陳統(tǒng)錢,張國鑫,朱云水,陸軍,周海明
(1.浙江浙能樂清發(fā)電有限責任公司,浙江 溫州 323609;2.浙江浙能能源技術(shù)有限公司,浙江 杭州 310052;3.上海未來企業(yè)有限公司,上海 200030)
石灰石-石膏濕法脫硫由于其適應(yīng)性廣、脫硫效率高、技術(shù)成熟,廣泛應(yīng)用于火電廠。早期投運的脫硫系統(tǒng)都安裝煙氣換熱器(GGH),但普遍存在腐蝕、結(jié)垢、堵塞等問題。GGH結(jié)垢后,煙氣通流面積減小,阻力增大,差壓上升,增壓風機電流增大。為減緩GGH差壓的上升,往往停用脫硫系統(tǒng)進行高壓水離線沖洗,造成脫硫系統(tǒng)投用率下降。當GGH換熱原件內(nèi)部結(jié)垢比較嚴重時,離線高壓水不易沖洗到換熱元件內(nèi)部,不能去除GGH換熱原件內(nèi)部的結(jié)垢。隨著離線沖洗次數(shù)的增加,沖洗效果越來越差,且連續(xù)高壓水離線沖洗對GGH換熱元件損傷較大,會導致其損壞和變形,還會引起煙道涂鱗剝落。
傳統(tǒng)的GGH化學清洗采用酸洗和堿洗,但所用的強酸、強堿對人體、環(huán)境及設(shè)備有較大影響。采用拆卸GGH換熱元件浸泡的化學清洗方法,清洗時間長達20 d以上。新型化學清洗工藝不拆卸GGH換熱元件,采用自動加藥系統(tǒng)自動噴灑及人工補噴藥劑相結(jié)合的方法,利用在線自動高壓水系統(tǒng)進行沖洗,清洗廢液經(jīng)處理合格后排放或回收利用,整個過程分3個階段,大約7d可以完成,是解決GGH堵塞問題的有效方法。
將中性化學清洗劑與滲透劑、表面活性劑、助溶劑復配,借助組分間的協(xié)同作用,與致垢金屬陽離子(Ca2+,Mg2+)通過配位鍵形成親水螯合物,通過滲透劑、表面活性劑使藥劑進入硬垢的里層,從而使硬垢膨脹融溶,利用在線高壓水很容易達到化學清洗效果。
GGH新型化學清洗工藝選用了由含有共聚羧基、羥基、酰胺基、磷酸根等官能團的高分子有機聚合物組成的中性化學清洗劑(專利號:201110132810.9),對20號碳鋼的平均腐蝕速率為0.0012 g/(m2·h),對搪瓷換熱元件的平均腐蝕速率為0.0010g/(m2·h),均滿足GB/T 18175—2000《水處理劑緩蝕性能的測定 旋轉(zhuǎn)掛片法》規(guī)定的平均腐蝕速率≤0.0050 g/(m2·h)的要求,對GGH設(shè)備無腐蝕,專用于清洗濕法脫硫GGH的硫酸鹽及硅酸鹽等難溶鹽垢。
GGH新型化學清洗工藝流程按以下順序進行:水沖洗(清除GGH結(jié)灰)→中性清洗劑清洗硬垢→在線高壓水沖洗→中性清洗劑清洗殘余硬垢→在線高壓水沖洗。清洗廢水進入電廠廢水處理系統(tǒng)。
(1)清洗設(shè)備安裝完成并檢查完畢后,在GGH內(nèi)部先用工藝水進行清灰處理。在清洗劑液箱中倒入中性化學清洗劑,啟動循環(huán)清洗泵進行試噴淋,觀察GGH內(nèi)部噴淋管噴淋效果。
(2)調(diào)整好GGH噴淋系統(tǒng)后,啟動GGH,轉(zhuǎn)速控制在1 r/min左右,清洗劑不斷噴淋到GGH表面,噴淋泵流量為0.2 m3/h,每2 h噴淋1次,直到GGH底部有化學清洗劑滲出。始終保持GGH表面完全濕潤,在不能噴到化學清洗劑的地方進行人工噴淋;在噴淋期間,需觀察煙道密封水池及清洗液箱內(nèi)清洗劑的使用情況并及時添加清洗劑。
(3)噴淋作業(yè)進行48~72 h后(由垢樣分析成分決定),用GGH在線高壓水對搪瓷元件進行沖洗(沖洗過程中GGH始終保持運行狀態(tài)),在線高壓水的壓力為10~12 MPa,沖洗時間為8~12 h;沖洗廢水回收到電廠事故漿液池,然后進入廠區(qū)廢水處理系統(tǒng)。
(4)第1階段的清洗劑用量要充足,清洗時間要適當長一點。清洗完后檢查GGH換熱元件的通透率和硬垢去除率,作為最終清洗效果的評價指標。
(5)將最終清洗效果評價指標與質(zhì)量驗收標準進行對比,結(jié)束整個化學清洗過程,拆除噴淋管及清洗設(shè)備。
新型化學清洗工藝設(shè)備由噴淋器、噴淋泵、中性化學清洗液箱、連接管道組成,安裝步驟如下:
(1)安裝噴淋器。打開GGH上的人孔門,在GGH一側(cè)沿半徑方向的噴淋管上每間隔30cm安裝1個噴淋頭。
(2)安裝中性化學清洗液箱及噴淋泵。在GGH下方0 m層安放清洗液箱及噴淋泵,用PPC管連接中性化學清洗液箱、噴淋泵與噴淋器。
某電廠為4×600 MW超臨界燃煤發(fā)電機組,#2機組于2006年8月23日完成168 h試運行,石灰石-石膏煙氣濕法脫硫系統(tǒng)設(shè)計脫硫率為95%。GGH制造廠為德國巴克杜爾公司,轉(zhuǎn)子直徑為15.20 m,轉(zhuǎn)子高1.01 m,轉(zhuǎn)速1 r/min。自脫硫系統(tǒng)投運以來,GGH采用在線壓縮空氣吹灰、高壓水沖洗及大/小修離線高壓水沖洗等措施,解決GGH差壓升高的問題。但隨著運行時間的增加,GGH換熱元件內(nèi)部開始結(jié)垢,堵塞情況越來越嚴重,從脫硫系統(tǒng)投運至開始采用GGH新型化學清洗工藝,該機組已運行了30858 h。
(1)GGH新型化學清洗工藝使用中性化學清洗劑分3個階段進行清洗,共耗時6 d,清洗前、后滿負荷運行參數(shù)對比見表1,清洗效果如圖1所示。從表1可以看出:在滿負荷狀態(tài)下,采用GGH新型化學清洗工藝清洗后,增壓風機電流下降了85A,單側(cè)差壓下降了245 Pa;從圖1可以看出,除垢率達到95%以上,上下通透,清洗效果理想。
表1 某電廠#2機組GGH清洗前、后滿負荷運行主要參數(shù)對比
(2)采用GGH新型化學清洗工藝清洗后的廢水經(jīng)電廠廢水處理系統(tǒng)處理后,廢水排放指標達到了GB 8978—1996《污水綜合排放標準》規(guī)定的Ⅰ級排放標準,廢水排放測試數(shù)據(jù)見表2(表中的3組數(shù)據(jù)分別取自3臺600 MW機組)。
圖1 GGH換熱元件清洗前、后效果對比
(3)GGH新型化學清洗工藝實施后,結(jié)合合理的GGH在線吹掃措施,脫硫系統(tǒng)運行穩(wěn)定,GGH差壓和增壓風機電流接近脫硫系統(tǒng)性能考核試驗結(jié)果,脫硫投運率提高了0.5%以上,減少了SO2排放,社會效益良好。據(jù)測算,1臺600 MW機組(1個檢修周期)采用GGH新型化學清洗工藝進行化學清洗1次,同時完善GGH運行措施,1年可產(chǎn)生100萬~200萬元的經(jīng)濟效益。該電廠使用GGH新型化學清洗工藝清洗了14套GGH,創(chuàng)造了2000萬元以上的經(jīng)濟效益。表3為部分機組在滿負荷狀態(tài)下采用GGH新型化學清洗工藝前、后主要參數(shù)的對比,GGH單側(cè)差壓平均下降382.9 Pa,增壓風機電流平均下降77.9 A。
表2 GGH化學清洗期間電廠廢水排放測試數(shù)據(jù)
表3 機組滿負荷運行時采用GGH新型化學清洗工藝前、后主要參數(shù)對比
(1)GGH新型化學清洗工藝選用了中性化學清洗劑,具有適應(yīng)性廣、清洗效果好的特點,對GGH換熱元件及設(shè)備無腐蝕,清洗廢水經(jīng)處理后合格排放。
(2)GGH新型化學清洗工藝不拆卸換熱元件,直接在GGH表面噴淋中性化學清洗劑,清洗周期短,除垢率達到95%以上,解決了脫硫系統(tǒng)長期存在的GGH差壓高、影響脫硫系統(tǒng)正常投運的難題,可作為GGH檢修的常規(guī)項目。
(3)已采用GGH新型化學清洗工藝進行清洗的14臺機組,其脫硫系統(tǒng)投運率提高了0.5%以上,減少了SO2排放量,社會效益良好。
(4)GGH新型化學清洗工藝具有很好的經(jīng)濟性,1臺600MW機組(1個檢修周期)采用新工藝化學清洗1次,1年可產(chǎn)生100萬~200萬元的經(jīng)濟效益。
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