王 銳,閻貴柱,王洪霞,張建國(guó)
Sinowalk冷卻機(jī)原理及其故障分析與處理
Faults Analysis and Treatment on Sinowalk Grate Cooler
王 銳1,閻貴柱2,王洪霞2,張建國(guó)2
Sinowalk步進(jìn)式冷卻機(jī)是中材裝備集團(tuán)有限公司熱工分公司近年來(lái)主推的成熟產(chǎn)品,采用先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念,擁有多項(xiàng)專利技術(shù),具有獨(dú)特的技術(shù)特點(diǎn),在客戶中建立了良好的口碑。
Sinowalk冷卻機(jī)基于先進(jìn)的模塊化設(shè)計(jì)理念,由新穎而緊湊的模塊組建而成,能適應(yīng)于不同規(guī)模水泥廠的需求。模塊的優(yōu)化組合減少了用于設(shè)計(jì)、制造和安裝的時(shí)間,且易于維護(hù);進(jìn)料端優(yōu)化的固定斜坡設(shè)計(jì),使得固定斜坡段熟料停留時(shí)間短、堆積少,熟料在整個(gè)篦床上分布均勻,可提高入口段的熱交換效率;精妙的四連桿機(jī)構(gòu)專利技術(shù)突破了以往的冷卻機(jī)傳動(dòng)方式,經(jīng)過(guò)計(jì)算和計(jì)算機(jī)模擬技術(shù),使得四連桿機(jī)構(gòu)能夠進(jìn)行100%的線性運(yùn)動(dòng),巧妙通過(guò)三角架的旋擺運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生篦床的往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)(見(jiàn)圖1);篦冷機(jī)在運(yùn)行中,當(dāng)篦床往前送料時(shí)所有列一起前進(jìn),而篦床回退時(shí)1/3列錯(cuò)位間隔后退;獨(dú)有的穩(wěn)流閥流量調(diào)節(jié)功能優(yōu)化冷卻風(fēng)分布,依料床變化自動(dòng)穩(wěn)定冷卻風(fēng)量、無(wú)漏料,提高了熱交換效率。總體而言,Sinowalk冷卻機(jī)用風(fēng)量少,磨損少,輸送效率高,熱回收效率高,運(yùn)轉(zhuǎn)率高,冷卻效果好(見(jiàn)圖2)。
Sinowalk冷卻機(jī)主要技術(shù)指標(biāo)如下:?jiǎn)挝惑髅娣e產(chǎn)量:44~46 t/m2d;單位冷卻風(fēng)量:1.7~1.9m3(標(biāo))/kg熟料;熱回收率:75%;運(yùn)轉(zhuǎn)率:>98%;出料溫度:65℃+環(huán)境溫度(粒度≤25mm)。以上指標(biāo)均達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。
隨著Sinowalk冷卻機(jī)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的不斷推廣和使用,其良好的冷卻效果、可靠的使用性能及優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)得到了廣大用戶的認(rèn)可和好評(píng)。然而Sinowalk冷卻機(jī)在使用過(guò)程中也會(huì)因各種情況產(chǎn)生一些故障,下面筆者將要介紹的就是在某個(gè)現(xiàn)場(chǎng)篦冷機(jī)運(yùn)行中曾產(chǎn)生的故障現(xiàn)象及判斷處理過(guò)程的相關(guān)內(nèi)容,供同行參考。
該現(xiàn)場(chǎng)使用的篦冷機(jī)為四代冷卻機(jī),型號(hào)為T(mén)CFC5500;熟料破碎機(jī)為錘式破碎機(jī),型號(hào)為φ1000mm×3900mm(見(jiàn)圖3)。
圖1 四連桿機(jī)構(gòu)原理
圖2 篦床運(yùn)動(dòng)原理
1.1 故障現(xiàn)象描述
篦冷機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中,第一列篦床與其他列篦床的運(yùn)行步調(diào)明顯不一致。每次啟動(dòng)篦床時(shí),篦冷機(jī)液壓缸的推動(dòng)壓力正常,前后限位開(kāi)關(guān)信號(hào)的接收顯示也正常。但約過(guò)2min之后,就會(huì)出現(xiàn)第一列篦床和其他列篦床前后運(yùn)行步調(diào)明顯不一致的現(xiàn)象(見(jiàn)圖4中黑色手柄),即所謂的“亂列”現(xiàn)象抑或說(shuō)“滯后”現(xiàn)象。例如:本來(lái)12列篦床都應(yīng)該前進(jìn),而第1列篦床有時(shí)卻處在后退的位置上。由于電氣控制系統(tǒng)的保護(hù)作用,待延遲時(shí)間過(guò)后,篦冷機(jī)就會(huì)跳停,同時(shí)伴隨篦冷機(jī)備妥信號(hào)丟失。此時(shí)如果啟動(dòng)篦床運(yùn)行,就需要斷掉PLC電源后才可重新啟動(dòng),給中控人員進(jìn)行自動(dòng)操作帶來(lái)極大不便,所以用戶停掉第一列,使第一列篦床處于屏蔽狀態(tài)。
從故障現(xiàn)象分析,第一列篦床屏蔽的原因可能與機(jī)械運(yùn)行阻力、液壓管路或閥門(mén)的故障以及電氣控制系統(tǒng)的故障有關(guān),應(yīng)該從這三大方面入手查找原因。
1.2 機(jī)械與液壓故障原因的查找和判斷
1.2.1 檢查篦床是否有“帶列”現(xiàn)象
從車間現(xiàn)場(chǎng)檢查的篦床實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看,各列篦床在行程距離范圍內(nèi)運(yùn)行速度平穩(wěn)、均勻,并不存在“帶列”現(xiàn)象。補(bǔ)油管路的安裝對(duì)防止“帶列”問(wèn)題的發(fā)生確實(shí)起到了關(guān)鍵作用,因此故障原因可排除“帶列”問(wèn)題(見(jiàn)圖5)。
1.2.2 檢查液壓管路中各種閥體的工作情況
(1)從現(xiàn)場(chǎng)屏顯畫(huà)面上來(lái)看,比例閥開(kāi)度的給定值和反饋值相差不大,比例閥開(kāi)度顯示均正常。(2)經(jīng)手動(dòng)操作篦床的黑色檢修手柄來(lái)推動(dòng)第一列運(yùn)行,感覺(jué)比例閥開(kāi)度靈敏,操作靈活,不存在比例閥、梭閥、單向閥等閥體卡滯故障。(3)檢查液壓管路,未發(fā)現(xiàn)漏油、AB口接反及閥門(mén)反向等故障現(xiàn)象。因此排除液壓系統(tǒng)本身存在問(wèn)題(見(jiàn)圖6、圖7)。
1.2.3 檢查接近開(kāi)關(guān)的工作情況
經(jīng)檢查,現(xiàn)場(chǎng)第五風(fēng)室內(nèi)的接近開(kāi)關(guān)上面沒(méi)有太多灰塵,接近開(kāi)關(guān)和信號(hào)擋板距離在5mm左右,雖然信號(hào)接收距離較遠(yuǎn),但也基本符合接近開(kāi)關(guān)安裝距離的要求(見(jiàn)圖8)。同時(shí),篦床運(yùn)行到行程限位時(shí),接近開(kāi)關(guān)上的紅色指示燈均能正常顯示。所以,不存在因接近開(kāi)關(guān)上面灰塵多或者距離信號(hào)擋板過(guò)遠(yuǎn)造成的信號(hào)不穩(wěn)、不強(qiáng)的現(xiàn)象,因此初步排除了第五風(fēng)室內(nèi)接近開(kāi)關(guān)存在故障。
1.2.4 檢查篦床帶料運(yùn)行情況
將第一列篦床暫時(shí)解除屏蔽,并入程序運(yùn)行,同時(shí)對(duì)包括第一列在內(nèi)的各列篦床運(yùn)行情況進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)篦床有“脈動(dòng)、爬行”等運(yùn)行阻力現(xiàn)象,液壓缸的工作壓力均在12.0MPa左右(見(jiàn)圖9),因此也可以排除篦冷機(jī)設(shè)備本體運(yùn)行異常。
圖3 TCFC篦冷機(jī)及錘式破碎機(jī)
圖4 圖中左側(cè)第一列手柄不同步
圖5 紅色油漆所示為“補(bǔ)油”管路
圖6 液壓管路中的梭閥
通過(guò)以上分析,基本排除篦冷機(jī)設(shè)備本體及液壓傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)生故障,故對(duì)第一列篦床運(yùn)行不正常的原因分析重點(diǎn)放在電氣控制方面。
1.3 電氣控制故障原因的查找和判斷
1.3.1 車間現(xiàn)場(chǎng)電控柜的檢查
(1)在車間現(xiàn)場(chǎng)打開(kāi)電氣控制柜,發(fā)現(xiàn)柜子里沉積大量灰塵,以致電控柜內(nèi)有些指示燈表面模糊不清。因粉塵的塵粒荷電性、吸水性,易造成電氣元件的誤動(dòng)作和線路短路等,據(jù)此判斷,如此多的灰塵覆蓋在電氣元件表面和控制線路中,肯定會(huì)對(duì)控制系統(tǒng)產(chǎn)生不利影響,隨之對(duì)電控柜進(jìn)行了清掃。
(2)清掃處理后,接著觀察限位開(kāi)關(guān)在電控柜上的指示燈運(yùn)行情況。發(fā)現(xiàn)第一列篦床運(yùn)行時(shí)其前后限位指示燈有異常閃爍現(xiàn)象,收到的信號(hào)不明朗,初步懷疑該現(xiàn)象是由信號(hào)擋板與接近開(kāi)關(guān)的距離偏大所致。于是進(jìn)入第五風(fēng)室再次對(duì)接近開(kāi)關(guān)進(jìn)行檢查、調(diào)整,使信號(hào)擋板和接近開(kāi)關(guān)的距離調(diào)到最小,在2mm左右。但上述措施實(shí)施后,接近開(kāi)關(guān)限位指示燈的閃爍現(xiàn)象仍未消除,即第一列篦床運(yùn)行仍不正常,據(jù)此判斷并非接近開(kāi)關(guān)距離不合適導(dǎo)致篦床故障。
1.3.2 電控柜內(nèi)指示燈工作情況的進(jìn)一步檢查分析
如圖10(DI開(kāi)關(guān)量輸入模塊)所示:DI模塊上的數(shù)字0~7分別表示模塊的8個(gè)通道。其中,該現(xiàn)場(chǎng)的0、1通道分別代表某列篦床接近開(kāi)關(guān)的前后限位,后面依次類推。經(jīng)仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn),DI模塊通道0、1兩處的指示燈有異常閃爍現(xiàn)象,也就是說(shuō)篦床的前進(jìn)和后退與指示燈亮起和關(guān)閉的時(shí)間不匹配,表明系統(tǒng)收到了較為混亂的指示信號(hào),導(dǎo)致篦床無(wú)法按指示運(yùn)行,從而造成第一列篦床“亂列”現(xiàn)象產(chǎn)生,控制系統(tǒng)的延遲判斷時(shí)間一到,篦冷機(jī)就跳停了,即柜子內(nèi)指示燈的異常閃爍造成篦床運(yùn)行故障。如果把該列篦床屏蔽,行程開(kāi)關(guān)不動(dòng)作,控制系統(tǒng)就無(wú)法收到故障信號(hào),現(xiàn)場(chǎng)屏蔽了第一列后并不影響篦床的整體運(yùn)行。因此,我們需要查明是何原因造成了控制柜內(nèi)指示燈異常閃爍的現(xiàn)象。
1.3.3 電控柜內(nèi)接線端子的檢查
針對(duì)控制柜內(nèi)指示燈不正常閃爍現(xiàn)象,如前所述,調(diào)整了接近開(kāi)關(guān)信號(hào)板的距離后仍未消除故障現(xiàn)象。于是進(jìn)一步對(duì)控制柜內(nèi)部的各接線端子進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有幾處的端子接線松動(dòng),產(chǎn)生虛接。至此,困擾現(xiàn)場(chǎng)多日的第一列篦床運(yùn)行故障的原因找到了,是由接線端子虛接造成,遂用工具緊固。
圖7 車間現(xiàn)場(chǎng)控制柜屏顯畫(huà)面
圖8 篦下風(fēng)室內(nèi)接近開(kāi)關(guān)
圖9 液壓缸工作壓力曲線
圖10 車間現(xiàn)場(chǎng)控制柜內(nèi)部運(yùn)行情況
第一列篦床產(chǎn)生運(yùn)行故障的原因看似簡(jiǎn)單,然而在原因的查找、分析及處理的整個(gè)過(guò)程中,涉及到了多方面因素,對(duì)檢修人員的技術(shù)能力和綜合判斷能力要求較高。端子虛接的原因,有以下幾種:(1)在安裝時(shí)接線松動(dòng);(2)運(yùn)行一段時(shí)間后因其他設(shè)備振動(dòng)影響而產(chǎn)生虛接;(3)粉塵環(huán)境及高溫環(huán)境下對(duì)電氣元件的影響。
1.4 故障處理結(jié)果
將現(xiàn)場(chǎng)電控柜內(nèi)的灰塵徹底清掃、吹凈并將控制柜內(nèi)電氣通道上的端子接線重新緊固后,電控柜內(nèi)部信號(hào)指示燈的不正常閃爍現(xiàn)象消除,并且與篦冷機(jī)風(fēng)室內(nèi)的接近開(kāi)關(guān)指示燈同步顯示,第一列篦床正常并列運(yùn)行。
這個(gè)案例的分析、處理過(guò)程提示我們:接近開(kāi)關(guān)的信號(hào)指示正常,并不完全表明控制系統(tǒng)一定能收到正確信號(hào),還要觀察控制柜內(nèi)部的指示燈是否接收到了正常信號(hào),控制信號(hào)換向動(dòng)作不明朗就會(huì)造成篦床運(yùn)行產(chǎn)生故障。此外,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)控制柜的維護(hù)和保養(yǎng)也應(yīng)引起大家的重視,要做到防塵、防振和防高溫,并對(duì)控制柜定期檢查。
篦冷機(jī)液壓站共有5臺(tái)液壓泵,其中1~4號(hào)泵是工作泵,5號(hào)為備用泵(見(jiàn)圖11)。
2.1 故障現(xiàn)象描述
篦冷機(jī)在正常生產(chǎn)運(yùn)行了一段時(shí)期以后,業(yè)主為了試驗(yàn)1~4號(hào)液壓泵能否與5號(hào)備用泵正常切換,分別用1~4號(hào)工作泵依次與5號(hào)備用泵切換。其結(jié)果是:任意一臺(tái)工作泵與備用泵切換后,都會(huì)出現(xiàn)短時(shí)間內(nèi)篦冷機(jī)跳停的現(xiàn)象,而此時(shí)車間現(xiàn)場(chǎng)的5號(hào)備用泵仍然能夠正常運(yùn)行。這種情況下需要崗位人員在現(xiàn)場(chǎng)重新啟動(dòng)后,篦冷機(jī)才能夠正常運(yùn)行,但過(guò)一段時(shí)間又會(huì)出現(xiàn)同樣的跳停故障,有時(shí)會(huì)出現(xiàn)“緊急停車”故障報(bào)警信號(hào),但有時(shí)該信號(hào)卻又不出現(xiàn)(見(jiàn)圖12)。
2.2 故障原因的查找及分析
2.2.1 備用泵的檢查
每次切換備用泵導(dǎo)致篦冷機(jī)跳停后,雖然有時(shí)會(huì)伴隨出現(xiàn)“緊急停車”的故障報(bào)警信號(hào),但5號(hào)備用泵仍在正常運(yùn)行,且運(yùn)行電流平穩(wěn)正常,泵體本身運(yùn)行溫度正常,備用泵運(yùn)行時(shí)也無(wú)任何雜音。這說(shuō)明泵體本身沒(méi)有任何問(wèn)題,因此首先排除備用泵本身問(wèn)題而導(dǎo)致備用泵不能正常切換。
2.2.2 篦床帶料運(yùn)行情況的檢查
經(jīng)對(duì)篦床各列運(yùn)行情況的檢查,篦床運(yùn)行平穩(wěn),無(wú)沖擊、振動(dòng)和刮蹭現(xiàn)象,不存在任何運(yùn)行阻力,各液壓缸工作壓力均在12.0MPa以下(見(jiàn)圖13)。故此,備用泵不能正常切換排除了設(shè)備、液壓方面的原因。
通過(guò)以上的檢查、分析,技術(shù)服務(wù)人員與業(yè)主檢修人員把故障原因重點(diǎn)放在對(duì)電氣控制系統(tǒng)的檢查上。
圖11 液壓站中的五臺(tái)液壓泵
圖12 “緊急停車”故障信號(hào)
圖13 篦冷機(jī)工作畫(huà)面
圖14 備用泵與各工作泵切換
2.2.3 控制柜及控制程序的檢查
通過(guò)在車間現(xiàn)場(chǎng)檢查控制柜,發(fā)現(xiàn)篦冷機(jī)的驅(qū)動(dòng)信號(hào)丟失,這說(shuō)明系統(tǒng)可能接收到了“緊急停車”的指令,從而迫使篦冷機(jī)運(yùn)行終止。所以,我們應(yīng)該從DCS控制系統(tǒng)來(lái)檢查5號(hào)備用泵切換投入運(yùn)行后,是哪一條控制指令讓篦冷機(jī)跳停的(見(jiàn)圖14)。
2.2.4 控制程序的進(jìn)一步檢查
通過(guò)和業(yè)主的自動(dòng)化工程師溝通,在工程師站上發(fā)現(xiàn)1~4號(hào)泵工作時(shí)驅(qū)動(dòng)程序運(yùn)行正常,設(shè)備運(yùn)行也正常,但只要5號(hào)備用泵切換投入運(yùn)行,超過(guò)15min篦冷機(jī)就會(huì)跳停。據(jù)此可以判斷備用泵的投入使用是導(dǎo)致篦床跳停的根本原因,應(yīng)重點(diǎn)檢查該部分的控制程序編制是否合理。
通過(guò)對(duì)DCS控制程序的詳細(xì)檢查、分析后發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場(chǎng)控制程序中沒(méi)有工作泵與備用泵的允許切換程序,這就是備用泵切換后篦冷機(jī)跳停的原因。
2.3 故障處理結(jié)果
加入了1~4號(hào)工作泵與5號(hào)備用泵的允許切換信號(hào),修正了控制程序,圓滿解決了上述故障現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了備用泵與各工作泵的正常切換,篦床運(yùn)行正常。
綜上所述,在Sinowalk篦冷機(jī)的使用和維護(hù)中,除了對(duì)設(shè)備本體和液壓系統(tǒng)的維護(hù)檢查,電氣控制系統(tǒng)的維護(hù)和檢查也應(yīng)引起大家的高度重視,尤其在使用過(guò)程中遇到問(wèn)題的時(shí)候,要從設(shè)備、液壓、電氣控制等幾方面綜合考慮,把與故障現(xiàn)象相關(guān)聯(lián)的所有原因一一列出,逐項(xiàng)加以分析,利用故障分析排除法,最終找到問(wèn)題原因所在。
[1]陳友德,劉繼開(kāi).四代篦冷機(jī)的技術(shù)進(jìn)展[J].中國(guó)水泥,2007.(6).
[2]陶從喜,孫義飛.TCFC第四代行進(jìn)式篦冷機(jī)的研發(fā)及應(yīng)用[J].中國(guó)水泥,2011.(2).
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2013-04-10; 編輯:呂 光