【摘 要】本文針對(duì)10t蒸汽鏈條鍋爐存在的問(wèn)題,進(jìn)行了節(jié)能改造,取得了顯著的成效。
【關(guān)鍵詞】熱工測(cè)試;爐拱改造;爐體大修;合理配風(fēng);節(jié)能效益
1.鍋爐的基本狀況及熱工測(cè)試數(shù)值
我單位有一臺(tái)10T燃煤蒸汽鏈條鍋爐(SHL10-1.3IIA),從1992年投入運(yùn)行以來(lái)一直沒(méi)有進(jìn)行爐體整體大修,存在正壓燃燒、爐墻裂紋、爐頂保溫脫落、表面溫度高,漏煙、漏灰,煙道隔墻脫落,煤層燃燒工況差、煤種適應(yīng)性差等問(wèn)題,根據(jù)節(jié)能監(jiān)測(cè)中心對(duì)該爐采取正反平衡法進(jìn)行五次測(cè)試,其數(shù)值分別為71.1%,69.2%,70.5%,71.4%,71.3%,平均值為70.7%,低于國(guó)家鍋爐的發(fā)熱鑒定標(biāo)準(zhǔn):79.3%。在反平衡測(cè)分析中,不完全燃燒熱損失為18.3%,化學(xué)燃燒熱損失1.5%,物理燃燒熱損失6.7%,散熱損失1.95%,排煙熱損失0.85%。根據(jù)這些分析結(jié)果,我們立足于鍋爐實(shí)際情況,針對(duì)影響鍋爐熱效率的一些因素進(jìn)行改造。
2.爐拱改造
2.1爐拱的實(shí)際工作機(jī)理
鍋爐的前拱其作用在于蓄熱保持高溫,增強(qiáng)對(duì)剛進(jìn)爐的新煤的輻射加熱促使其及時(shí)著火燃燒;后拱其作用是改變自然層上升的煙氣流動(dòng)方向,使?fàn)t內(nèi)可燃?xì)怏w、懸浮的焦粒子與空氣能夠良好混合,同時(shí),延長(zhǎng)他們的行程,使之有充分的時(shí)間達(dá)到燃盡。爐拱實(shí)際工作機(jī)理是:以再輻射為主、鏡反射為輔的方式,將燃料區(qū)火床面的輻射熱和部分火焰的輻射熱傳到新的著火區(qū),用于引燃,而且依靠燃燒區(qū)火床面輻射熱也可促進(jìn)燃燼。即煤引燃的主要熱源來(lái)自于后拱將大量的高溫?zé)煔夂蜔霟崽剂]斔偷饺剂系娜紵齾^(qū),提高那里的溫度,強(qiáng)化那里的燃燒,使之發(fā)出更多的熱量,并以此形成更高的溫度,從而大大地增強(qiáng)了前拱的輻射引燃作用。
2.2改造前后爐拱結(jié)構(gòu)
由爐拱的實(shí)際工作機(jī)理可知:前后拱的搭配是否合理,決定了煙氣中可燃成分能否迅速燃燼,新煤能否順利引燃。因此對(duì)該鍋爐的前后拱結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改造。改造后該形式的輻射對(duì)流拱具有如下優(yōu)點(diǎn):
(1)前拱覆蓋率由改造前的28.6%增至33.3%,后拱覆蓋率由53.85%增至57%,前后拱覆蓋率達(dá)到90.3%。
(2)在爐前拱2500mm的標(biāo)高處的翻火口,最大限度的呈弧狀伸進(jìn)爐內(nèi),盡可能地使?fàn)t膛空間變小,中間燃燒旺盛區(qū)的高溫?zé)煔饧昂蠊皩?duì)前拱的輻射亦加強(qiáng),形成了一個(gè)高溫高效燃燒區(qū);前拱點(diǎn)火拱部位從原來(lái)的350mm高,壓低至250mm,減少了熱散失和進(jìn)冷風(fēng)的缺點(diǎn),提前了著火線,同時(shí)避免了火焰燃至煤斗燒壞煤閘板的弊病。
(3)后拱加高拱的高度。后拱向前伸進(jìn)500mm,高度≤1000mm,高溫?zé)煔獠粫?huì)被直接抽走,而是合理地導(dǎo)向前拱,前拱的弧面均勻地反射至爐排前部與中部,平衡了爐膛前后的空氣過(guò)剩不均的問(wèn)題,對(duì)可燃?xì)怏w、碳粒和氧氣的充分混合燃燒創(chuàng)造了十分有利的條件,使煤充分燃燒,同時(shí)降低了爐渣含碳量。
(4)在前拱上部設(shè)置凸型單曲拱具有二次風(fēng)作用。高溫?zé)煔庠诨鸫裁嫔闲纬蔁煔庑郎u,延長(zhǎng)煙氣流程及煤粒的燃燒時(shí)間,氣體和固體的不完全燃燒損失顯著減少。
(5)依靠旋渦的分離作用,把未燃燼的炭粒甩回火床復(fù)燃,從而降低飛灰含碳量,飛灰量的減少又降低了對(duì)尾部受熱面的磨損。
3.爐墻等方面的改造
3.1問(wèn)題提出
改造前,鍋爐存在爐膛工況差,溫度升不上,低于700℃;排煙溫度達(dá)189℃(有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為≤180℃),排煙處空氣過(guò)剩系數(shù)airy為3.21(有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)≤2)。經(jīng)分析可知其使燃燒惡化的重要原因之一是爐墻裂紋、爐頂保溫脫落、表面溫度高,爐子漏煙、漏灰,造成引風(fēng)量增大,加大排煙損失,尤其不利于揮發(fā)物的燃燒,容易產(chǎn)生黑煙和加大除塵器負(fù)荷;導(dǎo)致?tīng)t膛內(nèi)過(guò)剩系數(shù)大,破壞了爐膛的燃燒工況,不利于燃燒。施工中發(fā)現(xiàn)爐頂內(nèi)積灰1米多高,增加了吊梁額外負(fù)載,鋼梁銹蝕嚴(yán)重,存在嚴(yán)重設(shè)備故障隱患。針對(duì)這些問(wèn)題,對(duì)爐頂、爐墻進(jìn)行全面更新改造。
3.2原廠設(shè)計(jì)的中墻結(jié)構(gòu)存在一定缺陷,耐久性能差,易倒塌、裂紋,采用傳統(tǒng)方法維修效果很不理想,而且一般維修后耐久性能不佳,因其在爐膛內(nèi)部,一旦維修,必須停爐,不僅影響生產(chǎn),并且中墻出現(xiàn)問(wèn)題之后爐膛內(nèi)高溫火焰不能有效通過(guò)上方著火區(qū),減少高溫?zé)?、焰與對(duì)流管及鍋筒的接觸時(shí)間,使原煤不能充分燃燒,造成浪費(fèi)。
根據(jù)這一情況,我們整體拆除該中墻,在后拱上方原中墻位置用細(xì)骨料配置的耐火混凝土澆筑一道250mm厚,500mm高的墻基,在墻基上砌筑中墻,頂部弧形區(qū)域直接用混凝土澆筑的異型磚填縫,完成后在其表面均勻掛上一層新型無(wú)機(jī)材料—高溫耐火膠泥,該材料具有耐高溫、耐燒蝕,傳熱及膨脹系數(shù)低等特性,對(duì)于降低中墻維修率,提高鍋爐熱效率起到的很大作用。
3.3爐頂改造
(1)爐頂也采用澆注的方法,用熱軋鋼筋組成框架,采用高鋁釩土耐火澆注料澆注,再用膨脹可塑材料搗打,該材料在高溫狀態(tài)下產(chǎn)生微膨脹,有效地克服耐火層與金屬構(gòu)件、管道間產(chǎn)生的裂縫缺陷。
(2)水冷壁管從爐頂穿過(guò)的地方是密封的難點(diǎn)和要點(diǎn),管與墻之間的膨脹可塑材料嚴(yán)格按規(guī)程要求厚度敷設(shè),用人工夯打結(jié)實(shí)。
(3)保溫層采用硅酸鋁纖維氈和粘結(jié)劑重疊錯(cuò)縫粘貼200mm厚,上敷鐵絲網(wǎng),再用石棉絨制成的抹面料進(jìn)行抹面,以提高其密封的質(zhì)量和效果,杜絕三漏問(wèn)題。
3.4爐墻改造
該爐為輕型快裝鍋爐,原設(shè)計(jì)上部爐墻僅有一層耐火磚,中間輕質(zhì)保溫層,外敷鐵皮,在改造過(guò)程中針對(duì)其墻體均采用了Tz-3型耐火磚,用新型高溫膠泥進(jìn)行爐墻砌筑,充分利用該種耐火膠泥常溫固化時(shí)以硅氧烷結(jié)合,高溫時(shí)靠陶瓷燒后產(chǎn)生粘結(jié)力,粘結(jié)強(qiáng)度高、使用溫度范圍寬等特點(diǎn);加固框架并用重質(zhì)耐火混凝土材料代替之前輕質(zhì)保溫材料,之后在其外表附5mm后硅酸鋁纖維氈,并將鐵皮更換為瓦楞鋼板,充分提高其密封性及框架強(qiáng)度。
3.5針對(duì)目前的運(yùn)行方式,對(duì)司爐人員進(jìn)行培訓(xùn),針對(duì)目前煤種及改造情況,合理調(diào)整風(fēng)倉(cāng),以保證引燃和煙氣混合良好。鏈條鍋爐的新煤從落煤斗落到爐排上,依次完成預(yù)熱、著火、燃燒和燃燼各個(gè)階段;而其煤層的變化里隨著爐排的移動(dòng),而逐漸減薄;合理配風(fēng)的正確方法是:
(1)第一風(fēng)倉(cāng)基本不送風(fēng),第二風(fēng)倉(cāng)少送風(fēng);因在此階段,新煤在預(yù)熱階段煤層最厚,通風(fēng)阻力最大,但所需空氣量接近于零,可不供或供極少量的空氣。
(2)主要送風(fēng)在第三、第四風(fēng)倉(cāng);在本階段,煤開(kāi)始著火燃燒后,進(jìn)入氧化區(qū),煤層開(kāi)始減薄;當(dāng)揮發(fā)物含量較多,易粘結(jié)煤著火后,還要產(chǎn)生膨脹,煤層微增厚,通風(fēng)阻力因水分的蒸發(fā)而減小,此時(shí),所需空氣風(fēng)壓最高,風(fēng)量最大;而第五、第六風(fēng)倉(cāng)送少量風(fēng)只為燃燼用;本階段,焦炭大部分燃燼后,煤層僅剩下灰渣,此時(shí)厚度最薄,通風(fēng)阻力大減,為了維持少量焦炭繼續(xù)燃燒和冷卻爐排,所需空氣量較少,故供入的空氣也減少。這樣配風(fēng)主要是保證從后拱來(lái)的高溫?zé)煔饽軌蛏钊肭肮皡^(qū),同時(shí)還能將大量熾熱的碳粒向前吹送,并在前拱區(qū)產(chǎn)生強(qiáng)烈的卷吸回流作用,有利于提高燃煤預(yù)熱段的溫度,促進(jìn)煤盡早著火燃燒;而且這樣的配風(fēng)方式為中部旺盛燃燒區(qū)提供了充足的空氣,又能促進(jìn)新燃料的著火和尾部殘余焦碳的進(jìn)一步燃燼,提高鍋爐的熱效率。
4.改造后的效益
4.1鍋爐改造前后運(yùn)行情況
(1)該爐改造完成并投入使用后,從根本上解決了正壓燃燒。
(2)爐膛測(cè)溫點(diǎn)的溫度由原來(lái)700℃提高到900多℃;鍋爐的蒸發(fā)量(出口壓力0.8MPa)可由原來(lái)的7t/h左右,穩(wěn)定在9t/h,最高可達(dá)11t/h。
(3)爐拱燃燒工況明顯改善,前拱區(qū)形成明顯的擾動(dòng),燃燒火焰由原暗紅色變成發(fā)亮的金黃色,著火點(diǎn)前移約0.3m。
(4)爐的漏煙、漏灰問(wèn)題得到解決。
4.2節(jié)能效果
改造后的鍋爐在3個(gè)多月的冬季采暖運(yùn)行中,比前一年同期節(jié)約210噸,按照原煤780元/噸的計(jì)劃價(jià),折合費(fèi)用16.38萬(wàn)元。
5.結(jié)束語(yǔ)
據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,我國(guó)現(xiàn)有共有人蒸汽燃煤鍋爐存在著較大的節(jié)能潛力。監(jiān)測(cè)鍋爐實(shí)際運(yùn)行效率,查明各項(xiàng)損失的分配、找出工業(yè)鍋爐熱效率偏低的癥結(jié)所在,合理調(diào)整運(yùn)行,針對(duì)性地進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,將會(huì)顯著提高鍋爐熱效率,大量節(jié)約燃煤。這是提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益重要措施之一,也是貫徹“精益生產(chǎn)”的具體體現(xiàn)。 [科]
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