【摘 要】鍋爐是很多企業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的一部分,但是在鍋爐的使用過程中存在著效率低、能耗高的問題,不僅浪費(fèi)了大量的煤炭資源,也破壞了生態(tài)環(huán)境,降低了環(huán)境質(zhì)量。如何提高鍋爐效率,降低鍋爐的使用能耗是科研人員面臨的一個重要問題。本文根據(jù)現(xiàn)有的研究資料詳細(xì)論述了鍋爐效率低、能耗高的原因,并提出了相應(yīng)的改進(jìn)技術(shù)建議,希望對企業(yè)鍋爐的使用提供一些啟示。
【關(guān)鍵詞】鍋爐;煤耗;可燃物
1.設(shè)備概況
本文實(shí)習(xí)期間,單位有一臺35t/h中溫中壓CFB鍋爐,這臺鍋爐是一臺熱電廠改造淘汰的二手鍋爐,但是仍然具有良好的性能。但是該鍋爐在使用過程中卻存在明顯的能耗過高的問題,不僅影響了鍋爐的運(yùn)行效率,還導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本大幅度上升。針對使用過程中的能耗過高的問題,技術(shù)人員經(jīng)過認(rèn)真的分析,認(rèn)為鍋爐之所以能耗過高,主要是因?yàn)槿紵郎囟容^低,燃煤種類不符合要求等方面原因造成的,針對這些原因技術(shù)人員提出了相應(yīng)的技術(shù)建議。
2.技術(shù)改進(jìn)措施
2.1提高燃燒溫度
根據(jù)現(xiàn)有的一些研究資料顯示,燃燒溫度對燃煤燃盡時間有著明顯的影響,這一點(diǎn)可以從經(jīng)驗(yàn)關(guān)系式中看出:
Tp=8.77×109exp[-0.01276(Tb+273)]dp1.16
在這一公式當(dāng)中Tp表示的是碳離子的燃盡時間,Tb表示的是燃燒溫度,dp表示的是碳離子的直徑。通過這一公式可以明顯的看出碳離子的燃盡時間與燃燒溫度負(fù)相關(guān),提高燃燒溫度可以有效的縮短碳離子的燃盡時間。根據(jù)這一理論技術(shù)人員決定提高鍋爐的燃燒溫度,具體來說就是將燃燒溫度控制在920℃,這樣就能有效的防止結(jié)焦現(xiàn)象出現(xiàn),而且極大的提高了煤碳的反應(yīng)性能,碳離子的燃燒時間變短,有效地提高了燃燒效率。通過收集技術(shù)改造前后燃燒效率數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),每提高1℃,鍋爐中的飛灰含碳量將會降低0.15%,提高到920℃以后飛灰的含碳量從之前的15%左右,下降到9%左右,爐渣中的含碳量相比之前也下降了3%,有效地提高了煤炭的利用率,減少了能源的浪費(fèi)和污染。
2.2科學(xué)地調(diào)整燃煤的種類
燃煤的種類與鍋爐效率和能耗也有著直接的關(guān)系,現(xiàn)有的一些鍋爐使用經(jīng)驗(yàn)表明,調(diào)整燃煤的種類能夠有效地提高鍋爐效率,并降低鍋爐的能耗。為此,技術(shù)人員與周邊各CFB鍋爐使用廠家技術(shù)人員及廠家進(jìn)行了廣泛的溝通,通過了解認(rèn)為山西煤發(fā)熱量高、灰分低,使用過程中不容易控制料層溫度和差壓,并且煤的硬度較大,使用過程中會對鍋爐造成一定的損害。而龍口煤發(fā)熱量低、灰分高,而且煤炭的硬度也較低,使用過程中對鍋爐的磨損也比較小,且容易控制兩層溫度和差壓,但是使用過程中灰量太大,會變相加重給煤系統(tǒng)負(fù)擔(dān),也不利于電廠的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。為此,技術(shù)人員確定了一種混合使用的方法,也就是將山西煤與龍口煤混合使用的方法,二者之間的比例是2:3,混合以后的煤炭的各項標(biāo)準(zhǔn)更加適合鍋爐燃燒的需要,經(jīng)過測算得到,揮發(fā)分在34%左右,固定碳在47%左右,低位發(fā)熱量在17800kj/kg左右。經(jīng)過燃煤的科學(xué)調(diào)整以后,有效的保證了鍋爐的安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
2.3鍋爐燃燒的調(diào)整
CFB鍋爐燃燒室有三個主要的區(qū)域,即密相區(qū)、過渡區(qū)和稀相區(qū),三個區(qū)域燃燒的具體情況可以說是各不相同,在鍋爐使用的過程中稀相區(qū)內(nèi)的細(xì)小的粉煤顆粒比較多,在之前的使用過程中一、二次風(fēng)配一般是60%和40%,這種風(fēng)配比的效果并不是很理想,這種情況下鍋爐出口的氧量一般在3%-4%,但是室內(nèi)的氧量分配卻不均勻,中心燃燒區(qū)氧氣較少,而前后區(qū)氧氣較多,而爐內(nèi)的氣流速度偏高,煤炭的燃燒很不充分。結(jié)合其他廠家的使用經(jīng)驗(yàn)和自身在使用過程中的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),技術(shù)人員通過調(diào)整二次風(fēng)量來調(diào)整爐內(nèi)燃燒,通過調(diào)整,將鍋爐出口氧量下降到了5%-6%,適當(dāng)?shù)靥岣吡硕物L(fēng)量以增強(qiáng)二次風(fēng)的穿透力,保證了鍋爐內(nèi)部各室的氧量的均勻,這不僅滿足了煤炭燃燒的所需的氧量,也有效的降低了飛灰含量,鍋爐燃燒的效率大大提高。
2.4降低排煙損失
排煙損失在CFB鍋爐熱損失當(dāng)中占據(jù)很大一部分,一般來說要達(dá)到5.5%以上,影響鍋爐排煙損失的因素有很多,其中排煙溫度和煙氣量最為突出。在該廠一號鍋爐設(shè)計排煙溫度為155℃,但是實(shí)際運(yùn)行的時候卻達(dá)到了165℃,造成這種現(xiàn)象的主要原因是:第一,對流受熱面的吸熱量過低,根據(jù)對流傳熱公式Q=Kf△t,在傳熱面f相對不變的情況下,實(shí)際 溫差△t一般情況下會高于設(shè)計值,這是導(dǎo)致吸熱量過低的最重要的原因。第二,鍋爐的運(yùn)行風(fēng)量與燃料量配比不合理,導(dǎo)致鍋爐爐內(nèi)燃燒不充分,吸熱量明顯降低。針對上述兩種原因,技術(shù)人員根據(jù)鍋爐的實(shí)際使用情況,在尾部受熱面增加了一個吹灰設(shè)備,通過吹灰來降低排煙溫度,將排煙溫度維持在設(shè)計150℃左右。除了這一措施之外,技術(shù)人員還調(diào)整了燃燒風(fēng)量,降低鍋爐排煙量,通過上述措施排煙損失明顯下降。
2.5降低廠用電率
廠用電率對鍋爐的燃燒效率也有重要影響,針對廠用電率的具體情況可以從以下幾個方面改進(jìn),通過優(yōu)化料層的厚度,這有利于更好的控制鍋爐的運(yùn)行。這是因?yàn)榱蠈舆^低會導(dǎo)致燃燒不穩(wěn)定,而如果料層過厚會影響到導(dǎo)流效果、風(fēng)室壓力等,會導(dǎo)致煤炭的燃燒不充分?,F(xiàn)在的一些技術(shù)人員通過分析認(rèn)為將料層厚度保持在600-700mm最為合適,在這一厚度下風(fēng)室壓力一般維持在7.5-10kPa左右,并要求作業(yè)人員要勤放、少放鍋爐爐渣,這樣料層差壓就能保持在5-6kPa左右。同時降低風(fēng)機(jī)電流,在降低鍋爐電耗量的基礎(chǔ)上,增加運(yùn)行負(fù)荷的自動變頻裝置,通過變頻調(diào)節(jié)來控制鍋爐運(yùn)行的部分負(fù)荷需要,這樣能夠有效的減少擋板調(diào)節(jié)帶來的節(jié)流損失,廠電用電率明顯下降。
總之,要想提高鍋爐的運(yùn)行效率,應(yīng)該在密切關(guān)注鍋爐使用的各項數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,將鍋爐運(yùn)行的基礎(chǔ)理論與鍋爐使用實(shí)踐相結(jié)合,在實(shí)踐當(dāng)中摸索每一個鍋爐的特,把握能好的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),在此基礎(chǔ)上采取針對性的措施,只有這樣才能在節(jié)能改造當(dāng)中取得良好的效果。 [科]
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