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        高可燃性燒失量石灰石在水泥行業(yè)中的應(yīng)用

        2013-04-25 09:10:50周紅戰(zhàn)隋傳昂張永富王希武商祥義
        水泥技術(shù) 2013年2期
        關(guān)鍵詞:可燃性結(jié)皮生料

        周紅戰(zhàn),隋傳昂,張永富,王希武,商祥義

        石灰石在水泥生料中的配比一般占80%以上,因此原材料中石灰石的品質(zhì)將直接影響到熟料的產(chǎn)質(zhì)量與燒成系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

        燒失量又稱灼減量,是指坯料在燒成過程中所排出的結(jié)晶水、碳酸鹽分解出的CO2、硫酸鹽分解出的SO2以及有機(jī)雜質(zhì)排除后物量的損失總和[1]。石灰石中的燒失量主要源于其本身碳酸鹽的分解:

        燒失量中含有高可燃性成分的石灰石,用作水泥熟料生產(chǎn)的主要原材料極其困難。由天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、研發(fā)、供貨的越南Quan Trieu水泥有限公司2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線,就是這種石灰石應(yīng)用的成功范例。

        1 原燃材料化學(xué)成分及可燃性燒失量的燃燒特性

        本項(xiàng)目石灰石來自越南Quan Trieu一大型露天煤礦開采后的剝落物,顏色呈灰黑色,外觀類似煤矸石,但與煤矸石成分有本質(zhì)區(qū)別,其CaO含量一般在46%以上,其他成分也符合水泥熟料生產(chǎn)要求。本項(xiàng)目所用石灰石、輔料及燃料數(shù)據(jù)見表1、表2。

        1.1 原燃材料數(shù)據(jù)

        正常情況下,通過計(jì)算:碳酸鈣和碳酸鎂分解所帶出的燒失量為(CaO、MgO生料中的含量見表3)(44/56×42.38+44/40.3×0.99)/100=34.38%。通過對比發(fā)現(xiàn),本項(xiàng)目中生料實(shí)際燒失量為36.94%,與計(jì)算值34.38%相差2.56%,明顯偏高。對于這部分多余的不明燒失量將會給水泥熟料生產(chǎn)帶來多大影響,由于當(dāng)時國內(nèi)外沒有相關(guān)技術(shù)文件論述,為保證燒成系統(tǒng)適應(yīng)煅燒這種石灰石配制的生料,特將這種特殊石灰石和其他原燃料委托中國水泥發(fā)展中心物化檢測所檢測分析。

        表1 石灰石及輔料化學(xué)成分,%

        表2 煤粉工業(yè)分析

        表3 生料化學(xué)成分,%

        1.2 可燃性燒失量的燃燒特性

        經(jīng)中國水泥發(fā)展中心物化檢測所熱分析檢測后發(fā)現(xiàn),這部分不明燒失量主要來自于石灰石,且具有可燃性。檢測結(jié)果表明:每千克石灰石煅燒后其可燃性燒失量放出的熱量約為310kJ,換算成標(biāo)準(zhǔn)煤(每千克標(biāo)準(zhǔn)煤發(fā)熱量為29260kJ)相當(dāng)于每千克石灰石中含有0.0106kg標(biāo)準(zhǔn)煤,即石灰石中所含標(biāo)準(zhǔn)煤為1.06%。通過石灰石熱分析圖(圖1)我們可以知道,這部分可燃物起始燃燒溫度為310℃,終止燃燒溫度為586℃[2],通過與表4對比后發(fā)現(xiàn),其燃燒特性與普通煙煤燃燒特性比較接近。

        2 高可燃性燒失量對燒成系統(tǒng)的影響及解決措施

        高可燃性燒失量通過石灰石帶入生料中,然后進(jìn)入預(yù)熱器預(yù)熱、分解爐分解,最后在回轉(zhuǎn)窯中煅燒、篦冷機(jī)內(nèi)冷卻。整個過程如果沒有這部分可燃性燒失量存在,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)都在可控范圍內(nèi)。但由于本項(xiàng)目石灰石中所含可燃性燒失量的特殊性,我們必須對整個系統(tǒng)重新進(jìn)行配置。由熱分析檢測已知,石灰石中的不明燒失量放出的熱量約為310kJ,這部分熱量和1.06%的標(biāo)準(zhǔn)煤放出的熱量相當(dāng)。假如按設(shè)計(jì)2000t/d熟料、石灰石配比85%計(jì)算,每小時生料消耗量約為135t,則這部分生料中可燃性燒失量所帶入的熱量換算成標(biāo)準(zhǔn)煤為(不考慮水分、各項(xiàng)損失的情況下):135×85%×1.06%≈1.22t,也就是說如果每小時投料135t,就會有1.22t標(biāo)準(zhǔn)煤隨生料帶入系統(tǒng)。如果這部分熱量能夠充分加以利用,必然能夠節(jié)能降耗;但如果利用不當(dāng),這部分熱量也會給生產(chǎn)帶來麻煩。

        圖1 石灰石(生料中配比為90.5%)DSC曲線

        2.1 高可燃性燒失量生料對燒成系統(tǒng)的影響

        由于這部分可燃性燒失量與普通煙煤燃燒特性比較接近,其起始燃燒溫度為310℃,終止燃燒溫度為586℃,這個溫度階段是生料在預(yù)熱器系統(tǒng)的預(yù)熱階段,可燃性燒失量經(jīng)預(yù)熱器預(yù)熱后達(dá)到燃點(diǎn),必然會在預(yù)熱器系統(tǒng)中燃燒放出熱量,使局部產(chǎn)生高溫,引發(fā)一系列問題:

        表4 各種燃料的燃燒起始溫度及終止反應(yīng)溫度

        (1)預(yù)熱器系統(tǒng)溫度升高,從理論上計(jì)算,本項(xiàng)目所含的多余燒失量可使預(yù)熱器出口溫度上升70~110℃,局部高溫區(qū)可能發(fā)生結(jié)皮、堵塞。根據(jù)以往使用高燒失量的粉煤灰配料的經(jīng)驗(yàn),預(yù)熱器的堵塞通常發(fā)生在三級、四級甚至二級旋風(fēng)筒。

        (2)由于預(yù)熱器系統(tǒng)溫度升高,可能會造成預(yù)熱器系統(tǒng)收塵困難。

        (3)C1出口溫度到450℃左右,對后續(xù)設(shè)備的安全性能產(chǎn)生影響。

        2.2 燒成系統(tǒng)的解決方案和措施

        通過實(shí)驗(yàn)和上述分析,為確保燒成系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行,系統(tǒng)關(guān)鍵要解決可燃性燒失量燃燒時產(chǎn)生的局部高溫對預(yù)熱器系統(tǒng)造成的結(jié)皮堵塞。根據(jù)各廠實(shí)際經(jīng)驗(yàn),預(yù)熱器系統(tǒng)堵塞的部位一般發(fā)生在三、四、五級旋風(fēng)筒錐體,主要原因是局部溫度過高,物料粘結(jié)致使結(jié)皮堵塞。結(jié)合燒高燒失量粉煤灰系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn),其堵塞部位多發(fā)生在三級筒[3],因此如果能使這部分多余的可燃性燒失量在進(jìn)入三級筒之前在某一特定空間實(shí)現(xiàn)完全燃燒,也就能減少或避免三級筒錐體的結(jié)皮堵塞,實(shí)現(xiàn)燒成系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。參照本項(xiàng)目可燃性燒失量的燃燒特性,設(shè)計(jì)人員決定對預(yù)熱器系統(tǒng)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)(原設(shè)計(jì)和改進(jìn)后設(shè)計(jì)的預(yù)熱器如圖2、圖3所示):

        (1)C4旋風(fēng)筒出口上升煙道改為煅燒生料中可燃性燒失量的燃燒爐(見圖3)。

        (2)確保燃燒爐中不明燒失量的完全燃燒。雖然理論計(jì)算只要保證出C4旋風(fēng)筒的氣體中O2含量在3.5%(即正??刂品秶┮陨希紵隣t中的燒失量即可燃燒完全,但考慮到燃燒爐中為厭氧環(huán)境,可能會有不完全燃燒的狀況發(fā)生,因此設(shè)計(jì)上考慮引少量純空氣的三次風(fēng)入煅燒爐,以保證多余燒失量的充分燃盡。

        圖2 正常五級單系列懸浮預(yù)熱器+TTF分解爐

        圖3 技改后的五級單系列懸浮預(yù)熱器+TTF分解爐及燃燒爐

        (3)考慮到多余燒失量燃燒時產(chǎn)生的熱量可能會造成旋風(fēng)筒收塵困難,特增設(shè)兩組喂料系統(tǒng)(見圖3):①直接入C1-C2連接管道;②直接入C2-C3連接管道。如果預(yù)熱器收塵系統(tǒng)良好,則選擇①方案;如果預(yù)熱器收塵系統(tǒng)飛灰非常大,收塵困難,則選擇②方案。

        (4)由于C1出口溫度較正常高,因此C1出口高溫氣體先經(jīng)過增濕塔降溫,然后進(jìn)入高溫風(fēng)機(jī)。

        3 熟料的煅燒與系統(tǒng)的穩(wěn)定性

        2011年7月,越南Quan Trieu水泥有限公司2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)項(xiàng)目順利點(diǎn)火投料。經(jīng)過一段時間的試生產(chǎn),優(yōu)化生產(chǎn)中的工藝操作參數(shù),熟料煅燒順利,由于原料中可燃性燒失量的特殊性,窯頭、窯尾用煤量較國內(nèi)同等規(guī)模生產(chǎn)線明顯減少,煙室、分解爐下縮口無結(jié)皮現(xiàn)象,

        表5 系統(tǒng)正常投料期間主要工藝參數(shù)

        表6 燒成系統(tǒng)考核記錄

        表7 熟料全分析(%)及率值

        表8 熟料不同齡期的抗壓強(qiáng)度,MPa

        系統(tǒng)正常穩(wěn)定,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合生產(chǎn)要求,質(zhì)量指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn)(fCaO≤1.5%);采用圖3①方案,預(yù)熱器系統(tǒng)收塵良好,安全可靠,C1出口溫度在設(shè)計(jì)控制范圍內(nèi),完全達(dá)到設(shè)計(jì)要求(見表5)。2011年9月9日至2011年9月12日,本項(xiàng)目燒成系統(tǒng)順利通過72h性能考核,各項(xiàng)考核指標(biāo)見表6。

        4 生料的易燒性與熟料的物理性能

        實(shí)際生產(chǎn)表明,以高可燃性燒失量石灰石為主要原材料的生料,易燒性較好,窯頭、窯尾用煤量較低,即使采用兩高配料:熟料KH≥0.95,SM≥2.6(見表7),熟料中fCaO也很少超過1.5%,熟料質(zhì)量穩(wěn)定,煙室、預(yù)熱器系統(tǒng)生產(chǎn)過程中未發(fā)生結(jié)皮、堵塞。實(shí)踐證明,無論是優(yōu)化配料方案,還是提高煅燒水平,采用高可燃性燒失量石灰石為原料煅燒的熟料強(qiáng)度和普通石灰石煅燒的熟料強(qiáng)度相當(dāng)(見表8)。

        5 生產(chǎn)中遇到的問題

        由于是首次使用這種高可燃性燒失量石灰石作原料,缺乏相應(yīng)操作經(jīng)驗(yàn),生產(chǎn)過程中也遇到了不少問題,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

        (1)石灰石為大型露天煤礦開采剝落物,成分波動很大,造成生料率值波動相對較大,影響燒成系統(tǒng)熱工制度的穩(wěn)定。

        (2)調(diào)試初期回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)出現(xiàn)結(jié)圈漏料,通過優(yōu)化操作參數(shù),調(diào)整配料方案[4],移動、調(diào)節(jié)窯頭燃燒器等措施得到明顯改善[5]。2012年1月份窯系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)到99%,保障了正常穩(wěn)定的生產(chǎn)。

        (3)熟料中細(xì)粉料較正常石灰石配料的熟料稍多,通過觀察水泥磨運(yùn)行情況,采用高可燃性燒失量石灰石配料的熟料,易磨性較正常石灰石配料的熟料稍差。

        6 結(jié)語

        高可燃性燒失量石灰石原材料在水泥行業(yè)中的成功應(yīng)用,不但解決了其堆放難、污染大、占地多等實(shí)際問題,而且能物盡所用、變廢為寶,既節(jié)約了資源和能源,又降低了企業(yè)生產(chǎn)成本,為企業(yè)利潤最大化創(chuàng)造了良好條件。

        [1]沈威,黃文熙,閔盤榮.水泥工藝學(xué)[M].武漢:武漢工業(yè)大學(xué)出版社,1998.

        [2]天津水泥設(shè)計(jì)院技術(shù)研發(fā)中心.越南Quan Trieu項(xiàng)目燒成系統(tǒng)方案說明[G].2009.

        [3]張志勇,于加濱.粉煤灰配料對預(yù)分解窯燒成系統(tǒng)的影響[J].水泥,2004(2):25-26.

        [4]盧揚(yáng)芬.調(diào)整配料方案解決新型干法窯結(jié)圈問題[J].水泥技術(shù),2008(1):61-63.

        [5]劉威.燃燒器位置及火焰形狀對預(yù)分解窯煅燒的影響[J].水泥,2006(10):39-4.

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