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        發(fā)電機定子冷卻油總烴偏高的原因分析

        2013-04-24 06:55:42郭光武
        綜合智慧能源 2013年1期
        關鍵詞:油流總烴鐵芯

        郭光武

        (大唐洛陽熱電廠,河南 洛陽 471039)

        1 問題的提出

        TBM-160-2型汽輪發(fā)電機系俄羅斯新西伯利亞電力股份公司制造,定子繞組為紙絕緣,采用黏度低、導熱性能高、絕緣性能好的變壓器油直接冷卻,轉子繞組采用蒸餾水直接冷卻,發(fā)電機定子鐵芯也采用變壓器油直接冷卻,簡稱“油水油”冷卻方式。發(fā)電機定子和轉子是完全分開的2個獨立系統,彼此互不干擾。發(fā)電機主要運行參數是:有功功率,160 MW;定子電壓,18kV;定子電流,6030 A;功率因數,0.85;轉子電壓,170V;轉子電流,3700A;效率,98.7%。油冷發(fā)電機結構復雜,定子繞組絕緣薄弱,較易擊穿。

        大唐洛陽熱電廠#1,#2發(fā)電機(TBM-160-2型)分別于1999年5月和9月投運,投運初期,發(fā)電機定子冷卻油總烴及乙炔含量處于較低水平。2002年9月后,冷卻油總烴上升很快,2003年4月8日,#2發(fā)電機冷卻油總烴最高達到1032.07 μL/L,乙炔23.15 μL/L,#1,#2發(fā)電機定子油色譜分析數據見表1和表2。

        2 總烴偏高的原因分析

        由于TBM-160-2型發(fā)電機結構特殊,沒有同類型機組的經驗可供借鑒,只能通過試驗、解體檢查發(fā)現問題。采用排除法把問題簡化,找出總烴偏高的原因。

        (1)油流帶電。在強迫油循環(huán)的大型變壓器中,由于變壓器油流過絕緣紙的表面時會發(fā)生油流帶靜電現象(以下簡稱油流帶電),油流帶電引發(fā)的靜電放電是威脅大型變壓器安全運行的重要因素之一。鑒于以上理論,#1,#2發(fā)電機定子繞組為油紙絕緣,亦稱強迫油循環(huán),故可能存在油流帶電現象。

        表1 #1發(fā)電機定子油色譜分析數據 μL/L

        表2 #2發(fā)電機定子油色譜分析數據 μL/L

        1)測量局部放電超聲波信號和局部放電量。發(fā)電機因油流帶電而引起放電,可同時產生局部放電信號和超聲信號,檢測這些信號,可確定發(fā)電機是否存在油流帶電及故障的嚴重程度。具體方法是在發(fā)電機停運狀態(tài)下,開啟定子油冷泵,用局部放電超聲儀檢測局部放電信號,因發(fā)電機已停運,所以,儀器能捕捉到的放電超聲信號,就是發(fā)電機油流帶電放電產生的信號,測得的放電量越大,說明故障程度越嚴重,放電量在10000 C以上,表明發(fā)電機存在油流放電現象。

        2)測量定子繞組靜電感應電壓。由于電容的作用,發(fā)電機存在油流帶電,在定子繞組會產生感應電壓,調節(jié)定子油冷泵出口門,在不同流量下,測量定子繞組感應電壓的大小。

        3)測量介質損耗因數tan δ。引起發(fā)電機油流帶電的主要原因與變壓器油在高溫下的介質損耗因數tanδ有關,好的變壓器油90℃的tan δ在0.5%以下。

        4)利用停機機會,使定子油冷系統按實際流量進行循環(huán),比較總烴、乙炔前后的變化情況。

        (2)油系統內油冷泵及供油泵故障。筆者懷疑定子油冷泵轉速太高,2000年國家電力公司下發(fā)的《防止電力生產重大事故的二十五項重點要求》文件中對變壓器潛油泵轉速標準規(guī)定為1 000 r/min。冷油泵為132 kW潛油泵,利用停機機會,定子油冷系統可按實際流量進行循環(huán),比較總烴和乙炔前后的變化情況。

        (3)由于強電場、高流速、高溫油造成絕緣油分解加速。

        (4)發(fā)電機定子解體檢查。檢查方法:

        1)利用發(fā)電機大修的機會,打開發(fā)電機汽、勵兩側大端蓋,檢查定子繞組端部接頭、引線、出線套管連接處是否接觸良好,是否有過熱現象。

        2)檢查定子鐵芯情況。

        3 總烴偏高原因的查找

        3.1 油流帶電

        利用停機機會,對定子油冷系統按實際流量進行循環(huán)8 h,總烴、乙炔的變化不大。從理論上分析,發(fā)電機額定電壓18 kV,場強偏低,變壓器電壓等級越高,場強也越高,因此,不能完全套用變壓器標準。

        3.2 油系統內油冷泵及供油泵故障

        發(fā)電機額定電壓18 kV,場強偏低,不至于形成油流帶電。冷油泵運行中無過熱,利用停機機會,對定子油冷系統按實際流量進行循環(huán)8 h,總烴、乙炔的含量變化不大。

        3.3 由于強電場、高流速、高溫油造成的絕緣油分解加速

        以往在發(fā)電機直流耐壓試驗中,在油溫較高的情況下,發(fā)現發(fā)電機泄漏電流較大,說明在實際運行工況下發(fā)電機油的分解速度應比變壓器油的分解速度快??偀N含量中部分成分的增長有可能來源于此,但不應是發(fā)電機總烴超標的主要原因。

        3.4 發(fā)電機定子解體檢查

        在#1,#2機組大修中,分別對發(fā)電機定子繞組、定子鐵芯進行了檢查。2005年9月,在對#1發(fā)電機檢查過程中,采用了發(fā)電機定子渦流加繞組直流的方法,加熱后用紅外熱成像方法檢查鐵芯、繞組及端部接頭、引線和出線套管連接處無明顯過熱點,未發(fā)現問題。2006年6月,在對#2發(fā)電機大修中,發(fā)現#2發(fā)電機勵側端部鐵芯定位肋處有4個鐵芯夾件螺栓與鐵塊間有黑色焦痕(如圖1所示)、汽側冷卻油進油管處有明顯放電痕跡(如圖2所示)。

        4 過熱點處理

        (1)將#2發(fā)電機勵側端部鐵芯定位肋與定子鐵芯燒結點鋸開,兩者之間用環(huán)氧絕緣板隔開。

        (2)將#2發(fā)電機汽側冷卻油進油管法蘭固定的孔用環(huán)氧絕緣套管和環(huán)氧絕緣墊固定,如圖3所示。

        圖3 汽側冷卻油進油管處(處理后)

        (3)將過熱點進行處理后投入運行僅1個月,總烴含量繼續(xù)增加。

        (4)目前,#1,#2發(fā)電機采用脫氣方法控制總烴含量上升。分析其主要原因,一是這2處故障點處理的不徹底,二是還有新的故障點未查出。

        5 控制措施

        (1)繼續(xù)對#1,#2發(fā)電機絕緣油進行定期循環(huán)脫氣,雖然發(fā)電機脫氣給計算總烴含量尤其是乙炔含量增長速率帶來了一定困難,但發(fā)電機內部局部放電一般先發(fā)生在固體或油內的小氣泡中,而放電過程又使油分解產生氣體并被油部分吸收,如產氣速率高,氣泡將擴大、增多,使放電增強,同時放電產生的X-蠟沉積在固體絕緣上使散熱困難、放電增強、出現過熱,促使固體絕緣加速損壞。在目前未找到故障解決辦法的情況下,應定期對機組進行脫氣,運行中定子油總烴量應控制在600 μL/L以下,避免運行中定子繞組擊穿。

        (2)利用#1,#2機組大、小修機會,將定子冷卻油總烴濾至20 μL/L以下。

        (3)利用#1,#2組大修機會,定子繼續(xù)解體檢查。

        (4)繼續(xù)收集資料,發(fā)電廠應與電力科學試驗研究院、電機制造廠的專家一起研究,針對發(fā)電機定子鐵芯接地方式,磁回路故障、鐵芯松動、鐵芯多點接地、懸浮電位等故障產生可能進行討論,探討故障產生原因、試驗手段等問題,以便今后有針對性地開展檢查工作。

        (5)加強化學色譜取樣工作,試驗報告應詳細、準確,要進行氣體增長速率計算,定期對定子油進行耐壓及介損試驗。

        6 結論

        (1)定子鐵芯端部漏磁形成渦流致使定位肋與定子鐵芯壓環(huán)燒結及汽側冷卻油進油管固定法蘭處燒結是造成發(fā)電機定子油總烴含量偏高的主要原因之一。

        (2)目前,控制#1,#2發(fā)電機運行中定子油總烴含量是保證定子繞組絕緣的有效措施。

        (3)繼續(xù)對定子油總烴含量跟蹤分析,借助電力科學試驗研究院、電機制造廠專家的技術優(yōu)勢,進一步開展研究,盡快找出故障原因,以徹底解決定子油總烴含量偏高的問題。

        [1]GB 50150—1991,電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準[S].

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