袁志明
(攀鋼集團(tuán)成都鋼釩有限公司電爐煉鋼廠,四川成都 610303)
由于受廠房跨間距離限制,攀成鋼電爐廠三流弧形連鑄機(jī)在出坯輥道與冷床之間設(shè)計(jì)了鑄坯的橫向傳輸設(shè)備——移鋼機(jī),用于抓取順出坯輥道傳輸過來的鑄坯并將其傳送到冷床上,從而實(shí)現(xiàn)鑄坯的橫移輸送。原移鋼機(jī)的位置測量采用編碼器,本文分析了原移鋼機(jī)編碼器位置測量系統(tǒng)的缺陷及其對生產(chǎn)、設(shè)備帶來的影響,提出并成功實(shí)施了用激光測距技術(shù)對原位置測量系統(tǒng)的改造方案。
移鋼機(jī)由橫移車體和抓鋼臂兩大部件組成,均采用西門子變頻器驅(qū)動。橫移車體的速度設(shè)計(jì)有高低速:減速停車及進(jìn)退鉤用低速,移鋼過程用高速,高低速轉(zhuǎn)換由位置決定。
移鋼機(jī)橫移位置控制較為復(fù)雜,共有5個(gè)最基本的位置,如圖1所示。移鋼機(jī)橫移的位置由EB58B10-H6PR-1024增量實(shí)心軸型編碼器檢測,編碼器信號送到可編程序控制器PLC的高速脈沖采集卡,由PLC計(jì)算橫移位置。由于是增量型編碼器[1],檢測的是相對位置,故系統(tǒng)在“4”號位安裝了接近開關(guān)進(jìn)行零位標(biāo)記。
圖1 移鋼機(jī)橫移位置示意圖
各位置定義如下:
“0”位:移鋼機(jī)停車位,抓鋼臂上升到上極限位停止。在該位的左側(cè)設(shè)置一個(gè)停車減速位。
“1”、“2”、“3”位:流鑄坯位,抓鋼臂在該位置上升抓鋼,完成抓坯動作。在每個(gè)位置的右邊設(shè)置一個(gè)抓鋼臂下降位1-T,用于抓鋼臂下降。
“4”位:冷床鑄坯接收位,用于抓鋼臂釋放鑄坯,在該位置下降到最低位置并后退一個(gè)爪位,抓鋼臂快速上升至上極限,完成一只鑄坯輸送,等待下一個(gè)任務(wù)命令。
工作流程:移鋼機(jī)準(zhǔn)確停車在某流抓鋼臂下降位,抓鋼臂下降到位,進(jìn)鉤到流鑄坯位,然后抓鋼臂上升500 mm,最后高速向4#位前進(jìn),同時(shí)向冷床發(fā)“接鋼”命令。
在移鋼機(jī)橫移過程中,要求每次都必須準(zhǔn)確停車,否則,就會損壞抓鋼臂、出坯輥道等設(shè)備,并可能導(dǎo)致鑄機(jī)停機(jī)。因此,移鋼機(jī)位置檢測的準(zhǔn)確性和系統(tǒng)的穩(wěn)定性決定了該系統(tǒng)能否正常運(yùn)行。
編碼器本身具有很多優(yōu)點(diǎn),精度高、功能多、壽命長,被廣泛地應(yīng)用于各種工控場合。但是,在該移鋼機(jī)工況下使用編碼器,卻帶來如下問題,如圖2所示。
圖2 移鋼機(jī)位置測量系統(tǒng)示意圖
(1)信號干擾嚴(yán)重
編碼器安裝在移鋼機(jī)車體的電動機(jī)上,隨移鋼機(jī)橫向移動,故編碼器信號電纜與電動機(jī)動力電纜都必須通過移動電纜支架3進(jìn)行導(dǎo)。盡管進(jìn)行了分層附設(shè),但由于電纜移動時(shí)間距方式變化,信號干擾嚴(yán)重。另外,由于人行過道的限制,電纜支架必須附設(shè)在控制室的另一側(cè),電纜過長,脈沖信號強(qiáng)度受到極大影響,更易受到動力電的干擾[2]。
(2)系統(tǒng)無法判斷位置脈沖的丟失
在硬件設(shè)備正常(如無斷線、編碼器及采集卡無故障),僅僅是信號受到干擾而產(chǎn)生丟失脈沖時(shí),系統(tǒng)無法診斷,也不會中斷相關(guān)動作的執(zhí)行。此時(shí),由于脈沖的丟失已造成了移鋼機(jī)的實(shí)際位置與測量用于控制的位置發(fā)生了偏差[3],偏差及量的大小系統(tǒng)都不知道,只有因此造成了事故才知道。
(3)信號電纜壽命短,運(yùn)行成本較高
由于信號電纜通過冷床高溫區(qū)到控制室,長期受到高溫輻射,加上移動電纜容易折斷的因素,使得信號電纜每半年就要更換一次,信號電纜壽命短,運(yùn)行成本較高。
(4)相對位置測量帶來的不便
由于增量式編碼器測量的是相對位置信號,在故障處理過程中或停電后,移鋼機(jī)或編碼器都不能有任何移動。否則,當(dāng)故障恢復(fù)或來電工作時(shí),編碼器測量的位置就可能與移鋼機(jī)實(shí)際位置不一致。因此,系統(tǒng)設(shè)計(jì)了接近開關(guān)8來進(jìn)行零位標(biāo)記,每次工作前,操作工都必須執(zhí)行零位校正。
(5)事故應(yīng)急處理不便
在生產(chǎn)過程中,如果僅僅因編碼器或電纜發(fā)生故障而未造成其他設(shè)備的嚴(yán)重?fù)p壞時(shí)(損壞嚴(yán)重時(shí)生產(chǎn)被迫中斷),為保生產(chǎn)過程不被中斷,移鋼機(jī)可轉(zhuǎn)到手動方式工作。由于移鋼機(jī)在運(yùn)動,無法及時(shí)更換編碼器或處理電纜,事故應(yīng)急處理不便。
在改造前運(yùn)行的兩年時(shí)間里,因位置檢測問題導(dǎo)致的故障占移鋼機(jī)故障的98%,平均每月故障次數(shù)2次,最高一月次數(shù)達(dá)5次;由于位置不準(zhǔn)使得抓鋼臂在錯(cuò)誤位置升降而導(dǎo)致出坯輥道、輥道電動機(jī)、抓坯鉤頭、冷床等設(shè)備受到過嚴(yán)重?fù)p壞;在此情況下,熱坯不能正常輸送,直接導(dǎo)致鑄機(jī)停澆,鑄機(jī)前后的整個(gè)生產(chǎn)線都受到嚴(yán)重影響;為此,鋼廠最后不得不排專人進(jìn)行移鋼機(jī)手動操作。
移鋼機(jī)已成為制約鋼廠正常生產(chǎn)的瓶頸問題,必須進(jìn)行技術(shù)改造。
用絕對值編碼器替代現(xiàn)有的增量型編碼器,可以解決增量型編碼器測量位置與實(shí)際位置分離的問題。但是,絕對型編碼器因其精度高,輸出位數(shù)較多,多采用并行輸出方式,其每一位輸出信號必須確保連接很好,故還得解決隔離問題;由于連接電纜芯數(shù)多,特別是移動電纜,由此會帶來諸多不便和降低可靠性。在目前這種布線條件下,信號干擾可能更加嚴(yán)重,維護(hù)成本更高,也不能解決故障處理的及時(shí)性問題。
激光在檢測領(lǐng)域中的應(yīng)用十分廣泛,技術(shù)含量十分豐富,對社會生產(chǎn)和生活的影響十分顯著[4]。激光測距是激光最早的應(yīng)用之一,其基本原理是通過測量激光在往返目標(biāo)所需時(shí)間來確定目標(biāo)距離,是一種非接觸式傳感器,具有測距精度高、一體化、分辨率高、抗干擾能力強(qiáng)、通信簡單、安裝方便等優(yōu)點(diǎn)。隨著激光測距傳感器成本的降低,越來越成為各行各業(yè)青睞的測距方法[5]。
SICK公司的 DME4000,DME5000系列激光距離傳感器最大量程分為50 m/70 m,130 m/150 m和220 m/300 m三種量程,精度分別可達(dá)3 mm/2 mm,5 mm/3 mm和6 mm/5 mm。信號接口包括 SSIRS422,ProfibusDP,Hiperface和 DeviceNet等。
根據(jù)移鋼機(jī)橫移距離為16 m,決定采用DME5000-112激光測距傳感器實(shí)施本次技術(shù)改造。可解決原移鋼機(jī)的上述問題:將傳感器安裝在非移動基座上,而將反光膠貼粘貼在移動車體上,可解決電纜移動和高溫區(qū)問題;采用ProfibusDP通信,遠(yuǎn)離變頻器動力電纜,抗干擾能力強(qiáng),信號穩(wěn)定;由于傳感器及電纜都沒有安裝在車體上,即使移鋼機(jī)在位置測量出現(xiàn)故障而進(jìn)行手動操作時(shí),也不會影響故障點(diǎn)的及時(shí)處理。
(1)將激光測距傳感器安裝在靠近控制室的軌道左側(cè),反光膠貼粘貼在移鋼機(jī)的同側(cè)端頭,高度與傳感器基本一致,如圖3所示。
(2)從控制室附設(shè)一根ProfibusDP網(wǎng)線及一根3*1.5的電源線到傳感器安裝位置。
(3)按圖3、圖4所示連接好傳感器端的ProfibusDP線和終端電阻。
圖3 ProfibusDP接線
圖4 傳感器終端電阻
(4)接上24 V電源線。檢查確認(rèn)后合上電源開關(guān),手動將移鋼機(jī)開到距激光測距傳感器的最遠(yuǎn)端,然后調(diào)整傳感器的水平與垂直方向,使激光盡可能照射在反光膠貼的中心位置,以保證激光在移鋼機(jī)的整個(gè)運(yùn)行過程中始終照射在反光膠貼上,如圖5所示。
圖5 傳感器方向調(diào)整
5.2.1 Profibus Profile
傳感器有兩種 Profile,一種是 Encode Profile,另外一種是SICK Profile。
表1 Profibus Profile
在 Profibus組態(tài)時(shí),選用 SICK Profile,Class2。該P(yáng)rofile具有以下優(yōu)點(diǎn):4byte input中包含測量值和診斷信息;4byte output中包含Preset功能和Laser ON/OFF功能;無擴(kuò)展的診斷功能。
5.2.2 控制器PLC的網(wǎng)絡(luò)設(shè)置
(1)安裝GSD文件,GSD文件在傳感器產(chǎn)品的CD光盤上。用西門子Step7編程軟件打開原PLC控制器的DP網(wǎng)絡(luò)配置窗口,導(dǎo)入傳感器的GSP文件。
(2)在原 profibusDP網(wǎng)絡(luò)中添加DME5000設(shè)備,DME5000的默認(rèn)profibus地址為6。根據(jù)原DP網(wǎng)絡(luò)地址安排,重新給傳感器一個(gè)新的DP地址,傳感器其他網(wǎng)絡(luò)參數(shù)按默認(rèn)設(shè)置。
(3)確認(rèn)后編譯保存并下載到PLC的CPU中,如圖6。因傳感器還未設(shè)置地址參數(shù),系統(tǒng)軟件配置與硬件配置不一致,此時(shí)控制器會出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)報(bào)警。
圖6 編譯、保存、下載
5.2.3 傳感器設(shè)置
給傳感器通電,進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置窗口。修改傳感器上默認(rèn)的DP地址006為PLC中給定的地址[6],設(shè)定其他部分參數(shù)并退出參數(shù)設(shè)置窗口;然后關(guān)掉電源重啟傳感器,使所有設(shè)定的參數(shù)生效,完成傳感器的參數(shù)設(shè)置,原PLC的網(wǎng)絡(luò)報(bào)警會消除;注意,如果在沒有退出參數(shù)設(shè)置狀態(tài)下對傳感器斷電,當(dāng)前設(shè)置的所有參數(shù)將會丟失。
5.2.4 數(shù)據(jù)接收與轉(zhuǎn)換[7]
在PLC編程軟件中讀取傳感器的數(shù)值,進(jìn)行適當(dāng)?shù)母袷睫D(zhuǎn)換,以便于計(jì)算和控制。
(1)傳感器測量的是位置的絕對值,依次將移鋼機(jī)手動開到設(shè)計(jì)的各個(gè)位置,分別獲取各個(gè)位置點(diǎn)的測量值。
(2)根據(jù)各位置點(diǎn)的測量值,按圖7所示的停車控制位置示意圖初步設(shè)定S、1-L、1-H等相關(guān)參數(shù),用于移鋼機(jī)速度控制和準(zhǔn)確停車。
圖7 停車控制位置示意圖
(3)繪制位置控制邏輯圖:按圖7所示停車控制位置示意圖,繪制如圖8所示的1流抓鋼臂下降位停車控制邏輯圖[8]??刂埔其摍C(jī)的關(guān)鍵在于判斷移鋼機(jī)啟動前所處的位置。當(dāng)1流抓鋼請求信號到來時(shí),如果車體本身已在位,則直接執(zhí)行抓鋼鉤下降抓鋼,否則,當(dāng)車體在右側(cè)時(shí),啟動移鋼機(jī)正向運(yùn)行,反之亦然。
(4)位置控制功能的編寫:在原PLC程序的塊文件中新建一個(gè)功能[10],并按圖8所示的停車控制邏輯編寫程序,作為位置控制功能。該功能的輸入?yún)?shù)至少包括:A、S、1-H、1-L及實(shí)際位置信號;輸出參數(shù)有:正向高速、正向低速,反向高速、反向低速、在位。
(5)調(diào)試:調(diào)整好移鋼機(jī)的制動機(jī)構(gòu),然后逐步選取各停車位置使移鋼機(jī)自動運(yùn)行,適當(dāng)修改S、1-H、1-L等參數(shù)值,使移鋼機(jī)準(zhǔn)確停車。
激光測距技術(shù)在該系統(tǒng)上已穩(wěn)定運(yùn)行三年,連鑄后區(qū)的鑄坯輸送設(shè)備故障率大幅降低,解決了該廠鑄坯輸送的瓶頸問題,給整個(gè)連鑄機(jī)生產(chǎn)線的正常運(yùn)行提供了根本保證。激光測距方式精度高,線路少,信號穩(wěn)定,安裝調(diào)試簡單,在移動設(shè)備的多位置控制方面值得推廣應(yīng)用。
圖8 停車控制邏輯圖
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