLC。

        選用三菱MR-J2S伺服放大器與伺服電機(jī)HCKFS組成的執(zhí)行單元。MR-J2S伺服放大器自帶有1024分辨率的編碼器。編碼器向伺服放大器反饋A、B、Z相信號(hào),用于伺服的轉(zhuǎn)矩控制,同時(shí)伺服放大器將A、B、Z相編碼器信號(hào)分頻輸出給PLC,PLC通過(guò)高速計(jì)數(shù)器對(duì)編碼器的高頻信號(hào)計(jì)數(shù)。

        伺服放大器、變頻器、S7-200之間通過(guò)Modbus協(xié)議進(jìn)行串行通訊連接。以S7-200作為主站,變頻器與伺服放大器作為子站。這樣相對(duì)于模擬量的硬接線,減少了布線,同時(shí)也增加了彼此之間的數(shù)據(jù)交換量,讓系統(tǒng)功能更強(qiáng)大。

        選用威綸的MT6100i觸摸屏作為人機(jī)界面,觸摸屏與PLC進(jìn)行串行通訊連接,所有的參數(shù)都在觸摸屏中設(shè)定,運(yùn)行數(shù)據(jù)都在觸摸屏顯示,這樣整個(gè)設(shè)備的操作方便,使設(shè)備的性能上了一個(gè)臺(tái)階。

        圖2 控制系統(tǒng)框圖

        3 控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計(jì)

        布料卷取功能的最終實(shí)現(xiàn)是通過(guò)軟硬件結(jié)合共同完成的。硬件是系統(tǒng)的軀殼,軟件是系統(tǒng)的靈魂。Step7 MicroWIN是S7-200編成軟件,它可將任務(wù)分解為若干個(gè)子程序,子程序又分解成更小的子程序,子程序通過(guò)編程指令完成各自的任務(wù),OB為主程序。PLC通過(guò)不間斷掃描執(zhí)行主程序OB,OB中調(diào)用各子程序,形成了模塊化的編程方式,各子程序之間既有一定的相對(duì)獨(dú)立性,也存在一定的關(guān)聯(lián)性,它們彼此之間需根據(jù)控制系統(tǒng)的要求進(jìn)行數(shù)據(jù)交換[2]。

        圖3 卷取張力控制系統(tǒng)的程序結(jié)構(gòu)

        3.1 程序模塊

        卷取張力控制系統(tǒng)的程序結(jié)構(gòu)如圖3所示。主程序OB由高數(shù)計(jì)數(shù)器初始化子程序、計(jì)數(shù)器中斷子程序、卷徑計(jì)算子程序、卷取轉(zhuǎn)矩計(jì)算子程序、Modbus通信子程序、聯(lián)動(dòng)子程序及初始化庫(kù)指令、讀寫庫(kù)指令組成。

        3.2 高速計(jì)數(shù)器配置程序與中斷程序設(shè)計(jì)

        圖4 卷取轉(zhuǎn)矩計(jì)算流程圖

        PLC的高速計(jì)數(shù)器是硬件計(jì)數(shù),因此PLC掃描周期對(duì)高速計(jì)數(shù)器不產(chǎn)生影響,計(jì)數(shù)頻率可達(dá)100KHz。Step7 MicroWIN 配有高速計(jì)數(shù)器配置向?qū)?,通過(guò)向?qū)к浖煞奖愕嘏渲酶咚儆?jì)數(shù)器配置程序與中斷程序。高速計(jì)數(shù)器配置的程序有:1)計(jì)數(shù)器為HSC0;2)增,減計(jì)數(shù)模式6;3)當(dāng)前值等于設(shè)定值時(shí)調(diào)用計(jì)數(shù)器中斷子程序;4)清除當(dāng)前值[3]。

        3.3 卷取轉(zhuǎn)矩計(jì)算程序設(shè)計(jì)

        圖4為卷取轉(zhuǎn)矩計(jì)算流程圖,當(dāng)按下啟動(dòng)按鈕時(shí),程序先判別卷取輥有沒(méi)有更換,如果更換了,將清除高速計(jì)數(shù)器中的數(shù)值,當(dāng)卷布輥轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),高速計(jì)數(shù)器開(kāi)始計(jì)數(shù),并通過(guò)卷徑計(jì)算子程序開(kāi)始計(jì)算卷徑,計(jì)算過(guò)程中當(dāng)程序判斷卷徑大于等于90時(shí),將換卷。高速計(jì)數(shù)器開(kāi)始計(jì)數(shù)的同時(shí)啟動(dòng)定時(shí)器T33,產(chǎn)生兩分鐘的定時(shí),當(dāng)T33時(shí)間到時(shí),PLC檢測(cè)一下張力變送器的值,通過(guò)程序與理論值進(jìn)行比較,并篩除劍鋒值,再與卷徑計(jì)算得出轉(zhuǎn)矩偏差值,將轉(zhuǎn)矩偏差值與輸出轉(zhuǎn)矩值進(jìn)行疊加,最終得到了輸出轉(zhuǎn)矩修正值,將轉(zhuǎn)矩值通過(guò)串行通訊傳送給伺服放大器,這樣通過(guò)PLC程序不斷的計(jì)算、檢測(cè),控制伺服放大器輸出轉(zhuǎn)矩,使得布面的張力與實(shí)際所需張力接近。

        3.4 Modbus通訊程序設(shè)計(jì)

        PLC通過(guò)RS-485與伺服放大器進(jìn)行Modbus通信,Step7 MicroWIN庫(kù)中MBUS_CTRL指令,對(duì)PORT1通行參數(shù)進(jìn)行設(shè)定,庫(kù)MBUS_MSG指令對(duì)子站的數(shù)據(jù)進(jìn)行讀與寫。圖5是Modbus庫(kù)串行通信指令。

        用于S7-200端口1的MBUS_CTRL指令可初始化、監(jiān)視或禁用Modbus通訊。MBUS_MSG指令用于啟動(dòng)對(duì)Modbus從站的請(qǐng)求并處理應(yīng)答。當(dāng)EN輸入和"首次"輸入打開(kāi)時(shí),BUS_MSG指令啟動(dòng)對(duì)Modbus從站的請(qǐng)求。發(fā)送請(qǐng)求、等待應(yīng)答、并處理應(yīng)答通常需要多次掃描。EN輸入必須打開(kāi)以啟用請(qǐng)求的發(fā)送,并應(yīng)該保持打開(kāi)直到"完成"位被置位[4]。

        圖5 Modbus庫(kù)串行通信指令

        4 結(jié)束語(yǔ)

        本文從軋光機(jī)的卷取結(jié)構(gòu)的組成出發(fā),從硬件與軟件兩方面對(duì)超薄面料用軋光機(jī)的可控減張力控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì),運(yùn)用PLC定時(shí)向張力變送器采集張力信號(hào)F(t),通過(guò)與設(shè)定張力值進(jìn)行比較,得到張力偏差值,比較后消去劍鋒值,再將偏差值按照一定周期疊加給伺服放大器,從而調(diào)節(jié)布面張力與所需張力一致,達(dá)到減張力的精確控制。圖6是制作的樣機(jī),樣機(jī)運(yùn)行結(jié)果表明,布料卷取過(guò)程平穩(wěn),無(wú)卷皺、無(wú)云狀斑現(xiàn)象。

        圖6 軋光機(jī)樣機(jī)

        [1] 滑鈞凱.服裝整理學(xué)[M].北京:中國(guó)紡織出版社.2005.

        [2] 劉東升,王守芳. 基于PLC與變頻器的恒張力卷繞控制系統(tǒng)[J].制造業(yè)自動(dòng)化.2011.

        [3] 張萬(wàn)忠.可編程控制器入門與應(yīng)用實(shí)例(西門子S7-200系列)[M].北京:中國(guó)電力出版社.2005.

        [4] 向曉汗.西門子PLC S7200/300/400/1200應(yīng)用案例精講[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社.2011.

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