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        070M 55鋼正火工藝的優(yōu)化

        2013-04-26 07:13:20楊新武
        武漢輕工大學學報 2013年1期
        關(guān)鍵詞:粗晶珠光體鐵素體

        楊新武,宛 農(nóng)

        (武漢工業(yè)學院機械工程學院,湖北武漢430023)

        070M55相當于國內(nèi)的55#鋼,為高強度中碳鋼,是機器中典型軸類零件常用材料之一。所制造軸一般在正火或淬火后使用,用作要求強度和耐磨性較高而彈性、動載荷及沖擊負荷不大的零件。但在常規(guī)正火后有時會出現(xiàn)粗晶、混晶等組織缺陷,影響其綜合力學性能。目前對45#鋼研究比較多,少見關(guān)于070M55工藝方面的研究,因此有必要分析其產(chǎn)生缺陷的原因,并提出相應的改善措施。

        1 組織缺陷分析

        大型鍛件由于鍛造溫度高、保溫時間長,鍛造比小以及心部鍛件變形不均勻,極易出現(xiàn)混晶、粗晶等組織缺陷,需要鍛后熱處理來消除。鍛后熱處理包括預備熱處理和最終熱處理。對于碳素鋼而言,一般只需進行預備熱處理就可達到生產(chǎn)要求。070M55為亞共析鋼,鍛后熱處理的理想組織為細小均勻的鐵素體+珠光體。在實際生產(chǎn)中,往往由于微區(qū)成分偏析以及正火工藝不當而出現(xiàn)如圖1所示組織缺陷。由于塊狀粗晶組織的存在,會導致強度下降、塑性和韌性變差,最終會使整個工件報廢。

        粗晶主要是由大的珠光體團組成,而產(chǎn)生塊狀珠光體的原因與高溫時奧氏體晶粒大小和冷卻速度有關(guān)。當奧氏體晶粒粗大時,冷卻到共析溫度時,珠光體在奧氏體晶界處的形核率降低,沿晶界形成的珠光體需要較長的時間才會相互接觸,導致珠光體不斷長大;再加上粗大奧氏體在珠光體轉(zhuǎn)變時會先析出少量鐵素體,而先析出的鐵素體周圍碳濃度梯度較大,當正火溫度較高或保溫時間較長,容易造成碳原子擴散,促使?jié)B碳體的長大,從而導致先析出的鐵素體逐漸被長大的滲碳體覆蓋,最后形成較大的珠光體團[1]。同時由于心部和表面在冷卻時散熱系數(shù)不同,以及局部C、Mn等微量元素存在偏析,增加了過冷奧氏體的穩(wěn)定性,在冷卻過程中難以得到均勻的片層狀珠光體組織。

        圖1 070M55常見的組織缺陷

        2 工藝改進

        正火要達到目的,首先是使之完全奧氏體化,但又不能使溫度太高引起奧氏體晶粒粗大,如果奧氏體化時晶粒已經(jīng)粗大,在重結(jié)晶后也會得到相應粗大組織。對于070M55,由于沒有合金元素的加入,不存在合金元素的溶入及其均勻化方面的問題,即070M55正火時可以不需要太高的奧氏體化溫度。

        根據(jù)070M55化學成分范圍要求(0.50%≤C≤0.60%,0.10% ≤Si≤0.40%,0.50% ≤ Mn≤0.90%),計算時具體成分取(C=0.55%,Si=0.3%,Mn=0.7%),由 Thermo-calc軟件可以計算出相的質(zhì)量分數(shù)與溫度的關(guān)系,如圖2所示。

        從圖2可以看到,Ac3點的溫度在760℃左右時,由于070M55不是國標中的鋼種,很少查到關(guān)于其相變點的文獻,參考55#鋼的文獻[2]資料(Ac3=774℃,Ar3=755℃)看出,由Thermo-calc計算出的相變點與文獻很接近,可以作為制定工藝的依據(jù)。

        圖2 相的質(zhì)量分數(shù)與溫度的關(guān)系

        070M55通常的正火溫度選擇是840℃,相比一般資料推薦的正火溫度Ac3+(30-50)℃有所偏高,而且碳素結(jié)構(gòu)鋼缺少阻止奧氏體晶粒長大的合金元素,加熱溫度過高時,奧氏體晶粒很容易長大。另外,從過冷奧氏體連續(xù)轉(zhuǎn)變的CCT曲線可以看出,在化學成分一定的情況下,降低加熱溫度可以縮短組織轉(zhuǎn)變的孕育期,這樣有利于提高珠光體的晶粒度,從而達到細化晶粒的目的[3]。同時可以看出,在730℃以后才出現(xiàn)珠光體轉(zhuǎn)變,為了在珠光體轉(zhuǎn)變之前讓鐵素體充分析出,可以在740℃時等溫后轉(zhuǎn)空冷。這樣便于均勻析出鐵素體,同時也讓局部微合金元素原子擴散均勻化,從而避免在奧氏體化保溫時晶粒的長大。通過分析,取810℃作為正火溫度,爐冷到740℃轉(zhuǎn)空冷進行實驗,處理后的金相組織如圖3所示。

        圖3 810℃正火的金相組織

        從圖3可以看到金相組織比較均勻,粗晶、混晶基本消除。為了驗證正火溫度的進一步降低是否會產(chǎn)生更好的晶粒細化效果,進行790℃的正火實驗,處理后的金相組織如圖4所示。

        圖4 790℃正火的金相組織

        從圖4看出,晶粒明顯細化,不存在混晶等粗大組織,只有少數(shù)不連續(xù)的原奧氏體晶界痕跡,符合正火后的檢測標準。由此可見,如果繼續(xù)降低正火溫度,有可能遺傳原始粗大奧氏體晶界,從而重新出現(xiàn)混晶組織。因此要想消除070M55混晶、粗晶組織,正火溫度宜在790~810℃之間。

        3 結(jié)論

        3.1 070M55在790~810℃正火時可以消除產(chǎn)生粗晶、混晶等組織缺陷。

        3.2 Thermo-calc軟件計算的數(shù)據(jù)可以用來指導制定一些非標準鋼的熱處理工藝。

        [1]雷朝陽,伍繼軍.50鋼車輛熱處理局部粗晶分析與對策[J].機車車輛工藝,2005(5):38-39.

        [2]劉昌宗.珠光體轉(zhuǎn)變與退火[M].北京:化學工業(yè)出版社,2007.

        [3]楊繼璋.35鋼制藥筒筒底采用亞溫正火的實驗研究[J].包頭職業(yè)技術(shù)學院學報,2006,7(3):23-24.

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