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        600MW超臨界W火焰鍋爐防超溫燃燒調(diào)整試驗研究

        2013-06-25 06:52:44周文臺程智海
        動力工程學(xué)報 2013年10期
        關(guān)鍵詞:壁溫水冷壁磨煤機

        周文臺,程智海,金 鑫,何 翔

        (上海發(fā)電設(shè)備成套設(shè)計研究院,上海200240)

        我國無煙煤資源比較豐富,其揮發(fā)分低,較難燃燒,與其他爐型相比,“W”火焰鍋爐在燃用無煙煤上具有較明顯的優(yōu)勢.隨著近年來超臨界“W”火焰鍋爐在國內(nèi)投運,以水冷壁超溫為代表的安全問題隨之而來.由于國內(nèi)超臨界“W”火焰鍋爐投運時間短,經(jīng)驗積累少,因此需要不斷摸索前進.

        針對云南華電鎮(zhèn)雄發(fā)電有限公司2號600 MW超臨界W 火焰鍋爐水冷壁頻繁超溫的問題,筆者進行了原因分析和燃燒調(diào)整.

        1 設(shè)備簡介

        云南華電鎮(zhèn)雄發(fā)電有限公司2×600 MW 機組鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的HG-1900/25.4-WM10 型鍋爐,也是該公司生產(chǎn)的首臺超臨界W 火焰鍋爐.

        所研究的對象為該機組的2號鍋爐,該鍋爐為一次中間再熱、超臨界壓力變壓運行帶內(nèi)置式再循環(huán)泵啟動系統(tǒng)的直流鍋爐,采用單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架、全懸吊結(jié)構(gòu)、π型、露天布置.該鍋爐燃用無煙煤,采用W 火焰燃燒方式,在前、后拱上共布置24 組狹縫式燃燒器,采用6 臺BBD4062雙進、雙出磨煤機直吹式制粉系統(tǒng).

        1.1 鍋爐主要參數(shù)

        在鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量工況(BMCR)下,鍋爐的主要設(shè)計參數(shù)見表1.

        表1 鍋爐的主要設(shè)計參數(shù)Tab.1 Main design parameters of the boiler

        1.2 燃燒及制粉系統(tǒng)

        該鍋爐的燃燒組織方式為“W”火焰,燃燒器的布置方式見圖1.一次風(fēng)攜帶煤粉從前后墻的拱上向下噴入爐膛并進行燃燒,在接近冷灰斗區(qū)域的地方,前后墻火焰交匯再向上折返形成“W”火焰,從而增加了火焰行程,延長了火焰在爐膛內(nèi)的停留時間,提高了無煙煤的燃盡率.

        圖1 鍋爐燃燒器的布置方式Fig.1 Arrangement of boiler burners

        整臺鍋爐包含24組低NOx狹縫式直流燃燒器和24個旋風(fēng)分離器,每個旋風(fēng)分離器對應(yīng)1組燃燒器,為燃燒器提供一濃一淡2股煤粉氣流.前后墻拱上分別布置12組燃燒器,每組燃燒器包含2個濃煤粉噴口和2個淡煤粉噴口,每個濃煤粉噴口兩邊各有2個二次風(fēng)噴口,在2個濃煤粉噴口之間的二次風(fēng)噴口中安裝油槍和火檢,燃燒器噴口布置見圖2.

        圖2 燃燒器噴口布置圖Fig.2 Layout of burner nozzles

        該鍋爐設(shè)置了燃燒器風(fēng)箱、三次風(fēng)風(fēng)箱和燃燒器連接風(fēng)道.在鍋爐的前拱、后拱共設(shè)置了2個燃燒器風(fēng)箱,每個風(fēng)箱內(nèi)又通過隔板分隔成6個獨立的小風(fēng)箱,共計12個小風(fēng)箱,這些風(fēng)箱內(nèi)各布置1組燃燒器且每個小風(fēng)箱均設(shè)有獨立的擋板風(fēng)門.在鍋爐的拱下前后墻各設(shè)置了6個三次風(fēng)風(fēng)箱,共計12個,與拱上風(fēng)箱一一對應(yīng),這些風(fēng)箱也設(shè)有獨立的擋板風(fēng)門,負責(zé)三次風(fēng)的分配.給燃燒器風(fēng)箱和三次風(fēng)風(fēng)箱配風(fēng)的是燃燒器連接風(fēng)道,布置在鍋爐的前后墻,每個燃燒器連接風(fēng)道又分成3個小風(fēng)道,共計6個小風(fēng)道,每個小風(fēng)道對應(yīng)2個燃燒器小風(fēng)箱和2個三次風(fēng)風(fēng)箱,且1個小風(fēng)道對應(yīng)1臺磨煤機,這樣有利于二次風(fēng)與磨煤機的連鎖控制.

        為監(jiān)測各面墻水冷壁出口管壁金屬溫度(即壁溫),沿爐膛寬度方向分別在前墻上部水冷壁出口、前墻下部水冷壁出口、后墻上部水冷壁出口、后墻下部水冷壁出口各裝設(shè)41個壁溫測點,沿爐膛深度方向分別在左墻上部水冷壁出口、左墻下部水冷壁出口、右墻上部水冷壁出口、右墻下部水冷壁出口各裝設(shè)19個壁溫測點.

        2 受熱面的超溫狀況

        該鍋爐自投運以來,水冷壁一直處于頻繁超溫的狀態(tài),前墻及后墻上部水冷壁報警溫度為500℃,其他墻報警溫度為430 ℃,但前墻水冷壁頻繁超溫到550 ℃以上,僅2012年10月22日至23日2天,水冷壁超溫就達到17次,超溫情況十分嚴(yán)重,這給鍋爐的安全運行帶來了極大隱患.圖3和圖4分別給出了2012年10月22—24日前墻上部第24號壁溫測點和左墻上部第10號壁溫測點的最高壁溫值.從圖3和圖4可以看出,前墻第24號壁溫測點和左墻第10號壁溫測點超溫較為頻繁,即使在未超溫的時間段內(nèi),前墻與左墻的壁溫離各自報警溫度的安全裕量均較小.

        圖3 前墻上部第24號壁溫測點的壁溫Fig.3 Temperature of front upper water wall measured at point No.24

        圖4 左墻上部第10號壁溫測點的壁溫Fig.4 Temperature of left upper water wall measured at point No.10

        3 水冷壁超溫原因分析

        通過觀察并進行燃燒調(diào)整后,判定水冷壁超溫主要有以下2個原因.

        3.1 配風(fēng)模式不合理和熱負荷分布不均

        燃燒調(diào)整前運行人員采取前后墻二次風(fēng)總風(fēng)擋板開度相同的運行模式,擋板開度均為85%左右.但由于折焰角的存在,這樣的配風(fēng)模式勢必會導(dǎo)致整個煙氣流場靠近前墻一些(見圖5),因此會出現(xiàn)前后墻熱負荷分布不均的狀況,造成前墻的熱負荷偏高,尤其是前墻中部的熱負荷最高,這部分的水冷壁出口壁溫多高于460 ℃.圖6給出了該鍋爐在450 MW 和600 MW 負荷下各面墻上部水冷壁出口的平均壁溫.從圖6可以看出,各面墻出口平均壁溫偏差較大,尤其是前墻和左墻的熱負荷偏高.

        圖5 燃燒調(diào)整前的燃燒模式示意圖Fig.5 Schematic diagram of the combustion mode before adjustment

        圖6 燃燒調(diào)整前各面墻水冷壁的平均壁溫Fig.6 Average temperature of various water walls before adjustment

        3.2 燃燒不穩(wěn)定且易波動

        通過觀察發(fā)現(xiàn),爐膛負壓極不穩(wěn)定,負壓波動見圖7.由圖7可以看到,爐膛負壓多在-400~400Pa內(nèi)波動,火檢信號時有時無,火焰電視時明時暗,說明爐內(nèi)燃燒不穩(wěn)定.

        圖7 燃燒調(diào)整前的爐膛負壓波動Fig.7 Fluctuation of furnace negative pressure before adjustment

        燃燒不穩(wěn)定且易波動是由于煤粉進入爐膛以后不能快速著火所致.在燃燒調(diào)整前,存在以下幾個方面的問題:

        (1)煤粉偏粗

        燃燒調(diào)整前,各臺磨煤機的動態(tài)分離器相對轉(zhuǎn)速均為65%,由后來進行的磨煤機制粉試驗可知,在該分離器相對轉(zhuǎn)速下,除E 磨煤機外,其余磨煤機煤粉粒度的R90為10%~15%,大于設(shè)計值6%.因此,這種粒度不利于煤粉進入爐膛快速著火.

        (2)容量風(fēng)擋板開度偏大

        燃燒調(diào)整前,各臺磨煤機的容量風(fēng)擋板開度偏大,多為50%左右.由燃燒調(diào)整試驗可知,容量風(fēng)擋板開度在30%左右時能夠滿足一次風(fēng)攜帶煤粉的能力和保持磨煤機的料位正常.因此,當(dāng)容量風(fēng)擋板開度過大時,一次風(fēng)風(fēng)速偏高,煤粉濃度降低,使煤粉著火大為延遲.此外,一次風(fēng)壓力偏高,也與容量風(fēng)擋板開度過大原理相同,不利于煤粉的快速著火.

        (3)二次風(fēng)風(fēng)量偏大

        燃燒調(diào)整前,在滿負荷時,空氣預(yù)熱器入口平均氧體積分?jǐn)?shù)多大于3%,由燃燒調(diào)整試驗可知,總風(fēng)量略微偏大,導(dǎo)致夾帶一次風(fēng)下沖的二次風(fēng)風(fēng)速偏高,也不利于煤粉的快速著火.

        總之,由于煤粉粒度偏大、容量風(fēng)擋板開度偏大、一次風(fēng)壓力偏離和二次風(fēng)風(fēng)量偏大等原因,煤粉進入爐膛以后無法在圖8中的A 區(qū)域穩(wěn)定著火.當(dāng)煤粉在A 區(qū)域無法著火時,A 區(qū)域的溫度較低,煙氣黏度相對較小,火焰下沖時受到阻力較小,下沖行程增加,如圖8中的火焰行程2所示,而煤粉在B區(qū)域停留時間的延長和放熱量的增加會使得該區(qū)域的煙氣溫度升高,從而造成了A 區(qū)域所接受到的熱量(包括輻射熱量和卷吸煙氣的熱量)增加,A 區(qū)域的煙氣溫度逐漸升高,改善了煤粉的著火條件,使得煤粉著火提前.隨著煤粉在A 區(qū)域著火燃燒,A 區(qū)域的煙氣溫度升高,煙氣黏度增大,煤粉的下沖阻力增大,火焰行程縮短,如圖8中的火焰行程1所示.因此,煤粉在B 區(qū)域的停留時間縮短,放熱量減少,B區(qū)域溫度降低,A 區(qū)域所接受到的熱量也相應(yīng)減少,煤粉的著火條件變差,由于A 區(qū)域的溫度降低,煙氣黏度減小,火焰下沖行程增加[1]……如此反復(fù),導(dǎo)致燃燒不穩(wěn)定且易波動,具體表現(xiàn)為爐膛負壓波動較大,火檢信號與火焰電視不穩(wěn)定.

        總之,由于配風(fēng)模式的關(guān)系,燃燒調(diào)整前前墻上部中間區(qū)域水冷壁壁溫多為460 ℃左右,離報警溫度(500 ℃)的安全裕量較小,一旦燃燒再出現(xiàn)波動,水冷壁極易超溫,這就是易引起水冷壁超溫的原因.

        圖8 火焰形態(tài)示意圖Fig.8 Schematic diagram of the flame shape

        4 燃燒調(diào)整措施

        根據(jù)上述原因分析進行燃燒調(diào)整,燃燒調(diào)整的重點是重新分配爐內(nèi)熱負荷及穩(wěn)定燃燒.

        (1)重新分配爐內(nèi)熱負荷

        a)調(diào)整前后墻的熱負荷

        通過摸底調(diào)試發(fā)現(xiàn),該鍋爐水冷壁超溫區(qū)域主要集中在前墻上部和左墻上部,表明這些區(qū)域的熱負荷較高.由于折焰角的存在,煙氣流場靠近前墻上部.因此,前墻上部的熱負荷相對較高,這與該鍋爐的設(shè)計有關(guān),無法改變.為減少前墻熱負荷的分配,采取“前墻壓后墻”的配風(fēng)模式(見圖9),即關(guān)小后墻中部各燃燒器的總風(fēng)門.采取該配風(fēng)模式后,下爐膛的火焰中心靠近后墻,并且整個煙氣流場相比燃燒調(diào)整前更靠近后墻,增加了后墻區(qū)域的熱負荷,使得前后墻熱負荷分布更均勻(見圖10).

        b)調(diào)整左右側(cè)墻的熱負荷

        燃燒調(diào)整前,除前墻熱負荷偏高和水冷壁易超溫外,左墻的熱負荷也較高且易出現(xiàn)超溫.通過制粉系統(tǒng)試驗,發(fā)現(xiàn)A 磨煤機左側(cè)一次風(fēng)管的出粉量比右側(cè)大很多,因此造成左右側(cè)熱負荷不均勻.具體調(diào)整措施如下:關(guān)閉A 磨煤機左側(cè)乏氣風(fēng)風(fēng)門,這樣調(diào)整一是增加左側(cè)一次風(fēng)管路的總阻力,會對煤粉量進行再分配;二是左側(cè)乏氣風(fēng)的風(fēng)門關(guān)閉后,原本相對靠上部分的淡相煤粉從濃相煤粉噴口進入,使得左側(cè)煤粉進入的位置相對靠下,能夠降低左墻上部熱負荷,有效控制了左墻上部壁溫.關(guān)閉A 磨煤機左側(cè)乏氣風(fēng)風(fēng)門后,左右側(cè)水冷壁壁溫偏差減小,熱負荷分配更加均勻.

        (2)穩(wěn)定燃燒

        通過前文分析,燃燒不穩(wěn)定是由于煤粉著火區(qū)域不穩(wěn)定所致.要使燃燒穩(wěn)定,則需要改善煤粉的著火條件,使煤粉能在圖8中的A 區(qū)域穩(wěn)定著火,因此,采取以下燃燒調(diào)整措施.

        圖9 燃燒調(diào)整后各風(fēng)門的擋板開度Fig.9 Opening degree of each air damper after adjustment

        圖10 燃燒調(diào)整后的燃燒模式示意圖Fig.10 Schematic diagram of the combustion mode after adjustment

        a)減小煤粉粒度

        燃燒調(diào)整前各臺磨煤機的動態(tài)分離器相對轉(zhuǎn)速均為65%,大多數(shù)磨煤機的R90值大于10%,這樣的粒度不利于無煙煤的快速著火.根據(jù)制粉系統(tǒng)試驗結(jié)果,各臺磨煤機在不同程度上增大了動態(tài)分離器相對轉(zhuǎn)速,減小了煤粉粒度,使煤粉粒度R90接近設(shè)計值6%.表2給出了容量風(fēng)擋板開度為50%、給煤量為40t/h時動態(tài)分離器相對轉(zhuǎn)速與煤粉粒度的關(guān)系.

        b)關(guān)小容量風(fēng)擋板開度

        關(guān)小容量風(fēng)擋板開度后,磨煤機出口一次風(fēng)風(fēng)溫會略微降低,但同時風(fēng)煤比會減小,煤粉濃度會升高.對于煤粉著火,一次風(fēng)風(fēng)溫降低會推遲煤粉的著火時間,而煤粉濃度的升高則會縮短煤粉著火時間.在實際運行中發(fā)現(xiàn),關(guān)小容量風(fēng)擋板開度有利于煤粉的提前著火.燃燒調(diào)整前,容量風(fēng)擋板開度多大于50%;燃燒調(diào)整后,在保證磨煤機不堵磨的情況下,將容量風(fēng)擋板開度調(diào)至30%左右.

        表2 不同動態(tài)分離器相對轉(zhuǎn)速下的R90Tab.2 Relationship between R90and relative dynamic separator speed

        c)降低一次風(fēng)壓力

        降低一次風(fēng)壓力不僅能提高一次風(fēng)中煤粉濃度,還能減小一次風(fēng)風(fēng)速,有利于煤粉的提前著火[2].在600 MW 負荷時,一次風(fēng)母管壓力由原來的8.8kPa降至7.5kPa左右.

        d)調(diào)整至適合的總風(fēng)量

        總風(fēng)量的大小對二次風(fēng)的剛度十分重要,如果二次風(fēng)風(fēng)速過大,二次風(fēng)會夾帶一次風(fēng)過度下沖,不利于煤粉穩(wěn)定著火.然而,若總風(fēng)量過小,則會造成煤粉下沖不足,下爐膛熱負荷的充滿度不夠,且燃燒不夠充分[3-5].通過燃燒調(diào)整試驗,將之前600 MW負荷時空氣預(yù)熱器入口平均氧體積分?jǐn)?shù)由3%以上減小至2.85%左右,燃燒更為穩(wěn)定.

        5 燃燒調(diào)整后的運行狀況

        從2012年10月24日開始對該鍋爐進行燃燒調(diào)整,11月4日燃燒調(diào)整結(jié)束.

        5.1 水冷壁的超溫問題

        燃燒調(diào)整結(jié)束后,水冷壁一直處于穩(wěn)定的安全運行狀態(tài).圖11給出了2012年11月6—8日前墻第24號壁溫測點的最高壁溫值.從圖11可以看出,燃燒調(diào)整后,前墻未出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,且多數(shù)壁溫低于430 ℃,具有較大的壁溫安全裕量.

        圖11 燃燒調(diào)整后前墻上部第24號壁溫測點的壁溫Fig.11 Temperature of front upper water wall measured at point No.24after adjustment

        5.2 各面墻的熱負荷分布

        與燃燒調(diào)整前相比,燃燒調(diào)整后各面墻上部水冷壁的壁溫分布更加均勻.圖12給出了燃燒調(diào)整后不同負荷下各面墻所有壁溫測點的平均溫度.由圖12可見,前后墻上部水冷壁出口壁溫偏差已經(jīng)很小,左右墻上部水冷壁出口壁溫偏差基本得到了消除,熱負荷分布已經(jīng)相對較均勻,熱偏差的消除能夠有效防止水冷壁超溫情況的發(fā)生.

        圖12 燃燒調(diào)整后各面墻水冷壁的平均壁溫Fig.12 Average temperature of various water walls after adjustment

        5.3 燃燒的穩(wěn)定性

        燃燒調(diào)整后,爐膛負壓波動明顯減?。ㄒ妶D13),爐膛負壓多為-150~150Pa,火檢信號穩(wěn)定,火焰電視清晰可見.由圖13可知,燃燒調(diào)整后,煤粉的著火條件得到改善,燃燒更加穩(wěn)定,爐膛負壓波動較小.

        燃燒調(diào)整后,通過長時間的運行發(fā)現(xiàn),當(dāng)鍋爐熱負荷高于400 MW 時,水冷壁壁溫、熱負荷分布和爐膛負壓等指標(biāo)均得到明顯改善.此外,該鍋爐也未出現(xiàn)主(再熱)蒸汽溫度偏低和結(jié)焦等不利現(xiàn)象.

        圖13 燃燒調(diào)整后的爐膛負壓波動Fig.13 Fluctuation of furnace negative pressure after adjustment

        6 結(jié) 論

        (1)該鍋爐水冷壁頻繁超溫是由于配風(fēng)模式的不合理和燃燒不穩(wěn)定共同造成的.

        (2)通過采取重新分配爐內(nèi)熱負荷和穩(wěn)定燃燒的調(diào)整方式,水冷壁超溫的問題得到了有效解決.

        (3)燃燒調(diào)整后,爐膛熱負荷的分布更加均勻.

        (4)燃燒調(diào)整后,爐膛負壓波動減小,火檢信號穩(wěn)定,火焰電視清晰可見,整個燃燒更加穩(wěn)定.

        [1]程智海.W 火焰鍋爐燃燒脈動現(xiàn)象研究分析[J].電力科學(xué)與工程,2003,23(2):24-26. CHENG Zhihai.Investigation on pulsating combustion of W-type flame boilers[J].Electric Power Science and Engineering,2003,23(2):24-26.

        [2]程智海,金鑫,張富祥,等.W 火焰鍋爐的燃燒調(diào)整[J].動力工程,2009,29(2):129-133. CHENG Zhihai,JIN Xin,ZHANG Fuxiang,etal.Combustion adjusting of W flame boilers[J].Journal of Power Engineering,2009,29(2):129-133.

        [3]張杰,余戰(zhàn)英,譚厚章.W 型火焰鍋爐的熱態(tài)試驗研究[J].動力工程,2003,23(5):2632-2634. ZHANG Jie,YU Zhanying,TAN Houzhang.The thermal test of W-type flame boiler[J].Power Engineering,2003,23(5):2632-2634.

        [4]張海,呂俊復(fù),徐秀清.W 型火焰鍋爐燃燒問題的分析和解決方法[J].動力工程,2005,25(5):628-632. ZHANG Hai,LüJunfu,XU Xiuqing.Analysis and possible solutions for the combustion problems of boilers with arc-firing[J].Chinese Journal of Power Engineering,2005,25(5):628-632.

        [5]苗長信,王建偉.600 MW 機組W 火焰鍋爐“偏燒”問題分析[J].熱力發(fā)電,2005,34(12):48-51. MIAO Changxin,WANG Jianwei.Analysis of“unsymmetric burning”problem in a W-shaped of 600MW unit[J].Thermal Power Generation,2005,34(12):48-51.

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