摘要:產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線,它關(guān)系到公司的興衰,尤其在目前純堿市場嚴重飽和的情況下,提高純堿產(chǎn)品質(zhì)量就是提高我公司競爭力,為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,我公司進行了多次技術(shù)改造,本文就我公司在提高產(chǎn)品質(zhì)量方面進行的技術(shù)改造做一簡單介紹。
關(guān)鍵詞:純堿 產(chǎn)品質(zhì)量 技術(shù)改造
中圖分類號:TQ114.1 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)01(b)-0000-00
產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生命線,優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存必不可少的因素,在目前純堿產(chǎn)能過剩、市場飽和的情況下,產(chǎn)品質(zhì)量顯得尤為重要。純堿企業(yè)要想在市場上立有不敗之地,優(yōu)秀產(chǎn)品質(zhì)量是其必要條件。近一兩年來,我公司為提高產(chǎn)品質(zhì)量,進行了多項有針對性的技術(shù)改造,采取了行之有效的技術(shù)措施,使我公司產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)中名列前茅。下面簡單做一介紹:
1.純堿質(zhì)量要求
我公司純堿產(chǎn)品概括地分為兩類,其一為輕質(zhì)碳酸鈉,其二為重質(zhì)碳酸鈉。質(zhì)量標準均執(zhí)行國家標準《工業(yè)碳酸鈉GB210.1--2004》。國家標準中對純堿等級分為優(yōu)級、一級、合格三種,其中優(yōu)級品要求如下:純堿碳酸鈉含量≥92%(干基)、鐵≤0.0035%、純堿鹽份≤0.7%、純堿水不溶物≤0.03%、硫酸鹽含量≤0.03%,純堿粒度≥70%(重質(zhì)純堿)、堆積密度≥0.9g/ml(重質(zhì)純堿),同時對外觀有如下要求:輕質(zhì)純堿為白色粉末,重質(zhì)純堿為白色細小顆粒。隨著市場競爭的日趨激烈,客戶對純堿質(zhì)量的要求也越來越高,對某些指標的要求遠遠高于優(yōu)級品標準,如有的客戶對純堿粒度分布要求是比較嚴格的,要求粒度篩上物0.60mm≤13%;篩間物0.60-0.125mm≥85%;篩下物0.075mm≤2%,而大部分客戶要求1.18mm篩上物占的比例≤2%,這就要求我們在生產(chǎn)過程中需采取嚴格控制措施,滿足顧客需求。
2.我公司純堿產(chǎn)品質(zhì)量情況
我公司生產(chǎn)純堿為氨堿法生產(chǎn)純堿,為確保純堿質(zhì)量達到優(yōu)級品標準,從原材料進廠、中間過程控制以及出廠產(chǎn)品檢驗,均采取嚴格的控制手段,使我公司產(chǎn)品各項主要技術(shù)指標均達到國家優(yōu)級品要求。為了更好地滿足顧客要求,我們對產(chǎn)品外觀提出了更高的要求,如粒度的分布、大顆粒要求、產(chǎn)品異物等等。也有針對性地進行了一系列技術(shù)改造,使我公司產(chǎn)品質(zhì)量在同行業(yè)中處于絕對優(yōu)勢。
3.改造情況簡介
3.1對二次利用水進行預(yù)苛化處理,降低精鹽水濁度
純堿質(zhì)量標準中有一項重要指標,就是純堿水不溶物,它的主要影響因素是精鹽水濁度,在生產(chǎn)中我們控制精鹽水濁度一般在20ppm,當濁度超過40ppm時,不僅是輕質(zhì)純堿水不溶物含量高,而且生成的重質(zhì)純堿粒度粗大,不均勻。我公司化鹽用水有兩種,一種是復(fù)用水,另一種是二次利用水,二次利用水用量比較大,而二次利用水里邊含有較高的鈣鎂離子,這種水直接用于化鹽時,不僅增加粗鹽水中的鈣鎂離子含量,給精制工序帶來較大負荷,而且造成澄清桶能力不足,影響精鹽水濁度,我公司曾幾次發(fā)生因精鹽水濁度高,造成重灰粒度不均勻,大顆粒較多,破碎系統(tǒng)能力不足而采取導致重灰顆粒外排現(xiàn)象,使物料損失增大。
改造的措施就是對二次利用水進行預(yù)苛化處理,利用原泥中間槽做為預(yù)苛化處理槽,將二次利用水引入處理槽,槽內(nèi)通入苛化液,使二次水里邊的鈣鎂離子提前與苛化液進行反應(yīng),同時,預(yù)苛化的二次水里邊含有一定量的過剩灰、堿,它們在化鹽桶里還可以和原鹽里的一部分鈣、鎂離子進行反應(yīng),同樣也降低了粗鹽水中的鈣鎂離子含量,減輕了鹽水精制的負荷,精鹽水質(zhì)量得到了提高,2010年上半年,精鹽水濁度平均值達到25ppm以下,重灰粒度比較穩(wěn)定。
3.2各純堿成品皮帶加裝電磁鐵、下料溜子加裝磁性溜管
純堿生產(chǎn)主要生產(chǎn)設(shè)備及管線為鑄鐵及碳鋼材質(zhì),成品堿運輸大都使用埋刮板或斗提機等密閉設(shè)備,在檢修過程中以及設(shè)備使用過程中,可能會有一些焊渣、金屬物件等不慎帶入到系統(tǒng)中去,但因其在密閉設(shè)備里很難被發(fā)現(xiàn),一旦進入產(chǎn)品包裝系統(tǒng),不僅影響產(chǎn)品質(zhì)量,也有可能卡停設(shè)備,為防止雜質(zhì)進入包裝系統(tǒng),我們采取的措施是在各純堿運輸皮帶加裝電磁鐵,各下料溜子加裝磁性溜管,并派專人定時清理,這樣大大降低了磁性異物進入產(chǎn)品中的可能性。
3.3在成品車間各關(guān)鍵部位加裝轉(zhuǎn)篩,使物料進入包裝機前全部過篩
原生產(chǎn)系統(tǒng)中,輕GvqQ0ISVqQV3iz7kpuYXnSCnk7gBnur/y0K5hphKM6Y=灰只有一臺高溫轉(zhuǎn)篩,大部分物料未經(jīng)過篩子,在成品包裝崗位沒安轉(zhuǎn)篩,重灰系統(tǒng)也只有高溫轉(zhuǎn)篩,不能保證進包裝機的所有的物料過篩,當生產(chǎn)系統(tǒng)出現(xiàn)波動或煅燒工序清理系統(tǒng)時,難免會有大塊堿或雜物進入系統(tǒng),嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量,而且影響設(shè)備運行能力。
為保證產(chǎn)品質(zhì)量,采取措施是在成品車間各輕重灰物料流向關(guān)鍵部位,均加裝滾動轉(zhuǎn)篩,使進入包裝前的物料全部過篩,篩上物進入粉碎機重新粉碎,然后重新進入系統(tǒng),篩下物進入產(chǎn)品,目前,成品車間物料全部過篩,沒有短路,產(chǎn)品質(zhì)量大大提高。
3.4調(diào)整篩網(wǎng)目數(shù)
重質(zhì)純堿對產(chǎn)品粒度要求比較嚴格,特殊用戶對其要求較高,不僅要求粒度≥70%,而且對大顆粒也有一定限制,要求1.18mm篩上不得大于2%,以前轉(zhuǎn)篩篩網(wǎng)目數(shù)為12目(1.4mm),當重灰生產(chǎn)出現(xiàn)波動時,大顆粒較多, 1.18mm篩上滿足不了≤2%的要求,若全部改為14目篩子,又會影響重灰系統(tǒng)生產(chǎn)能力。通過轉(zhuǎn)篩進行試驗,對轉(zhuǎn)篩進行了如下改造,一臺轉(zhuǎn)篩一半篩網(wǎng)用14目,另一半篩網(wǎng)用12目,這樣,即不影響篩分能力,同時又不會使1.18mm篩上全部進入產(chǎn)品中,也保證了產(chǎn)品質(zhì)量。
3.5篩下破碎機加裝篦子
生產(chǎn)中每臺轉(zhuǎn)篩均配有一臺破碎機,原系統(tǒng)篩余物進入破碎機破碎以后,直接進入生產(chǎn)系統(tǒng),在生產(chǎn)波動較大,大顆粒較多時,這樣不能保證所有的大顆粒被粉碎,而有些其它雜物象鐵塊等還會進入到包裝系統(tǒng),對產(chǎn)品質(zhì)量還是有很大影響,因此,我們對篩分系統(tǒng)進行如下技術(shù)改造,每臺破碎機下料口均加裝篦子,由操作工定期對筆篦子進行清理,對產(chǎn)品又加裝了另一道防線。
3.6包裝機下料口加裝篩網(wǎng)
在包裝工序除了采取以上改造措施外,還為產(chǎn)品質(zhì)量加裝了最后一道防線,那就是每臺大袋包裝機的下料口均加裝一道篩網(wǎng),防止前幾道工序漏網(wǎng)的異物進入產(chǎn)品中,保證了我公司產(chǎn)品不含異物。
通過進行上述技術(shù)改造,我公司產(chǎn)品質(zhì)量得到顯著提高,保證了各項技術(shù)指標全部達到優(yōu)級品標準,產(chǎn)品外觀得到明顯改善,產(chǎn)品粒度均勻,無異物,其質(zhì)量在同行業(yè)中處于領(lǐng)先水平,大大提高了產(chǎn)品競爭力。