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        魯奇爐產(chǎn)生的廢水新處理工藝的應(yīng)用

        2013-04-10 04:13:55丁云麗姜春學(xué)
        化工進(jìn)展 2013年1期
        關(guān)鍵詞:工號含酚脫氨

        丁云麗,姜春學(xué)

        (1 遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責(zé)任公司,遼寧阜新123000;2 遼寧省煤制天然氣工程技術(shù)研究中心,遼寧阜新123000;3 遼寧省煤制天然氣工程研究中心,遼寧阜新123000;4 遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責(zé)任公司企業(yè)博士后科研基地,遼寧阜新123000)

        煤的氣化是煤或煤焦與氣化劑 (空氣、氧氣、水蒸氣、氫氣等)在高溫下發(fā)生化學(xué)反應(yīng)將煤或煤焦中有機(jī)物轉(zhuǎn)變?yōu)槊簹獾倪^程。傳統(tǒng)的氣化技術(shù)是利用煉焦?fàn)t、發(fā)生爐和水煤氣爐氣化。進(jìn)入20世紀(jì)以后針對不同煤種和氣體用途發(fā)展了幾百種氣化方法,其中以魯奇碎煤加壓氣化爐較為常見。但魯奇爐制取煤氣的最大缺點(diǎn)是產(chǎn)生的廢水比較難處理。煤氣化廢水水質(zhì)成分復(fù)雜,污染物質(zhì)主要有氨(游離氨和固定氨)、二氧化碳、酚 (單元酚和多元酚)、脂肪酸和油等,硫化氫含量較少。這些物質(zhì)都是極性物質(zhì),氨、二氧化碳和硫化氫等在水溶液中是揮發(fā)性的弱電解質(zhì)。廢水中的H2S、CO2等酸性氣體會(huì)對處理過程造成干擾,并造成設(shè)備腐蝕、結(jié)垢;而氨和酚類對微生物有抑制作用,影響后續(xù)的生化處理。因而需要利用預(yù)處理流程將廢水中的大部分污染物脫除,以減輕后續(xù)生化段的負(fù)荷。

        原酚回收系統(tǒng)是 “八五”期間從原民主德國引進(jìn)的技術(shù),從投產(chǎn)以來,出水指標(biāo)始終不能達(dá)到下游工號接水指標(biāo),成為制約魯奇爐發(fā)展的瓶頸問題;伴隨著國家對環(huán)保工作的重視,這一問題更加突出,不但制約企業(yè)的發(fā)展壯大,更加嚴(yán)重的是此問題如不能及時(shí)解決的話,將直接影響企業(yè)的生存。

        為解決這個(gè)問題,通過技術(shù)人員進(jìn)行攻關(guān),并和上海化工研究院、清華大學(xué)、沈陽化工研究院、華南理工大學(xué)等多家研究單位和院校共同研究,尋求解決辦法,但在加壓氣化過程中產(chǎn)生的含酚廢水成分復(fù)雜,各研究單位的處理技術(shù)不能解決或在處理過程中存在一些較難解決的問題。在多方考察和努力下,確定和華南理工大學(xué)共同合作,采用單塔汽提同時(shí)脫氨、脫酸技術(shù),從2007年開始立項(xiàng),精心組織精干技術(shù)力量鉆研課題,協(xié)助設(shè)計(jì),開創(chuàng)了單塔汽提這項(xiàng)技術(shù)在煤化工首次應(yīng)用,歷時(shí)8個(gè)多月共同努力,在2008年6月完工水運(yùn),并成功引入含酚廢水,經(jīng)過近5個(gè)月的調(diào)試運(yùn)行,現(xiàn)單塔汽提技術(shù)運(yùn)行穩(wěn)定,出水指標(biāo)已達(dá)到下游工號接水指標(biāo),達(dá)到廢水符合國家指標(biāo)排放,此技術(shù)的成功應(yīng)用開創(chuàng)單塔汽提技術(shù)在煤化工領(lǐng)域的先河。為企業(yè)發(fā)展壯大解決了瓶頸問題。

        1 工藝流程對比

        1.1 老工藝

        以往的煤化工處理廢水的路線是脫酸—→萃取—→脫氨—→精餾—→溶劑回收,此種處理方法由于萃取是在脫氨之前進(jìn)行的,萃取時(shí)廢水的p H值較高,不利于酚的脫除。對于酚的萃取當(dāng)p H值大于8.5時(shí),二異丙基醚的分配系數(shù)急劇下降。而當(dāng)p H值較低時(shí),污水中的一部分酚可由離子態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榉肿討B(tài),從而有利于萃取。

        原有處理廢水路線的缺點(diǎn):①脫酸、脫氨效果不好;②設(shè)備易結(jié)垢,堵塞嚴(yán)重,運(yùn)行周期短,難度大;③塔釜出水p H值較高,影響萃取效率;④在塔內(nèi)酚水發(fā)泡導(dǎo)致塔液泛不能穩(wěn)定生產(chǎn);⑤出水中的總酚及COD較高,不能適應(yīng)生化處理達(dá)標(biāo)要求。

        1.2 新工藝

        1.2.1 酸水汽提塔工作原理

        單塔側(cè)線流程利用一臺汽提塔,根據(jù)汽提塔內(nèi)上下的溫差以及介質(zhì)中酸性氣體、脂肪酸和氨的特性達(dá)到分離的目的,同時(shí)降低廢水p H值,為后續(xù)萃取過程創(chuàng)造良好的萃取條件,減少酚及COD的外排。

        冷原料進(jìn)汽提塔頂部,熱原料進(jìn)汽提塔中上部,汽提蒸汽自下部通入汽提塔。150℃左右的熱進(jìn)料遇塔底上升蒸汽后,進(jìn)料中的氨、H2S及CO2被汽提出來向塔頂移動(dòng)。當(dāng)遇到塔頂冷進(jìn)料后,氨迅速溶解在水中,隨液體向下移動(dòng),而冷液體進(jìn)料中的碳酸氫銨等銨鹽在向下運(yùn)動(dòng)過程中由于溫度逐漸升高而分解,釋放出CO2和H2S轉(zhuǎn)入氣相。在塔中部形成富氨氣體,氨氣抽出后,采用三級冷凝,逐級提高氨氣濃度。同時(shí)被凝結(jié)成液相的部分,回原料罐。

        汽提塔塔頂回流冷進(jìn)料溫度為40℃,熱進(jìn)料的溫度為140~150℃。

        塔釜的操作壓力一般控制在0.4~0.5 MPa。

        在汽提塔中部加堿轉(zhuǎn)化固定氨,使之成為游離態(tài),從而使廢水中的氨氮含量降低到150mg以下,利用廢水中剩余的脂肪酸可使p H值降到6~7.5,有利于提高系統(tǒng)對酚的萃取效果,滿足下游工號處理的工藝條件。

        1.2.2 新工藝處理廢水的優(yōu)點(diǎn)

        ①實(shí)現(xiàn)了高濃度含氨含酚廢水中的CO2和NH3的脫出。

        ②在塔內(nèi)加一定濃度的堿液,將廢水中固定銨轉(zhuǎn)化為游離氨以有利于氨的脫除。

        ③相對于煤氣化普遍采用的化工處理方法,提高了CO2和氨的脫出率,總氨含量降低至150mg/L以下,從而解決了原有流程中銨鹽結(jié)晶和結(jié)垢問題。

        ④本方法是將煤氣化產(chǎn)生的工業(yè)污水的p H值降到6~7.5,為下一步的萃取提供了良好的萃取條件。

        ⑤汽提塔采用加溫加壓塔,有效地解決了煤氣化廢水水質(zhì)體系發(fā)泡問題,保證設(shè)備的長周期穩(wěn)定運(yùn)行。

        3 與當(dāng)前國內(nèi)外同類研究、同類技術(shù)的綜合比較

        該項(xiàng)目屬于化工及環(huán)??茖W(xué)技術(shù)領(lǐng)域。單塔汽提技術(shù)于20世紀(jì)80年代開始應(yīng)用于化工領(lǐng)域,目前,在石油化工領(lǐng)域中應(yīng)用較為廣泛,而應(yīng)用于煤化工含酚廢水處理方面為全國首創(chuàng)。

        3.1 工藝的特點(diǎn)

        ① 單塔加壓加溫汽提同時(shí)脫出含酚廢水中的CO2和NH3。

        ②側(cè)線脫出NH3氣,塔頂脫出CO2,塔釜中氨、CO2含量較低,總氨含量小于150 mg/L,CO2痕量。滿足后續(xù)工號處理要求,為達(dá)到最后廢水合格排放具備條件。

        ③側(cè)線脫出的NH3經(jīng)三級分凝后NH3濃度達(dá)98%進(jìn)入氨精餾塔精致,產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)液氨產(chǎn)品,為企業(yè)創(chuàng)造效益。

        ④脫出酸性氣體減輕設(shè)備腐蝕、結(jié)垢。

        ⑤脫酸、脫氨效率高,氨損失量小。

        ⑥降低廢水p H值,為萃取過程準(zhǔn)備良好的萃取條件,提高了萃取塔對酚的脫除率。

        3.2 創(chuàng)新點(diǎn)

        ①單塔加溫加壓汽提,在一個(gè)塔中同時(shí)脫酸、脫氨。

        ②側(cè)線汽提分凝回收酚、游離氨。

        ③利用廢水中剩余的脂肪酸將廢液的p H值降到6~7.5,為萃取過程提供有利條件,從而減少預(yù)處理后廢水中的總酚及COD含量。

        4 應(yīng)用情況

        酚回收工段脫酸塔改造項(xiàng)目完成之后,經(jīng)近5個(gè)月調(diào)試運(yùn)行,處理能力由原來的80 t/h提高到100 t/h。

        其側(cè)線采出氨濃度較原工藝有大幅度提高。

        側(cè)線采出原工藝作為氨回收原料氨水,濃度僅有10%~15%g/g,而此工藝采出氣相濃度達(dá)到98%,即滿足了氨精制工段的生產(chǎn)需求,又使預(yù)處理工段出水指標(biāo)氨氮含量較高 (原來的高于500 mg/L)降至小于150 mg/L,完全滿足生化處理對氨氮的指標(biāo)要求,徹底解決了我廠環(huán)保難題;另外,液氨產(chǎn)量由5~6 t提升至9~12 t。為我廠增加了經(jīng)濟(jì)效益。

        酚回收工段脫酸塔投入運(yùn)行之后,廢水p H值降至6~7.5,改善了萃取條件,總酚的萃取效率有較大幅度的提高,減少了萃取劑的損失。處理后廢水中COD由22500 mg/L降到2500~2800 mg/L,脫出率達(dá)到87.6%,比系統(tǒng)投入以前多脫出COD 1239.3 t;酚由5500 mg/L降到500 mg/L以下,脫出率達(dá)到91%;氨氮由12000 mg/L降到150 mg/L以下,脫出率達(dá)到98.8%,為下游工號處理廢水達(dá)到合格排放提供了必要條件,減少了污水對環(huán)境的污染。為環(huán)保達(dá)標(biāo)創(chuàng)造了先決條件,實(shí)現(xiàn)了污水零排放;在加堿消耗方面,較原裝置消耗有所降低,原系統(tǒng)處理量80 t/h用堿(30%)0.38 t/h;新系統(tǒng)處理量95 t/h用堿(30%)0.33 t/h,相同處理量下節(jié)約用堿 (100%)118.8 t,節(jié)約資金47.5萬元,減少了生產(chǎn)成本。

        5 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益

        ① 消耗降低減少了生產(chǎn)成本和產(chǎn)品產(chǎn)量增加所帶來的經(jīng)濟(jì)效益。

        ②單塔系統(tǒng)投入運(yùn)行后,含酚廢水預(yù)處理脫出效果顯著,為下游工號處理廢水達(dá)到合格排放提供了必要條件,減少了污水對環(huán)境的污染。

        ③增加了生產(chǎn)總值為國家提高稅收,帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

        6 問題與不足以及今后發(fā)展方向

        單塔系統(tǒng)不足之處:魯奇工藝加壓氣化過程中產(chǎn)生含酚廢水的成分復(fù)雜,ADV固閥塔板難以適應(yīng),結(jié)垢嚴(yán)重,導(dǎo)致新塔運(yùn)行周期較短。企業(yè)組織技術(shù)力量進(jìn)行多次研討和實(shí)地考察,將選用膜噴式新型塔板,提高塔板效率,延長新塔運(yùn)行周期,保障系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。

        今后的研究方向開發(fā)適應(yīng)現(xiàn)在生產(chǎn)情況的新環(huán)保技術(shù),最大可能的回收有用的產(chǎn)品,最大限度降低廢水中COD含量,考慮由單塔汽提改為雙塔氣提,即先脫酸、再脫氨。并且把脫酸塔加熱蒸汽由中壓蒸汽改為低壓蒸汽,節(jié)約現(xiàn)有能源。為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益以及廢水環(huán)保排放做出貢獻(xiàn)。

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