中國(guó)石油大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠 工藝QC小組
(黑龍江 大慶 163453)
提高循環(huán)洗井車?yán)寐?/p>
中國(guó)石油大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠 工藝QC小組
(黑龍江 大慶 163453)
小組概況(表1)。
中國(guó)石油大慶油田第七采油廠考核指標(biāo)——單臺(tái)循環(huán)洗井車年利用率50%以上。
采油礦洗井車使用現(xiàn)狀——按照車隊(duì)管理要求,單臺(tái)洗井車每天洗井1口。2010年有工作日246個(gè),應(yīng)洗井?dāng)?shù)為246井次,而實(shí)際完成洗井108井次,全年利用率為43.9%(表2)。
循環(huán)洗井車的技術(shù)優(yōu)越性——目前,油田常規(guī)罐車洗井需污水外排,且存在罐車?yán)\(yùn)費(fèi)和污水處理費(fèi),洗井成本高且環(huán)保性差。而循環(huán)洗井車洗井后,直接將處理后的合格水回注,不存在罐車?yán)\(yùn)和污水處理,洗井成本低且不產(chǎn)生污水外排,符合油田正在推廣的節(jié)能環(huán)保型洗井理念。2種洗井方式對(duì)比(表 3)。
表1 小組的基本情況
因此,小組成員經(jīng)過研究選定課題“提高循環(huán)洗井車?yán)寐省薄?/p>
根據(jù)第七采油廠循環(huán)洗井車考核指標(biāo),活動(dòng)目標(biāo)設(shè)定為:將循環(huán)洗井車年利用率提高50%以上。
影響洗井車?yán)寐实囊蛩赜校合淳b置故障、井場(chǎng)條件不具備、車輛故障和其他因素。小組根據(jù)所取得的數(shù)據(jù),作了統(tǒng)計(jì)表(表4)。
從表4中可以看出,洗井裝置故障因素占到63.77%,是造成循環(huán)洗井車?yán)寐实偷闹饕獑栴}。小組成員針對(duì)主要問題進(jìn)行了深入分析,其中洗井裝置故障受溫度影響情況見表5。
從表5中可以看出:-15~0℃影響洗井?dāng)?shù)為29井次,如果能將循環(huán)洗井車的適用溫度提高到-15℃以上,循環(huán)洗井車將有能力進(jìn)行此29井次洗井,即全年完成洗井137井次,循環(huán)洗井車?yán)寐蕿?5.7%,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)值。
表2 影響循環(huán)洗井車?yán)寐收{(diào)查統(tǒng)計(jì)表
表3 兩種洗井方式對(duì)比表
表4 影響循環(huán)洗井車?yán)寐收{(diào)查統(tǒng)計(jì)表
表5 2010年洗井裝置故障受溫度影響情況統(tǒng)計(jì)表
工藝QC小組成員曾承擔(dān)并完成了 “超導(dǎo)化清車冬季洗井保溫技術(shù)研究”項(xiàng)目,具備該類問題處理經(jīng)驗(yàn),有能力將循環(huán)洗井車適用溫度提高到-15℃以上,實(shí)現(xiàn)小組活動(dòng)目標(biāo)。因此,設(shè)定目標(biāo)可行。
針對(duì)“洗井裝置故障”這一主要問題,QC小組召開了“諸葛亮”會(huì),從人員、環(huán)境、方法、洗井液4個(gè)方面,綜合考慮了造成洗井裝置故障的各種因素,并繪制了分析樹圖(圖1)。
為了確定以上末端因素是否是要因,小組成員針對(duì)“洗井裝置故障”的7個(gè)末端因素進(jìn)行了一一確認(rèn),在2011年2月27日、2月28日、3月1日和3月4日進(jìn)行了4次試驗(yàn)性現(xiàn)場(chǎng)洗井。
6.1 確認(rèn)一:?jiǎn)T工操作不熟練
循環(huán)洗井車操作執(zhí)行的是油田公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)部門下發(fā)的 《DQG5200TJC型洗井車注水井循環(huán)洗井操作規(guī)程》。2011年2~3月間4次試驗(yàn)性洗井中,小組成員對(duì)循環(huán)洗井車崗位工人洗井操作情況均進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)員工操作不熟練情況,并通過現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)提問的方式對(duì)崗位員工洗井操作進(jìn)行了考查,發(fā)現(xiàn)崗位員工對(duì)操作規(guī)程掌握較好。同時(shí),小組成員還翻閱了2010年20井次循環(huán)洗井車操作記錄,未發(fā)現(xiàn)員工操作不熟練情況。
結(jié)論:?jiǎn)T工操作不熟練不是主要原因。
6.2 確認(rèn)二:無壓力液位監(jiān)測(cè)設(shè)備
洗井中,由于沒有液位監(jiān)測(cè)設(shè)備,洗井裝置前箱液位高度變化不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),易造成溢箱情況,導(dǎo)致短路事故,損害散熱器等周邊設(shè)備;由于沒有壓力監(jiān)控設(shè)備,大泵容易超壓工作,損害設(shè)備,造成洗井裝置故障。2011年2~3月間4次試驗(yàn)性洗井中,均出現(xiàn)此情況。
結(jié)論:無壓力液位監(jiān)測(cè)設(shè)備是主要原因。
6.3 確認(rèn)三:分離器無保溫措施
無動(dòng)力油水分離器具有分離固體雜質(zhì)和油污的作用,能夠及時(shí)對(duì)油污及泥沙進(jìn)行排除。由于循環(huán)洗井車分離器裸露在外界環(huán)境下,0℃以下條件時(shí),分離器內(nèi)液體結(jié)冰致使分離器不工作,油水分離效果無法實(shí)現(xiàn)。2011年2~3月間,4次試驗(yàn)性洗井中,均出現(xiàn)此情況,導(dǎo)致洗井裝置故障,洗井無法進(jìn)行。
結(jié)論:分離器無保溫措施是主要原因。
6.4 確認(rèn)四:閘門無保溫措施
循環(huán)洗井車共有閘門14個(gè),在這些閘門的控制下,洗井車分離油污、泥沙,凈化水質(zhì)的功能得以實(shí)現(xiàn)。由于閘門裸露在外,0℃以下條件時(shí),當(dāng)閘門處于靜止?fàn)顟B(tài)時(shí),閘體內(nèi)附著水極易結(jié)冰,導(dǎo)致閘門凍住,洗井流程無法通過閘門控制,洗井無法進(jìn)行。2011年2~3月間,4次試驗(yàn)性洗井中,均出現(xiàn)此情況,導(dǎo)致洗井裝置故障,洗井無法進(jìn)行。
結(jié)論:閘門無保溫措施是主要原因。
6.5 確認(rèn)五:泵口水未充分排凈
大泵吸入口是整個(gè)循環(huán)洗井通道的入口,它的暢通與否對(duì)循環(huán)洗井起決定性作用。0℃以下條件時(shí),由于上次洗井后,大泵未將水排凈,泵口處殘余部分水結(jié)冰后使泵口堵死,造成洗井無法正常進(jìn)行。
小組成員于2011年2月27日進(jìn)行洗井試驗(yàn)后,確認(rèn)了此問題。在2月28日洗井試驗(yàn)中,通過使用放空閘門,將大泵處的殘余水排凈,在3月1日及3月4日洗井試驗(yàn)中,再未出現(xiàn)泵口結(jié)冰堵死情況,找到了問題解決方法,避免了該問題的重復(fù)發(fā)生。
圖1 洗井裝置故障樹圖
結(jié)論:泵口水未充分排凈不是主要原因。
6.6 確認(rèn)六:管內(nèi)水未充分排凈
高壓膠管是連接洗井車和水井井口的通道,2條膠管有一條堵死則無法構(gòu)成循環(huán),洗井無法進(jìn)行。0℃以下條件時(shí),由于上次洗井后,管內(nèi)殘余部分水結(jié)冰后使管線堵死,造成洗井無法正常進(jìn)行。
2011年2月2 8日洗井試驗(yàn)中出現(xiàn)了此問題,小組成員經(jīng)過研究分析,認(rèn)為崗位工人洗完井后,將高壓膠管直接裝車,未考慮到管內(nèi)殘余水結(jié)冰的情況,因而未進(jìn)行有意識(shí)的放凈。3月1日洗井結(jié)束后,崗位工人將管內(nèi)水充分放凈后,在3月4日洗井中未出現(xiàn)此問題,從而避免了該類問題的重復(fù)發(fā)生。
結(jié)論:管內(nèi)水未充分排凈不是主要原因。
6.7 確認(rèn)七:洗井液不防凍
循環(huán)洗井液主要由藥劑基液、陽(yáng)離子活性劑、絮體交聯(lián)劑等組成,能快速吸附油滴及分散粒子,促使油滴聚集,吸附多個(gè)膠體離子后能快速使絮體上浮,除油和機(jī)械雜質(zhì)效果好,同時(shí)具備殺菌能力。
常規(guī)循環(huán)洗井液是在常溫下(15℃)配制的,油水分離效果較好,能夠滿足常規(guī)條件下洗井需要。0℃以下時(shí),洗井液結(jié)冰,向洗井水中加入洗井液過程中,容易造成卡泵現(xiàn)象,致使洗井裝置故障。洗井液冷凍試驗(yàn)效果見表6。
4 次試驗(yàn)性洗井中,均出現(xiàn)此類情況,是導(dǎo)致洗井裝置故障的主要問題。
結(jié)論:洗井液不防凍是主要原因。
通過以上7個(gè)末端因素的調(diào)查驗(yàn)證、分析,要因確認(rèn)情況見表7。小組成員確定導(dǎo)致洗井裝置故障的主要原因有:①無壓力液位監(jiān)測(cè)設(shè)備;②分離器無保溫措施;③閘門無保溫措施;④洗井液不防凍。
針對(duì)調(diào)查得出的主要原因,小組制定了切實(shí)可行的具體措施,并做出了對(duì)策表(表8),逐項(xiàng)落實(shí)到人,按期完成。
8.1 實(shí)施一 配備壓力液位監(jiān)測(cè)設(shè)備
(1)壓力監(jiān)測(cè)設(shè)備的選擇、安裝。計(jì)劃在大泵處安裝壓力傳感器,使壓力模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),通過數(shù)據(jù)線將壓力數(shù)據(jù)傳輸?shù)今{駛室內(nèi),通過電子儀表顯示。在壓力傳感器選擇上,經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)主要有3種主流壓力傳感器,它們性能參數(shù)見表9。
通過參數(shù)對(duì)比,小組將方案一確定為最佳方案。將壓力傳感器產(chǎn)生的電信號(hào)通過后續(xù)儀表的放大電路進(jìn)行放大,從而在儀表上將壓力精確顯示出來。
(2)液位監(jiān)測(cè)設(shè)備的選擇、安裝。在前箱安裝液位傳感器,使液位模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào),通過數(shù)據(jù)線將壓力數(shù)據(jù)傳輸?shù)今{駛室內(nèi)電子儀表顯示。在液位傳感器選擇上,經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研,發(fā)現(xiàn)主要有2種液位傳感器,其性能參數(shù)見表10。
表6 洗井液冷凍試驗(yàn)效果表
年試驗(yàn)性洗井檢驗(yàn)結(jié)果要因確認(rèn)情況表
表8 對(duì)策表
表9 3種壓力傳感器性能參數(shù)表
表10 兩種液位傳感器性能參數(shù)表
通過參數(shù)對(duì)比,將方案一確定為最佳方案。將液位傳感器通過“連通器”的方式與前箱底部連接,通過對(duì)前箱水底部壓力的感應(yīng),產(chǎn)生的電信號(hào)通過后續(xù)儀表的放大電路進(jìn)行放大,從而在電子儀表上精確顯示。
(3)監(jiān)測(cè)設(shè)備的調(diào)試。小組將安裝好的壓力、液位傳感器(量程分別為 0~60MPa、0~3m)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),試驗(yàn)中對(duì)液位真實(shí)高度和大泵實(shí)測(cè)壓力進(jìn)行了測(cè)量,并與駕駛室內(nèi)電子儀表進(jìn)行了核對(duì),發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)誤差低于5%,實(shí)現(xiàn)了駕駛室內(nèi)全程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)壓力、液位的目的,達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo)。
8.2 實(shí)施二:對(duì)分離器實(shí)施保溫措施
(1)箱體頂部保溫板的選擇、安裝。保溫板的選擇上,主要考慮的因素:一是保溫性能好,可以防止熱量散失;二是防火性能好,不易燃;三是重量較輕,便于夏季拆卸。通過調(diào)查研究,從市面上選出了3種保溫板,其性能參數(shù)見表11。
通過參數(shù)對(duì)比,小組將方案三確定為最佳方案。用PVC保溫板對(duì)循環(huán)洗井車后箱頂部進(jìn)行遮蓋的同時(shí),通過寬30mm、厚3mm不同長(zhǎng)度鋼條對(duì)PVC保溫板進(jìn)行固定,保證其強(qiáng)度。
(2)箱體頂部保溫板的調(diào)試。小組將安裝好頂蓋的循環(huán)洗井車進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)洗井試驗(yàn),經(jīng)溫度計(jì)測(cè)量,洗井過程中后箱溫度一直保持在10℃以上,達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo)。
8.3 實(shí)施三 對(duì)閘門實(shí)施保溫措施
8.3.1 確定方案、選材
根據(jù)目標(biāo),小組自行制定了閘門保溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程,從各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行多方案的分析和選擇 (圖2)。
麥?zhǔn)吓囵B(yǎng)基:葡萄糖 0.1%、KCl 0.18%、NaAC 0.82%、酵母浸膏0.25%、瓊脂2%,115 ℃高壓蒸汽滅菌20 min。
圖2 閘門保溫系統(tǒng)設(shè)計(jì)流程
(1)保溫方式的選擇。目前,對(duì)閘門進(jìn)行保溫的方法很多,哪一種更適合應(yīng)用?為有效地解決這一問題,小組提出了3種方案,通過試驗(yàn)對(duì)比分析 (表12),選取最佳方案,即“箱體包裹,發(fā)動(dòng)機(jī)水箱取熱保溫”方式。
(2)確定外形尺寸。為確定保溫箱體各項(xiàng)參數(shù),對(duì)洗井車閘門管線整體長(zhǎng)、寬、高等參數(shù)進(jìn)行測(cè)量,同時(shí)也對(duì)留出空間進(jìn)行了測(cè)量,該位置用來安裝散熱風(fēng)扇(表13)。
(3)選擇材料設(shè)備。由于循環(huán)洗井車在往返井場(chǎng)過程中,保溫箱體要受風(fēng)吹、雨水浸泡等影響,對(duì)其強(qiáng)度、耐腐蝕性等有一定要求,針對(duì)箱體材質(zhì)提出了3種方案(表14)。通過對(duì)比,最終確定方案三“鐵板刷漆”材質(zhì)為最佳優(yōu)選方案。
由于鐵板不具備保溫功能,須在其內(nèi)部增加保溫材料。之前選擇的PVC保溫板具有很好的保溫性能,因此選用PVC保溫板作為其內(nèi)部保溫材料。
在散熱風(fēng)扇的選擇上,由于預(yù)留空間大?。ㄩL(zhǎng):0.4m,高:1m,寬:0.1m)已經(jīng)確定,在市面上僅找到了一種適合其安裝的散熱風(fēng)扇,其參數(shù)見表15。
(4)選擇裝配方式。針對(duì)密閉箱體的實(shí)現(xiàn)方式,運(yùn)用“頭腦風(fēng)暴法”提出了2種裝配方案,并對(duì)其優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行了對(duì)比分析(表16)。最終確定“實(shí)現(xiàn)后易于管理,夏天可拆卸掉,可減少洗井車負(fù)重的整體式安裝”作為最佳裝配方案。
表11 3種保溫板性能參數(shù)表
表12 3種保溫方式試驗(yàn)分析對(duì)比表
表13 循環(huán)洗井車閘門管線實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)表
表14 3種箱體材質(zhì)參數(shù)表
通過對(duì)閘門保溫系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行多方案的分析和選擇,確定其最佳方案為:①箱體包裹,發(fā)動(dòng)機(jī)水箱取熱保溫;②箱體參數(shù)確定;③鐵板刷漆+PVC保溫板+AD120-KF散熱風(fēng)扇;④保溫箱體整體式安裝。
表15 AD120-KF散熱風(fēng)扇工作參數(shù)
表16 兩種保溫箱體裝配方案
(1)安裝保溫箱體。安裝箱體的框架為40·40 mm鐵板,內(nèi)外采用綠色油漆進(jìn)行粉刷,內(nèi)填充PVC保溫板(與封頂保溫板材質(zhì)相同),總體厚度45mm。在管線保溫箱體側(cè)面進(jìn)行了開窗,窗體由2層3cm保溫被進(jìn)行遮擋,外層利用封條封閉,掀開后,內(nèi)留縫隙方便開關(guān)閘門。
(2)安裝生熱裝置。從發(fā)動(dòng)機(jī)水箱散熱口引出一條水循環(huán)導(dǎo)熱管,一直延伸至AD120-KF散熱風(fēng)扇,通過風(fēng)扇將熱量吹向保溫箱體密封空間。
(3)調(diào)試閘門保溫系統(tǒng)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),箱體內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)空轉(zhuǎn)情況下,風(fēng)扇吹出溫度為15℃,當(dāng)帶動(dòng)載荷運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),達(dá)20℃以上,試驗(yàn)中保溫箱體溫度均保持在10℃以上,達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo)。
8.4 實(shí)施四 研制防凍型洗井液
要使洗井液具備防凍性能,只需在洗井液中加入適量甲醇即可,但要確定甲醇具體用量及確保洗井液較好的油水分離效果,則需對(duì)洗井液各項(xiàng)配比進(jìn)行重新優(yōu)化。為尋找洗井液各項(xiàng)配方在-20℃時(shí)的最佳組合方案,利用正交試驗(yàn)法科學(xué)地安排多因素水平試驗(yàn)方案,通過運(yùn)用分析和處理試驗(yàn)結(jié)果的數(shù)學(xué)方法,確定防凍洗井液的最佳配比方案。
(1)選取正交試驗(yàn)因素。選擇能夠明確取值的因素作為正交試驗(yàn)因素:①甲醇;②藥劑基液;③絮體交聯(lián)劑;④陽(yáng)離子活性劑。每個(gè)因素取3個(gè)水平,列出因素水平表(表17)。
表17 因素水平表
(2)選用正交表進(jìn)行方案試驗(yàn),并進(jìn)行結(jié)果計(jì)算分析。選用正交表L9(34)來安排試驗(yàn),把4個(gè)因素順序放到正交表的4列,把各因素的3個(gè)水平分別填入表內(nèi),即得試驗(yàn)方案表。然后按規(guī)定的試驗(yàn)條件進(jìn)行試驗(yàn),測(cè)出各號(hào)試驗(yàn)所得油水分離效率指標(biāo) (表18)。
由試驗(yàn)結(jié)果分析得出:
①由于洗井液油水分離效率越高,對(duì)洗井越有利,所以水平平均效應(yīng)越高越好;②“直接看”:油水分離效果最好的試驗(yàn)組合為A1B3C3D3;③“算一算”:比較各列位級(jí)和的平均值,最好方案為A1B3C3D3;④“看一看”=“算一算”。
由分析可知,最優(yōu)水平組合為A1B3C3D3。根據(jù)極差(R)的大小,決定除油效率調(diào)節(jié)因素主次為DACB(表 19)。
表18 試驗(yàn)方案及結(jié)果
表19 確定洗井液配方
(3)綜合評(píng)價(jià)各種因素(洗井液配比參數(shù))對(duì)系統(tǒng)效率的影響。通過對(duì)比陽(yáng)離子活性劑、絮替交聯(lián)劑增加,對(duì)油水分離效率提升明顯。甲醇增加對(duì)油水分離效率呈負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。藥劑基液的變化對(duì)油水分離效果影響較小。由最優(yōu)選取原則,正常洗井過程中,按照A1B3C3D3配方比例進(jìn)行加藥洗井,油水分離效率最高。
(4)洗井液效果檢驗(yàn)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),研制的防凍型洗井液,-20℃時(shí)呈液態(tài)且油水分離效果明顯,能夠滿足現(xiàn)場(chǎng)使用。
9.1 目標(biāo)值完成情況
通過上述措施的實(shí)施,解決了“洗井裝置故障”的主要問題,2011年各月洗井情況統(tǒng)計(jì)(表20)。
截止2011年12月底,已應(yīng)用循環(huán)洗井車現(xiàn)場(chǎng)洗井166井次,循環(huán)洗井車?yán)寐蔬_(dá)67.48%,超過了50%的設(shè)定目標(biāo)。
9.2 經(jīng)濟(jì)效益
通過本次小組活動(dòng),循環(huán)洗井車?yán)寐蕪幕顒?dòng)前的43.9%提高到了67.48%,提高了23.58%,比2010年多完成洗井58井次。
(1)節(jié)約注水費(fèi)。循環(huán)洗井車洗井過程中,地層返出水經(jīng)循環(huán)過濾后全部回注井內(nèi),因此可節(jié)約注水費(fèi)用。循環(huán)洗井車洗井水量為80m3/井次、注水費(fèi)按13.89元/m3(采油七廠操作成本)計(jì)算,則循環(huán)洗井裝置可節(jié)約注水費(fèi)1 111.2元/井次,完成洗井58井次,共節(jié)約注水費(fèi)用6.45萬元。
(2)節(jié)約污水處理費(fèi)。與罐車?yán)\(yùn)洗井方式相比,循環(huán)洗井車洗井過程中無污水外排,因此可節(jié)約污水處理費(fèi),以循環(huán)水量80m3計(jì)算,可單井次節(jié)約污水處理費(fèi)用0.95元/m3×80m3=76元。58井次則節(jié)約污水處理費(fèi)0.44萬元。
(3)節(jié)約洗井成本費(fèi)。與罐車?yán)\(yùn)洗井方式相比,在洗相同井量的情況下,循環(huán)洗井車洗井成本較低。
表20 2011年循環(huán)洗井車各月實(shí)際洗井?dāng)?shù)
循環(huán)洗井車:油料60L×7.5元/L=450元,洗井液621.5元,合計(jì)1 071.5元;
罐車?yán)\(yùn)洗井方式:油料30.4L×7.5元/L×7趟=1 596元;
節(jié)約單井次洗井成本524.5元,共節(jié)約成本3.04萬元。
合計(jì)共創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益9.93萬元。
完成1套循環(huán)洗井車改進(jìn),投入費(fèi)用總計(jì)2.80萬元(表21)??鄢杀?,本成果可具體計(jì)算的全年純經(jīng)濟(jì)效益為:9.93-2.8=7.13萬元。
投入產(chǎn)出比:2.80∶9.93=1∶3.5。
表21 工藝QC小組活動(dòng)投資名細(xì)表
9.3 社會(huì)效益
經(jīng)過工藝QC小組一年來的活動(dòng),使循環(huán)洗井車?yán)寐实玫搅颂岣?,在緩解油田冬季洗井壓力的同時(shí),為保證油田合理有效注水,減少洗井污水排放作出了貢獻(xiàn)?;顒?dòng)后,循環(huán)洗井車能夠在-15℃以上溫度進(jìn)行洗井,其連續(xù)洗井、洗井液不外排、洗井效果好等特點(diǎn)得以充分發(fā)揮,對(duì)油田環(huán)保型洗井方式推廣起到了較好的推動(dòng)作用。
為了進(jìn)一步鞏固QC小組所取得的成果,提高員工技術(shù)業(yè)務(wù)水平,特制定以下鞏固措施。
10.1 技術(shù)措施規(guī)?;?/p>
將QC活動(dòng)中獲取的循環(huán)洗井車改進(jìn)經(jīng)驗(yàn)成果推廣應(yīng)用到大慶油田其他循環(huán)洗井車上,截止2012年5月31日,已在28臺(tái)循環(huán)洗井車上推廣應(yīng)用該成果,預(yù)計(jì)2012年QC成果應(yīng)用計(jì)劃見表22。
10.2 現(xiàn)場(chǎng)操作標(biāo)準(zhǔn)化
小組成員完善了 《DQG5200TJC型洗井車注水井循環(huán)洗井操作規(guī)程》中的2.6條“若在低溫下洗井(0℃以下,-15℃以上),循環(huán)洗井裝置分離池頂部需用PVC陽(yáng)光板密封好”;3.1.4條 “開啟井口放空閥門,向車內(nèi)放水,取樣觀察水質(zhì)情況,記錄流量計(jì)底數(shù),同時(shí)加藥,若在溫度較低時(shí)洗井(0℃以下,-15℃以上),則應(yīng)同時(shí)打開閥門保溫系統(tǒng)暖風(fēng)”;3.3.2條“排污結(jié)束后,關(guān)閉井口放空閥,將洗井管線卸下并裝車收好,清點(diǎn)工具,恢復(fù)井口注水流程,恢復(fù)注水。若在低溫下洗井(0℃以下,-15℃以上),則應(yīng)關(guān)閉閥門保溫系統(tǒng)暖風(fēng),打開柱塞泵放空閘門,將循環(huán)洗井裝置前箱內(nèi)水放凈,并將高壓膠管內(nèi)水放凈后裝車”。
表22 預(yù)計(jì)2012年QC成果應(yīng)用計(jì)劃表
10.3 成果跟蹤
2011年1 ~5月的成果跟蹤見表23。
表23 2012年改進(jìn)循環(huán)洗井車各月實(shí)際洗井?dāng)?shù)
通過本輪PDCA循環(huán),小組的成果達(dá)到并超過了預(yù)期制定的目標(biāo)?;顒?dòng)后小組成員改進(jìn)油田設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)更加豐富,團(tuán)隊(duì)配合更加默契,分析問題、解決問題的思路更加清晰,小組成員正確運(yùn)用QC方法進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)的能力進(jìn)一步提高。
今年,工藝QC小組的活動(dòng)課題是:“降低循環(huán)洗井車耗油量”。
王梅
2012-09-23▌