摘要:配電網(wǎng)的節(jié)能潛力評(píng)估是節(jié)能規(guī)劃的基礎(chǔ)工作。本文以城鎮(zhèn)線路為例,介紹了配電線路節(jié)能評(píng)估的方法,定量計(jì)算和比較了各種技術(shù)手段應(yīng)用的節(jié)能潛力,指出了城鎮(zhèn)配電線路節(jié)能規(guī)劃的策略。
關(guān)鍵詞:城鎮(zhèn)線路;節(jié)能;潛力;評(píng)估
城鎮(zhèn)配電線路具有負(fù)荷較重、特性復(fù)雜、線損較大、電壓質(zhì)量改善空間大等特點(diǎn)。加強(qiáng)其節(jié)能潛力的定量評(píng)估有助于針對(duì)性地提出改善策略和改造方案,為配電網(wǎng)規(guī)劃方案的制定提供了依據(jù)[1~3]。
新圩線引自明城變電站10kV母線,中壓主干線路長(zhǎng)6.007km,其中包括LGJ-240的架空線5.323km,YJV22-300的電纜線0.684km。新圩線所接配變共15臺(tái),總?cè)萘?3710kVA,包括5臺(tái)公變、10臺(tái)專變,其中有7臺(tái)S9型專用變壓器。新圩線主要負(fù)荷為工業(yè)用電和居民用電。2012年5月新圩線最大饋線電流為402.51A,負(fù)載率約94.08%;變電站母線電壓在10.10kV左右。
本文采用PSAS配電網(wǎng)節(jié)能評(píng)估與規(guī)劃分析軟件[4],針對(duì)該線路進(jìn)行了節(jié)能評(píng)估的計(jì)算,給出了定量分析結(jié)果。
一 最大方式初始潮流分析
新圩線初始最大潮流的總體情況如表1所示,中壓線路損耗占網(wǎng)損的主要部分約為89%,線路所接的負(fù)荷偏重,部分配變負(fù)載率高,配變銅損、鐵損較小,低壓無(wú)功補(bǔ)償不足,功率因數(shù)低,線路首段運(yùn)行電壓不高,線路最低電壓出現(xiàn)越下限的情況。
二 節(jié)能降耗潛力分析計(jì)算
(1)改變無(wú)功控制策略的節(jié)能潛力
假設(shè)規(guī)定新圩線專變和公變通過(guò)無(wú)功補(bǔ)償使得功率因數(shù)全部達(dá)到1.00,在這種較為理想的情況下,由于公變及專變功率因數(shù)的提高使線路無(wú)功輸送量大幅減小,從而能有效降低網(wǎng)損率。采用該種方法的效益對(duì)比如表1所示。由表可見(jiàn),改變無(wú)功控制策略后,線路最低電壓大幅度上升,功率因數(shù)大大提高,有功損耗降損潛力達(dá)21.20%。
(2)調(diào)整運(yùn)行電壓的節(jié)能潛力
建議明城站10kV側(cè)采取逆調(diào)壓方式,在現(xiàn)有負(fù)荷情況下,進(jìn)行母線電壓調(diào)整到10.5kV后的潮流分析,結(jié)果如表1所示,10kV系統(tǒng)有功損耗降低8.35%,線路末端電壓亦得到較好的改善。
(3)改變導(dǎo)線型號(hào)/線徑的節(jié)能潛力
新圩線主干線部分現(xiàn)有型號(hào)為L(zhǎng)GJ-240的架空線5.323km,考慮絕緣化要求及更換周期,現(xiàn)假設(shè)新圩線最大負(fù)荷增長(zhǎng)10%,將主干線LGJ-240裸導(dǎo)線更換為JKLGYJ-300架空絕緣線。而更換導(dǎo)線所需要的投資為182.60萬(wàn)元,其更換前后的效益對(duì)比,如表2所示。10kV系統(tǒng)總損耗下降約25.85%,降損效果較為顯著,10kV線路最低電壓明顯改善,功率因數(shù)也提高。
(4)更換配電變壓器的節(jié)能潛力
新圩線目前公用配變都是S11型或非晶型變壓器,節(jié)能效果較好。而專用變壓器中有7臺(tái)S9型,對(duì)線路損耗造成一定影響。假如條件許可,能將7臺(tái)S9專變更換為S11型或非晶型,下面考慮該線路負(fù)荷增長(zhǎng)10%,取年最大負(fù)荷損耗小時(shí)數(shù),重新計(jì)算潮流可得到更換高能耗配變的節(jié)能效益如表3所示。可見(jiàn),高能耗配變更換將使10kV系統(tǒng)有功損耗最多降低5.80%,同時(shí)對(duì)提高供電可靠性也將具有一定的好處。
(5)削峰填谷、減小負(fù)荷波動(dòng)節(jié)能潛力
新圩線的負(fù)荷類型為工業(yè)+居民負(fù)荷,負(fù)荷高峰分布在10時(shí)至16時(shí),22時(shí)至04時(shí)這兩個(gè)時(shí)間段,高峰負(fù)荷與低谷負(fù)荷差別較大,因此研究在當(dāng)前負(fù)荷水平下,基于明城站新圩線日負(fù)荷曲線和明城變電站母線電壓運(yùn)行方式,進(jìn)行日線損仿真計(jì)算,同時(shí)進(jìn)行削峰填谷的節(jié)能潛力分析,效果如圖1和表4所示。
可見(jiàn),新圩線平均負(fù)荷率較高,線路日線損電量也較高。假設(shè)調(diào)整負(fù)荷使其波動(dòng)程度降低30%,可使日有功損耗電量下降約278kWh,降幅達(dá)4.6%,削峰填谷有一定的改善效果。在條件允許的情況下,可對(duì)新圩線進(jìn)行一定的負(fù)荷波動(dòng)調(diào)整,降低負(fù)荷波動(dòng),從而做到節(jié)能降損。
三 各分項(xiàng)節(jié)能措施效益對(duì)比
根據(jù)上述的幾項(xiàng)分項(xiàng)節(jié)能措施分析,對(duì)比各項(xiàng)措施的降損潛力及實(shí)施該措施的投入,分析各項(xiàng)措施的降損效益。可知,改變無(wú)功控制策略和改變導(dǎo)線型號(hào)的節(jié)能降損效果相當(dāng)明顯,分別達(dá)21.20%和25.85%。改變導(dǎo)線型號(hào)耗資大但降損潛力也較大。調(diào)整母線電壓這一手段的降損也可達(dá)8.35%,而其耗資較小,降損效益較好,可實(shí)施性較強(qiáng)。
四 結(jié)論
綜合分析,新圩線的主要負(fù)荷為工業(yè)用電和居民用電,其架空線路較長(zhǎng),支路較多,負(fù)荷偏重,線路電壓偏低,線路損耗占主要部分;線路功率因數(shù)低,而且低壓側(cè)無(wú)功補(bǔ)償不足,部分變壓器低壓側(cè)需增加無(wú)功補(bǔ)償設(shè)備。綜合估計(jì),該線路的節(jié)能空間估算有51%左右。從各項(xiàng)節(jié)能措施的效益來(lái)看,可優(yōu)先考慮改變無(wú)功控制策略和調(diào)整母線電壓,增加無(wú)功補(bǔ)償配置,條件允許的情況下再安排導(dǎo)線更換,實(shí)現(xiàn)該線路的節(jié)能降耗。
參考文獻(xiàn)
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