摘 要:本文介紹了火電機(jī)組不同類型化學(xué)水處理系統(tǒng)調(diào)試過程出現(xiàn)的問題,從設(shè)計(jì)、設(shè)備、施工和調(diào)試等環(huán)節(jié)分析其成因并提出解決對(duì)策。通過對(duì)化水系統(tǒng)調(diào)試技術(shù)的總結(jié),為后續(xù)新建化學(xué)水處理系統(tǒng)調(diào)試改進(jìn)和提高提供技術(shù)參考。
關(guān)鍵詞:水處理;調(diào)試;火電廠
近年來,新建超臨界、超超臨界火力發(fā)電機(jī)組陸續(xù)投運(yùn),對(duì)配套化學(xué)水處理系統(tǒng)出水水質(zhì)、自動(dòng)化水平的要求不斷提高。而基建期間化學(xué)水處理系統(tǒng)調(diào)試過程由于設(shè)計(jì)疏漏、設(shè)備缺陷、施工質(zhì)量、程控故障等問題,影響水處理系統(tǒng)調(diào)試進(jìn)度、出水水質(zhì)和程控投入,進(jìn)而影響鍋爐化學(xué)清洗、沖管等工程節(jié)點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)。此外,化學(xué)水處理系統(tǒng)從全離子交換處理設(shè)備發(fā)展至超濾、反滲透、電滲析(EDI)的全膜處理工藝,新設(shè)備新工藝應(yīng)用的過程也出現(xiàn)新的問題。本文通過總結(jié)化學(xué)水處理系統(tǒng)的長期現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試經(jīng)驗(yàn),分析出現(xiàn)的典型事例,提供解決對(duì)策和改進(jìn)建議。
一、化水系統(tǒng)設(shè)計(jì)調(diào)試問題
1. 反洗流量設(shè)計(jì)偏差影響程控功能
某水處理系統(tǒng)細(xì)砂過濾器與活性炭過濾器共用反洗水泵,每臺(tái)過濾器反洗進(jìn)水管母管相連,且過濾器反洗進(jìn)水管只設(shè)有氣動(dòng)蝶閥。調(diào)試過程發(fā)現(xiàn)細(xì)砂過濾器和活性炭過濾器的反洗流量分別為200m3/h和100m3/h,反洗流量只能通過人工控制泵出口手動(dòng)閥調(diào)節(jié),難以實(shí)現(xiàn)細(xì)砂過濾器與活性炭過濾器自動(dòng)反洗程控功能的實(shí)現(xiàn)。出現(xiàn)此問題的原因是理論計(jì)算細(xì)砂過濾器與活性炭過濾器的反洗流量接近,可共用反洗水泵,而實(shí)際活性炭過濾器反洗流量遠(yuǎn)小于設(shè)計(jì)流量。
2. 原水處理工藝導(dǎo)致反滲透SDI值超標(biāo)
原水預(yù)處理設(shè)計(jì)采用混凝劑聚合鋁和助凝劑聚丙烯酰胺,除鹽設(shè)備采用反滲透裝置。調(diào)試期間發(fā)現(xiàn)反滲透進(jìn)水SDI>4,SDI超標(biāo)無法滿足反滲透系統(tǒng)投運(yùn)要求。對(duì)預(yù)處理出水進(jìn)行分析,PH值、濁度、鐵離子、余氯、BOD等指標(biāo)均合格。進(jìn)一步排查SDI超標(biāo)記錄,發(fā)現(xiàn)均出現(xiàn)原水水質(zhì)較時(shí)期,期間運(yùn)行人員均大量投加助凝劑,由于助凝劑聚丙烯酰胺為高分子化合物,過量的聚丙烯酰胺進(jìn)入后級(jí)制水設(shè)備,反滲透SDI值恢復(fù)正常。此外,反滲透系統(tǒng)前未設(shè)計(jì)活性炭過濾器對(duì)有機(jī)物和余氯進(jìn)行吸附處理,也是造成反滲透系統(tǒng)SDI超標(biāo)重要原因。
3. 前后級(jí)制水設(shè)備流量不匹配
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試發(fā)現(xiàn)某套反滲透設(shè)計(jì)最大出力143m3/h,正常出力為110m3/h。而配套水泵最大為147m3/h,根據(jù)反滲透75%回收率計(jì)算,反滲透系統(tǒng)147 m3/h的進(jìn)水流量,其產(chǎn)水量?jī)H能滿足110m3/h正常出力要求。而反滲透系統(tǒng)隨溫度和回收率變化產(chǎn)水流量會(huì)下降,進(jìn)而影響總除鹽水量。建議反滲透系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)需充分考慮反滲透系統(tǒng)回收率和水溫變化,做好前后級(jí)制水設(shè)備的水量平衡計(jì)算。
二、化水系統(tǒng)設(shè)備缺陷問題
1.混床內(nèi)部裝置材質(zhì)不合格延誤工期
某電廠混床填裝樹脂前檢查發(fā)現(xiàn)中排管出現(xiàn)銹跡,說明混床內(nèi)部采用易腐蝕鋼材,由于混床樹脂需進(jìn)行酸堿處理,如此鋼材受酸腐蝕造成的樹脂鐵污染,則極大影響樹脂性能和整套水處理系統(tǒng)出水水質(zhì)。經(jīng)對(duì)混床中排管、螺栓、螺帽進(jìn)行檢測(cè)發(fā)現(xiàn),固定用的螺帽為304鋼非設(shè)計(jì)316L不銹鋼材質(zhì)。中排管主體材質(zhì)為設(shè)計(jì)要求的316L不銹鋼材質(zhì),而表面粘附碳鋼。通過與設(shè)備廠家進(jìn)行技術(shù)分析,認(rèn)為螺帽是施工過程中混用造成,而中排管附著碳鋼是由于中排管后期打磨處理造成。通過更換316L螺帽,并對(duì)中排管表面進(jìn)行化學(xué)清洗后問題得到解決。
2. 壓縮空氣儲(chǔ)罐排水閥故障造成系統(tǒng)停運(yùn)
某電廠水處理反滲透裝置采用全自動(dòng)控制方式投運(yùn),調(diào)試期間上位機(jī)突然對(duì)就地氣動(dòng)閥失去控制,兩套反滲透故障停運(yùn),檢查發(fā)現(xiàn)就地控制柜內(nèi)氣動(dòng)閥控制器燒壞。經(jīng)更換備件后,閥門恢復(fù)正常。但運(yùn)行一段時(shí)間,就地控制柜內(nèi)氣動(dòng)閥控制器又被燒壞。經(jīng)仔細(xì)核查發(fā)現(xiàn),與控制器相連的氣源管內(nèi)壓縮空氣帶水,導(dǎo)致控制器短路損壞。而壓縮控制帶水的原因則是壓縮控制儲(chǔ)罐底部自動(dòng)排水閥故障,導(dǎo)致儀用壓縮空氣儲(chǔ)罐內(nèi)的積水無法排除,儀用壓縮空氣濕度大最終造成閥門控制器損壞。將壓縮空氣儲(chǔ)罐底部自動(dòng)排水閥更換為手動(dòng)排水閥,人工定期排放壓縮空氣儲(chǔ)罐積水,問題得到徹底解決。
三、化水系統(tǒng)施工質(zhì)量問題
1. 管道襯膠不均勻造成閥門內(nèi)漏
某水處理系統(tǒng)離子交換器進(jìn)、出水管采用耐酸堿襯膠管和進(jìn)口氣動(dòng)蝶閥,設(shè)備調(diào)試發(fā)現(xiàn)多個(gè)閥門存在卡澀和內(nèi)漏的情況。對(duì)閥門解體檢查后發(fā)現(xiàn),此氣動(dòng)蝶閥蝶片與管道內(nèi)襯膠磨擦導(dǎo)致閥門卡澀,部分閥門碟片邊緣破損造成內(nèi)漏。其原因非閥門質(zhì)量問題,主要是由于閥門前后管道內(nèi)襯膠厚度不均勻,安裝人員只是核查管徑和閥門尺寸,未實(shí)際測(cè)算氣動(dòng)蝶閥內(nèi)徑。通過對(duì)襯膠管內(nèi)表面進(jìn)行打磨后,問題得到解決。
2. 管道振動(dòng)導(dǎo)致閥門開關(guān)反饋故障
某廠多臺(tái)離子交換器的正洗排水氣動(dòng)蝶閥,開關(guān)反饋經(jīng)常不到位,嚴(yán)重影響上位機(jī)程控系統(tǒng)的投運(yùn)。熱控人員多次檢修,運(yùn)行一段時(shí)間后閥門反饋裝置仍走位,調(diào)試人員現(xiàn)場(chǎng)檢查后發(fā)現(xiàn)水處理正洗排水管由于床體帶壓且正洗對(duì)空排放,末端沒有采取底部支撐措施,管道振動(dòng)過大造成閥門反饋故障。通過安裝人員對(duì)相關(guān)管道加固處理,檢修人員對(duì)閥門反饋重新定位后,反饋故障未再重復(fù)出現(xiàn)。
四、化水系統(tǒng)調(diào)試技術(shù)小結(jié)
總結(jié)以上化水系統(tǒng)調(diào)試過程中暴露的設(shè)計(jì)、施工和設(shè)備質(zhì)量問題,對(duì)新建化學(xué)水處理系統(tǒng)調(diào)試工作提供如下意見和建議:
1)調(diào)試前需重視安裝設(shè)計(jì)圖紙的審查工作,對(duì)設(shè)計(jì)工藝流程和設(shè)備選型工作進(jìn)行質(zhì)量把關(guān),嚴(yán)格做好設(shè)備監(jiān)造、水處理材料的驗(yàn)收和質(zhì)量檢測(cè)工作,需審查管道和罐體材質(zhì)證明和試壓報(bào)告,對(duì)襯膠設(shè)備做好電火花檢測(cè)。
2)調(diào)試期間需做好設(shè)備安裝驗(yàn)收工作,對(duì)設(shè)備外部防腐、支吊架、內(nèi)部固定螺栓、水帽、底部孔板和布水裝置均進(jìn)行檢查確認(rèn)。
3)調(diào)試時(shí),充分重視設(shè)計(jì)反洗流量偏差大的問題,控制好反洗流量就能保證不出現(xiàn)亂層、跑濾料和樹脂的事故,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)反洗和再生程控功能的投運(yùn)。
目前火電機(jī)組化水程控技術(shù)已較為成熟,其實(shí)現(xiàn)程度往往取決于工藝調(diào)試的深度。水處理系統(tǒng)程控功能的實(shí)現(xiàn)需工藝調(diào)試人員的有效配合,對(duì)自動(dòng)控制步序和聯(lián)鎖保護(hù)功能不斷優(yōu)化改進(jìn),才能提高系統(tǒng)自動(dòng)化水平。
參考文獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介
彭日亮,山西大唐國際云岡熱電有限責(zé)任公司副總工兼設(shè)備部部長