摘 要:針對寧夏某洗煤廠振動篩軸承采用人工加脂,自動化程度低等問題,設計出一套振動篩軸承自動加脂系統(tǒng)。整個過程涉及油路系統(tǒng)的設計、控制系統(tǒng)設計和監(jiān)控系統(tǒng)設計。提出了基于西門子S7-300PLC和iFix上位機監(jiān)控軟件的軸承自動加脂系統(tǒng)。以軸承溫度作為判斷依據(jù),決定何時加脂。經(jīng)現(xiàn)場實踐表明:此設計提高了自動化,節(jié)約了成本,效果良好,有一定的推廣作用。
關(guān)鍵詞:振動篩;軸承;加脂系統(tǒng);PLC;iFix
1 引言
振動篩是廣泛應用于煤炭、化工、冶金、港口、水利、電力等行業(yè)的重要設備,以完成各種不同的工藝過程。在煤炭行業(yè)的選煤廠和篩選廠中,篩分作業(yè)主要應用于原煤準備和產(chǎn)品處理上,在實現(xiàn)煤炭資源的合理利用、保護環(huán)境及為煤炭企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益等方面,發(fā)揮著重要的作用[1]。振動篩在洗煤廠使用過程中,軸承容易發(fā)熱,從而影響了振動篩的使用壽命,這也成為振動篩使用壽命的瓶頸問題,也是國內(nèi)振動篩生產(chǎn)廠家和用戶多年來普遍頭疼的問題。究其原因可能有以下兩種:一、軸承內(nèi)圈承受恒定的離心力,而外圈載荷呈脈動循環(huán)變化,故載荷大,容易發(fā)熱。二、洗煤廠現(xiàn)場環(huán)境惡劣,空氣中粉塵多,環(huán)境潮濕。
以往的解決方案是洗煤廠進行人工注脂,工作繁重,每48小時就需要加潤滑脂一次,潤滑事故較多,零部件得不到可靠的潤滑保證而早期損壞。自動化程度稍高一點的洗煤廠,添加了軸承溫度檢測系統(tǒng),通過監(jiān)測軸承溫度變化來確定添加潤滑油添加時間。使用專門人員來維護設備,給企業(yè)增加了成本。有些振動篩制造商為了提高產(chǎn)品聲譽,選用國外優(yōu)質(zhì)耐熱軸承,但價格不菲。洗煤廠中工序相對于復雜,振動篩一旦出現(xiàn)問題,全廠都會受到影響,這對企業(yè)的生產(chǎn)效率產(chǎn)生了很大的影響?;谝陨显颍O計出一套提高軸承潤滑系統(tǒng)的方案是很有必要的。
2 方案設計
寧夏某洗煤廠的三臺振動篩軸承由一臺加脂站加脂。由于使用二硫化鉬潤滑脂,其粘性很大,因此采用吸脂,然后壓脂的過程給振動篩軸承加脂。洗煤廠整個自動化系統(tǒng)采用S7-400作為主控制器,分布式I/O模塊ET200掛在現(xiàn)場總線PROFIBUS-DP上。軸承溫度控制系統(tǒng)以西門子S7-300系列PLC作為控制器,如圖1所示,使用模擬量輸入模塊SM331模塊對軸承溫度進行檢測,由于洗煤廠其他控制系統(tǒng)的上位機采用iFix,因此加脂系統(tǒng)也采用iFix對控制現(xiàn)場進行監(jiān)視。
3 液壓系統(tǒng)的設計
壓縮后的空氣通過氣源調(diào)節(jié)裝置后,如圖2所示,由兩位四通電磁換向閥啟動氣缸定量泵,電磁閥1的方向決定氣缸定量泵是吸取潤滑脂,還是擠壓潤滑脂,當電磁閥1位置如圖所示時,潤滑油脂就通過電磁閥3、電磁閥4和電磁閥5分別注入三臺振動篩的潤滑部位。當油路發(fā)生堵塞時,壓力繼電器動作,通過 PLC給出油路堵塞信號,電磁閥2動作,關(guān)閉氣壓源,氣缸定量泵停止工作[2]。四臺篩機根據(jù)運行時間及工作狀況,既可同時加脂,也可分別加脂。手動發(fā)用于應急處理,如停電,或者電磁閥失靈等情況。
4 PLC硬件組態(tài)及程序設計
4.1 PLC硬件設計
S7-300系列PLC是西門子公司較新開發(fā)中型PLC,在工控領(lǐng)域應用中占有重要地位。它的軟硬件功能強大,系統(tǒng)配置方便,各種模塊安裝方便,系統(tǒng)帶有強大的 PROFIBUS現(xiàn)場總線接口及MPI 接口,可以與外部設備進行通信,一推向市場就在各行各業(yè)得到了廣泛應用。現(xiàn)在,基于S7-300的控制網(wǎng)絡技術(shù)已經(jīng)逐漸形成自己的特色,被越來越多的人所采用,其自帶的組態(tài)功能對PLC控制系統(tǒng)網(wǎng)絡的構(gòu)建具有指導意義。因此設計中選擇S7-300PLC作為主站來組建整個通訊網(wǎng)絡。因此整個系統(tǒng)使用西門子S7-300系列PLC,使用315-2 DP型CPU,AI8x12Bit、DI16xDC24V、DI16xDC24V模塊作為I/O輸入輸出模塊[3]。整個系統(tǒng)作為一個小站點獨立出來,并采用PROFIBUS-DP聯(lián)網(wǎng),給整個系統(tǒng)的設計帶來了很大的方便。
4.2 主控程序的設計
根據(jù)控制系統(tǒng)的工作原理,控制系統(tǒng)流程圖如圖3所示。PLC上電后,首先調(diào)用OB100對各個變量進行初始化。然后判斷系統(tǒng)壓力是否正常,如果不正常,則產(chǎn)生報警,關(guān)閉總電磁閥2,然后關(guān)閉振動篩。如果系統(tǒng)壓力正常,則打開總電磁閥2。然后檢查氣缸限位開關(guān),其主要目的是確定潤滑脂缸中是否有潤滑脂,若已經(jīng)壓完,碰到行程開關(guān)2,則換向吸脂,當碰到行程開關(guān)1,說明吸脂完成,換向壓脂。通過現(xiàn)場采集的軸承溫度,決定是否要加注潤滑脂,并計時確定加注時間。關(guān)閉時間控制主要解決軸承加油后短時間內(nèi)溫度急劇上升問題,為了避免反復加油,潤滑過度,浪費潤滑油。
采集振動篩的溫度,調(diào)用FC105(SCALE)功能接受一個整型值(IN),并將其轉(zhuǎn)換為以工程單位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之間的實型值。將結(jié)果寫入OUT。這樣就把變送器的4-20mA信號轉(zhuǎn)化成對應的溫度值,溫度限制為0-150攝氏度:
在系統(tǒng)壓力正常前提下,當采集溫度值大于給定值時,接通給每個振動篩加脂的電磁閥并延時5分鐘(可通過調(diào)節(jié)時間長短來調(diào)節(jié)加油量)。針對剛加過脂出現(xiàn)的軸承溫度上升現(xiàn)象,設計了加完油后兩小時內(nèi)加脂閥不允許打開程序,從而防止了過加脂導致軸承溫度上升的問題。程序如下所示:
5 上位機監(jiān)控畫面的設計
iFix軟件是美國Intellution公司(現(xiàn)已被通用公司收購)于2000年推出的工業(yè)界第一套完全集成組件對象的自動化軟件。它以直觀的界面把所有的系統(tǒng)組件都集成在一個單獨的開發(fā)環(huán)境中,具有微軟界面風格。無論是開發(fā)程序、安全組態(tài)、數(shù)據(jù)庫訪問,都可以在這一平臺中完成,甚至直接嵌入OLE應用程序,并編輯該文檔而不離開這一平臺。該人機交互平臺特有的動畫向?qū)?,智能圖符生成向?qū)У葟姶蟮膱D形工具方便了系統(tǒng)開發(fā),標簽組編輯器大量節(jié)省系統(tǒng)開發(fā)時間,并且內(nèi)置了易學易用的VBA 這一計算機語言系統(tǒng),使得無論是控制系統(tǒng)的設計人員,還是應用人員都能很快上手。由于具有很好的開放性、安全性以及擴展性,成為了工業(yè)自動化領(lǐng)域最流行的工控組態(tài)軟件之一[4]。
本洗煤廠其它控制系統(tǒng)上位機已經(jīng)使用iFix軟件,并通過工業(yè)以太網(wǎng)與其它主站連接。由于iFix具有很好的開放性,可以單獨設計振動篩軸承油溫監(jiān)控界面,然后把設計好的監(jiān)控界面放入現(xiàn)有系統(tǒng)iFix的PIC文件夾下,打開系統(tǒng),刷新畫面,就可以看到新添加的畫面已經(jīng)添加進來了。然后對系統(tǒng)配置,數(shù)據(jù)庫,畫面,報警等稍作修改,便可完成對油溫控制的添加。
iFix不需要用特別的硬件來獲得數(shù)據(jù),而是通過I/O驅(qū)動器。數(shù)據(jù)管理包括通過掃描、報警和控制程序從驅(qū)動程序映像列表中讀取數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進行處理,再將數(shù)據(jù)傳送到過程數(shù)據(jù)庫以及從內(nèi)部數(shù)據(jù)庫訪問函數(shù)、讀取數(shù)據(jù),并傳達到需要的應用中等功能,如圖4所示。iFix的I/O驅(qū)動種類齊全,由于本系統(tǒng)控制器采用西門子公司的,因此選取與之對應的I/O驅(qū)動器S7A[5],如圖5所示。通過對S7A驅(qū)動器的組態(tài)修改,最終完成調(diào)試。
6 結(jié)論
加脂系統(tǒng)改造后,設備實現(xiàn)了自動動態(tài)潤滑,潤滑方法更加科學合理。采用自動加脂系統(tǒng),不僅有效的解決了洗煤廠振動篩軸承因加脂不及時,或加脂過多而出現(xiàn)的軸承溫度過高,燒壞等現(xiàn)象,顯著地提高了軸承的使用壽命,提高了振動篩運行的安全性和可靠性,為洗煤廠節(jié)約了成本。而且降低了工人的勞動強度,由之前的48小時加脂一次,改為兩周現(xiàn)場巡檢一次。但在提高了自動化,延長了軸承壽命的同時,也存在一些問題,軸承仍屬于頻繁更換的大型器件,測溫元器件,加油管路的存在,使更換軸承變的復雜,如果采用無線傳輸方式構(gòu)建傳感器網(wǎng)絡,相信會收到更好的效果。
[參考文獻]
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[2]楊小權(quán),鄭均笛.大柳塔選煤廠實現(xiàn)多臺設備集中潤滑的實踐[J].煤炭加工與綜合利用,2004(1):21-22.
[3]廖長初.S7-300/400PLC應用技術(shù)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2012:10-139.
[4]楊樹.iFix工控組態(tài)軟件在電廠化水處理控制系統(tǒng)改造中的應用[J].四川電力技術(shù),2006(1):56-60.
[5]GE Fanuc International,Inc Proficy HMI/SCADA iFIX 154學生手冊.GE Fanuc自動化.2001.