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        刨邊機(jī)控制系統(tǒng)升級(jí)改造

        2013-06-18 06:34:48南車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)有限公司湖南412001
        金屬加工(冷加工) 2013年9期
        關(guān)鍵詞:行程開(kāi)關(guān)電線觸點(diǎn)

        南車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)有限公司(湖南 412001)聶 毅

        我公司一臺(tái)A系列刨邊機(jī)是在1986年購(gòu)買(mǎi)的(見(jiàn)圖1),主要用于各型電力機(jī)車(chē)8mm以上板料進(jìn)行邊緣加工,如板料開(kāi)坡口、切割板料邊緣的精加工。

        1.設(shè)備現(xiàn)狀

        設(shè)備購(gòu)買(mǎi)至今已使用26年,中間進(jìn)行過(guò)兩次設(shè)備大修,這兩次大修都是按照設(shè)備出廠圖樣進(jìn)行,未對(duì)其進(jìn)行過(guò)改造。其電氣控制系統(tǒng)依然采用繼電控制系統(tǒng),線路復(fù)雜,中間控制環(huán)節(jié)過(guò)多,容易發(fā)生故障的點(diǎn)很多。據(jù)統(tǒng)計(jì),該設(shè)備在2011年發(fā)生故障次數(shù)為297次,平均1.2個(gè)工作日就發(fā)生一次故障,一次故障平均處理時(shí)間為30min,全年因故障停機(jī)達(dá)150h。同時(shí)該設(shè)備為20世紀(jì)80年代初設(shè)計(jì),在現(xiàn)在看來(lái),有些設(shè)計(jì)上的不合理,例如自動(dòng)往返行程開(kāi)關(guān)安裝位置的不合理,導(dǎo)致行程開(kāi)關(guān)因切屑將電線掛斷,造成電路短路;自動(dòng)往返行程開(kāi)關(guān)安裝位置的不合理還造成了自動(dòng)往返距離的不可調(diào)整,當(dāng)加工板料達(dá)不到設(shè)備最長(zhǎng)加工長(zhǎng)度時(shí),在自動(dòng)往返過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)空行程,浪費(fèi)了時(shí)間與能源。生產(chǎn)工人在加工這類(lèi)產(chǎn)品時(shí),往往使用手動(dòng)操作,加大了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低了工作效率?,F(xiàn)在該設(shè)備的自動(dòng)進(jìn)給、自動(dòng)抬刀、自動(dòng)換向都已失去作用。因此,提出對(duì)其進(jìn)行電氣控制系統(tǒng)的改造。

        2.改造要求

        為了滿(mǎn)足車(chē)間生產(chǎn)的需求,通過(guò)改造達(dá)到降低維修難度、降低非正常停機(jī)時(shí)間、提高設(shè)備的效率,提高設(shè)備的操作控制安全性。

        (1)重新設(shè)計(jì)電氣控制系統(tǒng),采用PLC可編程控制器設(shè)計(jì)控制系統(tǒng)。

        (2)重新設(shè)計(jì)自動(dòng)往返方案,要求滿(mǎn)足自動(dòng)往返、自動(dòng)進(jìn)刀、自動(dòng)抬刀功能,操作者可根據(jù)產(chǎn)品要求自行調(diào)整。

        (3)要求手動(dòng)操作時(shí)根據(jù)小車(chē)電動(dòng)機(jī)的大小,電動(dòng)機(jī)換向時(shí)須有一定的時(shí)間間隔。

        (4)要求嚴(yán)格控制改造成本。

        3.改造方案的確定

        在2009年10月,我們對(duì)車(chē)間172—002校平機(jī)同樣進(jìn)行了電氣控制系統(tǒng)的改造,采用的改造方案是PLC可編程控制器控制系統(tǒng)。在改造前,該設(shè)備一年的電氣故障數(shù)量經(jīng)統(tǒng)計(jì)為276次,平均單個(gè)故障停機(jī)時(shí)間為34min/次,共計(jì)故障停機(jī)時(shí)間156.4h,一年的開(kāi)機(jī)時(shí)間約為534h,其中實(shí)際產(chǎn)品加工時(shí)間只有377.6h。2009年改造后至今2年零9個(gè)月,該設(shè)備發(fā)生的電氣故障數(shù)量為13次,平均故障停機(jī)時(shí)間為15min/次(其中11次為上料輥道電源線被鐵板砸斷,在后續(xù)的設(shè)備使用狀態(tài)跟蹤中,對(duì)上料輥道電源線的布局進(jìn)行了改進(jìn),使這一現(xiàn)象大大減少。2次為誤操作故障),共計(jì)故障停機(jī)時(shí)間3.25h,開(kāi)機(jī)時(shí)間約為3500h左右,產(chǎn)品加工時(shí)間近3497h。經(jīng)過(guò)與工藝部門(mén)、設(shè)備部門(mén)、生產(chǎn)管理部門(mén)、使用班組的多次溝通與協(xié)商,并結(jié)合172—002校平機(jī)PLC控制系統(tǒng)改造的成功和將近3年來(lái)使用情況,我們決定對(duì)079—2刨邊機(jī)的改造采用相同的控制模式。

        既然是設(shè)備的改造,我認(rèn)為在方案中應(yīng)當(dāng)有新的設(shè)計(jì)思想出現(xiàn),因此設(shè)計(jì)方案就會(huì)與原設(shè)備的控制方式不同。但無(wú)論什么樣的設(shè)計(jì),其結(jié)果應(yīng)滿(mǎn)足幾個(gè)原則:①原設(shè)備的基本性能和安全性盡可能提高和完善。②改造后的操作方式不能有違背操作規(guī)程的地方。③改造后的控制系統(tǒng)在技術(shù)上應(yīng)符合現(xiàn)代控制技術(shù)的主流趨勢(shì)。④改造的成本應(yīng)盡可能降低。

        繼電器接觸器控制系統(tǒng)是電氣控制的基礎(chǔ),雖然也能完成復(fù)雜的控制任務(wù),但終歸接線復(fù)雜,可靠性不高。目前,隨著PLC控制技術(shù)應(yīng)用的普及和價(jià)格的大幅下降,使其逐漸成為完成高要求、復(fù)雜控制任務(wù)的普及產(chǎn)品和設(shè)計(jì)首選。PLC可編程控制器控制系統(tǒng)相對(duì)繼電器接觸器控制系統(tǒng)而言線路簡(jiǎn)潔、直觀,同時(shí)PLC運(yùn)行穩(wěn)定,故障率低。因此筆者選用可編程序控制器PLC對(duì)該設(shè)備進(jìn)行改造,它可以充分發(fā)揮PLC高可靠性、高抗干擾的特點(diǎn),壽命長(zhǎng)、維修量少、查找外部線路簡(jiǎn)單。用PLC對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行邏輯控制(見(jiàn)圖2),較好地實(shí)現(xiàn)了原工藝要求,提高了可靠性和機(jī)床的運(yùn)行率。

        電氣控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)基本原則:①最大限度地滿(mǎn)足被控對(duì)象的控制要求。②在滿(mǎn)足控制要求的前提下,力求使控制系統(tǒng)簡(jiǎn)單、經(jīng)濟(jì)、使用和維護(hù)方便。③保證控制系統(tǒng)安全可靠。④考慮到生產(chǎn)的發(fā)展和工藝的改進(jìn)在選擇PLC容量時(shí)應(yīng)適當(dāng)留有余量。

        PLC程序設(shè)計(jì)的基本規(guī)則:①梯形圖中的各軟繼電器必須是所用機(jī)器允許范圍內(nèi)的軟繼電器,各軟繼電器的軟觸點(diǎn)可以無(wú)限次使用,不受數(shù)量的限制。②每個(gè)回路都是從左母線開(kāi)始,右母線結(jié)束。各回路中,所有的觸點(diǎn)只能在軟繼電器線圈的左邊,而不能與右母線直接相連。軟繼電器線圈只能接在右母線上。③不可以雙線圈輸出。④觸點(diǎn)一般應(yīng)畫(huà)在水平線上,不能畫(huà)在垂直線上。⑤多條支路串并聯(lián)時(shí),應(yīng)遵循“上重下輕,左重右輕”的原則。⑥梯形圖必須符合從左至右,從上至下的順序執(zhí)行原則。

        PLC程序設(shè)計(jì)的一般步驟與方法:①分析被控對(duì)象的工藝過(guò)程和系統(tǒng)的控制要求,明確動(dòng)作的順序和條件,畫(huà)出控制系統(tǒng)流程圖(或狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖)。②編制I/O分配表,或繪制接線圖。③程序設(shè)計(jì)。④調(diào)試。

        4.自動(dòng)往返控制方式的改進(jìn)

        將行程開(kāi)關(guān)改成無(wú)觸點(diǎn)接近開(kāi)關(guān)、重新設(shè)計(jì)制作一個(gè)安裝架將其固定在小車(chē)的兩邊,兩個(gè)感應(yīng)鐵固定在床身兩側(cè),操作者可以根據(jù)加工產(chǎn)品的長(zhǎng)度來(lái)調(diào)整兩塊感應(yīng)鐵之間的距離(見(jiàn)圖3)。接近開(kāi)關(guān)安裝架設(shè)計(jì)如圖4所示,感應(yīng)鐵設(shè)計(jì)如圖5所示,實(shí)物安裝如圖6所示,造前后對(duì)比如圖7所示。

        自動(dòng)往返行程開(kāi)關(guān)的安裝方式改進(jìn)后,因接近開(kāi)關(guān)安裝在小車(chē)的兩頭,避免了切屑將電線掛斷;同時(shí)因接近開(kāi)關(guān)為感應(yīng)式開(kāi)關(guān),不與感應(yīng)鐵產(chǎn)生接觸與碰撞,避免了接近開(kāi)關(guān)的損壞。在改進(jìn)前,每周行程開(kāi)關(guān)電線被切屑至少掛斷4次,行程開(kāi)關(guān)因損壞至少更換3個(gè);一年下來(lái)電線掛斷故障發(fā)生了192次,但是一根電線不可能接192次,因此我們每個(gè)月都要對(duì)行程開(kāi)關(guān)電線進(jìn)行更換,一次需要20m電線,一年需要240m,電線采用的是BVR1.5m2,1.5元/m,此項(xiàng)每年節(jié)約360元。行程開(kāi)關(guān)每年需更換144個(gè),每個(gè)約20元,此項(xiàng)每年可節(jié)約2880元。此項(xiàng)改進(jìn)可每年減少了故障停機(jī)時(shí)間128h,節(jié)約維修費(fèi)用3240元。

        5.成本控制及改造效果

        在成本控制方面,主要是在改造的配件、材料、改造時(shí)間等方面來(lái)考慮。首先是配件方面。先將所有需要的配件清單列出,將原控制系統(tǒng)中已有的,在新控制系統(tǒng)中能應(yīng)用的配件找出,這是不需要再另行采購(gòu)的,如現(xiàn)有的電氣控制系統(tǒng)的電器元件為4年前大修時(shí)更換,現(xiàn)在還未出現(xiàn)老化現(xiàn)象,控制電壓為127V,都可以應(yīng)用到新的控制系統(tǒng)內(nèi);然后考慮現(xiàn)有電氣控制系統(tǒng)所沒(méi)有的配件,如PLC可編程控制器,新系統(tǒng)中最主要的部件就是PLC了,目前,在我們手中有兩臺(tái)PLC,都是從其他的報(bào)廢設(shè)備或大修設(shè)備上更換下來(lái)的,但都是完好的,分別為三菱FX2N—6MR和西門(mén)子S7—20040點(diǎn)。新系統(tǒng)需要用到的PLC點(diǎn)數(shù)為26點(diǎn)。如果采用FX2N—16MR,則還需要采購(gòu)輸入擴(kuò)展模塊。采用S7—200則需要采購(gòu)一臺(tái)24V電源模塊,用于對(duì)S7—200輸入點(diǎn)供電。經(jīng)過(guò)價(jià)格查詢(xún),輸入擴(kuò)展模塊的價(jià)格大概在300元左右,而24V電源模塊的價(jià)格大概在180元左右。因此,最后選定了S7—200PLC。在配件這一方面,我們只采購(gòu)了一個(gè)控制變壓器350元、一個(gè)24V電源模塊185元、兩個(gè)接近開(kāi)關(guān)240元,共計(jì)發(fā)生費(fèi)用為775元,采用現(xiàn)有配件節(jié)約了近7000元。主拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)了手動(dòng)操作時(shí)電動(dòng)機(jī)換向時(shí)間間隔,主拖動(dòng)電動(dòng)機(jī)為16k W電動(dòng)機(jī),在設(shè)備對(duì)刀時(shí)或加工產(chǎn)品短邊時(shí),操作者習(xí)慣將兩根手指都放在點(diǎn)動(dòng)按鈕上,正轉(zhuǎn)按鈕松開(kāi)后馬上按住反轉(zhuǎn)按鈕,此時(shí)電動(dòng)機(jī)都還沒(méi)停穩(wěn)。這種操作方式對(duì)設(shè)備機(jī)械齒輪的沖擊很大,同時(shí)是主接觸器觸點(diǎn)產(chǎn)生拉弧從而燒壞觸點(diǎn)。在改造前的一年時(shí)間里,因觸點(diǎn)燒壞產(chǎn)生的故障有18次,其中12次更換了觸點(diǎn),觸點(diǎn)的價(jià)格為47元/副,一次需更換6副,這一年的材料費(fèi)用就達(dá)3884元,在改造后,這種現(xiàn)象將大大減少。

        在材料方面,機(jī)床線路為4年前大修時(shí)更換,線路還不會(huì)發(fā)生老化現(xiàn)象,因此主回路線路不必更換,只需將控制線路重新布線即可,只需要采購(gòu)100m BVR1.5m2導(dǎo)線,每米1.2元,共計(jì)發(fā)生費(fèi)用120元,節(jié)約費(fèi)用近900元。接近開(kāi)關(guān)安裝架與感應(yīng)鐵都是采用產(chǎn)品的邊角余料自己動(dòng)手制作的,這里節(jié)約近500元。材料方面發(fā)生費(fèi)用共計(jì)不到150元(包括耗材),節(jié)約了近1400元。

        改造時(shí)間上,為了不影響生產(chǎn)的正常進(jìn)行,不造成生產(chǎn)停工時(shí)間,我們特意選在周六、周日兩天實(shí)施改造施工。

        本次改造項(xiàng)目共計(jì)發(fā)生材料費(fèi)用925元,節(jié)約改造費(fèi)用近5萬(wàn)元(項(xiàng)目委外時(shí)施工方報(bào)價(jià))。改造完成后,經(jīng)過(guò)近5個(gè)月的使用,我們對(duì)該設(shè)備改造前后的使用情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)的是改造前的一年時(shí)間和改造后至今的5個(gè)月時(shí)間(見(jiàn)附表)。

        6.結(jié)語(yǔ)

        該設(shè)備原繼電器控制電路改造PLC控制系統(tǒng)之后,大大降低了該機(jī)床未改造前的故障發(fā)生頻率,不僅提高了設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性能和效率,也降低了日常維護(hù)的成本,維修過(guò)程也省時(shí)省力,還進(jìn)一步避免因?yàn)槌霈F(xiàn)誤操作而引發(fā)的各種事故。通過(guò)本次改造同時(shí)也提高了電氣維修人員的技術(shù)水平,并且探索出了一條老舊設(shè)備升級(jí)改造之路,目前公司還有很多使用了二、三十年的設(shè)備,很大一部分的電氣控制系統(tǒng)老化嚴(yán)重,但機(jī)械系統(tǒng)完好,這部分設(shè)備我們可以通過(guò)電氣改造使其重新煥發(fā)新的活力。

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