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        三甘醇脫水裝置工藝分析

        2013-01-01 00:00:00王秋保房晶媛侯景林
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2013年4期

        摘 要:澀北氣田作為國內(nèi)四大主力氣田之一,已成為西氣東輸?shù)闹匾獨庠吹?,現(xiàn)擁有三甘醇脫水裝置17座。三甘醇脫水裝置良好的脫水性能為氣田的生產(chǎn)提供了有力保障,成為氣田生產(chǎn)的核心設(shè)備。隨著氣田的進(jìn)一步開發(fā),部分脫水裝置出現(xiàn)了三甘醇損耗超標(biāo)等問題,這些問題給氣田的生產(chǎn)帶來一定困難。通過對脫水裝置各單元運行參數(shù)以及脫水后水露點等進(jìn)行現(xiàn)場測試,進(jìn)一步摸索了脫水裝置的工作情況,并優(yōu)化運行參數(shù)、完善工藝,確保脫水裝置平穩(wěn)、經(jīng)濟(jì)運行。

        關(guān)鍵詞:三甘醇;裝置指標(biāo);天然氣;澀北氣田

        澀北氣田在十幾年的生產(chǎn)運行中,三甘醇脫水裝置脫水深度基本能夠滿足生產(chǎn)要求,三甘醇損耗量、燃?xì)饬繐p耗、裝置故障率低都在經(jīng)濟(jì)運行范圍內(nèi)。但由于地層水、整體運行壓力等原因,三甘醇脫水裝置出現(xiàn)脫水后天然氣露點不合格、重沸器火筒變形或者穿孔、換熱盤管腐蝕、三甘醇損耗率超標(biāo)等現(xiàn)象,經(jīng)過深入分析,對以上問題有一定的認(rèn)識。

        1 三甘醇再生流程

        貧三甘醇經(jīng)套管式氣液換熱器與出塔后的天然氣換熱,貧三甘醇由塔頂部進(jìn)入吸收塔,由上而下與由下而上的濕天然氣充分接觸,吸收濕天然氣中的部分水分。吸收水分后成為富液的三甘醇溶液在塔底部流出,經(jīng)甘醇循環(huán)泵進(jìn)入精餾柱換熱盤管,被蒸汽加熱后進(jìn)入閃蒸罐,閃蒸分離出溶解在富液中的烴氣體。

        甘醇由閃蒸罐底部流出,依次進(jìn)入TEG機(jī)械過濾器和TEG活性炭過濾器。通過TEG機(jī)械過濾器除去富甘醇中5μm 以上的固體雜質(zhì);通過TEG活性炭過濾器吸附掉富液中的部分重?zé)N及三甘醇再生時的降解物質(zhì)。過濾器均設(shè)有旁通管路,在過濾器更換濾芯時,裝置通過旁通管路繼續(xù)運行。

        經(jīng)過濾后富甘醇進(jìn)入三甘醇貧-富TEG換熱器,與熱貧甘醇換熱升溫后進(jìn)入精餾柱。在精餾柱中,通過精餾段、塔頂回流及塔底重沸的綜合作用,使富甘醇中的水分及很小部分烴類分離出塔,塔底重沸溫度為180~188℃。

        在重沸器和緩沖罐之間設(shè)置有汽提柱,重沸器中的貧甘醇經(jīng)貧液汽提柱,溢流至三甘醇緩沖罐。在通入汽提氣前,汽提柱內(nèi)液相(甘醇)和氣相(水蒸汽)之間存在兩相平衡。在通入汽提氣后,大大降低了水蒸汽的分壓,貧甘醇中的水進(jìn)一步蒸發(fā)出來以滿足新的平衡,從而導(dǎo)致貧甘醇濃度進(jìn)一步提升。

        2 脫水裝置參數(shù)評價

        2.1 吸收塔

        吸收塔壓力在4.0~5.5Mpa、差壓在0.08~0.12 Mpa、溫度在17~28 ℃,主要原因是澀北氣田是集中脫水工藝,各集氣站的外輸氣經(jīng)過集氣干線匯集到脫水站進(jìn)行集中脫水。

        2.2 重沸器

        TEG重沸器采用負(fù)壓爐加熱再生工藝,通過火管加熱三甘醇富液至190 ℃左右來蒸發(fā)掉其中的水份,達(dá)到再生目的。由于澀北氣田地處高原,平均海拔2750米,因此,重沸器溫度設(shè)置值為180~188℃。在日常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),溫度設(shè)定在這個范圍,脫水裝置運行平穩(wěn),故障率低,燃?xì)庀纳?,露點合格。

        檢修中發(fā)現(xiàn)TEG重沸器內(nèi)部嚴(yán)重結(jié)焦,U型火筒附著很厚的鹽結(jié)晶等物質(zhì),火筒變形、穿孔。

        3 脫水裝置主要指標(biāo)

        3.1 干氣的水露點

        水露點是評價脫水裝置運行效果的主要指標(biāo)。普帕克系列橇裝式脫水裝置脫水后干氣水露點在-7~-21℃,平均為-16℃,基本能夠達(dá)到設(shè)計要求;馬龍尼橇裝式脫水裝置脫水后干氣水露點在0~-18℃,平均為-10℃,達(dá)不到設(shè)計要求。

        3.2 三甘醇損耗率

        4 結(jié)論

        4.1 進(jìn)入脫水系統(tǒng)的天然氣預(yù)處理深度不夠,天然氣中的氣態(tài)水、雜質(zhì)很多,導(dǎo)致:a.天然氣中的礦化度高;b.無機(jī)鹽易于甘醇發(fā)生反應(yīng)生成結(jié)晶醇;c.無機(jī)鹽和泥沙在重沸器等設(shè)備的表面附著;d.甘醇被污染發(fā)泡、密度增大、黏度降低、PH值增高。

        4.2 由于火筒周圍附著了很厚的鹽結(jié)晶和泥沙,造成火筒的熱效率低,大火長時間的灼燒,造成火筒變形或穿孔。

        4.3 重沸器溫度控制不當(dāng),三甘醇分解成乙二醇等,或者發(fā)生脫水縮合反應(yīng)生成高聚物等。

        5 建議

        5.1 在橇裝式脫水裝置的運行管理中,進(jìn)行適當(dāng)調(diào)節(jié),優(yōu)化脫水裝置運行:a.根據(jù)配產(chǎn)及時調(diào)節(jié)加熱爐的狀況,保持吸收塔溫度在20~28℃;b.根據(jù)處理氣量的大小及時調(diào)整泵次;c.根據(jù)三甘醇循環(huán)量、再生情況,及時再生溫度、汽提氣量。

        5.2 加強天然氣進(jìn)吸收塔前的預(yù)處理。

        5.3 及時更換過濾器濾芯,加強溶液過濾,并監(jiān)測溶液發(fā)泡趨勢,保證裝置平穩(wěn)運行。

        5.4 定期檢測溶液pH值,當(dāng)pH值不在7.3~8.5之間時加入弱酸性物質(zhì)進(jìn)行調(diào)節(jié)。

        5.5 保證脫水裝置在設(shè)計處理氣量范圍內(nèi)運行,以減少三甘醇損耗,保證水露點合格。

        5.6 對三甘醇脫水裝置進(jìn)行定期除鹽。

        5.7 三甘醇脫水裝置增設(shè)減壓蒸餾分離裝置,提高三甘醇的利用率。

        參考文獻(xiàn)

        [1]張書成,李亞萍.進(jìn)口天然氣橇裝式脫水裝置運行評價及參數(shù)優(yōu)化[J].天然氣工業(yè),2006,26(9).

        [2]郭彬,何戰(zhàn)友.三甘醇失效原因分析及回收研究[J].天然氣工業(yè),2006,26(9).

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