夏立元
【摘 要】利用化學(xué)劑來改變?nèi)闋钜旱念愋?,使W/O的稠油轉(zhuǎn)變?yōu)镺/W的乳狀液,是降低稠油粘度的重要方法,通過降粘劑在稠油中的分散、乳化等作用,與稠油發(fā)生乳化,將w/o型乳狀液轉(zhuǎn)變?yōu)閛/w型乳狀液,達(dá)到乳化反轉(zhuǎn)降粘的目的,可增加原油的流動(dòng)性,延長(zhǎng)蒸汽吞吐周期,提高稠油井產(chǎn)量。
【關(guān)鍵詞】稠油;反相;降粘
0.引言
近年的稠油開采中發(fā)現(xiàn),部分稠油井50℃脫水脫氣原油粘度不高,開抽后,光桿下行緩慢,油井無法正常生產(chǎn),測(cè)產(chǎn)出液粘度比實(shí)測(cè)原油粘度高出3倍以上。
通過現(xiàn)場(chǎng)的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)該情況的稠油井有大約30口左右,影響日產(chǎn)油水平50-80噸,從一定程度上制約了稠油區(qū)塊的開采。為此,我們提出了反相乳化稠油井降粘體系技術(shù)研究,研究反相乳化降粘劑,通過降粘劑在稠油中的分散、乳化等作用,與稠油發(fā)生乳化,將w/o型乳狀液轉(zhuǎn)變?yōu)閛/w型乳狀液,達(dá)到乳化反轉(zhuǎn)降粘的目的,增加原油的流動(dòng)性,延長(zhǎng)蒸汽吞吐周期,提高稠油井產(chǎn)量。
1.基本配方研制與篩選
單一SLHS對(duì)春風(fēng)油田稠油不能形成好的乳化降粘效果,利用表面活性劑之間的協(xié)同效應(yīng),即采用表面活性劑復(fù)配的方法來提高SLHS的乳化降粘效果。室內(nèi)評(píng)價(jià)了多種陰離子表面活性劑(磺酸鹽型、烷基苯磺酸鹽、羧酸鹽型等)與SLHS復(fù)配對(duì)春風(fēng)油田稠油的乳化降粘效果,篩選出乳化性能好的HX陰離子活性劑。
1.1 SLHS/HX/HLTJ復(fù)配效果考察
綜合SLHS/HX和SLHS/HLTJ的優(yōu)點(diǎn),配制新型的乳化降粘劑體系,即SLHS/HX/HLTJ進(jìn)行復(fù)配,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表1。
表1 SLHS/HX/HLTJ體系對(duì)CFP601-P59乳化降粘效果
以CFP601-P59井稠油為例。當(dāng)降粘劑體系中NaCl含量為5000,7500,10000,12500mg.L-1時(shí),該降粘劑體系對(duì)稠油的乳化效果好;而當(dāng)NaCl含量超過12500mg.L-1時(shí),則乳化效果較差。實(shí)驗(yàn)結(jié)果見圖1。
圖1 SLHS/HX/HLTJ-1體系的抗鹽能力
1.2 SLHS/HX/HLTJ-1復(fù)配體系抗Ca2+能力
配制Ca2+的含量分別為0、50、100、200、400、600mg.L-1下1.0%SLHS/HX/HLTJ-1(組成比例為62:8:30)對(duì)稠油的乳化降粘效果,結(jié)果見圖2。實(shí)驗(yàn)得出抗Ca2+能力上限為200mg.L-1。
圖2 SLHS/HX/HLTJ-1復(fù)配體系的抗Ca2+能力
1.3適合不同稠油的SLHS/HX/HLTJ(SHJ-RH體系)
推薦SHJ-RH1作為低粘度稠油的乳化降粘劑體系,SHJ-RH2作為中高粘度稠油的乳化降粘劑體系。
1.4推薦SHJ-RH體系乳化降粘效果的驗(yàn)證
為了確保SHJ-RH1和SHJ-RH2的降粘劑體系對(duì)春風(fēng)油田稠油的乳化降粘效果,用春風(fēng)1號(hào)聯(lián)合站污水配制降粘劑體系,選用其它低、中、高油樣來進(jìn)行驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 現(xiàn)場(chǎng)使用配方驗(yàn)證結(jié)果
SHJ-RH1和SHJ-RH2降粘劑體系對(duì)春風(fēng)油田稠油低、中、高油樣具有好的乳化降粘效果。
2.現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)
2.1現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況
該課題于2010年10月開始進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用試驗(yàn),選取了降粘難度較大的春風(fēng)油田排601中區(qū)5口井進(jìn)行井筒乳化降粘試驗(yàn)。通過實(shí)施井筒乳化降粘后,原油呈明顯的O/W型乳化狀態(tài),產(chǎn)出液粘度降低到100mPa.s左右,最低到了30mPa.s,原油粘度大幅度下降,降粘率達(dá)98%以上,截止2012年12月,共實(shí)施井筒乳化降粘試驗(yàn)30口井,累計(jì)節(jié)約電量86400度,累計(jì)增油2162噸,達(dá)到了試驗(yàn)預(yù)期效果,實(shí)現(xiàn)了最初確定的研究目標(biāo)。
2.2典型井例
CFP601-P55井:該井注汽后下電熱桿投產(chǎn),投產(chǎn)初期日產(chǎn)液16.2t,日產(chǎn)油11.0噸,生產(chǎn)后期,出現(xiàn)了負(fù)荷加重,光桿緩下,油井產(chǎn)量下降至3噸左右。該井于 2010年10月8日進(jìn)行井筒乳化降粘試驗(yàn)。試驗(yàn)后測(cè)定產(chǎn)出液粘度降低到100mPa.s左右,最低達(dá)到了30 mPa.s,降粘率98.8%;目前該井生產(chǎn)參數(shù)由4.2*2又提高到4.2*3,日產(chǎn)液11.2t,日產(chǎn)油4.7噸,累計(jì)節(jié)約電量28800度,累計(jì)增油448噸。
3.結(jié)論
(1)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果表明,篩選研制的降粘劑降粘率達(dá)到98%以上,降粘效果顯著,有較好的發(fā)展前景。
(2)該降粘劑施工簡(jiǎn)單,配制方便,安全可靠,有利于現(xiàn)場(chǎng)施工。
【參考文獻(xiàn)】
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