范紅艷
(中國(guó)石油吐哈油田公司,新疆 鄯善 838202)
吐哈油田丘采油廠油氣處理裝置包括丘東一廠、二廠兩套裝置,其中丘東一廠裝置能夠同時(shí)處理丘東-溫八凝析氣田氣、凝析油和各采油廠來(lái)的混烴,丘東二廠裝置主要處理紅臺(tái)、溫西區(qū)塊所產(chǎn)的天然氣。兩套裝置目前可生產(chǎn)液化氣240噸/日,干氣170萬(wàn)方/天。丘東油氣處理裝置的能否安全平穩(wěn)運(yùn)行極大影響下游天然氣用戶,因此,本文對(duì)2套裝置的性能進(jìn)行研究,并提出改進(jìn)措施,提高裝置的整體效能。
丘東采油廠做為吐哈油田天然氣生產(chǎn)及處理的主體單位,能處理高、中、低不同壓力等級(jí)的原料氣,產(chǎn)品高、低壓干氣能滿足甲醇供氣、廣匯液化天然氣、烏石化等多用戶產(chǎn)品需求。油田公司為滿足下游用戶對(duì)天然氣的需求,必須合理調(diào)配各廠資源,減少放空損失,實(shí)現(xiàn)油田區(qū)域內(nèi)多區(qū)塊干、濕氣管網(wǎng)的完善,因此對(duì)現(xiàn)有丘東供氣流程有趨于多樣化的要求,但目前的供氣設(shè)施無(wú)法滿足安全、平穩(wěn)的要求。
一廠高壓干氣外輸系統(tǒng)原設(shè)計(jì)工作壓力3.0MPa,最高工作壓力3.25MPa,當(dāng)膨脹機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),受外輸背壓影響,鄯烏首站匯管壓力超過(guò)3.25MPa時(shí),重接觸塔及冷箱系統(tǒng)處于超壓運(yùn)行狀態(tài)。針對(duì)這一問(wèn)題,2003年對(duì)重接觸塔進(jìn)行過(guò)跨越改造,但改造后工藝操作復(fù)雜,安全平穩(wěn)性差。同時(shí),隨著丘東集氣站增壓工程的逐步投入使用,氣處理裝置運(yùn)行平穩(wěn)性受上游供氣的影響逐步增大,壓縮機(jī)運(yùn)行故障會(huì)造成重接觸塔的頻繁跨越,安全風(fēng)險(xiǎn)性增大。
隨著上游供氣條件及下游用氣量的變化,兩套裝置的工藝狀況與原設(shè)計(jì)有較大差異。因此必須根據(jù)來(lái)氣工況的變化調(diào)整系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù),以確保產(chǎn)品質(zhì)量及輕烴收率的最大化。
導(dǎo)熱油爐是裝置運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)備,自2005年二廠導(dǎo)熱油爐投入使用以來(lái),先后三次發(fā)生導(dǎo)熱油爐盤管泄漏事故,造成緊急停廠維修達(dá)60余天,經(jīng)濟(jì)損失達(dá)6千多萬(wàn)。
丘東火炬回收系統(tǒng)作為油田公司進(jìn)行的一項(xiàng)重大節(jié)能舉措,年回收放空天然氣520萬(wàn)方。由于機(jī)組在投運(yùn)后無(wú)法達(dá)到設(shè)計(jì)能力運(yùn)行,造成天然氣損失約100萬(wàn)方/年。
改進(jìn)措施1:一廠高壓進(jìn)氣流程的優(yōu)化及實(shí)施
利用一廠高壓改進(jìn)二廠高壓進(jìn)站流程及調(diào)節(jié)閥,將高壓進(jìn)站氣(6.0Mpa)通過(guò)調(diào)節(jié)閥直接改進(jìn)越站外輸流程,減少對(duì)上下游系統(tǒng)造成沖擊,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)跨越的目的。
改進(jìn)措施2:二廠高壓濕氣調(diào)氣流程的優(yōu)化及實(shí)施
將二廠高壓進(jìn)站濕氣經(jīng)分子篩脫水后與一廠高壓干氣外輸管線相連,實(shí)現(xiàn)二廠高壓濕氣轉(zhuǎn)首站高壓氣供氣流程,由站外閥池手閥調(diào)氣改為在站內(nèi)通過(guò)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)。
改進(jìn)措施3:二廠界區(qū)管網(wǎng)的優(yōu)化與實(shí)施
高壓原料氣通過(guò)越站外輸流程改進(jìn)低壓原料氣進(jìn)站管線,增加高壓進(jìn)站自動(dòng)放空調(diào)節(jié)閥。實(shí)現(xiàn)對(duì)高壓進(jìn)站壓力的控制,同時(shí),可將高壓氣轉(zhuǎn)成低壓原料氣轉(zhuǎn)輸至丘陵實(shí)現(xiàn)對(duì)天然氣資源的充分利用。二廠低壓干氣外輸管線與丘陵供氣管線相連,不合格干氣可輸至丘陵。
通過(guò)對(duì)界區(qū)管網(wǎng)的改造和完善,目前丘東一、二廠界區(qū)管網(wǎng)可以達(dá)到以下目的:
目的一:實(shí)現(xiàn)輕烴的回收利用:將含烴較重一廠不合格低壓干氣輸至丘陵再加工;一廠低壓干氣20×104Nm3/d,輸至二廠壓縮機(jī)入口進(jìn)行處理,回收液化氣7噸/天。
目的二:實(shí)現(xiàn)對(duì)一、二廠原料氣、干氣產(chǎn)品的多渠道合理調(diào)配。可以根據(jù)生產(chǎn)需要,實(shí)現(xiàn)了將一廠高壓濕氣、高、低壓干氣、二廠高、低壓濕氣、二廠低壓干氣輸至丘陵、首站的功能。
隨著丘東集氣站增壓系統(tǒng)的投入使用,進(jìn)站氣的平穩(wěn)性受壓縮機(jī)運(yùn)行影響,因此丘東高壓干氣外輸系統(tǒng)的改造,徹底解決了膨脹機(jī)停機(jī)造成的以上設(shè)備超壓?jiǎn)栴},極大的提高了裝置的安全性能。減少了人為操作的風(fēng)險(xiǎn)。
工藝參數(shù)的優(yōu)化及實(shí)施。根據(jù)來(lái)氣量、來(lái)氣壓力調(diào)整天然氣系統(tǒng)工藝參數(shù),保證裝置在低負(fù)荷下的安全運(yùn)行、較高負(fù)荷下的高效能運(yùn)行。
設(shè)備性能的優(yōu)化及實(shí)施。導(dǎo)熱油爐的更換及燃?xì)庀到y(tǒng)的完善。由于二廠導(dǎo)熱油爐多次發(fā)生爐管破裂,存在嚴(yán)重的安全隱患,對(duì)二廠導(dǎo)熱油爐爐體進(jìn)行更換;更換導(dǎo)熱油爐爐體及燃燒器一具,輔助工藝采用原有設(shè)備流程;在膨脹機(jī)密封氣出口新增加一具燃?xì)膺^(guò)濾分離器,進(jìn)行進(jìn)一步油氣分離,同時(shí)將膨脹機(jī)密封氣引至低壓進(jìn)站原料氣管線,燃?xì)庥啥S低壓干氣供給;導(dǎo)熱油爐燃?xì)庀到y(tǒng)增加一套備用燃?xì)鉁p壓閥組,避免燃?xì)鉁p壓閥組出現(xiàn)故障時(shí)無(wú)法及時(shí)維修造成的停廠影響,整體提高了導(dǎo)熱油爐的運(yùn)行性能。
二廠火炬回收壓縮機(jī)的性能優(yōu)化?;鹁婊厥諌簷C(jī)自投運(yùn)以來(lái),夏季運(yùn)行多次出現(xiàn)排溫高停機(jī)問(wèn)題,造成機(jī)組無(wú)法高載荷運(yùn)行,放空氣無(wú)法回收完全。同時(shí)機(jī)組冬季運(yùn)行期間,由于回收氣中含水,容易造成入口管線過(guò)濾器部位凍堵,造成機(jī)組吸入壓力低故障停機(jī)。
改造方案:將火炬回收壓縮機(jī)循環(huán)水管線由DN25改成DN50;在火炬回收壓縮機(jī)出口與入口管線連接,引一根補(bǔ)熱氣管線。冬季期間將部分熱氣改進(jìn)入口管線,提高進(jìn)氣溫度,減少凍堵。
一廠高壓干氣外輸系統(tǒng)改造:膨脹機(jī)故障停機(jī)或手動(dòng)停機(jī)時(shí),高壓干氣的放空量約為7.5萬(wàn)方/每次,初步估算,此方案實(shí)施后,全年可減少天然氣損失37.5萬(wàn)方,收益為22.87萬(wàn)元。
火炬壓縮機(jī)改造:原有火炬回收壓縮機(jī)夏季因排溫高停機(jī)、冬季因入口凍堵吸入壓力低停機(jī)問(wèn)題得到解決,機(jī)組夏季運(yùn)行載荷由15Hz提高至30Hz,運(yùn)行時(shí)率由78%提高至95.5%,全年按照330天計(jì)算,減少天然氣放空損失量124萬(wàn)方,收益為75.57萬(wàn)元。
外輸管網(wǎng)改造,極大的提高了供氣協(xié)調(diào)功能,多次在處理突發(fā)事故時(shí)起到作用,減少大量放空,保證了供氣的平穩(wěn)和良好的經(jīng)濟(jì)效益。
僅對(duì)1和2兩項(xiàng)效益進(jìn)行評(píng)估,則:
經(jīng)濟(jì)效益合計(jì) 98.44萬(wàn)元
投資情況:高壓干氣外輸系統(tǒng)工藝改造共計(jì)330萬(wàn)元;其他工藝改造共計(jì)10萬(wàn)元,投資合計(jì)340萬(wàn)元。投入產(chǎn)出比1:3.45
社會(huì)效益:減少了天然氣放空,保護(hù)了環(huán)境,提高了裝置的安全性,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了輕烴技術(shù)和操作人員的業(yè)務(wù)水平。
近年來(lái),通過(guò)對(duì)已成熟適用的輕烴處理裝置,根據(jù)不同工況,在設(shè)計(jì)及使用中存在的問(wèn)題,通過(guò)技術(shù)改造,降低了人工操作勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了裝置的安全性能。優(yōu)化了裝置流程,提高了裝置的效率,確保了企業(yè)效益的最大化。
[1]高建保.輕烴回收裝置操作參數(shù)優(yōu)化模型.石油與天然氣化工,1998(1).
[2]倪進(jìn)方.化工過(guò)程設(shè)計(jì).北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1999.
[3]諸林.天然氣加工.北京:石油工業(yè)出版社,1996.