摘 要:對(duì)綜放孤島工作面回采過(guò)程中巷道變形破壞進(jìn)行分析,根據(jù)分析結(jié)果,從加強(qiáng)超前支護(hù)強(qiáng)度、改進(jìn)設(shè)備控制巷道頂板、巷道頂板及巷幫補(bǔ)強(qiáng)錨索和控制回采巷道斷面四方面控制巷道變形。解決了綜放孤島工作面因跳采而引起的巷道圍巖控制問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了該礦井的安全高效生產(chǎn)。
關(guān)鍵詞:綜放孤島工作面;礦山壓力;圍巖控制
引言
煤礦開(kāi)采過(guò)程中,因采掘銜接,或避開(kāi)工作面采動(dòng)對(duì)相鄰工作面順槽圍巖的影響,工作面開(kāi)采順序采用跳采,從而產(chǎn)生了孤島工作面。孤島工作面處于應(yīng)力集中區(qū),礦山壓力顯現(xiàn)明顯,巷道維護(hù)困難,嚴(yán)重制約著煤礦的安全高效開(kāi)采。因此,進(jìn)行綜放孤島回采工作面巷道圍巖控制技術(shù)研究,是實(shí)現(xiàn)礦井安全高效生產(chǎn)的基礎(chǔ)。
1 工作面概況
唐安煤礦位于高平市西南部,礦井生產(chǎn)能力1.50Mt/a,主采3#煤層,平均厚度6.0m,3號(hào)煤層基本頂為中粒砂巖,厚15.13m,直接頂為泥巖,厚2.04m,直接底為泥巖、細(xì)粉砂巖與泥巖互層,厚為6.77m;圍巖層理發(fā)育。
3403綜放孤島工作面位于七五二水平四盤區(qū),東為3404全采空區(qū),西為3402工作面采空區(qū),南為四盤區(qū)專用回風(fēng)大巷、軌道運(yùn)輸大巷和皮帶運(yùn)輸大巷,北為實(shí)體煤,煤層埋深平均250m,工作面長(zhǎng)度176m,推進(jìn)長(zhǎng)度1115m。 3403工作面回采至3402及3404工作面采空區(qū)段,工作面應(yīng)力集中明顯,圍巖變形嚴(yán)重,直接威脅巷道安全。
2 綜放孤島工作面回采巷道變形破壞特征
綜放孤島工作面變形破壞原因存在地域性差別。3403工作面進(jìn)、回風(fēng)巷采用液壓柱加木板梁超前30m支護(hù),推進(jìn)距離距切眼80m處時(shí),礦山壓力明顯增強(qiáng),超前支護(hù)內(nèi)液壓?jiǎn)误w柱支護(hù)受到了影響,出現(xiàn)液壓?jiǎn)误w柱變形、壓折現(xiàn)象,端頭回柱困難,移動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),造成綜放回采工作面施工困難,施工人員勞動(dòng)強(qiáng)度大;隨著礦山壓力的增大,錨桿、錨索出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,安全隱患極大;工作面進(jìn)入應(yīng)力集中區(qū),巷道斷面急劇變小,工作面通風(fēng)困難,瓦斯涌出量異常,造成現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員施工環(huán)境極差。綜上所述,3403工作面巷道幫鼓和底鼓嚴(yán)重,液壓?jiǎn)误w支柱最大鉆底接近1000mm,鉆底嚴(yán)重。變形情況如圖1所示。
3 控制技術(shù)
根據(jù)上述破壞特征,綜合分析對(duì)該區(qū)域的合理開(kāi)采方案進(jìn)行研究,采取如下相應(yīng)技術(shù)措施:
3.1 加強(qiáng)超前支護(hù)強(qiáng)度
3403工作面采取加長(zhǎng)超前支護(hù)距離,從而加強(qiáng)支護(hù)強(qiáng)度,具體如下,由原來(lái)超前支護(hù)30m加長(zhǎng)至110m,液壓?jiǎn)误w柱柱冒由原來(lái)木板梁改為∏型鋼梁;原來(lái)液壓?jiǎn)误w柱850mm間距調(diào)整為小于或等于600mm的間距。在巷道頂板破碎的情況下,還采取了縮小排距密度,實(shí)現(xiàn)一梁三柱加強(qiáng)頂板支護(hù)。對(duì)于工作面的進(jìn)、回風(fēng)巷兩個(gè)出口,則采用兩根長(zhǎng)3800mm∏型鋼梁分別平行與過(guò)渡架前梁和尾梁進(jìn)行抬棚加液壓?jiǎn)误w柱加強(qiáng)支護(hù),兩根∏型鋼梁交替邁步前移,加強(qiáng)安全出口頂板支護(hù)。
3.2 改進(jìn)設(shè)備控制頂板
原巷道超前支護(hù)液壓?jiǎn)误w柱(缸徑直徑為100mm,工作阻力為250KN)全部更換成(缸徑直徑為110mm,工作阻力為300KN)懸浮式液壓?jiǎn)误w柱,增大了對(duì)巷道頂板支撐作用力。為減少移動(dòng)端頭時(shí)間,進(jìn)一步解決單體柱受力后出現(xiàn)的鉆入底板,采用給液壓?jiǎn)误w柱穿大、小鐵鞋的辦法破解難題,巷道行人側(cè)鋼梁下的每?jī)筛簤簡(jiǎn)误w柱同穿在了一只1000mm×180mm的槽狀長(zhǎng)方形鐵鞋上,其因非行人側(cè)空間狹窄,鋼梁下的液壓?jiǎn)误w柱單獨(dú)穿300mm×300mm×16mm 的鐵鞋支護(hù),增大了每根液壓?jiǎn)误w柱與底板的接觸面積,且降低了液壓?jiǎn)误w柱對(duì)底板的壓強(qiáng)作用力,在提升支護(hù)質(zhì)量的同時(shí),還能有效控制底板的底鼓現(xiàn)象。為防止漏液卸壓柱傾倒傷人現(xiàn)象發(fā)生,用一種長(zhǎng)度為850mm、φ20mm的柔性阻燃繩牢牢拴緊液壓?jiǎn)误w柱,確保了不易傾倒傷人。
3.3 巷道頂板及巷幫補(bǔ)強(qiáng)錨索
受到礦山應(yīng)力影響,巷道內(nèi)變形嚴(yán)重,錨桿、錨索出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象。為了從源頭上解決問(wèn)題,采用錨桿尾部打孔,10#鉛絲穿孔捆綁在金屬網(wǎng)上,防止錨桿斷裂射出。采用錨索防護(hù)套,戴在所有錨索頭部,并掛在金屬網(wǎng)上,有效起到了阻止錨索斷裂并瞬間彈出,加大了安全系數(shù)。頂板采用了φ22mm的大初撐力錨索加強(qiáng)頂板支護(hù),由原來(lái)支護(hù)頂板錨固力10噸提高至15噸。再由原巷道幫部采用錨固力為5噸的錨桿支護(hù),增強(qiáng)為φ17.8mm錨索加鋼帶支護(hù)。對(duì)工作面巷道煤壁側(cè),采取先清除受壓力影響的幫鼓煤壁,待釋放壓力后,又采用高強(qiáng)度錨桿二次支護(hù)巷幫。通過(guò)對(duì)巷道釋放壓力二次支護(hù)后,有效的控制巷道變形。具體支護(hù)示意圖見(jiàn)圖2。
3.4 控制回采巷道斷面
3403綜放工作面巷道進(jìn)入應(yīng)力區(qū),巷道幫鼓,底鼓嚴(yán)重,巷道斷面急劇變小。為了加大巷道斷面,提高工作面通風(fēng)設(shè)備順利運(yùn)轉(zhuǎn),優(yōu)化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員施工環(huán)境,對(duì)巷道進(jìn)行挑底、擴(kuò)幫,提高巷道采高不低于2800mm,巷寬不低于4200mm,加大回采巷道斷面,提高工作面通風(fēng),減小工作面瓦斯積聚,保證綜放工作面的安全推進(jìn)。
4 結(jié)束語(yǔ)
煤礦開(kāi)采中,綜放孤島工作面礦山壓力顯現(xiàn)明顯,工作面圍巖控制非常困難,解決好該問(wèn)題是實(shí)現(xiàn)綜放工作面高產(chǎn)高效的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。探索和研究綜放孤島工作面頂板壓力的規(guī)律,對(duì)提高礦井頂板管理起到十分重要的作用。通過(guò)實(shí)施上述一系列措施,孤島工作面圍巖控制初見(jiàn)成效,有效的控制了巷道變形,頂?shù)装逡平繙p少,減小工作面瓦斯積聚,為綜放孤島工作面提高了安全系數(shù),并減小綜放孤島工作面作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,從而使工作面渡過(guò)了困難時(shí)期,且提高工作面產(chǎn)量5000噸。3403孤島回采工作面中摸索的上述經(jīng)驗(yàn),對(duì)今后孤島工作面開(kāi)采具有重要的指導(dǎo)意義。
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