安全隱患的“殺手锏”氧氣底吹熔煉多金屬捕集技術(shù)解決了有色行業(yè)安全生產(chǎn)的關(guān)鍵性問(wèn)題
安全生產(chǎn)是各生產(chǎn)性行業(yè)的共同追求,冶金行業(yè)尤甚。與化學(xué)、材料類等行業(yè)相比,冶金行業(yè)最突出的特點(diǎn)是面對(duì)的生產(chǎn)對(duì)象是高溫金屬熔體,如鋼熔融體的溫度約為1 600℃,銅熔融體的溫度為1 200℃左右。就現(xiàn)階段來(lái)看,冶金工藝尚難以實(shí)現(xiàn)對(duì)高溫熔體處理的可視化操作,所以因配料、操作不當(dāng)?shù)纫l(fā)安全事故前難以覺(jué)察危險(xiǎn)信號(hào),容易造成安全生產(chǎn)事故。冶金行業(yè)的安全事故,一般具有突發(fā)性、嚴(yán)重性等特點(diǎn),難以預(yù)防,后果嚴(yán)重,往往造成人員傷亡、廠房設(shè)備燒毀,甚至直接導(dǎo)致工廠停產(chǎn)乃至倒閉。
冶金行業(yè)在工藝技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備的選擇上,都對(duì)安全性能提出了較高要求。但目前通用的工藝技術(shù)及設(shè)備,或多或少存在一定安全生產(chǎn)的薄弱區(qū)域或漏洞,不時(shí)發(fā)生安全事故。下面是近年來(lái)幾起比較引人關(guān)注的冶金安全事故:
1997年10月14日晚班時(shí)間,某公司冶煉廠發(fā)生一起諾蘭達(dá)爐“噴爐”事故,噴濺出的高溫熔體燒毀了大量周邊設(shè)備,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失;
2005年2月9日,山西省某公司發(fā)生一起爐底燒穿事故,10人當(dāng)場(chǎng)死亡,6人受傷;
2007年9月9日,甘肅某公司礦冶分公司鉛冶煉廠,因操作人員經(jīng)驗(yàn)不足及工藝本身存在的設(shè)計(jì)缺陷,發(fā)生一起“噴爐”事故,造成8死10傷;
2008年12月26日,重慶某公司電爐發(fā)生噴爐,造成4名工人當(dāng)場(chǎng)死亡,14人受傷。
安全事故猛于虎,如何確保安全生產(chǎn),已成為全行業(yè)全力投入研究的重大課題。縱觀銅冶煉行業(yè),造成安全事故的主要原因有三:其一,熔渣狀態(tài)難掌握,容易生成“泡沫渣”,造成噴爐、鼓爐。這往往是冶煉工藝或設(shè)備與生俱來(lái)的特性所致,預(yù)防難度大、突發(fā)性強(qiáng)、破壞性大。其二,工藝設(shè)備復(fù)雜,操作繁瑣,易導(dǎo)致誤操作,引發(fā)安全事故。其三,設(shè)備安全防范性能不足,防范機(jī)制不靈活,關(guān)鍵時(shí)刻無(wú)法快速執(zhí)行安全預(yù)防措施,從而導(dǎo)致死爐、熔體倒灌等事故。
對(duì)癥下藥,如何避免上述因素帶來(lái)的安全隱患?只有靠科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,從冶金工藝技術(shù)及設(shè)備的革命性變革中,才能找到徹底解決問(wèn)題的答案。山東方圓有色金屬集團(tuán)與中國(guó)有色工程設(shè)計(jì)研究總院共同研發(fā)的氧氣底吹熔煉多金屬捕集技術(shù),在充分總結(jié)、分析了上述問(wèn)題后,借助科技創(chuàng)新,從工藝原理和運(yùn)作機(jī)制上,徹底杜絕了安全事故的發(fā)生,打造出了可稱之為“當(dāng)代最為安全可靠的”冶煉生產(chǎn)工藝及設(shè)備。
側(cè)吹、頂吹采用氧氣直接吹入渣層相比,方圓底吹工藝采用氧氣從熔池底部吹入。氧氣吹渣層很容易與氧化物渣層發(fā)生過(guò)氧化反應(yīng),產(chǎn)生高熔點(diǎn)渣,使熔渣黏度增大,增大泡沫渣、噴爐、鼓爐風(fēng)險(xiǎn)。而氧氣底吹工藝由于氧氣吹入冰銅層,氧氣與冰銅里的硫化物反應(yīng),再將氧氣傳遞給新入爐礦料。在冰銅層大量氧氣消耗。并且氧氣從熔池底部到渣層,行為路程變長(zhǎng)。
根據(jù):修正的弗勞德準(zhǔn)數(shù):
由于底吹熔煉吹的是冰銅層,冰銅的粘度遠(yuǎn)低于熔渣,所以它的雷諾準(zhǔn)數(shù)、修正的弗勞德準(zhǔn)數(shù)都比較高,說(shuō)明爐內(nèi)熔體的流體力學(xué)狀態(tài)要比頂吹、側(cè)吹優(yōu)越的多,見表1。
正因?yàn)檩^高的弗勞德準(zhǔn)數(shù),使底吹熔煉有著較高的傳質(zhì)效率。氧氣在冰銅層中反應(yīng)量大,進(jìn)入渣層后氧氣分壓變小,可防止渣層過(guò)氧化產(chǎn)生大量Fe3O4使熔渣變粘。另外槍口位于熔池底部,以及較高的弗勞德準(zhǔn)數(shù),氧氣在向熔池頂部運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中,產(chǎn)生的膨脹作用增強(qiáng),范圍變大,使表面張力較大,密度較小的熔渣向遠(yuǎn)離反應(yīng)中心的邊緣運(yùn)動(dòng),加上劇烈的攪拌、噴濺作用,難以形成連續(xù)渣層。
當(dāng)反應(yīng)氣體鼓入熔池后,氣泡在向渣面運(yùn)動(dòng)的過(guò)程中。由于反應(yīng)的不斷進(jìn)行,壓力的不斷變化,會(huì)不斷爆裂成更小的氣泡。側(cè)吹、頂吹等熔池熔煉由于采用套管式噴槍,出氣口直徑較大,壓力較小,所以初始?xì)馀莺艽?,并且由于其吹渣層,氣體運(yùn)動(dòng)路徑短,在渣層乃至渣層表面均存在過(guò)剩氧氣,容易使渣過(guò)氧化,產(chǎn)生黏性渣。而方圓底吹采用了直徑60mm的氧槍,槍口有格柵將出氣口分隔成多個(gè)小孔,并且方圓底吹采用高壓作業(yè)。氧槍示意圖如圖1。
所以底吹熔煉的特殊氧槍系統(tǒng)產(chǎn)生的初始?xì)馀莺苄?,在上升過(guò)程中在進(jìn)一步爆裂。使氣體的總表面積極度變大,反應(yīng)動(dòng)力學(xué)條件好。氣體在冰銅層大量反應(yīng),進(jìn)入渣層或溢出渣層量很少,不易導(dǎo)致渣的過(guò)氧化反應(yīng)。從而進(jìn)一步避免了過(guò)氧化渣的產(chǎn)生,避免了黏性渣造成噴爐,氣泡有關(guān)數(shù)據(jù)如表2:
表2 各熔煉工藝氣泡比較
該底吹工藝通過(guò)單位時(shí)間加料量、入爐礦料熔劑等控制,可輕松調(diào)整渣溫、渣型。并且技術(shù)人員通過(guò)長(zhǎng)期的生產(chǎn)摸索,也已掌握了控制指標(biāo)。通過(guò)控制1.7~2.0的鐵硅比,避免了低鐵硅比產(chǎn)生的大量大鏈硅酸鹽分子,使熔渣變粘。
結(jié)合CaO、A l2O3的添加調(diào)整,將硅酸鹽大離子鏈打破,將爐渣熔度降低,保持渣良好的流動(dòng)性。
圖2 硅酸鹽離子鏈及堿性氧化物對(duì)其影響
在生產(chǎn)實(shí)踐過(guò)程中,方圓技術(shù)人員還逐漸掌握了降低熔渣熔點(diǎn)的相關(guān)技術(shù),通過(guò)控制酸性氧化物和堿性氧化物的配比,將硅酸度控制在1.3以上,結(jié)合底吹爐熔體運(yùn)動(dòng)特點(diǎn),將熔渣熔點(diǎn)和過(guò)熱度進(jìn)一步降低,即逐漸實(shí)現(xiàn)低溫熔煉,即保持了熔渣的良好流動(dòng)性,又節(jié)約了大量能源。
底吹爐(結(jié)構(gòu)如圖2所示)放銅口位于爐體側(cè)下方,銅口捅開后冰銅自行流出,并設(shè)有配套泥泡機(jī)在放銅結(jié)束后堵塞銅口。溢流型渣口,日常放渣、堵渣,清焦簡(jiǎn)單易行。加料口位于爐頂,通過(guò)下料皮帶將爐料直接投入,投料系統(tǒng)簡(jiǎn)單。 除了銅口、渣口、出煙口、下料口等部位有銅水套外,全爐體無(wú)水冷卻系統(tǒng),故管線少,簡(jiǎn)單明了。氧氣底吹熔煉工藝操作簡(jiǎn)單易行,關(guān)鍵工藝在于控制氧料比、熔體溫度、冰銅品位、爐渣鐵硅比等參數(shù),整套系統(tǒng)采用了DCS控制,自動(dòng)化程度較高,生產(chǎn)控制直觀、簡(jiǎn)便。所以整個(gè)熔煉車間設(shè)備數(shù)量少,操作點(diǎn)少,操作簡(jiǎn)單,大大減少了由于設(shè)備復(fù)雜引起的疏忽大意事故以及操作失誤。
把正常生產(chǎn)時(shí)的爐位設(shè)為0°位,根據(jù)生產(chǎn)需要,爐體可旋轉(zhuǎn)83°,而且83°旋轉(zhuǎn)足以使氧槍全部位于熔體液面以上,當(dāng)檢修或出現(xiàn)其他狀況需要停產(chǎn)時(shí),可將爐體轉(zhuǎn)出,氧槍脫離反應(yīng)液面,熔煉反應(yīng)即可終止,而且避免發(fā)生氧槍倒灌事件,堵塞氧槍或燒穿氧槍軟管,造成事故。同時(shí)爐體轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)有限位機(jī)構(gòu),在自動(dòng)或手動(dòng)操作時(shí),不會(huì)因?yàn)樵O(shè)備原因或人工誤操作造成旋轉(zhuǎn)過(guò)度,以免從爐口倒出高溫熔體造成事故。另外,此爐型結(jié)構(gòu)也較易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)應(yīng)急系統(tǒng),即使車間空無(wú)一人,在突發(fā)停電時(shí),系統(tǒng)數(shù)秒后會(huì)自動(dòng)啟動(dòng),將爐體轉(zhuǎn)出,斷氣停產(chǎn)。所以與采用固定式圓筒或槽式反應(yīng)爐相比,氧氣底吹爐爐型的安全應(yīng)急更容易實(shí)現(xiàn),更簡(jiǎn)單,更易操作。
正因?yàn)榫邆淞溯^高的安全性能,也為技術(shù)人員的技術(shù)創(chuàng)新提供了更好地平臺(tái):由于沒(méi)有泡沫渣、噴爐這樣的安全顧慮,低溫冶煉、高鐵低硫礦料的使用等行業(yè)內(nèi)多年摸索卻不敢實(shí)踐的技術(shù)試驗(yàn),技術(shù)革新都能在方圓底吹爐輕松實(shí)施、實(shí)現(xiàn)。
方圓氧氣底吹熔煉多金屬捕集技術(shù)及裝備在山東方圓有色金屬科技公司的大力推廣下,已逐漸被行業(yè)所接受,其安全生產(chǎn)及各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)方面的優(yōu)越性也被行業(yè)和社會(huì)所認(rèn)可。徹底解決冶金行業(yè)的安全生產(chǎn)問(wèn)題,必將為全國(guó)乃至全世界的冶金行業(yè)解放更大的技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)效益空間,有效推動(dòng)世界冶金行業(yè)的健康快速發(fā)展。目前,該工藝及裝備已在國(guó)內(nèi)外得到初步推廣,有十二家企業(yè)已采用或正在采用該工藝技術(shù)及裝備進(jìn)行技術(shù)改造,成為當(dāng)今有色冶金行業(yè)使用最為廣泛的工藝及裝備之一。
Oxygen Bottom Blow ing Technology to Solve Key Issue of Non-ferrous Industry Safety
□文/陳俊華