摘要:本文通過對某鋁廠大型整流機(jī)組跳閘原因進(jìn)行分析,然后從管理和技術(shù)兩個方面采取改進(jìn)措施,并進(jìn)行了技術(shù)論證,提高了控制系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。
關(guān)鍵詞:PLC控制;梯形圖;整流機(jī)組;整流柜冷卻系統(tǒng)
中圖分類號:TM561.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2013)01(b)-0000-00
該電解鋁廠為400KA系列,整流機(jī)組為“5+1” 運(yùn)行模式,單機(jī)組220KV、98000MVA,并配備兩套硅整流裝置,整流柜內(nèi)二極管排布采用三相橋式非同相逆并聯(lián)形式,6臺整流變、6臺濾波裝置與12套整流柜組成72脈波整流系統(tǒng),為400KA電解系列提供平穩(wěn)直流電,整流柜采用閉式循環(huán)水冷方式,每兩套整流柜共用一套純水冷卻裝置,其控制部分由西門子PLC完成,并對純水的溫度、壓力、水質(zhì)、流量等模擬量信號進(jìn)行轉(zhuǎn)換與顯示。
1 跳閘經(jīng)過
2012年3月8日供電車間運(yùn)行四班按計(jì)劃停運(yùn)5#整流機(jī)組進(jìn)行春季檢修,7:00發(fā)出2012-03-003#第一種電氣倒閘操作票并開始操作。7:20斷開鋁225斷路器,在解備5#整流機(jī)組操作的過程中,7:48 主控室上位機(jī)報(bào)6#整流機(jī)組純水冷卻裝置全停、純水流量低,7:49 鋁226斷路器分位。運(yùn)行人員立即匯報(bào)上級主管部門,同時啟動事故預(yù)案,4臺機(jī)組運(yùn)行電流調(diào)整到350KA,經(jīng)現(xiàn)場檢查確認(rèn)6#整流機(jī)組在短時間無法恢復(fù),決定恢復(fù)5#整流機(jī)組運(yùn)行。8:04 合上鋁225斷路器,8:21系列電流升至411KA。
2 原因分析
經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)6#整流機(jī)組純水冷卻裝置由1#水泵定期自動切換到2#水泵過程中,2#水泵啟動電流過大造成2#水泵電源空氣開關(guān)跳閘(同時由于接觸器KM2主節(jié)點(diǎn)老化、發(fā)熱等原因,在此次大電流沖擊過程中造成觸頭粘連),這時水壓低,流量小,PLC重新切換到1#水泵運(yùn)行,但因?yàn)镵M2主觸點(diǎn)粘連,常閉點(diǎn)仍在斷開位置,所以造成1#水泵不具備啟動條件,最終整流機(jī)組動作于斷水保護(hù)。
3 防范措施
3.1 管理措施
1)對純水泵的接觸器一一拆除,認(rèn)真檢查觸點(diǎn)的實(shí)際工況,有問題的立即更換。
2)純水泵即將達(dá)到自動切換的時間時,派運(yùn)行人員到現(xiàn)場監(jiān)控自動切換情況,發(fā)生異常時立即調(diào)整為手動運(yùn)行模式,確保有一臺純水泵能夠正常運(yùn)行。
3.2技術(shù)措施
通過修改純水泵的PLC程序以解決接觸器主觸點(diǎn)粘連的問題。原1#純水泵啟動程序如圖1所示:
圖1 修改前的1#純水泵啟動程序
從程序中可以看出:自動工作狀態(tài)下、泵1沒有斷電、泵2沒有工作、水箱水位正常、
泵1流量正常、水泵達(dá)到切換周期、控制電源沒有斷電,則切換為3#純水泵工作。如果2#純水泵接觸器主觸點(diǎn)發(fā)生粘連后,2KM常開觸點(diǎn)一直處于閉合位置,給PLC輸入泵2工作的信號,從而導(dǎo)致PLC內(nèi)部程序中“泵2工”常閉觸點(diǎn)一直處于斷開位置,所以程序判斷1#純水泵不具備啟動條件,但此時的實(shí)際情況是2#純水泵的空氣開關(guān)已經(jīng)跳開,最終兩臺純水泵都不能啟動,整流圖2 修改后的1#純水泵啟動程序
柜因斷水保護(hù)動作而高壓跳閘。針對這種情況,將PLC控制程序做出如下如圖2所示修改(矩形框內(nèi)為新增內(nèi)容)。下面對程序修改后可能出現(xiàn)的情況進(jìn)行論證:
1)出現(xiàn)本案例中的故障。KM2觸點(diǎn)粘連后“泵2工”常開點(diǎn)閉合,使PLC內(nèi)部“泵2工”常開點(diǎn)閉bnib7WqpobenWwWQMwusR7y+yhYT+mNuaHG61z6HzTo=合;2#純水泵空氣開關(guān)跳閘后其常閉點(diǎn)閉合,使PLC內(nèi)部“泵2斷”常開點(diǎn)閉合。雖然此時PLC內(nèi)部“泵2工”常閉點(diǎn)斷開,但1#純水泵將通過新增的兩個內(nèi)部觸點(diǎn)接頭啟動回路。
2)正常情況下由泵2工作切換為泵1工作。泵2工作期間,PLC內(nèi)部“泵2工”常開點(diǎn)閉合,但“泵2斷”常開點(diǎn)始終斷開,所以此時新增程序不起作用,PLC保持原有程序運(yùn)行。
3)正常情況下由泵1工作切換為泵2工作。泵1工作期間,PLC內(nèi)部“泵2工”常開點(diǎn)始終斷開,“泵2斷”常開點(diǎn)始終斷開所以此時新增程序不起作用,PLC保持原有程序運(yùn)行。
4)泵1或泵2運(yùn)行過程中有人為或是其它原因致使泵1或泵2空開跳閘。如果運(yùn)行水泵的空氣開關(guān)跳閘,則原有程序有效、新增程序無效,自動啟動另外一臺純水泵;如果備用純水泵空氣開關(guān)跳閘,新增程序無效,不影響系統(tǒng)運(yùn)行。
通過以上分析可知:新增程序只起到避免本案例故障的再次發(fā)生的目的,對原有程序無任何影響。
對2#純水泵的啟動程序做累死的修改,然后進(jìn)行模擬運(yùn)行實(shí)驗(yàn),程序能夠正常運(yùn)行。
4 結(jié)語
隨著工業(yè)生產(chǎn)自動化程度的提高,PLC越來越顯示出它在控制領(lǐng)域的優(yōu)越性,確定控制流程圖、編寫PLC程序、仿真實(shí)驗(yàn)、調(diào)試運(yùn)行是實(shí)現(xiàn)PLC控制的基本步驟。本文通過解讀在運(yùn)設(shè)備的PLC控制程序,結(jié)合設(shè)備跳閘后的原因分析,對程序做了適當(dāng)修改,并進(jìn)行技術(shù)驗(yàn)證,在實(shí)際應(yīng)用中既保證了系統(tǒng)運(yùn)行的安全可靠性,減少了經(jīng)濟(jì)損失,同時也為同類技術(shù)改造提供了參考依據(jù)。