鐘 濤,關紅俏,王平,金朝輝
(遼寧銀珠化紡集團有限公司,遼寧營口115001)
臥管式PA66縮聚液壓系統(tǒng)的改造探討
鐘 濤,關紅俏,王平,金朝輝
(遼寧銀珠化紡集團有限公司,遼寧營口115001)
介紹了聚酰胺66(PA66)縮聚生產(chǎn)線驅(qū)動設備由電動控制替代液壓控制的改造實施方案。結(jié)果表明:PA66縮聚生產(chǎn)線驅(qū)動設備改為電動控制后,選用XWDV-6閃蒸泵電機,WXE-108G型螺旋電機和Siemens變頻器,提高了產(chǎn)量,聚合產(chǎn)量由600 kg/h提高到850 kg/h,可滿足下游3臺紡絲機開車,避免了液壓控制由于轉(zhuǎn)速低導致的漏料現(xiàn)象,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性,節(jié)約生產(chǎn)成本。
聚己二酰己二胺 液壓系統(tǒng) 變頻器 電氣 改造
國內(nèi)外聚酰胺66(PA66)鹽為原料的PA66連續(xù)縮聚裝置均采用臥管式反應器即“五大器”(蒸發(fā)器、預熱器、反應器、閃蒸器、后聚合器)來完成PA66樹脂的生產(chǎn)。20世紀90年代以前,為實現(xiàn)大扭矩遠程控制,“五大器”各器間熔體輸送泵均采取用液壓系統(tǒng)拖動控制,即液壓泵加上調(diào)速閥來實現(xiàn)工藝轉(zhuǎn)速調(diào)整,是靠機械配合實現(xiàn)的,控制精度低;變頻器以其控制電機轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,跟隨性好,可以實現(xiàn)遠程控制等優(yōu)點,被廣泛應用于要求嚴格的化工行業(yè)的各種計量泵的控制。作者將“五大器”中的閃蒸器、后聚合器由原來的液壓控制改為電動控制的方案,生產(chǎn)穩(wěn)定運行,產(chǎn)量由600 kg/h提高到850 kg/h,系統(tǒng)穩(wěn)定性提高。
臥管式PA66連續(xù)縮聚使用的液壓拖動系統(tǒng)是20世紀70年代從法國進口的設備,運行至今已經(jīng)30多年,每年設備維護費用昂貴,僅彈簧就要10元/個,液壓油價格高;早期設備2臺30 kW液壓馬達一用一備,能源消耗高;而且液壓系統(tǒng)管線是屬于高壓設管線,存在安全隱患。為保證生產(chǎn)的穩(wěn)定安全運行,考慮將控制閃蒸器(閃蒸泵)、后聚合器(螺旋電機)液壓拖動系統(tǒng)改為電機拖動,選擇合適的電機及減速器。
圖1 臥管式PA66縮聚工藝流程Fig.1 Flow chart of horizontal piping PA66 polycondensation process
1)電機功率選擇
因此,選用天津減速機總廠的型號為XWDV-6,功率 4 kW,電機轉(zhuǎn)速 1 500 r/min,50 Hz,減速比為1∶35,頻率為0~55 Hz。
后聚器減速比(i3)1∶289,螺旋推進器推進速度(V)20~200 r/h,型號WXE-108,許用扭矩1 200 kg/m,故螺旋電機最高轉(zhuǎn)速(Nmax):
式中:Vmax,Vmin分別為螺旋推進器最大和最小推進速度,Vmax為200 r/h,Vmin為20 r/h。
故電機選取6級,轉(zhuǎn)速為1 000 r/min。螺旋電機用原來的減速器,效率取90%,電機選為4 kW。
選用Siemens變頻器6SE6440-2UD25-5CA1。螺旋電機減速機可以利舊,閃蒸泵電機和減速機、螺旋電機安裝在拆除的液壓馬達位置,同時其控制部分新配置一套由變頻控制的電氣控制柜,這樣就可滿足生產(chǎn)需求。
PA66縮聚生產(chǎn)線驅(qū)動設備由電動控制替代液壓系統(tǒng),改造后效果見表1。
表1 改造效果分析Tab.1 Renovation result analysis
改造前狀況:2臺液壓馬達功率為30 kW/臺(一用一備),大約維修費用12.3萬元/a。
改為電動控制后:按產(chǎn)量600 kg/h的情況下,實際閃蒸泵耗能3.6 kW,螺旋電機耗能3 kW,合計為6.6 kW。每年生產(chǎn)按10個月計算,可節(jié)約電費8.7萬元。改為電動控制后一次性投入約6萬元,即改造發(fā)生的費用(一次性投入)大約半年收回成本。
以往縮聚開車,DCS給定信號后,先要在液壓站將油壓慢慢升到80~105 kg后,再到現(xiàn)場開閥及閥門定位,用液壓油驅(qū)動液壓馬達;現(xiàn)在操作工只要在現(xiàn)場控制箱按一下按鈕,DCS給定就可以完成操作,減少液壓站等中間環(huán)節(jié)。
液壓系統(tǒng)控制存在滯后,工藝顯示丟轉(zhuǎn)、跳變,系統(tǒng)波動,需要鎖定一臺來調(diào)整另一臺,系統(tǒng)穩(wěn)定時間長。改成電動控制后,DCS給定信號,變頻器接收后立刻達到泵的給定轉(zhuǎn)速,使螺旋和閃蒸泵的輸出呈直線。
原液壓系統(tǒng)管線屬于高壓管線,曾出現(xiàn)過軟連接液壓管崩漏現(xiàn)象;改造后用電動驅(qū)動設備,不再需要高壓油管線驅(qū)動設備。
變頻器輸入的信號電纜屏蔽層與控制室DCS(數(shù)字控制系統(tǒng))連接的信號線屏蔽部分一連到底,全部在儀表接地,避免在電氣部分接地與儀表接地有電阻,形成高次斜波干擾,試車一次成功。
液壓系統(tǒng)由原來的液壓控制改為電動(變頻)控制,開車運行包括空載運行48 h,泵體平穩(wěn)運行,在一定壓力下泵轉(zhuǎn)速隨意調(diào)節(jié)。在實際運行中,由于改造后的泵體積大,開車升溫速度較慢,但在泵體聯(lián)苯回流管高端處加排空設施,產(chǎn)量600 kg/h提高到850 kg/h,由原來只滿足下游的2臺紡絲機,改造后可實現(xiàn)3臺紡絲機開車。
Technical renovation on hydraulic system for horizontal piping PA66 polycondensation process
Zhong Tao,Guan Hongqiao,Wang Ping,Jin Zhaohui
(Liaoning Yinzhu Chemtex Group Co.,Ltd.,Yingkou115001)
The renovation plan that an electricalcontrolling system replaced the hydraulic controlling system as the driving equipment was introduced for polyamide 66(PA66)polycondensation line.The results showed that the polymerization output was increased to 850 kg/h from 600 kg/h as flash pump motor XWDV-6,screw motor WXE-108G and Siemens frequency converter were used in the renovation,which assured the full operation of three down-stream spinning equipments.The electricalcontrolling system avoided the material leakage resulting from the low rotary speed of hydraulic system saved the production cost and improved system stability.
polyhexamethylene adipamide;hydraulic system;frequency converter;electricity;renovation
TQ342.12
A
1001-0041(2012)05-0060-02
2012-03-14;修改稿收到日期:2012-07-20。
鐘濤(1966—),男,工程師,從事錦綸生產(chǎn)及新產(chǎn)品開發(fā)工作。E-mail:nie.chengjie@yinzhugroup.com。