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        攀鋼鑄余渣熱態(tài)循環(huán)利用實(shí)踐

        2013-06-19 10:09:36郭奠榮
        四川冶金 2013年5期
        關(guān)鍵詞:重軌爐次渣量

        郭奠榮

        (攀鋼釩煉鋼廠,四川攀枝花 617062)

        1 引言

        鋼水澆鑄完畢后殘留在鋼包中的鋼渣和鋼水統(tǒng)稱為鋼包鑄余渣。大部分鋼包鑄余渣具有精煉能力,同時(shí)殘留一定量的鋼水,另外還具有較高的顯熱,因此,鋼包鑄余渣具有很好的綜合利用價(jià)值。目前,鋼包鑄余渣綜合利用已列入《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》三大重點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新之一。

        2 鑄余渣熱態(tài)循環(huán)利用方法

        該方法是將鑄余渣進(jìn)行熱態(tài)循環(huán)再生利用,熱態(tài)渣倒入下一爐鋼水返回精煉爐循環(huán)利用。

        該工藝可減少精煉爐熱態(tài)鋼渣和澆余鋼水的周轉(zhuǎn)時(shí)間,預(yù)熱利用值更高,操作簡(jiǎn)單易行。通過(guò)以上工藝,鑄余渣循環(huán)利用,精煉最終排出的爐渣硫含量可達(dá)到1.2%以上,從精煉脫硫角度來(lái)看已作了充分利用。

        國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)如唐鋼—鋼軋、馬鋼、杭鋼、安鋼、唐山國(guó)豐、廣鋼電爐煉鋼廠等在煉鋼生產(chǎn)中采用了此工藝,將精煉爐熱態(tài)鋼渣在精煉生產(chǎn)環(huán)節(jié)循環(huán)利用數(shù)次,大大減少了石灰、螢石等精煉造渣劑的消耗,減輕了電弧對(duì)鋼包的輻射,提高了鋼包壽命,降低了耐材消耗,回收了鋼包澆余鋼水,還可減少鋼水溫降。唐鋼、馬鋼和國(guó)豐等單位的噸鋼效益均在10~20元/噸鋼,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

        3 攀鋼鑄余渣在線熱態(tài)循環(huán)利用可行性分析

        3.1 利用現(xiàn)狀

        攀鋼鋼包鑄余渣翻在煉鋼廠澆鋼平臺(tái)附近的渣罐內(nèi),目前共有5個(gè)鋼包鑄余渣翻渣點(diǎn)。2011年,鋼產(chǎn)量553萬(wàn)噸,根據(jù)標(biāo)定,每爐鋼鋼包鑄余渣量約2.98噸,每爐鋼水量按131噸計(jì)算,則鋼包鑄余渣年產(chǎn)生量約12.6萬(wàn)噸。目前,鋼包鑄余渣按液態(tài)鋼渣處理,以28元/噸外賣。

        3.2 鋼包鑄余渣數(shù)量和成分標(biāo)定

        鋼包鑄余渣按普碳鋼、低合金鋼、低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼、重軌鋼及管坯鋼5個(gè)鋼系進(jìn)行標(biāo)定。先在廢舊物質(zhì)分公司打水和粉化,然后運(yùn)至科技公司進(jìn)行落錘加工,落錘加工過(guò)程中盡可能將渣和鋼分離徹底,最后用電磁盤磁選得到渣鋼。5個(gè)鋼系鋼包鑄余渣數(shù)量標(biāo)定結(jié)果見(jiàn)表1,成分標(biāo)定結(jié)果見(jiàn)表2,鋼包鑄余渣冶金性能分析結(jié)果見(jiàn)表3,渣鋼形貌見(jiàn)圖1。

        表1 鋼包鑄余渣數(shù)量標(biāo)定結(jié)果

        表2 鋼包鑄造余渣成份標(biāo)定結(jié)果/%

        表3 鋼包鑄余渣冶金性能分析結(jié)果

        由以上數(shù)據(jù)可知:

        (1)鋼包鑄余渣中渣鋼含量高,平均約35.77%。鋼包鑄余渣年產(chǎn)量按12.6萬(wàn)噸計(jì)算,則每年可產(chǎn)生渣鋼約4.5萬(wàn)噸。

        (2)每爐鋼產(chǎn)生鋼包鑄余渣約3噸,其中渣鋼量約1.0噸/爐。

        圖1 渣鋼形貌

        (3)因質(zhì)量要求不同,不同鋼系產(chǎn)生的鋼包鑄余渣量及渣鋼量不同,其中重軌鋼系產(chǎn)生的鋼包鑄余渣量及渣鋼量最大。

        (4)在1873 K~1923 K溫度范圍內(nèi),五個(gè)鋼系鋼包鑄余渣的logCs處在-2.22~-1.67之間,與脫硫精煉渣相比,鑄余渣的Cs相差不大,仍然具有精煉能力。

        (5)由于渣中FeO+MnO含量在5.21%~8.67%,與之平衡的鋼中 log[O]處在-1.11~-0.99之間,導(dǎo)致鋼液中的[O]偏高,由脫硫反應(yīng)可知渣的氧化性增加不利于脫硫,因此有必要進(jìn)行鑄余渣改性處理,控制FeO+MnO含量小于1.5%,降低其氧化性。

        (6)爐渣的曼內(nèi)斯曼指數(shù)反映在保證精煉渣一定的堿度下,爐渣有較為適宜的流動(dòng)性。五個(gè)鋼系鋼包鑄余渣的流動(dòng)性相差不大,可以根據(jù)精煉實(shí)際情況調(diào)整,提高脫氧及吸附夾雜物的能力。

        3.3 技術(shù)可行性分析

        通過(guò)考察及結(jié)合攀鋼提釩煉鋼廠實(shí)際情況,鋼包鑄余渣在線熱態(tài)循環(huán)利用在技術(shù)上是可行的,不存在大的問(wèn)題。

        (1)精煉跨吊車能力

        共有吊車8臺(tái),其中板坯有225 t吊車3臺(tái),1方有225 t吊車2臺(tái),2方和3方有225 t吊車3臺(tái),吊車能力沒(méi)有問(wèn)題。

        (2)在線利用地點(diǎn)

        板坯和1方:LF爐區(qū)域,2方和3方:爐后或LF爐區(qū)域。

        (3)生產(chǎn)組織

        需在試驗(yàn)過(guò)程中不斷探索和優(yōu)化。

        (4)精煉工藝

        在LF爐或爐后在線熱態(tài)循環(huán)利用鋼包鑄余渣,因部分鋼包鑄余渣氧化性強(qiáng),為防止對(duì)鋼水造成污染,需在LF爐對(duì)其進(jìn)行改質(zhì)處理。因此,在實(shí)際生產(chǎn)中,往往根據(jù)鋼種性質(zhì),調(diào)整不同的爐渣組成,以達(dá)到脫氧和吸附夾雜物的目的[1]。

        4 鑄余渣熱態(tài)回收試驗(yàn)情況

        4.1 鑄余渣回收試驗(yàn)開(kāi)展情況

        (1)在前期鑄余渣量和理化指標(biāo)系統(tǒng)標(biāo)定的基礎(chǔ)上,課題組根據(jù)各區(qū)域生產(chǎn)、工藝、裝備和品種特點(diǎn),分別于2012年8月22日、9月15日、9月20日和2013年1月4日下發(fā)了各區(qū)域的試驗(yàn)計(jì)劃。

        (2)2012年9月3~13 日,在2#、3#方坯連鑄區(qū)域進(jìn)行鑄余渣回收探索試驗(yàn)。

        (3)2012年11月6日,1#方坯連鑄區(qū)域利用死座子進(jìn)行探索試驗(yàn)。

        (4)2012年12月25日,1#方坯連鑄區(qū)域完成對(duì)轉(zhuǎn)盤進(jìn)行功能性改造,利用轉(zhuǎn)盤位置進(jìn)行鑄余渣回收試驗(yàn)。

        (5)板坯區(qū)域于2013年1月15日開(kāi)始進(jìn)行探索試驗(yàn)。

        (6)2013年3月27日,板坯區(qū)域完成對(duì)轉(zhuǎn)盤進(jìn)行功能性改造,利用轉(zhuǎn)盤進(jìn)行鑄余渣回收試驗(yàn)。轉(zhuǎn)盤改造前后效果見(jiàn)圖2、3。

        圖2 改造前轉(zhuǎn)盤

        圖3 改造后轉(zhuǎn)盤

        4.2 生產(chǎn)主要物流節(jié)奏控制情況

        4.2.1 節(jié)奏(出鋼結(jié)束至開(kāi)澆)

        鑄余渣未回收爐次平均節(jié)奏時(shí)間123.6 min,鑄余渣回收爐次平均節(jié)奏時(shí)間122.6 min,比未試驗(yàn)爐次短1 min,節(jié)奏時(shí)間平均123.3 min(見(jiàn)圖4)。節(jié)奏時(shí)間沒(méi)有延長(zhǎng),主要是在轉(zhuǎn)盤上進(jìn)行了回收作業(yè),相比到死座子上進(jìn)行翻渣,吊車少吊運(yùn)一次鋼包,縮短了物流時(shí)間。

        圖4 生產(chǎn)主要物流節(jié)奏控制情況

        4.2.2 LF 處理時(shí)間

        鑄余渣未回收爐次LF平均工序時(shí)間45.2 min,鑄余渣回收爐次LF平均處理時(shí)間38 min,比未試驗(yàn)爐次短7.2 min,滿足工藝控制要求(見(jiàn)圖5)。

        圖5 LF處理時(shí)間

        4.2.3 LF 加熱時(shí)間

        回收爐次的LF加熱時(shí)間比未回收爐次加熱時(shí)間短(見(jiàn)圖6)。

        圖6 LF加熱時(shí)間

        從生產(chǎn)物流時(shí)間控制情況來(lái)看,在節(jié)奏、LF加熱時(shí)間差異不大的情況下,因回收鑄余渣增加了LF進(jìn)站前作業(yè)工序,LF處理時(shí)間明顯被壓縮,對(duì)LF的操作要求相對(duì)較高。

        5 重軌質(zhì)量影響分析

        鑄余渣回收時(shí),不但回收了鑄余鋼水,上一爐鋼包渣也一并進(jìn)入下?tīng)t鋼水,為保證渣態(tài)與回收前基本一致,試驗(yàn)時(shí),采取了不加高堿度精煉渣,不加碳化硅,而加白渣精煉劑200 kg/爐的方案對(duì)渣態(tài)進(jìn)行調(diào)整。

        5.1 鋼材氧含量指標(biāo)對(duì)比(見(jiàn)圖7)

        從氧含量看,是否進(jìn)行試驗(yàn)的爐次平均水平差異不大,正常生產(chǎn)爐次波動(dòng)略大于試驗(yàn)爐次。

        圖7 鋼材氧含量質(zhì)量對(duì)比

        5.2 夾雜級(jí)別

        重軌鋼夾雜分布情況見(jiàn)表4。從夾雜級(jí)別看,回收與否,A、B、C、D 類夾雜各級(jí)別比例基本相當(dāng)。

        表4 重軌鋼夾雜分布情況

        5.3 報(bào)警情況(見(jiàn)表5)

        表5 2013年1~5月重軌鋼報(bào)警數(shù)據(jù)

        從統(tǒng)計(jì)看,因回收了熱態(tài)的鑄余渣,爐渣渣量更大,LF造渣效果更好,吸附夾雜能力更強(qiáng)。在觀察期間,不管是按爐計(jì)算還是按支計(jì)算,在95%的置信度下,是否開(kāi)展本項(xiàng)目試驗(yàn),其報(bào)警率存在顯著差異,開(kāi)展本項(xiàng)目試驗(yàn)的報(bào)警率明顯低于未開(kāi)展?fàn)t次。

        總的來(lái)看,回收鑄余渣前后,檢驗(yàn)夾雜基本相當(dāng),但因回收熱態(tài)的鑄余渣后,爐渣渣量更大,LF造渣效果更好,吸附夾雜能力更強(qiáng),重軌報(bào)警率有顯著降低。

        6 降本增效情況

        6.1 輔料消耗

        6.1.1 高堿度精煉渣

        正常爐次平均加入高堿度精煉渣248 kg,回收爐次要求不加,有2爐分別加入300 kg和200 kg,平均加入5 kg,比正常爐次少加入243 kg(見(jiàn)圖8)。

        圖8 高堿度精煉渣

        6.1.2 熔渣發(fā)泡劑(見(jiàn)圖9)

        正常爐次平均加入熔渣發(fā)泡劑97 kg,回收爐次平均加入196 kg,回收爐次比正常爐次多加入99 kg。精煉輔料消耗降低1.11 kg/t。

        圖9 Ⅲ型熔渣發(fā)泡劑

        6.2 鋼鐵料消耗

        統(tǒng)計(jì)自2012年6月1日至2013年8月25日的全部U71Mn類和U75V類鋼鐵料消耗(出鋼量至鑄坯量)與一方回收率的情況,具體見(jiàn)表6。

        從鋼鐵料消耗與鑄余渣回收率的對(duì)應(yīng)看,隨著回收率的提高,鋼鐵料消耗成正比的下降。

        2013年1~8月共回收鑄余渣爐數(shù)及回收率見(jiàn)表7。

        表6 鋼鐵料消耗與回收率對(duì)應(yīng)表

        表7 2013年1~8月各區(qū)域鑄余渣回收爐數(shù),爐

        考慮一方全部為重軌,二、三方全部是管坯鋼、板坯為低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼。鑄余渣中鋼水量按標(biāo)定量計(jì)算,共計(jì)回收鋼水為:

        3102×2.15+356×0.63+2563×0.92=9251.54噸。

        6.3 效益

        綜合考慮輔料和鋼鐵料消耗產(chǎn)生的效益,具體如下:

        (0.243×1063-0.099×3168)×3102+9251.54×3000

        =27583008.05 元

        =2758萬(wàn)元(如考慮轉(zhuǎn)盤改造(方坯2座、板坯3座)共投入100萬(wàn)元,2013年01月~08月期間,該項(xiàng)目實(shí)際效益為2658萬(wàn)元)

        其中:0.243——回收條件下每爐鋼比正常工藝少加入的高堿度精煉渣量,噸;

        1063——高堿度精煉渣單價(jià),元/噸;

        0.099——回收條件下每爐鋼比正常工藝多加入的高堿度白渣精煉渣量,噸;

        3168——白渣精煉渣單價(jià),元/噸;

        3102——一方回收爐數(shù);

        9251.54——1 ~8 月共回收鋼水量,噸;

        3000——平均噸鋼生產(chǎn)成本,元。

        7 結(jié)束語(yǔ)

        實(shí)踐表明,鑄余渣熱態(tài)循環(huán)利用能達(dá)到脫氧和吸附夾雜物的目的,降低了鋼鐵料消耗,降低了精煉輔料消耗1.11 kg/t鋼,成果顯著,并且實(shí)現(xiàn)了精煉快速成渣,縮短了精煉處理時(shí)間,保證了鋼水質(zhì)量。

        [1] 徐志成,劉界鵬.精煉熱態(tài)渣循環(huán)應(yīng)用實(shí)踐[J].山東冶金,2012,34(3).

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