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        拉模在甘肅引洮總干渠出口段混凝土軌道床的應(yīng)用

        2012-10-29 03:52:32
        山西水利科技 2012年1期
        關(guān)鍵詞:重軌工字鋼鋼軌

        白 濤

        (青海華鑫水電開發(fā)有限公司 青海西寧 810021)

        1 工程概況

        甘肅引洮供水一期工程總干渠9號隧洞工程位于甘肅省定西市境內(nèi),全長18.275km,橫斷面形式為圓形,凈斷面直徑D=4.96m,設(shè)計開挖斷面D=6.35m。設(shè)計縱向坡比為1/1650,設(shè)計流量32m3/s,加大流量36m3/s,隧洞采用隧洞掘進(jìn)機(jī)(TBM)施工。隧洞出口段底拱混凝土軌道床全長810m,為C20混凝土;圓弧型混凝土薄壁結(jié)構(gòu),寬度為3.26m,半徑R=2.905m,襯砌厚度僅為27cm(最薄處22cm)。本次底拱混凝土軌道床澆筑就是底拱弦長3.26m(D=6.35m)以下部分施工。該洞段底拱軌道床斷面見圖1。

        2 施工特點及難點

        由于出口段810m底拱混凝土軌道床為圓弧型混凝土薄壁結(jié)構(gòu),施工工藝較高。

        在隧洞洞內(nèi)底拱混凝土軌道床施工中采用拉模工藝,尚屬于新型施工工藝。

        對于一般的混凝土施工隊伍而言,I43重軌的安裝精度是以毫米計的,安裝精度要求高。

        對于滲水地段的黏土地基處理也值得探討。

        3 施工工藝

        3.1 工藝流程

        基礎(chǔ)面處理——測量放線——鋼拱架割槽處理——鋼軌調(diào)試、安裝——鋼筋安裝——拉模就位——驗收——開倉澆筑——混凝土養(yǎng)護(hù)。

        3.2 混凝土施工方法

        3.2.1 基礎(chǔ)面處理

        在原設(shè)計一期開挖、支護(hù)過程中采用的是工字鋼支撐I16,間距0.6~1.2m,噴護(hù)范圍:底拱弦長3.26m以上部分。而本次底拱混凝土軌道床澆筑基礎(chǔ)面處理的就是底拱弦長3.26m(D=6.35m)以下一期襯砌未施工部分。

        3.2.1.1 無水地段基礎(chǔ)面處理

        洞內(nèi)出渣時,SW50E小反鏟只能對底拱工字鋼頂部以上進(jìn)行渣子扒除,而靠近底拱工字鋼頂部以下(13.2cm)采用小反鏟扒渣就顯得相當(dāng)困難。

        根據(jù)設(shè)計,一期底拱開挖、支護(hù)范圍鋼拱架是欠入黏土巖內(nèi)的(約5cm深),這次澆筑采用風(fēng)鎬直接對黏土巖欠挖部分鑿除處理,直至符合設(shè)計,避免了人為超挖。然后由人工鐵鍬進(jìn)行扛渣,確保底拱工字鋼中間部位的渣清除干凈。

        3.2.1.2 滲水地段基礎(chǔ)面處理

        在后期的施工中遇到的一個難題就是在積水和滲水區(qū)域的施工。由于黏土的特性是遇水軟化崩解,失水硬化,而倉號樁號85+434~85+494恰恰是積水和滲水嚴(yán)重的區(qū)域,基礎(chǔ)面清理存在極大的困難。

        在施工中總結(jié)出的經(jīng)驗如下:

        1)清理基礎(chǔ)面過程中,先將積水清除,然后把遇水軟化的大塊黏土清除,還要盡可能的避免再次擾動。避免再次擾動的方法就是在底拱行走路線上采用I16工字鋼頂部搭設(shè)枕木,工人在枕木上行走,還可以避免二次對已經(jīng)清理干凈的基礎(chǔ)面污染。

        2)妥善引排。找到滲水點后,安裝喇叭口,對喇叭口周圍及時進(jìn)行防水砂漿封閉,1’塑料管引排至倉號外;對原一期工程上預(yù)埋的滲水管,在施工期派專人接水,排除。

        3)加強(qiáng)通風(fēng),加速軟化黏土的硬度。施工期間,為保證洞內(nèi)施工人員的供風(fēng)、排煙,采用了55kW軸流風(fēng)機(jī)通風(fēng),可以輔助加速黏土的失水硬化。

        3.2.2 測量放線

        在每清理出基礎(chǔ)面20m左右,及時聯(lián)系測量人員進(jìn)入洞內(nèi)放線,以便于提前鋼拱架的割槽,控制I43重軌軌頂高程及安裝位置。

        3.2.3 鋼拱架割槽處理

        根據(jù)施工設(shè)計圖,I43重軌要坐落在底拱工字鋼拱架的頂部,沒有任何富余度。而在一期施工中(施工規(guī)范要求的范圍內(nèi)),鋼拱架的安裝存在一定的偏差。根據(jù)測量放線成果,要保證I43重軌頂面高程,必須要在坐落底部的工字鋼上割槽,有的深度達(dá)到了5cm,這幾乎相當(dāng)于I16工字鋼高度的1/3。為了避免要割槽的工字鋼割深、割寬,同時為了保證工字鋼的完整性,技術(shù)上進(jìn)行嚴(yán)格的控制,由技術(shù)人員劃線,割槽寬度和深度上均以毫米計,氣焊工嚴(yán)格按照劃線割槽。

        3.2.4 鋼軌調(diào)試、安裝

        I43重軌是在I16工字鋼拱架上安裝的,沿洞軸線兩側(cè)各1.25m布設(shè),軌道間距2.5m,并且沿圓心有25.77°的角度。鋼軌道調(diào)試、安裝要求精度高。對于一般混凝土施工隊伍來說,模板及埋件的安裝精度是以厘米計的;而這次I43重軌是鋼結(jié)構(gòu),安裝精度卻是以毫米計,況且在圓心上還有25.770的角度,I43重軌安裝后又是后期拉?;鄣男凶摺?dǎo)向裝置,解決了這個問題將是一個質(zhì)的飛躍。

        如何跨過這個難坎,劃中點(軌道頂部),吊垂線,一根12.5m的軌道往往要4~5h才能完成安裝。等第二天測量進(jìn)行復(fù)測,或者軌道頂部的高程偏差較大,或者軌道頂部偏中偏差較大,這樣的進(jìn)度和安裝精度實在不可取。

        后來經(jīng)過探討,采用了對要調(diào)整的鋼軌每隔2.0m進(jìn)行安裝調(diào)整并逐個加固的方法;吊線工具采用了一種更加簡單、實用的方法,制作成了一個輕型的、形如掛鉤的吊線工具。這種工具掛在鋼絲線上,既可以控制調(diào)整軌道頂面高程,又可以控制調(diào)整軌道頂面偏中。最終,經(jīng)過積極探索和努力,成功地解決了軌道的安裝精度問題,使得后來的I43重軌安裝全部一次成型,軌道頂部偏中控制+4~-4mm,高程控制在-4~0mm,大大加快了軌道床澆筑的直線工期。

        3.2.4 鋼筋安裝

        二級Φ14螺紋鋼是在鋼軌安裝完成后進(jìn)行安裝的,原設(shè)計布置在軌道的底部,工字鋼的頂部,為單層鋼筋網(wǎng),間排距20cm×20cm。由于部分I43重軌是嵌入工字鋼里的,鋼筋安裝就存在一定的困難。為解決縱向及橫向鋼筋的安裝,實際施工中對搭設(shè)在工字鋼拱架上的縱向鋼筋凸出過多的(達(dá)到5cm),將鋼筋割斷后焊接在工字鋼頂部翼緣下側(cè),保證焊縫質(zhì)量和長度;橫向鋼筋則根據(jù)工字鋼鋼拱架的間距,在規(guī)范允許的范圍內(nèi)適當(dāng)?shù)恼{(diào)整間距。

        3.2.5 拉模就位

        拉模的模板是5mm厚的鋼板,骨架是由工字鋼桁架等加固,靠近前部外加兩個2.5kW的平板振搗器組成,長度3.0m,寬度3.26m,自身重量1.4t,加沙袋等配重后達(dá)到1.7t。拉模下部設(shè)置有兩道滑槽,間距為2.5m。拉模就位前在模板面及滑槽內(nèi)涂抹黃油進(jìn)行潤滑。

        3.2.6 倉號驗收

        拉模施工倉號要求每段達(dá)到60m,拉模就位后,經(jīng)過吹倉處理,工序驗收嚴(yán)格按照“三檢一驗”執(zhí)行。3.2.7開倉澆筑

        3.2.7.1 枕木搭設(shè)

        由于每段倉號長度達(dá)到60m,混凝土運(yùn)輸采用四輛三輪車(0.5m3/輛),由預(yù)制廠經(jīng)9號隧洞出口到倉號,人工輔助扛料入倉。而待澆倉號的混凝土則采用搭設(shè)枕木運(yùn)輸,在倉號澆筑過程中及時更換斷裂的枕木。

        3.2.7.2 拉模行走、澆筑

        最初的拉模行走采用2個5t的倒鏈,分別固定于拉模前面兩端的兩側(cè)吊環(huán)(沿兩側(cè)底拱方向)。拉模由兩組人員(每組兩人)分別拉倒鏈(每個倒鏈掛一根約80m的6’鋼絲繩)行走,每次行走距離達(dá)到60~150cm,每次拉模時間間距為30~60min,行走過程中開動兩臺平板振搗器進(jìn)行混凝土收面、提漿。但是存在兩側(cè)拉模行走不均、兩道鋼軌內(nèi)側(cè)(表面)45cm的范圍骨料外露、提不出漿液的問題。

        對于拉模兩側(cè)行走不均的問題,采取如下措施:

        1)兩側(cè)拉倒鏈的人員在拉模行走一次后,及時查看兩側(cè)滑槽是否在軌道內(nèi),再予以調(diào)整。

        2)后期采用了3.2t卷揚(yáng)機(jī)進(jìn)行牽引,有效地解決了拉模兩側(cè)的行走不均的問題。

        對于骨料外露,提不出漿液的問題,采取了如下措施:

        1)采取了兩次上混凝土,即在兩道鋼軌內(nèi)側(cè)(表面)45cm的范圍第一次上料振搗后,再第二次上混凝土料。

        2)加強(qiáng)此部位的振搗,除在拉模后側(cè)增加兩臺2.5kW的平板振搗器外,采用Φ50軟軸加強(qiáng)振搗。

        3.2.8 混凝土養(yǎng)護(hù)

        混凝土養(yǎng)護(hù)在混凝土面達(dá)到初凝后,鋪設(shè)一層塑料薄膜,加之洞內(nèi)潮濕,可以有效地對混凝土養(yǎng)護(hù)。

        4 結(jié)語

        實踐表明,此種施工方法,除了滿足質(zhì)量、安全要求外,還將施工周期壓縮平均13.3m/d。經(jīng)過61d的奮斗,比原計劃工期(123d)提前62d,圓滿地完成了施工任務(wù),為下一步TBM盾構(gòu)機(jī)進(jìn)洞施工提供了有力的保證。

        圖1 隧洞斷面底拱TBM滑行軌道床詳圖

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